辛帥帥
(銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)股份有限公司,安徽 銅陵 244000)
隨著時(shí)間發(fā)展,上世紀(jì)80 年代建立的大部分礦山企業(yè)都已面臨資源枯竭,繼續(xù)向深部礦體探索開拓的局面。其中銅陵市某礦山于1971 年元月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力66 萬噸/年,服務(wù)年限為25.6 年,經(jīng)過40 多年的開采,上部厚大礦體已回采結(jié)束,深部礦體變簿趨于尖滅,現(xiàn)生產(chǎn)能力500t/d。目前-240m 中段以上僅有-240m 中段水平礦柱有少量殘礦在回采;-360m 中段正常回采全部開采結(jié)束,-360m 水平礦柱在進(jìn)行地壓監(jiān)測(cè);-440m中段開采也接近尾聲,多個(gè)采場(chǎng)僅剩接近-360m 中段的最后幾個(gè)分層,部分因礦體處于-360m 中段巷道下部,地壓顯現(xiàn)猶為明顯,-360m 中段巷道多處以散體地壓顯現(xiàn)。
礦山現(xiàn)采礦方法主要為上向分層充填法[1]。
該礦山銅礦床賦存于鳳凰山巖體西及西南接觸帶中,銅礦體賦存于三疊系中、下統(tǒng)石灰?guī)r(已變質(zhì)為大理巖)與花崗閃長巖接觸帶上。受斷裂及接觸帶控制,其走向自南向北由南東轉(zhuǎn)向北東,略呈一弧形。主礦體有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ號(hào)等4 個(gè)主礦體,其中Ⅳ號(hào)和Ⅱ號(hào)實(shí)為一個(gè)礦體。Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ號(hào)礦體已開采結(jié)束,-440m 中段以下只有Ⅱ號(hào)主礦體。
主礦體Ⅱ號(hào)礦體賦存于三疊系下統(tǒng)南陵湖組石灰?guī)r(已變質(zhì)為大理巖)與花崗閃長巖接觸帶上,次要礦體、小礦體多賦存于主礦體附近的三疊系下統(tǒng)大理巖或花崗閃長巖中。
Ⅱ號(hào)礦體-440m 中段以下34-1 線以北礦體頂板為花崗閃長巖、矽卡巖,底板為大理巖、矽卡巖,34-1 線以南礦體頂板為大理巖、矽卡巖,底板為花崗閃長巖、矽卡巖。
本次設(shè)計(jì)以-500m2#采場(chǎng)為研究試驗(yàn)采場(chǎng)。
2#采場(chǎng)在-500m 中段留10m 底柱,由-490m 水平拉底切割形成采場(chǎng)第一回采分層,然后壓頂形成6m 高采高,充填3m 后進(jìn)行下一回采分層。采場(chǎng)從北端2#和1#采場(chǎng)間柱至南端34-1線南約12m 即廢天井附近,南北長158m。2#采場(chǎng)分別在32-1A線和33-1 線北約7m 處各設(shè)計(jì)順路溜井及順路人行天井各一對(duì);在34-1 線和34-1 線南約12m 各設(shè)通風(fēng)人行天井一個(gè),其中南部天井圖中標(biāo)示為廢,本次以下對(duì)該天井亦不作利用考慮。
礦山主要礦巖類型有花崗內(nèi)長巖、大理巖和含銅磁鐵礦,-440m 礦體產(chǎn)狀變化大,花崗閃長巖與大理巖交替為礦體頂?shù)装鍘r體。本次礦巖物理力學(xué)參數(shù),引用《鳳凰山銅礦-240m 中段礦柱回采綜合技術(shù)研究》結(jié)果,如下。
表1 巖石基本力學(xué)參數(shù)
大理巖為較穩(wěn)固巖體,完整性好,不易風(fēng)化,與礦體接觸帶沒有明顯弱面;花崗閃長巖為不穩(wěn)固巖體,新鮮巖體完整性較好,工程揭露后易風(fēng)化水化,與礦體觸帶有明顯弱面,界線明顯,接觸處極易發(fā)生片幫冒落,采場(chǎng)內(nèi)經(jīng)??梢钥吹降V巖交界處有明顯的光滑面。礦體為穩(wěn)固巖體,硬度大,完整性較好,礦體如有輝綠巖穿過即破壞其完整性,輝綠巖極發(fā)生冒落。
從礦山實(shí)際來看因礦體一側(cè)圍巖為花崗閃長巖易風(fēng)化,與礦體分界明顯,加大地壓管理難度,易發(fā)生冒落片幫事故,如何優(yōu)化現(xiàn)有采礦方法和工藝成為礦山面臨的急切問題。
由上分析,采礦方法或工藝優(yōu)化要從礦山工程實(shí)際出發(fā),利用現(xiàn)有回采系統(tǒng)和采出礦設(shè)備不作大的變動(dòng),可能的優(yōu)化方案有:
(1)方案一為改上向分層充填法回采為硐室型上向分層充填法回采,通過減小采場(chǎng)尺寸,降低回采高度,即減小采場(chǎng)暴露面積來控制地壓[2,3]。
(2)方案二采用上向分層進(jìn)路充填法,即進(jìn)路式回采,采后充填。
2.3.1 方案一 硐室型上向分層充填法回采方案
利用現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng),二對(duì)順路溜井和天井,一個(gè)通風(fēng)人行天井。
回采工藝:硐室型采場(chǎng)按原沿走向布置不變,采場(chǎng)長度不變,回采寬度不大于4.5m,采高不大于5.0m;礦體寬大于4.5m時(shí),采用垂直礦體硐室回采,回采硐室寬不大于4.5m,采高不大于5.0m,回采硐室間間柱寬為4.0m。硐室采場(chǎng)頂部為拱形,其中墻高3.8m,拱頂高為1.2m,拱頂部采用光面爆破形成。采場(chǎng)在回采壓頂過程中對(duì)頂板進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),回采結(jié)束后大量出礦,出礦結(jié)束后起吊T4G 架設(shè)順路人行天井和溜井,進(jìn)行充填。分層充填后滿足現(xiàn)有T4G 能夠通行即可,充填高為3.0m,膠結(jié)面為0.5m。
回采要求:硐室采場(chǎng)盡可能沿大理巖一側(cè)布設(shè),花崗閃長巖一側(cè)礦體厚度超過4.5m 時(shí)通過短硐室采場(chǎng)回采,短硐室采場(chǎng)間留4.0m 礦柱保護(hù)花崗閃長巖體不完全暴露。硐室采場(chǎng)拱頂部分全部采用光面爆破。
充填工藝:同前期分層充填工藝及要求均不變。
硐室型上向分層充填法回采設(shè)計(jì)圖見圖1。
圖1 方案一:硐室型上向分層充填法回采設(shè)計(jì)圖
2.3.2 方案二 進(jìn)路式回采
本方案是以巷道掘進(jìn)方式進(jìn)行回采,在進(jìn)路掘進(jìn)回采到設(shè)計(jì)位置后進(jìn)行充填的采礦方法。2#采場(chǎng)現(xiàn)最大寬度約8.6m(第4分層),一般在3.5m~8.0m,從前期開采和現(xiàn)有采場(chǎng)開采充填后3.0m 左右高的空頂高度來看,地壓顯現(xiàn)不明顯,因此,采用進(jìn)路式回采有利于地壓管理。
現(xiàn)2#采場(chǎng)人行回風(fēng)天井在采場(chǎng)端部,距離南側(cè)順路溜井和順路人行天井分別約為38m 和95m,現(xiàn)在采場(chǎng)系統(tǒng)無法滿足進(jìn)路式回采要求,需要起吊T4G 天井。
本方案分別在32-1A 線1#順路天井與順路溜井和33-1A 線2#順路天井與順路溜井附近增加通風(fēng)人行天井作為進(jìn)路式回采通風(fēng)與T4G 起吊之用,天井由北至南分別稱為1#、2#、3#天井(原1#天井改稱為3#天井)。
為利于充填和縮短回采周期,把2#采場(chǎng)在33-1 線和33-1A線之間為界分二個(gè)回采采場(chǎng),稱2#北和2#南。新增加1#通風(fēng)人行天井;新增加2#通風(fēng)人行天井;方案二進(jìn)路式回采平面布置圖見圖2。
圖2 方案二:進(jìn)路式回采平面布置圖
回采工藝:現(xiàn)空區(qū)充填前順路人行天井、溜井及通風(fēng)天井處先挑頂至5.5m 高,進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),起吊T4G;然后把現(xiàn)有采場(chǎng)充填高約3m 基本接頂,充填到達(dá)養(yǎng)護(hù)時(shí)間后,以溜井為起點(diǎn)向采場(chǎng)兩側(cè)沿礦體以規(guī)格d5m×h3m(礦體寬小于5m 時(shí)按礦體寬回采)進(jìn)路巷道回采,掘進(jìn)回采至回采界線后,主要采出礦工作即告結(jié)束;但在礦體寬大于5.0m 時(shí),增加垂直主進(jìn)路采場(chǎng)以d5m×h3m 進(jìn)路巷道進(jìn)行掃尾回采作業(yè),回采進(jìn)路間留半圓柱或點(diǎn)柱,點(diǎn)柱直徑不小于4.0m。采場(chǎng)全部回采結(jié)束后,起吊天井、人行井和溜井附近挑頂至采高約5.5m,并進(jìn)行臨時(shí)支護(hù)。
充填工藝:起吊T4G;架設(shè)采場(chǎng)充填軟管,充填軟管采用錨桿鋼圈懸掛在采場(chǎng)頂板,掛鉤間距3m~4m,充填管距采場(chǎng)末端15m~20m;采場(chǎng)充填:充填高約3.0m,膠結(jié)鋪面0.5m;充填軟管一般不回收。
說明:本方案也可以僅在32-1A 線1#順路天井與順路溜井附近增加一天井2#采場(chǎng)仍作為一個(gè)采場(chǎng)回采,但作業(yè)點(diǎn)少,需要多鋪設(shè)充填軟管以保障充填質(zhì)量。
2.4.1 方案一
生產(chǎn)能力:壓頂長度3.5m,一個(gè)作業(yè)點(diǎn)一次爆破量3.5×4.5×3×3.4=160.65t。
炸藥單耗:0.31kg/t。
損失率:12.96%;(第4 層)。
貧化率5.20%。
優(yōu)點(diǎn):利用現(xiàn)有回采工程,在實(shí)際操作進(jìn)行調(diào)整即可實(shí)施;回采充填工序較簡(jiǎn)單,管理較簡(jiǎn)單;回采效率較高。
缺點(diǎn):損失率、貧化率較高;臨時(shí)支護(hù)工作量大。
2.4.2 方案二
增加2 條天井工程量:1#天井39.8×4+14×8.37=276.38m3;2#天井39.8×4+(3+4.4)×8.37=221.14m3。
生產(chǎn)能力:一次掘進(jìn)長度2.5m,一個(gè)作業(yè)點(diǎn)一次爆破量2.5×5×3×3.4=127.5t。
炸藥單耗:0.62kg/t。
損失率:3.15%。
貧化率4.5%。
優(yōu)點(diǎn):損失率、貧化率較小,有利于資源回收;臨時(shí)支護(hù)工作量小;采空臨時(shí)面低有利地壓管理。
缺點(diǎn):需要增加回采工程,對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)有影響;回采充填工藝較復(fù)雜,管理復(fù)雜、效率較低;回采成本較高。
通過2.3.1 與2.3.2 技術(shù)方案的比較兩種方案都可以減少采場(chǎng)暴露面積,提高回采工作的安全性,由2.4.1 與2.4.2 技術(shù)技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效益的對(duì)比,方案一即硐室型上向分層充填法回采方法相比方案二巷道掘進(jìn)方式進(jìn)行回采的回采成本較低,回采效率較高。故最終選擇硐室型上向分層充填法回采方法。