吳家陽 王麗敏
摘 要:文章針對(duì)上汽通用五菱汽車股份有限公司某車型前三角窗80S整車淋雨試驗(yàn)時(shí)漏水的情況,從前三角窗與側(cè)圍實(shí)際匹配狀態(tài)及前三角窗結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比分析,查出漏水路徑,制定解決方案,總結(jié)出在后續(xù)新車型開發(fā)的過程中需要注意的問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
關(guān)鍵詞:前三角窗 丁基膠 漏水
1 引言
前三角窗,是指通過固定結(jié)構(gòu)裝配在側(cè)圍外板上的固定窗,主要起外觀裝飾、防塵防水、增加駕駛員側(cè)視野作用。前三角窗一般采用一體注塑成型工藝,由前三角窗玻璃、注塑裝飾包邊、固定結(jié)構(gòu)等基本部件組成。前三角窗玻璃為鋼化玻璃,厚度可選3.2mm或3.5mm,玻璃顏色可根據(jù)整車外觀及零件成本因素選取白玻或綠玻。注塑裝飾包邊通??蛇xPVC或者TPV材料,TPV具有優(yōu)良的耐老化性、耐寒性、耐熱性及可回收性,有逐步取代PVC材料的趨勢(shì)。固定結(jié)構(gòu)主要為前三角窗提供裝配定位及固定,有以下兩種結(jié)構(gòu):卡扣+玻璃膠固定結(jié)構(gòu)、螺釘+丁基膠固定結(jié)構(gòu)???玻璃膠固定結(jié)構(gòu)通過3個(gè)或3個(gè)以上塑料卡扣+玻璃膠的方式為前三角窗提供固定,其中1個(gè)卡扣為主定位,其余為輔助定位,卡扣通過一體注塑工藝,與玻璃包邊形成一個(gè)整體,玻璃膠刷涂在玻璃內(nèi)表面黑邊區(qū)域內(nèi)。螺釘+丁基膠固定結(jié)構(gòu)通過3個(gè)或3個(gè)以上螺釘+丁基膠的方式為前三角窗提供固定,其中1個(gè)螺釘為主定位,其余為輔助定位,螺釘通過一體注塑工藝,與玻璃包邊形成一個(gè)整體,丁基膠粘貼在包邊內(nèi)側(cè)區(qū)域。
公司某車型為了最大程度保證前三角窗可視面積,提高駕駛安全性,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)選用了螺釘+丁基膠的固定方式。該車型前三角窗在80S整車淋雨試驗(yàn)時(shí)暴露漏水問題,漏水點(diǎn)主要集中在前三角窗A柱段兩Y向限位凸臺(tái)之間區(qū)域,不僅影響整車一次下線合格率,增加返修工作量,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)引起客戶抱怨,導(dǎo)致投訴量增多,影響車型口碑。解決該問題迫在眉睫。
2 漏水原因分析
想要解決該車型漏水問題,就要先鎖定漏水途徑。漏水攻關(guān)團(tuán)隊(duì)通過80S淋雨復(fù)現(xiàn)問題及故障車拆解分析可知,漏水途徑為:前三角窗玻璃包邊外唇邊與側(cè)圍外板存在約1.0mm間隙(設(shè)計(jì)狀態(tài)為干涉0.77mm),水流通過該間隙流入側(cè)圍與玻璃包邊腔體(第一道防水唇邊失效),且丁基膠與側(cè)圍外板不貼合(設(shè)計(jì)狀態(tài)丁基膠與側(cè)圍外板干涉3.0mm),水流越過丁基膠與側(cè)圍外板密封區(qū)域(第二道防水失效),最終滴落在A柱上飾板表面,如圖1所示。通過人、機(jī)、料、法、環(huán)五大要素排查問題的原因,確定了幾個(gè)因子,下面就從以下幾方面的原因進(jìn)行分析。
2.1 包邊外唇邊與側(cè)圍干涉量偏小
設(shè)計(jì)上前三角窗包邊外唇邊與側(cè)圍干涉量?jī)H為0.77mm,由于丁基膠自身彈性作用,在螺釘固定時(shí),丁基膠受壓縮產(chǎn)生一個(gè)與螺釘固定力方向相反的作用力,將整個(gè)玻璃Y向往車外頂,外唇邊與側(cè)圍0.77mm的干涉量不足以吸收玻璃Y向產(chǎn)生的位移量,導(dǎo)致唇邊與側(cè)圍外板離空,該現(xiàn)象可從TAC檢具上不帶丁基膠固定與帶丁基膠固定兩種方式唇邊與側(cè)圍匹配情況可以看出:當(dāng)不帶丁基膠,上TAC檢具打緊螺釘時(shí),唇邊與側(cè)圍外板貼合緊密,無間隙;但當(dāng)帶上丁基膠后再打緊螺釘時(shí),唇邊與側(cè)圍外板不貼合,產(chǎn)生0.5mm間隙;由于實(shí)際生產(chǎn)時(shí)側(cè)圍外板型面產(chǎn)生的偏差,該間隙可達(dá)1.0mm左右,如圖2所示。
2.2 丁基膠與側(cè)圍外板不貼合
該車型設(shè)計(jì)上前三角窗布置有3個(gè)螺釘固定點(diǎn),其中A柱兩固定點(diǎn)間距離為546mm,丁基膠直徑為6mm的圓柱形,丁基膠粘接面與側(cè)圍外板間隙3mm,丁基膠與側(cè)圍外板干涉3mm。當(dāng)該兩固定螺釘擰緊時(shí),會(huì)施加兩個(gè)車內(nèi)方向的拉力F1,因兩固定點(diǎn)距離較遠(yuǎn),玻璃中段無固定點(diǎn)支撐,玻璃受玻璃膠反作用力F2(方向與F1相反,為車外方向)影響,致使玻璃中間段型面外拱,最終導(dǎo)致丁基膠與側(cè)圍外板不貼合,密封失效,如圖3所示,這是造成前三角窗漏水的主要原因。
3 問題解決方案
經(jīng)過以上分析,漏水攻關(guān)團(tuán)隊(duì)確認(rèn)了造成前三角窗漏水的原因,為以下兩點(diǎn):一、包邊外唇邊與側(cè)圍干涉量偏小;二、丁基膠與側(cè)圍外板不貼合;要解決前三角窗漏水問題,可從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn):
3.1 增加外唇邊干涉量
優(yōu)化前三角窗包邊外唇邊形狀,外形由柱狀改為細(xì)長(zhǎng)型,便于唇邊變形,加大唇邊干涉量,由0.77mm改為1.5mm(如圖4所示),可有效吸收玻璃Y向位移量,但該措施更改模具改動(dòng)量較大,分型線位置變化會(huì)導(dǎo)致上模、下模都需要更改,周期長(zhǎng)且費(fèi)用高,綜合考慮,最終沒有實(shí)施該方案;
3.2 丁基膠粘接面抬高1mm
既然丁基膠與側(cè)圍外板不貼合,導(dǎo)致密封失效為該漏水問題的主要原因,那么我們可以從丁基膠粘接面與側(cè)圍外板之間間隙考慮,人為將漏水區(qū)域間粘接面與側(cè)圍外板間隙由原來的3mm縮小為2mm(即丁基膠粘接面抬高1mm),加大丁基膠與側(cè)圍外板間干涉量(由3mm改為4mm),如圖5所示,確保丁基膠能與側(cè)圍外板貼合,起到密封作用,從根本上解決問題。由于該措施模具更改量較小,僅模具內(nèi)特定區(qū)域進(jìn)行銑加工,更改費(fèi)用較少,且周期僅需半個(gè)月,最終漏水攻關(guān)小組成員一致確認(rèn),采取該方案。
3.3 兩Y向限位凸臺(tái)取消
該車型前三角窗在A柱區(qū)域包邊上設(shè)計(jì)有兩個(gè)Y向限位凸臺(tái),該凸臺(tái)與側(cè)圍外板零貼設(shè)計(jì),目的是為了防止該區(qū)域玻璃面塌陷。但在該漏水問題中,兩Y向限位凸臺(tái)阻礙了員工裝配按壓時(shí)玻璃面往車內(nèi)方向移動(dòng)的可能性,間接加劇了丁基膠與側(cè)圍不貼合的風(fēng)險(xiǎn),故將兩個(gè)Y向限位凸臺(tái)取消,如圖6所示,作為輔助措施,確保員工在裝配前三角窗時(shí)按壓有效果,保證丁基膠能與側(cè)圍形成有效密封;
通過以上幾條措施的實(shí)施,有效解決了前三角窗漏水的問題,漏水故障率由最高的10.5%降低到0.25%,提高了一次下線合格率,減少了員工返修的工作量;
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及后續(xù)新車型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方向
通過對(duì)該車型前三角窗漏水問題的分析及改進(jìn)措施,總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方向,在后續(xù)新開發(fā)車型中應(yīng)加以注意。
一是包邊外唇邊形狀及干涉量設(shè)計(jì):包邊外唇邊形狀設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)為細(xì)長(zhǎng)形,相比柱形唇邊,細(xì)長(zhǎng)形具有更易變形、應(yīng)力小等特點(diǎn),更小的力能更好的使唇邊變形,貼合側(cè)圍外板,且外唇邊干涉量應(yīng)做到1.5mm,以增加型面偏差時(shí)唇邊的包容能力;
二是兩固定點(diǎn)間距離控制:通過對(duì)比同類型結(jié)構(gòu)車型可知,當(dāng)前三角窗外形為細(xì)長(zhǎng)三角形,且采用螺釘+丁基膠固定方式時(shí)應(yīng)控制兩固定點(diǎn)間距離最大不能超過400mm,如兩固定點(diǎn)間距離大于400mm時(shí),應(yīng)在此距離間增加一固定點(diǎn),該固定點(diǎn)可以是螺釘,也可以是塑料卡扣,目的是為玻璃面提供必要的拉力,防止玻璃面外拱,避免丁基膠與側(cè)圍外板不貼合。