王泰晟 汪文廣 隆貴
摘 要:通過在小排量發(fā)動(dòng)機(jī)上應(yīng)用阿特金森循環(huán),可以有效抑制爆震和降低泵氣損失,提高發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率。經(jīng)試驗(yàn)測試,應(yīng)用阿特金森循環(huán)后發(fā)動(dòng)機(jī)匹配混動(dòng)車型常用工作區(qū)域燃油消耗率降幅達(dá)到3%~6%。在阿特金森循環(huán)基礎(chǔ)上應(yīng)用冷卻EGR技術(shù)后,發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率進(jìn)一步提升至39.1%,滿足開發(fā)目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:阿特金森循環(huán) 冷卻EGR技術(shù) 降油耗
1 背景
隨著燃油經(jīng)濟(jì)性和排放法規(guī)的日趨嚴(yán)格,傳統(tǒng)自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)越來越無法滿足整車匹配的要求。匹配混合動(dòng)力和較高的熱效率、低油耗率成為新的目標(biāo)[1]。
對于汽油發(fā)動(dòng)機(jī),爆震和部分負(fù)荷泵氣損失是限制其熱效率提升的主要原因。因此,抑制爆震和降低部分負(fù)荷泵氣損失對提高整車燃油經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。阿特金森循環(huán)的目的就是在保持發(fā)動(dòng)機(jī)膨脹比的情況下,減小有效壓縮比以抑制發(fā)動(dòng)機(jī)爆震,同時(shí)還可以降低部分負(fù)荷的泵氣損失。因此,應(yīng)用阿特金森循環(huán)是提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率,降低整車油耗的理想選擇。
2 阿特金森循環(huán)工作原理
傳統(tǒng)四沖程汽油機(jī)的工作形式是奧托循環(huán),其活塞的壓縮沖程和膨脹做功行程基本一致,進(jìn)排氣門在上止點(diǎn)和下止點(diǎn)附近開啟和關(guān)閉,膨脹比基本等于壓縮比。而阿特金森循環(huán)中,通過進(jìn)氣門的延遲關(guān)閉,將氣缸中的部分混合氣體推回到進(jìn)氣歧管中,使實(shí)際壓縮比小于幾何壓縮比,而膨脹比還是等于發(fā)動(dòng)機(jī)幾何壓縮比。汽油機(jī)阿特金森循環(huán)P-V圖如圖1所示。
根據(jù)上圖,原奧托循環(huán)等容放熱曲線為ba,而阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)則是先將絕熱膨脹線由zb延長至zb,再按ba進(jìn)行等壓放熱回到壓縮如點(diǎn)a。因此阿特金森循環(huán)通過膨脹比(1+Vs/Vc)大于壓縮比(1+Vs/Vc),增加了圖示中bbab面積大小的有效功,從而提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率。同時(shí)阿特金森循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)由于氣缸的實(shí)際進(jìn)氣量減少,壓縮終了的溫度降低,降低發(fā)動(dòng)機(jī)爆震傾向可以擁有更高的幾何壓縮比,所以其熱效率得到進(jìn)一步提升。
3 技術(shù)路線
本文研究的對象為1.5L自然吸氣直噴發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)原機(jī)基本參數(shù)如表1所示?,F(xiàn)計(jì)劃應(yīng)用阿特金森循環(huán),提高發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率至39%,未來可以匹配混合動(dòng)力整車,整體達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。
通過CAE仿真分析,計(jì)劃采用增大進(jìn)氣凸輪軸升程及包角實(shí)現(xiàn)阿特金森循環(huán),同時(shí)提高幾何壓縮比。由于實(shí)際進(jìn)氣量的減少抑制了缸內(nèi)滾流的形成,降低了缸內(nèi)混合氣滾流比和湍動(dòng)能。因此還需要對缸蓋進(jìn)氣道形狀進(jìn)行優(yōu)化,提高進(jìn)氣滾流比。發(fā)動(dòng)機(jī)主要參數(shù)變化如表2所示。
4 試驗(yàn)測試及分析
根據(jù)上述方案制造樣件,然后裝機(jī)在本公司內(nèi)部AVL試驗(yàn)臺(tái)架進(jìn)行測試,臺(tái)架設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)情況滿足要求,所用傳感器精度和數(shù)據(jù)處理均滿足GB/T 8297-2001要求。試驗(yàn)過程分別對2000,2bar特征油耗點(diǎn),部分負(fù)荷工況點(diǎn)及外特性工況進(jìn)行了測試。
4.1 阿特金森循環(huán)對抑制發(fā)動(dòng)機(jī)爆震的影響
發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用阿特金森循環(huán)后,進(jìn)氣門延遲關(guān)閉可以降低有效壓縮比,導(dǎo)致壓縮終了缸內(nèi)溫度降低,有效抑制爆震,從而可以采用較大的點(diǎn)火提前角,最終達(dá)到降低油耗的目的。
因?yàn)槌擞密噷?shí)際常用工況為低速小負(fù)荷,常運(yùn)行轉(zhuǎn)速為2000r/min附近。因此選取整車常用的典型工況點(diǎn)2000r/min,2bar工況進(jìn)行分析。如圖2所示,隨著進(jìn)氣關(guān)閉角的延后,進(jìn)氣門逐漸延遲關(guān)閉。由于爆震傾向減小,發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火提前角可以逐漸變大,燃油消耗率也隨之降低。
4.2 阿特金森循環(huán)對發(fā)動(dòng)機(jī)泵氣損失的影響
在小負(fù)荷區(qū)域,泵氣損失對發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率影響較大。因?yàn)樵谛∝?fù)荷區(qū)域,節(jié)氣門開度較小,活塞向下運(yùn)動(dòng)吸氣過程中,缸內(nèi)的壓力小于大氣壓力,需要消耗一部分功來維持活塞向下運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致泵氣損失較大。發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用阿特金森循環(huán)后,由于有部分混合氣體被推回至進(jìn)氣道,為了保證足夠的進(jìn)氣量,需增大進(jìn)氣壓力,減小缸內(nèi)氣體與大氣的壓力差,從而減小泵氣損失。
如圖3所示,2000r/min工況時(shí),隨著節(jié)氣門開度增大,進(jìn)氣歧管壓力也逐漸增大,泵氣損失減少,燃油消耗率也隨之下降。
4.3 阿特金森循環(huán)對發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗率的影響
經(jīng)過測試,應(yīng)用阿特金森循環(huán)后,發(fā)動(dòng)機(jī)匹配混動(dòng)車型常用工作區(qū)域燃油消耗率降幅達(dá)到3%~6%。其中最低燃油消耗率降低至224.3g/kW·h,發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗率對比如表3所示。
4.4 阿特金森循環(huán)對發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性的影響
由于阿特金森循環(huán)采用較大的進(jìn)氣包角,導(dǎo)致氣缸的實(shí)際進(jìn)氣量減小,發(fā)動(dòng)機(jī)外特性扭矩從160Nm降低到145Nm,動(dòng)力性有所降低,如圖4所示。經(jīng)整車性能仿真,可以滿足匹配中小型混動(dòng)車輛的動(dòng)力需求。
4.5 阿特金森循環(huán)疊加冷卻EGR技術(shù)
在阿特金森循環(huán)的基礎(chǔ)上應(yīng)用冷卻EGR技術(shù),發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)燃燒溫度降低,爆震得到進(jìn)一步抑制,最低燃油消耗率可降低至216.5g/Kw·h,熱效率達(dá)到39.1%,滿足了開發(fā)目標(biāo),最低燃油消耗率對比如圖5所示。
5 結(jié)論
(1)應(yīng)用阿特金森循環(huán)后,1.5L自然吸氣直噴發(fā)動(dòng)機(jī)由于抑制爆震及泵氣損失的降低,發(fā)動(dòng)機(jī)匹配混動(dòng)車型常用工作區(qū)域燃油消耗率降幅達(dá)到3%~6%。但是由于阿特金森循環(huán)引起實(shí)際進(jìn)氣量的減少,發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩有所降低。
(2)在阿特金森循環(huán)的基礎(chǔ)上應(yīng)用冷卻EGR技術(shù),發(fā)動(dòng)機(jī)燃油消耗率進(jìn)一步降低,熱效率達(dá)到39.1%,滿足開發(fā)目標(biāo)。
參考文獻(xiàn):
[1]郭平,李紅洲,朱小春,葛峰,吳建財(cái).基于阿特金森循環(huán)1.8L直列四缸汽油機(jī)性能開發(fā)[J].汽車實(shí)用技術(shù),2019.