蘇健輝
(福建塔牌水泥有限公司,福建 武平 364302)
我公司兩條5000t/d熟料生產(chǎn)線,水泥粉磨系統(tǒng)采用4臺(tái)φ4.2×13球磨機(jī)配套R(shí)P170-110輥壓機(jī)的聯(lián)合組成四條水泥粉磨的半終粉磨系統(tǒng),輥壓機(jī)出料經(jīng)料餅提升機(jī)(NSE1000-50m,132kW·h×2)、皮帶輸送機(jī)(B1400×13.4m、功率:7.5kW·h)輸送至V型選粉機(jī),經(jīng)V型選粉機(jī)選粉后不合格品重新返回輥壓機(jī),皮帶輸送機(jī)上方安裝一臺(tái)懸掛式永磁除鐵器(RCYD-14、功率:4kw·h),主要用于剝離皮帶機(jī)輸送物料中的鐵器。
圖1 改造前狀況
當(dāng)料餅提升機(jī)輸送的物料進(jìn)入皮帶機(jī)后,整條輸送皮帶的物料通過量大且料層厚(約800~1000t/h),引起除鐵器不能完全剝離輸送物料中的鐵器,仍有較多鐵器進(jìn)入輥壓機(jī)后直接影響輥面的使用壽命。
在生產(chǎn)過程中,受工藝布置影響,物料從料餅提升機(jī)出料溜子經(jīng)過皮帶輸送機(jī)時(shí)揚(yáng)塵較大,其次是當(dāng)除鐵器在剝離鐵器過程中引起二次揚(yáng)塵大且設(shè)備故障多,造成整個(gè)半終頂?shù)纳a(chǎn)場(chǎng)地塵源大,嚴(yán)重影響職工身心健康。
由于粉狀物料容易粘貼皮帶表面,造成頭、尾輪及托輥之間的積料多,引起二次塵源,增加崗位人員的工作量。
(1)拆除皮帶輸送機(jī)、懸掛式永磁除鐵器,將料餅提升機(jī)出料直接經(jīng)新增管道式除鐵器進(jìn)入V型選粉機(jī)。
(2)管道式除鐵器安裝鐵器排渣管道,廢料排至鋼倉(cāng)。
(3)溜子全部采用耐磨鋼板以減少維修工作量。
(3)拆除袋收塵到皮帶機(jī)的兩條支風(fēng)管,使料餅提升機(jī)內(nèi)的負(fù)壓增加后,杜絕半終頂?shù)膿P(yáng)塵。
(4)更換磨損的V型選粉機(jī)入口雙翻板閥。
3#半終系統(tǒng)除鐵器改造后使用效果良好,有效解決在生產(chǎn)維護(hù)過程中存在較多的問題,特別是現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵和積塵問題,同時(shí)大幅降低生產(chǎn)組織難度、材料維修費(fèi)用。
圖2 采購(gòu)訂單明細(xì)
技改管道式除鐵系統(tǒng)項(xiàng)目使用后,每年可節(jié)約設(shè)備材料消耗、電耗費(fèi)用約448856.7元,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用明細(xì)如下。
46368.2度×0.6元/度≈27820.9元
外284.61收塵器(額定15kW)技改后完全可以停止運(yùn)行,節(jié)約的電耗空間更大。(因技改前未測(cè)得電流,故技改后未列入計(jì)算)
皮帶機(jī):32m×590元×2次=37760元。
吊車:7000元×2次=14000元。
人工:425元×5人×2班×2次=8500元。
37760+14000+8500≈60260元。
技改前永磁自卸式除鐵器每月除鐵量約(詳見4#磨鐵渣磅單)24.4t。
技改后管道式自卸除鐵器當(dāng)月除鐵量(詳見3#磨鐵渣磅單)54.54t。
年度增加鐵渣外賣費(fèi)用:(54.54-24.4)×12×(1090元/t-92.5元/t)≈360775.8元。
半終粉磨系統(tǒng)改造后管道式除鐵系統(tǒng)工藝、設(shè)備布置簡(jiǎn)單,物料在輸送過程中無(wú)轉(zhuǎn)接揚(yáng)塵點(diǎn),解決在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中存在揚(yáng)塵問題,提升作業(yè)環(huán)境,有效解決現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境隱患。在充分強(qiáng)調(diào)“管理創(chuàng)新”“科技創(chuàng)新”的今天,為了有效降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本因地制宜、勇于改造,最終實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。