黨 鵬,劉榮輝
(西安石油大學,西安 710065)
我國當前在絕大多數(shù)油田在鉆井過程中,鉆柱從地面運輸?shù)姐@臺工作面依然采用人工方法。近年來為提高鉆井作業(yè)自動化程度,國內很多企業(yè)設計制造了動力貓道設備,已有多家設備在井場應用[1-3]。這些設備都是全液壓驅動,能基本完成鉆柱從地面到鉆臺面的自動運輸工作,但是經過現(xiàn)場實踐,存在如下問題:(1)全液壓系統(tǒng)較為復雜,往往需要獨立的液壓站提供動力,不便于拆裝和運輸[4];(2)系統(tǒng)中大量的液壓油在新疆冬季寒冷的環(huán)境下需要較長時間預熱,這降低了動力貓道的效率;(3)部分動力貓道結構局限性較大,不適合在較高的井架上使用[5-6]。
本文針對以上問題,經過一年的實踐摸索,設計出一套配合國產ZJ70D鉆機,以電控為主、液壓為輔的電控自動貓道設計方案。電控動力貓道的主體輸出由變頻電機完成,其輔助功能由液壓系統(tǒng)完成。
該液壓系統(tǒng)結構簡單,占用空間較小,其液壓站可以直接安裝在動力貓道底座內,方便整個動力貓道的拆裝運輸;其所需的液壓油較少,并配有專門的加熱、冷卻裝置,在新疆寒冷、高溫環(huán)境下能夠可靠運行。
動力貓道的主體結構如圖1所示,其機械結構分為四大部分,包括底座、送鉆裝置、坡道和支架[7]。
圖1 陸地鉆機電控動力貓道系統(tǒng)
底座上安裝有電控柜和液壓站,并在兩側裝有2對排管架和傾斜機構。排管架上可以放置大量鉆具,工作時外側升高,將鉆具送向送鉆裝置。傾斜機構可以向底座內外兩側傾斜,將鉆具送出或送入送鉆裝置內[8]。
送鉆裝置上裝有2對安全銷機構、2對踢出機構和1個小滑車。安全銷機構會在必要時升起,確保鉆具不掉落,保證安全。踢出機構可以將鉆具從送轉裝置中踢出。小滑車則在送鉆裝置升到鉆臺面高度時,將鉆具輸送到鉆臺面上。
坡道上端與井架鉆臺面鉸接,下端背側裝有電動絞車滾筒系統(tǒng)。工作時,電動絞車牽引鋼絲繩將送鉆裝置吊起,使送鉆裝置前段沿著坡道向上移動。送鉆裝置后端與支架相連,支架與電動絞車配合即可實現(xiàn)送鉆裝置的上升和下放。
傾斜機構、排管架升降機構、踢出機構和安全銷機構,都做簡單的上下往返運動。因此用單桿活塞液壓缸作為他們的執(zhí)行元件。對于送鉆裝置上的小滑車,如圖2所示,選擇液壓馬達作為其執(zhí)行元件,工作時液壓馬達驅動絞車,帶動絞車的鋼絲繩前后移動,從而拉動小滑車運動。
圖2 小滑車驅動方式示意圖
動力貓道的液壓系統(tǒng)如圖3所示。因為動力貓道夏天工作環(huán)境溫度較高,且油箱相對較小,在液壓站中加入一條冷卻回路。同時,油箱上裝有加熱器,在寒冷環(huán)境下使用時加熱器開啟,保證液壓系統(tǒng)正常運轉[9]。
圖3 動力貓道液壓系統(tǒng)
3個電磁閥組共包含11個電磁閥,某個執(zhí)行元件需要運動時,對應的電磁閥會打開,其余的電磁閥關閉,從而實現(xiàn)對11條油路的控制[10]。該11條油路中除液壓馬達油路外,都裝有2支液壓缸,全部采用并聯(lián)方式實現(xiàn)同步控制。根據(jù)功能的不同,這些油路設計也不相同。其中,為實現(xiàn)自復位功能,踢出機構油路和傾斜機構油路由二位三通電磁閥控制,其余由三位四通電磁閥控制;為提高油缸同步運轉的精度,排管架油路、傾斜機構油路和踢出機構油路的進油路上設置了分流閥;為提高安全性,防止系統(tǒng)斷電后發(fā)生危險,在排管架油路上設置了液壓鎖。
根據(jù)經驗,將系統(tǒng)壓力設定為Δp=20 MPa。小滑車推動鉆具實現(xiàn)送鉆,時間控制在30 s內完成。已知鉆具最大質量為3.5 t,送鉆裝置全長15 m。
選擇A2FE45/61W內置式液壓馬達,排量qm=45 mL/r,當量扭矩Tk=7.2 N·m/MPa,搭配減速器,減速比i=32。
此時,液壓絞車的輸出扭矩為:
T=TK×Δp×i=4 608 N·m
液壓馬達的最大流量為:Qm=qm×n×i=45.9 L/min
液壓馬達和各個動作機構共用1個油源,分開運作,因此每個動作回路的流量保持在46 L/min左右最佳[11]。且每個動作回路又由兩個并聯(lián)的液壓缸組成,則每個液壓缸的最大流量為23 L/min。
圖4所示為傾斜機構裝配圖,其單缸負載為2 t,翹板傾角30°,理想運動時間2 s。則液壓缸最大行程L=tan30°×605 mm=348.72 mm;L=350 mm;最大速度vmax=L/t=0.175 m/s=10.5 m/min。
圖4 傾斜機構裝配圖
(1)由流量反推液壓缸缸筒內徑
液壓缸最大流量Qmax和液壓缸缸筒內徑D的關系由以下2個公式確定:
式中:A為液壓缸有效工作面積;vmax為液壓缸最大運行速度。
由此可得缸筒內徑:
從優(yōu)先表中選取D=50 mm。
(2)計算活塞桿直徑
對于系統(tǒng)壓力大于20 MPa的單桿活塞液壓缸,活塞桿直徑d=0.7D[12]。所以d=0.7×50=35 mm,在優(yōu)選表中選取d=36 mm。
(3)校核活塞桿強度
強度校核公式:
式中:F為作用在活塞桿上的軸向載荷;[σ]為活塞桿材料許用應力;σb為材料抗拉強度;n為安全系數(shù)。
由上述分析可以確定F=20 000 N,σb=600 MPa,n=3,將這些數(shù)據(jù)代入式(3)得:
顯然活塞桿直徑滿足強度要求。
同理,通過計算得出液壓系統(tǒng)所用液壓缸的主要參數(shù)如表1所示。
表1 動力貓道液壓缸主要參數(shù)
該液壓系統(tǒng)的最大工作壓力為20 MPa,執(zhí)行元件總流量最大值為46 L/min。由此選取A10V7DFR/31R系列變量斜盤式柱塞泵[13]。該柱塞泵額定壓力28 MPa,排量71 mL/r,最大功率50 kW,最大流量107 L/min。對于相應的驅動電機,選擇Y200L-4B35三相異步防爆電機,其功率為30 kW。
根據(jù)系統(tǒng)需要,將油箱容量定為300 L,油箱尺寸定為1 100 mm×500 mm×600 mm。對于冷卻回路,選擇AH1490型風冷卻器。其散熱功率為17.8 kW,最大流量250 L/min,主體尺寸為620 mm×320 mm×493 mm。
綜上所述,通過對液壓系統(tǒng)各個元件的選型計算,最終確定了液壓系統(tǒng)的主要參數(shù)如表2所示。
表2 液壓系統(tǒng)主要技術參數(shù)
控制原理如圖5所示,該電控貓道系統(tǒng)的信號控制方式分為無線遙控控制和有線操作箱控制,以無線遙控控制為主,有線操作箱為輔。無線控制系統(tǒng)通過PLC系統(tǒng)處理控制邏輯,配合工業(yè)遙控器實現(xiàn)控制。工業(yè)無線遙控包含發(fā)射器及接收器,通過發(fā)射器面板上的動作開關給接收器發(fā)射信號,接收器再通過信號通信將信號傳輸給PLC的CPU進行邏輯運算,通信一般選用RS-485通信類型。最終通過PLC模塊端口輸出控制信號,控制相應的繼電器通斷使機構動作。
圖5 電信號控制原理
該電控自動貓道PLC控制系統(tǒng)總共有24個控制點數(shù),包括5個數(shù)字量輸入信號、17個數(shù)字量輸出信號、2個模擬量輸出信號。系統(tǒng)選用西門子的SIMATIC S7-200smart系列PLC。其中CPU選擇SR20型號,該型號屬于繼器型輸出,接220 V交流電源。CPU自帶20個數(shù)字量信號控制點數(shù),包括12個數(shù)字量輸入信號和8個數(shù)字量輸出信號。擴展模塊中匹配了1個EMQR16型號的數(shù)字量輸出模塊,該模塊含有16個數(shù)字量信號輸出。EMAQ04型號的模擬量信號輸出模塊,該模塊含有4個模擬量信號輸出。同時系統(tǒng)還選用了1個直流24 V電源模塊,為各個控制端口提供直流24 V電源信號。信號與各個端口的分配關系如表3所示。
表3 控制信號的點位分配表
如圖6所示,本課題組與某公司合作,于2019年12月在其廠房進行了電控動力貓道液壓系統(tǒng)部分的安裝并進行了初步的測試。測試結果表明,相對于傳統(tǒng)的全液壓動力貓道,電控動力貓道及其液壓系統(tǒng)具有以下優(yōu)點。
圖6 電控動力貓道液壓系統(tǒng)管線現(xiàn)場安裝情況
(1)相對于原有長5 m、寬2.5 m、高3 m,重達8 t的動力房,本文設計的動力站質量減少1/2,體積減少至原有的1/3,可以將其安裝在動力貓道的底座內部,使其更容易拆裝、運輸,提高了使用效率。
(2)對液壓系統(tǒng)進行了簡化設計,將其最大流量、工作壓力和油箱容量進行了適當?shù)目s小,提高了執(zhí)行元件的響應速度。為其設計了獨立的冷卻油路和加熱系統(tǒng),解決了動力貓道在新疆夏季氣溫高時液壓油容易過熱,冬季溫度低時液壓油過于粘稠的問題。