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        某核電廠發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵振動高分析及處理

        2021-07-12 01:38:24張旭東
        現(xiàn)代機(jī)械 2021年3期
        關(guān)鍵詞:臺板泵體聯(lián)軸器

        梁 陽,張旭東,薄 文

        (遼寧紅沿河核電有限公司 ,遼寧 大連 116001)

        1 系統(tǒng)/設(shè)備介紹

        發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)是通過一個閉式的低電導(dǎo)率水的循環(huán)回路帶走發(fā)電機(jī)定子線圈在帶負(fù)荷運行時產(chǎn)生的熱量。每臺機(jī)組定子冷卻水泵為兩臺(一用一備),基本參數(shù)見表1。當(dāng)流量低于150 m3/h 或者工作泵跳閘時,備用泵自動啟動投入運行[1]。該泵為單級臥式離心泵(圖1),使用集裝式機(jī)械密封,由兩個相同的深溝球軸承,聯(lián)軸器為彈性柱銷聯(lián)軸器。

        表1 基本參數(shù)

        圖1 泵體結(jié)構(gòu)圖

        2 泵組振動高情況介紹及分析

        該電廠4臺機(jī)組共有8臺定子冷卻水泵,每臺機(jī)組一用一備。自泵組投運以來,發(fā)生振動超過報警值共計37臺次。該泵失效將導(dǎo)致發(fā)電機(jī)定子冷卻水失去備用泵,降低電廠發(fā)電機(jī)系統(tǒng)運行的可靠性。查詢歷次振動測量數(shù)據(jù),振動頻譜較為清晰,下面以其中一次測量數(shù)據(jù)作振動初步原因分析。

        2015年12月14日執(zhí)行H2GST101PO振動測量發(fā)現(xiàn)該泵振動較上次測振結(jié)果大幅上升,泵驅(qū)動端水平向(PBD-H)振動達(dá)到4.2 mm/s,接近報警值4.5 mm/s。12月17日再次執(zhí)行振動測量,發(fā)現(xiàn)泵驅(qū)動端水平向振動值達(dá)到4.8 mm/s,超過報警值,H2GST101PO振動數(shù)據(jù)見表2。

        表2 H2GST101PO振動數(shù)據(jù)

        分析H2GST101PO驅(qū)動端水平向振動頻譜(圖 2),1×、2×、3×頻率明顯,其中1×轉(zhuǎn)速頻率明顯增加,2×及3×倍頻率略有上漲。

        圖2 泵驅(qū)動端水平向振動頻譜

        分析泵軸向頻譜(PBND-A)可以看到存在明顯的2×轉(zhuǎn)速頻率[2],且有大幅增加(圖3、圖4)。

        圖3 泵軸向振動頻譜(11月19日)

        圖4 泵軸向振動頻譜(12月17日)

        綜合以上頻譜進(jìn)行分析,振動幅值升高與不對中故障模式、B型機(jī)械(地腳螺栓)松動[6]故障模式的頻譜特征較為接近,但1×倍頻升高也可能是A型機(jī)械松動、軟腳或相關(guān)腳的共振故障模式導(dǎo)致(圖 5),后續(xù)的排查工作主要針對這兩個方向開展。

        圖5 頻譜-故障分析

        3 泵組振動高原因排查

        引起泵組振動的原因是多方面的[3],由于該泵日常期間不具備停運檢修條件,因此維修人員按照從簡單到復(fù)雜的策略,針對上述分析的可能原因進(jìn)行了排查與試驗,具體過程與分析如下。

        3.1 電機(jī)及泵組臺板螺栓緊固

        維修人員首先對電機(jī)地腳、臺板地腳及軸承支架的固定螺栓進(jìn)行在線緊固,緊固后泵組振動最大值有所降低,以H2GST101PO為例,2016年1月緊固后振動最大值由4.8 mm/s降低為3.4 mm/s。但該泵在12月份再次出現(xiàn)振動高問題,說明地腳螺栓不能從根本上解決該問題。

        3.2 重新對中處理

        由于GST泵組振動頻譜中往往存在2×倍頻分量,維修人員曾多次重復(fù)執(zhí)行對中工作:在泵組停運后復(fù)測聯(lián)軸器對中數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)對中偏差往往較大。以H3GST101PO為例,2018年1月19日停泵檢查,發(fā)現(xiàn)對中偏差較大:電機(jī)相對于泵高0.285 mm,電機(jī)相對于泵偏左0.23 mm;張口0.13 mm(標(biāo)準(zhǔn):0.05 mm)。

        對該泵重新執(zhí)行對中工作后,再鑒定合格,電機(jī)振動最大值為1.56 mm/s,泵振動最大值為2.7~3.0 mm/s,較檢修前泵側(cè)振動最大4.36 mm/s有明顯改善。但該泵在2018年4月份完成對中再鑒定后,2019年1月份再次出現(xiàn)振動高問題,說明重新對中不能徹底解決GST泵組振動問題。

        3.3 電機(jī)及泵組臺板虛腳排查

        在排查振動問題過程中,對電機(jī)及泵組臺板虛腳問題進(jìn)行了同步排查,其中電機(jī)虛腳情況不嚴(yán)重,最大0.10 mm,經(jīng)過維修人員處理,將虛腳降至0.02 mm。而臺板由于是槽鋼焊接件,端面并非精加工面,因此存在一定縫隙,最大可達(dá)2 mm,經(jīng)過維修人員增加墊片調(diào)整,最大縫隙小于0.05 mm,同時保障了在一處位置放置墊鐵的數(shù)量不超過三個[4]。在章節(jié)3.1和3.2中檢修均對虛腳進(jìn)行了同步處理,但在后續(xù)的運轉(zhuǎn)過程中都再次出現(xiàn)了振動高問題,因此說明虛腳問題并非振動問題的根源。

        3.4 泵組臺板剛度加強(qiáng)試驗

        圖6 臺板加強(qiáng)方案

        鑒于泵組臺板由槽鋼焊接而成,同時上下表面非精加工面,可能會導(dǎo)致軸承座連接剛度不足[5],2018年1月,維修人員通過在H3GST201PO泵組臺板上焊接支撐塊方式,增強(qiáng)框架剛度,嘗試解決振動問題,具體方案見圖6。經(jīng)過臺板加強(qiáng)后,電機(jī)振動最大值為1.44 mm/s,泵振動最大值為2.13 mm/s,與處理前振動水平3.35 mm/s有所降低。隨后H3GST101PO在4月份也參考執(zhí)行此方案,但該泵的振動值在11月再次升高至4.4 mm/s,接近報警值4.5 mm/s,說明增強(qiáng)臺板剛度不能從根本上解決泵組振動問題。

        3.5 出入口管道應(yīng)力排查

        2019年1月在2#機(jī)組大修期間,對泵組出入口法蘭進(jìn)行排查:復(fù)查聯(lián)軸器對中,發(fā)現(xiàn)H2GST201PO聯(lián)軸器間距為5.3 mm,超出2~4 mm的標(biāo)準(zhǔn),同時H2GST101/201PO外圓偏差分別為1.1 mm/1.9 mm(圖 7),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出0.05 mm的對中標(biāo)準(zhǔn)。打開兩臺泵的出入口法蘭,發(fā)現(xiàn)其中三道法蘭同心度偏差超過《GB50235Y2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》中規(guī)定的≤0.80 mm的要求,同時發(fā)現(xiàn)入口法蘭間距最大為7.15 mm,使用常規(guī)尺寸墊片無法滿足安裝要求。

        圖7 法蘭應(yīng)力排查數(shù)據(jù)

        分析導(dǎo)致泵組不對中的主要原因為入口法蘭錯位及軸向長度不足,由此對泵體產(chǎn)生拉伸及扭轉(zhuǎn)使其變形,進(jìn)而使聯(lián)軸器上揚,并導(dǎo)致外圓及間距超標(biāo)。

        對泵體進(jìn)行模型簡化,使用SolidWorks軟件對泵體進(jìn)行受力分析,模擬泵體出、入口管道法蘭間距偏大從而對泵體產(chǎn)生拉應(yīng)力的情況下對聯(lián)軸器位置位移的影響。從模擬結(jié)果可以看出,出、入口法蘭存在較大間隙時,給泵體帶來的額外作用力將導(dǎo)致其產(chǎn)生嚴(yán)重變形,圖8中可以看出聯(lián)軸器位置產(chǎn)生了最大的位移量1.612 mm,與實際測量數(shù)據(jù)較為接近,并且已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了聯(lián)軸器對中的0.05 mm標(biāo)準(zhǔn),聯(lián)軸器不對中在泵運行時會引起嚴(yán)重的振動問題。

        圖8 模擬受力后泵體變形結(jié)果

        維修人員通過使用加厚墊片及調(diào)整法蘭等維修方法,保障泵殼不受額外應(yīng)力作用,最終設(shè)備再鑒定合格,H2GST101PO泵組振動值最大為2.04 mm/s,H2GST201PO泵組振動值最大為1.34 mm/s。隨后在3臺機(jī)組大修期間對另外6臺泵組采取相同處理方法,處理后泵組振動均保持穩(wěn)定,截至2020年7月,該電廠8臺GST泵組未再次出現(xiàn)泵組振動高超過報警值情況,且處理后泵組各個位置振動值大部分有所降低,說明解決管道應(yīng)力能夠解決GST泵組振動問題。出入口法蘭處理前振動值見表3、出入口法蘭處理后振動值表4。

        表3 出入口法蘭處理前振動值

        表4 出入口法蘭處理后振動值

        基于上述檢修數(shù)據(jù)分析,由于法蘭間距過大,需要通過緊固作用下將泵體向法蘭位置拉動才能滿足密封要求,從而對泵殼及固定臺板產(chǎn)生拉力及變形,使泵組聯(lián)軸器對中發(fā)生變化,且降低固定約束的剛度,導(dǎo)致泵組振動值偏高。

        3.6 結(jié)論

        經(jīng)過上述各類振動原因分析及試驗,判斷泵組出入口法蘭安裝不到位,使泵殼受到額外載荷產(chǎn)生變形,影響泵組對中及固定約束剛度,是最終導(dǎo)致泵組振動超標(biāo)的主要原因。

        4 處理措施

        4.1 管道連接安裝標(biāo)準(zhǔn)控制

        在《GB50235Y2010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中對于與泵連接管道安裝標(biāo)準(zhǔn)有明確要求:管道與動設(shè)備的連接應(yīng)符合下列規(guī)定[7]:

        1)與動設(shè)備連接前,法蘭平行度和同心度允許偏差應(yīng)符合表5法蘭連接要求。

        表5 法蘭連接要求

        2)管道系統(tǒng)與動設(shè)備最終連接時,應(yīng)在聯(lián)軸器上架設(shè)百分表監(jiān)視動設(shè)備的位移。當(dāng)動設(shè)備額定轉(zhuǎn)速大于6000 r/min時,其位移值應(yīng)小于0.02 mm;當(dāng)額定轉(zhuǎn)速小于或等于6000 r/min時,其位移值應(yīng)小于0.05 mm。

        在水泵安裝及檢修過程中常常忽略此項國標(biāo)要求,通過此次振動分析,后續(xù)在分析類似振動情況時,要充分考慮管道給水泵帶來的影響是否符合國標(biāo)要求,消除可能影響泵組振動的不利因素。

        4.2 改造泵軸承室固定支架

        由于管道安裝為聚四氟材料墊片(安裝壓縮量約為20%),因此會對泵體產(chǎn)生一定的拉力,但泵殼的結(jié)構(gòu)無法進(jìn)一步加強(qiáng),維修人員對泵軸承室驅(qū)動端固定支架進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強(qiáng)(加厚為10 mm,同時在軸向增加肋板),使泵體抵抗變形的能力加強(qiáng)。

        5 總結(jié)

        通過分析、試驗,找出導(dǎo)致該電廠定子冷卻水泵振動高的根本原因是管道安裝偏差導(dǎo)致的拉力及變形引起聯(lián)軸器不對中,在后續(xù)水泵振動處理中要重點分析與檢查出入口法蘭的安裝質(zhì)量,尤其是剛度較小的泵組,更應(yīng)該重視管道對泵體的作用力是否符合國標(biāo)要求,這樣才能夠在最大程度上消除管道配置過程所受到的應(yīng)力[8]。

        管道安裝偏差問題在工程安裝階段就已發(fā)現(xiàn),但未引起足夠的重視,導(dǎo)致泵組日常期間頻繁發(fā)生振動高問題,通過很長時間才找到根本原因。這也說明重要設(shè)備的安裝階段偏差處理要嚴(yán)格控制,為日常良好運轉(zhuǎn)提供保障。

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