垢 野,蔡曉波,黃景峰,劉曉忱,董大清
(1.沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽 110180;2.中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司,遼寧 遼陽 111000)
在線腐蝕監(jiān)測技術(shù)能夠監(jiān)測設(shè)備的運行情況和腐蝕趨勢。通過腐蝕監(jiān)測,可以對腐蝕速率、介質(zhì)的變化情況以及生產(chǎn)操作參數(shù)隨時跟蹤,如果腐蝕速率發(fā)生變化,應(yīng)立即檢查設(shè)備及工藝操作參數(shù)的異常情況,有針對性的找出問題,避免情況進一步惡化導(dǎo)致財產(chǎn)損失和人身事故的發(fā)生[1];也可以判斷腐蝕控制措施的實施效果,并預(yù)測相應(yīng)的設(shè)備操作系統(tǒng)的使用壽命,確保設(shè)備運行的穩(wěn)定性和可靠性,減少因非計劃停工造成的經(jīng)濟損失[2]。腐蝕監(jiān)測有利于企業(yè)管理人員了解腐蝕過程和腐蝕機理,進而利用數(shù)據(jù)來分析腐蝕的發(fā)生發(fā)展與設(shè)備工藝操作參數(shù)之間的關(guān)系,對分析腐蝕原因和找到問題癥結(jié)有很大的幫助[3]。
由于腐蝕發(fā)生的原因比較復(fù)雜,腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)不夠直觀明確,因此提出了結(jié)合思維導(dǎo)圖的理念,運用腐蝕數(shù)據(jù)進行腐蝕要素流程分析,為石化企業(yè)進行有效的設(shè)備腐蝕管控提供了方法依據(jù)。
常壓塔頂工藝流程見圖1。常頂腐蝕回路是HCl-H2S-H2O型腐蝕環(huán)境,這種腐蝕環(huán)境主要存在于塔頂循環(huán)系統(tǒng)。一般氣相部位腐蝕較輕,液相部位腐蝕較重,氣液相變部位即露點部位最為嚴(yán)重。針對塔頂腐蝕該裝置主要采取了如下控制措施:
圖1 常壓塔頂工藝流程
(1)常頂揮發(fā)線采取注中和劑、注緩蝕劑和注水的工藝防腐措施;
(2)常壓塔頂換熱器出口設(shè)置1支腐蝕探針,位置在E2002出口1 m處的豎直管段,目的是實時監(jiān)控腐蝕狀態(tài),及時調(diào)整操作;
(3)計算露點,將露點控制在鈦材的板式換換熱器內(nèi)。
(1)2019年1月15日起常頂換熱器出口腐蝕速率超標(biāo),達(dá)1.744 3 mm/a(見圖2)。
圖2 常頂探針腐蝕減薄趨勢
(2)對照腐蝕數(shù)據(jù),排查常頂三注系統(tǒng)、電脫鹽運行狀態(tài)及常壓塔工藝參數(shù),發(fā)現(xiàn)脫后鹽(≤3 mg/L)、脫后水(≤0.2%)、常頂pH值(6.0~8.0)、鐵離子(≤3 mg/L)均無超標(biāo)現(xiàn)象。分析結(jié)果見表1。
(3)于1月26日提高常頂緩蝕劑注入量(由4.5 L/h提至5.0 L/h),同時將常頂溫度由113 ℃降至112 ℃,確保露點控制在板式換熱器內(nèi),取得了一定的效果。
(4)1月29日此腐蝕減薄仍有上升趨勢,再次將常頂溫度由112 ℃降至111 ℃的同時將脫后鹽質(zhì)量濃度控制在≤1.0 mg/L,使腐蝕速率恢復(fù)至正常水平。
(5)2月20日進行探針更換(見圖3),發(fā)現(xiàn)原探針在使用過程中腐蝕嚴(yán)重,證明探針數(shù)據(jù)真實,常頂冷凝冷卻系統(tǒng)存在嚴(yán)重腐蝕問題。
表1 工藝防腐日常指標(biāo)匯總
圖3 原探針拆出后腐蝕形貌
隨著石油化工生產(chǎn)裝置運行周期的不斷延長,對裝置腐蝕控制和腐蝕管理也提出了更高的要求。部分企業(yè)以往長期加工低硫低酸原油,當(dāng)進行加工高硫、高酸原油適應(yīng)性改造后,雖然裝置硬件滿足了加工高硫、高酸原油的要求,但裝置的腐蝕控制技術(shù)、腐蝕管理體系等軟件方面仍存在很大缺陷。為避免重大災(zāi)害性事故的發(fā)生,設(shè)備完整性管理理念應(yīng)運而生,而基于腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)庫的腐蝕要素流程分析正是完整性管理的核心內(nèi)容之一。
由于腐蝕發(fā)生的原因比較復(fù)雜,在遇到問題時往往無法立刻搞清楚,影響解決措施的制定。因此,在解決問題的過程中需要借助一定的方法進行分析判斷。而思維導(dǎo)圖正是一種能夠表達(dá)發(fā)散性思維的有效思維工具??茖W(xué)的思維導(dǎo)圖是通過一個關(guān)鍵詞或想法以輻射線形連接所有關(guān)聯(lián)項目的圖解方式,能夠把各級主題的關(guān)系用相互隸屬與相關(guān)的層級圖表現(xiàn)出來,有利于人腦的擴散思維的展開,協(xié)助人們利用記憶、閱讀、思維的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)并解決問題。在分析常頂腐蝕探針數(shù)據(jù)超標(biāo)問題的過程中采取思維導(dǎo)圖的理念,結(jié)合API 571標(biāo)準(zhǔn)、煉油裝置防腐蝕策略等相關(guān)內(nèi)容,確定關(guān)鍵腐蝕要素和流程(見圖4)。
(1)原油分析:總氯、脫前含鹽、總硫、酸值、氨氮、靜置脫水時間;
(2)電脫鹽脫后原油指標(biāo):操作溫度、注水比例、脫后含鹽、脫后含水、污水含鹽;
(3)塔頂注水系統(tǒng):注入方式、注入量、噴頭形式、pH值、總硬度、鐵離子、氯離子、硫含量、氨氮;
(4)塔頂注劑系統(tǒng):注入方式、注入量、藥劑濃度、噴頭形式、載體;
(5)塔頂回流罐污水:pH值、鐵離子、氯離子、硫含量、氨氮。
圖4 常頂腐蝕要素流程分析示意
2.3.1 提高電脫鹽效果
2019年度該裝置脫后原油的含鹽指標(biāo)見表2。
表2 脫后原油鹽和水分析情況
從表2可以看出,脫后含鹽合格率僅為81.25%。由于原油的氯含量不穩(wěn)定,當(dāng)電脫鹽系統(tǒng)脫鹽效果欠佳時,會導(dǎo)致大量氯化物在常壓爐等高溫部位分解成氯化氫,隨油氣進入塔頂系統(tǒng),并在露點溫度下與蒸汽凝結(jié)水形成強酸性介質(zhì),易造成嚴(yán)重腐蝕,給裝置的防腐工作造成巨大壓力。因此,可以通過穩(wěn)定原油性質(zhì)、及時調(diào)整溫度、電場強度、停留時間等工藝參數(shù)來提高電脫鹽效果。
2.3.2 探針監(jiān)測與化學(xué)分析相結(jié)合
裝置在腐蝕探針數(shù)據(jù)超標(biāo)期間,雖然未發(fā)生分析數(shù)據(jù)超標(biāo)的現(xiàn)象,但從表1可以看出:常頂水的pH值從1月15日開始持續(xù)降低,至1月26日常頂水pH值已由7.8降至6.7;同時鐵離子質(zhì)量濃度也在0.13~2.45 mg/L的范圍內(nèi)劇烈波動。這些數(shù)據(jù)充分說明常頂腐蝕回路中的腐蝕介質(zhì)濃度發(fā)生了顯著變化,也從側(cè)面證明了腐蝕探針數(shù)據(jù)表征了客觀腐蝕情況。該處腐蝕探針為電感探針,原理是對管狀測量元件施加高頻信號,同時測取元件上反映探針減薄的感應(yīng)信號,利用信號的變化反應(yīng)管道的腐蝕情況和變化趨勢[4],因而對環(huán)境腐蝕變化極其敏感,能夠起到及時預(yù)警的作用。因此,當(dāng)腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo)、常頂水pH值持續(xù)降低時,應(yīng)調(diào)整中和劑的注入量,降低介質(zhì)腐蝕性對設(shè)備管線帶來的沖擊;同時增加重要指標(biāo)的化學(xué)分析頻次,通過流程分析找出各要素之間的聯(lián)系,進而對“一脫三注”等工藝防腐措施進行動態(tài)調(diào)整,進一步抑制腐蝕。
2.3.3 加強注劑管理
注劑屬于一次性的消耗品,其選型和用量十分重要,對解決腐蝕探針數(shù)據(jù)超標(biāo)很有幫助。該裝置在2019年12月進行了注劑的更換,對新劑的性能尚處于摸索階段,因而,在遇到腐蝕問題時無法按照以往經(jīng)驗通過注劑量的動態(tài)調(diào)整降低裝置的腐蝕風(fēng)險。另外,應(yīng)考慮更換緩蝕劑的注入方式,或使用霧化效果好的錐噴嘴[5],使緩蝕劑分散開,與金屬表面充分結(jié)合。
根據(jù)腐蝕要素分析結(jié)果采取了相應(yīng)的調(diào)控措施,起到了良好的效果,常頂腐蝕速率從2020年3月至6月期間始終保持在低位。
(1)以腐蝕監(jiān)測結(jié)果為導(dǎo)向,通過對腐蝕要素的梳理,進行多維度的腐蝕流程分析,不僅有助于裝置管理人員快速、準(zhǔn)確地找到腐蝕原因,還能夠進一步完善工藝防腐體系,強化對裝置的防腐管控。
(2)如何對腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)進行正確解讀并加以利用,是腐蝕管理人員關(guān)心的問題,也是值得腐蝕工作者值得研究的課題。建議開展基于腐蝕監(jiān)測結(jié)果與腐蝕要素的過程模擬研究和軟件開發(fā),并通過創(chuàng)新成果應(yīng)用使腐蝕監(jiān)測技術(shù)在煉油廠等領(lǐng)域發(fā)揮更重要的作用。