黃松宇 趙永志 尹云軍 于 淼 田麗森 曹 迪
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司,北京 100038)
日益增加的城市生活垃圾排放量已經(jīng)成為阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境治理的重要因素。垃圾焚燒處理技術(shù)具有能夠使垃圾減量化、無害化和資源化等優(yōu)點,近年來逐漸得到廣泛應(yīng)用,是未來重點發(fā)展的垃圾處理技術(shù)[1]。然而,垃圾焚燒前堆積發(fā)酵提高熱值的過程會產(chǎn)生大量成分復(fù)雜、污染物濃度高以及毒性大的難處理滲濾液[2]。隨著垃圾焚燒技術(shù)的快速推廣和應(yīng)用,滲濾液難處理問題日益凸顯。
垃圾焚燒廠滲濾液具有有機(jī)污染物含量高、可生化性好的特點[3],實際工程中大多采用“厭氧+好氧(MBR) +深度處理”的組合工藝進(jìn)行處理,而厭氧處理單元能夠削減大量有機(jī)污染物(去除率為60%~95.5%[4]),且具有能耗低、污泥產(chǎn)率低、可回收沼氣等優(yōu)點,是垃圾焚燒廠滲濾液處理過程中的核心單元[5]。目前,上流式厭氧污泥床(UASB)[6]、上流式污泥床過濾器(UBF)[7]、膨脹顆粒污泥床(EGSB)[8]、內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC)[9]等在垃圾焚燒廠滲濾液厭氧處理過程中均有被采用。內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器是第三代高效、多級內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器,具有負(fù)荷高、抗負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)等特點?;趦?nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器,筆者公司通過對反應(yīng)器布水系統(tǒng)、三相分離系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)等進(jìn)行二次開發(fā),提出了一種耦合內(nèi)外循環(huán)系統(tǒng)的厭氧反應(yīng)器(IC-EC)。本文分析了處理量150 t/d 的IC-EC 反應(yīng)器的運行效能,為焚燒廠滲濾液厭氧處理系統(tǒng)的設(shè)計及運行提供一定的參考。
某垃圾發(fā)電項目設(shè)計焚燒量為1 200 t/d,滲濾液產(chǎn)生量約300 m3/d。滲濾液由垃圾儲存坑經(jīng)籃式過濾器流入調(diào)節(jié)池,隨后進(jìn)入IC-EC 反應(yīng)器進(jìn)行厭氧處理,再通過兩級A/O-MBR 系統(tǒng)進(jìn)行硝化和反硝化作用脫氮,最后經(jīng)過納濾和反滲透系統(tǒng)完成深度處理,工程最終出水水質(zhì)達(dá)到《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923—2005)中敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)水水質(zhì)指標(biāo)。項目設(shè)2 座相同的IC-EC厭氧反應(yīng)器,設(shè)計處理量為150 m3/d,下文僅對其中一座厭氧反應(yīng)器的運行效能進(jìn)行分析討論。
IC-EC 反應(yīng)器采用鋼結(jié)構(gòu),直徑10 m,高21.5 m。反應(yīng)器主要由罐體、三相分離系統(tǒng)、氣液分離系統(tǒng)、布水系統(tǒng)、排泥系統(tǒng)、外循環(huán)系統(tǒng)組成。三相分離系統(tǒng)包括上下兩組三相分離器,每組包含3 層分離單元,兩組三相分離器呈90°擺放,使反應(yīng)器內(nèi)生物量得到有效滯留。氣液分離系統(tǒng)設(shè)置在反應(yīng)器頂部,回流水通過下排水主管和分水椎體從分水支管流出,通過分水支管向四周噴射,形成旋流,進(jìn)一步加大水力攪拌。布水系統(tǒng)通過在環(huán)形布水管上設(shè)置多個對稱交叉的斜角布水支管,有效強(qiáng)化泥水混合效果,增強(qiáng)傳質(zhì)作用。排泥系統(tǒng)包括排泥主管、設(shè)在排泥主管上的排泥泵、中心匯管及均勻設(shè)置在中心匯管各個方向上的多個排泥支管。排泥系統(tǒng)配合厭氧反應(yīng)器底部錐形結(jié)構(gòu)以及上述布水系統(tǒng)提高污泥排放效率。此外,反應(yīng)器還設(shè)置了外循環(huán)泵,循環(huán)泵進(jìn)口端連接上層三相分離器下端的下排水直管,出水端連接布水系統(tǒng)進(jìn)水管,不僅可以根據(jù)實時水量和水質(zhì)調(diào)節(jié)進(jìn)水量和運行負(fù)荷,還可以增加布水系統(tǒng)進(jìn)水壓力和流量,強(qiáng)化泥水混合效果,防止布水堵塞。IC-EC 厭氧反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。
圖1 IC-EC 厭氧反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
厭氧反應(yīng)器滲濾液進(jìn)水來自滲濾液處理站調(diào)節(jié)池,其化學(xué)需氧量(COD)濃度為22 030~56 890 mg/L,氨氮濃度為1 135~1 852 mg/L,pH 為5.3~6.5,總磷(TP)濃度為40.1~132.5 mg/L,堿度為11 262~15 015 mg/L,硬度為5 605~10 084 mg/L。
COD 采用重鉻酸鉀法測定,pH 值采用玻璃電極法測定,和TP 濃度采用分光度法測定,混合液懸浮固體濃度(MLSS)采用重量法測定,堿度(以CaCO3計)采用滴定法,硬度采用EDTA 滴定法[10]。
厭氧反應(yīng)器取已投產(chǎn)滲濾液處理系統(tǒng)剩余的污泥作為接種污泥,分3 d 進(jìn)行,共接種約300 t 污泥。接種完成后,利用廠區(qū)反滲透產(chǎn)水注滿厭氧反應(yīng)器,開始連續(xù)進(jìn)水,初始進(jìn)水量約為80 m3/d,外循環(huán)泵流量維持在50 m3/h 左右,以防止污泥結(jié)塊。待出水COD 基本穩(wěn)定后,逐漸調(diào)高進(jìn)水量,每次提高10~20 m3。每次提高進(jìn)水量,COD 一般需要3~7 d 才會穩(wěn)定。此外,通過蒸汽加熱保持反應(yīng)器中的溫度為33~35 ℃。
調(diào)試階段反應(yīng)器的運行變化如圖2 所示。由圖2 可知,在啟動階段,由于進(jìn)水量小(進(jìn)水量80 m3/d)且反應(yīng)器中有清水,出水COD 濃度較低,但隨著反應(yīng)的進(jìn)行,清水逐漸被替換,出水COD 濃度逐漸提高,7~10 d 后,COD 去除率基本維持在90%左右。進(jìn)水量提高至100 m3/d 后,出水COD 濃度明顯增加至5 000 mg/L 以上,但經(jīng)過5 d 的培養(yǎng),出水COD濃度降至5 000 mg/L 以下,去除率基本穩(wěn)定在88%左右。進(jìn)水量進(jìn)一步提高至110 m3/d、120 m3/d 和140 m3/d 后,出水COD 濃度經(jīng)過短暫增長,最終均可維持在5 000 mg/L 以下。30 d 后,進(jìn)水量提高到設(shè)計流量150 m3/d,經(jīng)過3 d 的適應(yīng),出水COD 濃度降至5 000 mg/L 以下。反應(yīng)器持續(xù)運行至45 d,出水COD 濃度穩(wěn)定,去除率為87%左右,反應(yīng)器完成調(diào)試啟動。
圖2 調(diào)試階段反應(yīng)器運行變化
4.2.1 進(jìn)水量波動情況
垃圾焚燒廠滲濾液具有水質(zhì)和進(jìn)水量波動大的特點[2],因此應(yīng)對進(jìn)水量變化的能力是厭氧反應(yīng)器性能穩(wěn)定的重要條件。該厭氧反應(yīng)器2020 年進(jìn)水量波動情況如圖3 所示。從圖3 可以看出,反應(yīng)器2月平均日進(jìn)水量最低,約為64.8 m3;而5 月平均日進(jìn)水量最高,可達(dá)142.5 m3,接近設(shè)計上限流量。進(jìn)水量的波動一方面是因為雨水、環(huán)境濕度等的增加提高了滲濾液的產(chǎn)生量,需要提高處理量以應(yīng)對滲濾液產(chǎn)量的增加;另一方面也和廠區(qū)生產(chǎn)調(diào)度有關(guān),兩座厭氧反應(yīng)器需相互協(xié)調(diào)配合。
圖3 一年內(nèi)厭氧反應(yīng)器進(jìn)水量波動情況
4.2.2 COD 的去除效果
厭氧反應(yīng)器是去除焚燒場滲濾液中有機(jī)物的核心裝置。近一年每天的COD 去除效果如圖4 所示。從圖4 可以看出,進(jìn)水COD 濃度在22 030~56 890 mg/L波動,主要集中在30 000~50 000 mg/L。盡管COD濃度會出現(xiàn)起伏,同時進(jìn)水量也有波動(圖3),但出水COD 濃度基本維持在5 000 mg/L 以下,COD 去除率為81.2%~94.1%。由此可見,厭氧反應(yīng)器維持了較高的COD 去除率,且出水COD 濃度較穩(wěn)定,有利于后續(xù)好氧生化反應(yīng)。
圖4 近一年COD 去除效果
4.2.3 pH 值和堿度的變化
pH 和堿度是厭氧反應(yīng)的重要指標(biāo)。厭氧反應(yīng)器的進(jìn)水pH 值、出水pH 值和堿度如圖5 所示。從圖5 可以看出,進(jìn)水呈酸性,pH 值低于7,主要因為垃圾在堆酵和調(diào)節(jié)池中產(chǎn)生酸性物質(zhì)。而出水pH值明顯增加至7.8 左右。進(jìn)水堿度為11 262~15 015 mg/L,出水堿度降低至9 009~11 861 mg/L。堿度之所以偏高,一方面是因為垃圾焚燒廠滲濾液中含有高濃度,另一方面是因為滲濾液的水質(zhì)特性。高堿度具有良好的緩沖作用,不僅能夠改善進(jìn)水的偏酸性,還能緩沖酸化過程產(chǎn)生的有機(jī)酸對pH 值的影響,也解釋了雖然進(jìn)水偏酸但不用投加堿進(jìn)行調(diào)節(jié)就能滿足厭氧甲烷菌對pH 值的要求。
圖5 pH 值和堿度變化
4.2.4 反應(yīng)器底部及出水污泥濃度變化
反應(yīng)器內(nèi)微生物濃度直接影響反應(yīng)器的處理效能和運行穩(wěn)定性。取厭氧罐底的泥水混合液測試反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度。反應(yīng)器內(nèi)和出水污泥濃度變化如圖6 所示。從圖6 可以看出,雖然進(jìn)、出水量及水質(zhì)不斷波動,但反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度和出水污泥濃度基本維持穩(wěn)定。反應(yīng)器底部污泥月平均濃度為32.2~38.3 g/L,而出水污泥濃度較低,為1.8~2.5 g/L,說明反應(yīng)器三相分離器泥水分離效果好,能夠有效減少污泥的流失,維持反應(yīng)器內(nèi)較高污泥濃度。反應(yīng)器內(nèi)較高的污泥濃度不僅能夠高效穩(wěn)定地去除COD,還能夠抵抗沖擊負(fù)荷,提高反應(yīng)器運行的穩(wěn)定性。
圖6 反應(yīng)器底部及出水污泥濃度變化
1)工程實踐表明,利用內(nèi)循環(huán)耦合外循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC-EC)處理垃圾焚燒廠滲濾液,在處理量150 m3/d,維持外循環(huán)流量50 m3/d,反應(yīng)溫度33~35 ℃,接種廠區(qū)剩余污泥的條件下,逐漸提高進(jìn)水量,可在35 d 左右快速啟動。
2)反應(yīng)器具有較高的穩(wěn)定性和COD 去除效果,在水質(zhì)和進(jìn)水量不斷波動的情況下,反應(yīng)器COD 去除率維持在81.2%~94.1%。
3)IC-EC 厭氧反應(yīng)器底部污泥濃度為32.2~38.3 g/L,出水污泥濃度僅為1.8~2.5 g/L,說明反應(yīng)器具有較好的泥水分離效果,能夠減少污泥流失,很好地將微生物保留在反應(yīng)器內(nèi)。