溫文忠
(深圳南山熱電股份有限公司,廣東 深圳 518052)
汽輪機(jī)凝汽器真空度是電廠運(yùn)行的一個重要參數(shù),真空度降低將導(dǎo)致機(jī)組的熱耗升高、發(fā)電量降低。水環(huán)真空泵是凝汽器抽真空系統(tǒng)的主要設(shè)備,大型發(fā)電廠幾乎均采用水環(huán)真空泵建立并維持凝汽器真空,水環(huán)真空泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行直接影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。本文對某電廠調(diào)試期間出現(xiàn)的水環(huán)真空泵不良振動和異響現(xiàn)象進(jìn)行相關(guān)分析,詳細(xì)介紹了解決措施,通過增設(shè)回流管路及相關(guān)閥門,有效消除了水環(huán)真空泵在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的氣蝕,保障了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,也希望能為其他機(jī)組出現(xiàn)的類似問題提供一定的借鑒。
凝汽器是熱電廠生產(chǎn)過程中汽水系統(tǒng)的一部分,它可以將汽輪機(jī)排汽冷凝成水,并在汽輪機(jī)排汽處建立真空和維持真空。電廠機(jī)組正常運(yùn)行時凝汽器必須要維持真空狀態(tài),凝汽器真空開始建立是由真空泵啟動后不斷抽吸凝汽器和汽缸內(nèi)氣體,并排到大氣,在機(jī)組帶滿負(fù)荷運(yùn)行時靠冷卻水不斷冷卻汽輪機(jī)絕大多數(shù)排汽形成真空,此時凝汽器內(nèi)不凝結(jié)的氣體靠真空泵抽出,真空泵起到維持真空的作用。
某國外聯(lián)合循環(huán)電廠總裝機(jī)容量為230 MW,采用燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù),配置有兩臺6F級燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組、兩臺雙壓余熱鍋爐及一臺純凝濕冷汽輪發(fā)電機(jī)組。其凝汽器真空系統(tǒng)配套了2臺水環(huán)式真空泵,其中一臺備用,在啟動及凝汽器性能惡化時也可以兩臺同時投入運(yùn)行。該真空泵工作液由工業(yè)閉式冷卻水進(jìn)行冷卻。凝汽器真空系統(tǒng)正常投運(yùn)時,發(fā)現(xiàn)兩臺真空泵AB運(yùn)行時汽蝕異音較大,用測振儀在泵體上測得最大振動值達(dá)到7.2 mm/s,真空泵入口氣動閥后壓力為-95 kPa,泵運(yùn)行時電流較穩(wěn)定?,F(xiàn)場海拔高度295~298 m,大氣壓在97~98 kPa左右,凝汽器真空監(jiān)測變送器顯示壓力為-95.7 kPa,真空泵工作水的溫度為13~14 ℃。具體數(shù)據(jù)見表1真空泵AB改造前運(yùn)行參數(shù)。
表1 真空泵AB改造前運(yùn)行參數(shù)
在泵體中裝有適量的水作為工作液,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,由于離心力的作用泵內(nèi)形成一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環(huán),水環(huán)的上部分內(nèi)表面與葉輪輪轂相切,水環(huán)的下部內(nèi)表面與葉片頂端接觸(實(shí)際上葉片在水環(huán)內(nèi)有一定的插入深度)。由于葉輪是偏心的,葉輪輪轂與水環(huán)之間形成一個月牙形空間,這一空間被葉片分成若干個小腔。水環(huán)相對于葉片作相對運(yùn)動,使相鄰2個葉片之間的空間容積呈周期性變化。此空間容積由小變大時,氣體從外界吸入,容積由大變小時,原來吸入的氣體受到壓縮,當(dāng)壓力達(dá)到略高于大氣壓時,氣體由水中分離出來排到分離器,分離出的水經(jīng)冷卻器冷卻后,靠真空泵的自吸能力從泵殼的下部進(jìn)入泵內(nèi)[1]。
如圖1水環(huán)真空泵流程圖所示,該電廠設(shè)備的真空系統(tǒng)主要由真空泵、汽水分離器、熱交換器、電機(jī)、附屬的設(shè)備以及相匹配的管道和閥門組成,它的使用是由系統(tǒng)的各個部分設(shè)備共同運(yùn)作實(shí)現(xiàn)的。系統(tǒng)設(shè)備正常后開始投入運(yùn)行,當(dāng)真空泵壓力比凝汽器壓力低2~3 kPa時,入口壓差開關(guān)動作,抽氣管路入口氣動控制蝶閥處于打開狀態(tài),這時,干氣體和水蒸氣經(jīng)過進(jìn)氣管進(jìn)入真空泵中,壓縮后再由排氣管排至汽水分離器中。氣汽混合物進(jìn)入汽水分離器后,不溶于水的氣體和一些蒸汽直接從頂端排入大氣,通過除鹽水補(bǔ)給管路進(jìn)行補(bǔ)充損耗的水量。汽水分離器出來的工作水經(jīng)過板式熱交換器冷卻后分為兩路:其中一路經(jīng)節(jié)流孔板噴入水環(huán)真空泵入口,對從凝汽器抽出的氣汽混合物進(jìn)行預(yù)冷卻,提高真空泵的出力;而另一路直接進(jìn)入真空泵作為工作水,維持真空泵的水環(huán)和水環(huán)的溫度[2]。
圖1 水環(huán)真空泵流程圖
該電廠海拔高度295~298 m,常年大氣壓在97~98 kPa左右。故障發(fā)生時,當(dāng)日環(huán)境溫度為15 ℃,大氣壓力為97 kPa,真空泵工作水的溫度為13~14 ℃。按照工作水溫為13 ℃,對應(yīng)的絕對飽和壓力為1.5 kPa,對應(yīng)相對飽和壓力為-95.5 kPa,真空泵入口壓力為凝汽器壓力-95.7 kPa,因而容易造成水環(huán)真空泵在運(yùn)轉(zhuǎn)中局部區(qū)域工作水的絕對壓力減低到當(dāng)時溫度下的工作水飽和壓力,工作水便在該處開始?xì)饣a(chǎn)生大量蒸汽形成氣泡。當(dāng)含有大量氣泡的液體向前經(jīng)葉輪內(nèi)的高壓區(qū)時,氣泡周圍的高壓液體致使氣泡急劇地縮小以致破裂,產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象,從而發(fā)生振動和異音。另外,按照水環(huán)真空泵工作原理即冷卻水溫度較低時,冷凝效果加強(qiáng),系統(tǒng)來氣量小,而真空泵工作液溫度越低,泵抽吸性能越好,這樣就容易造成了系統(tǒng)高真空[3]。當(dāng)真空泵內(nèi)達(dá)到極限真空度的時候,也就是泵內(nèi)的工作液在此溫度下的飽和蒸氣壓力的時候,就會產(chǎn)生無數(shù)的小氣泡,當(dāng)葉輪轉(zhuǎn)動,氣泡隨著葉輪從低壓區(qū)流到高壓區(qū)時,氣泡從水中溢出破裂,這也是造成汽蝕原因之一。
在真空泵運(yùn)行過程中,產(chǎn)生氣泡和氣泡破裂會使通流部件遭受到破壞的。嚴(yán)重會造成金屬表面出現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象,甚至?xí)霈F(xiàn)蜂窩狀損壞。如果真空泵葉輪在汽蝕部位有較大的殘余應(yīng)力,還會引起應(yīng)力釋放從而產(chǎn)生裂紋,影響設(shè)備安全高效運(yùn)行。
在真空泵汽蝕過程中產(chǎn)生的氣泡在壓縮中破裂,擬從外部引入壓力較高的不凝氣體及時補(bǔ)充因氣泡破裂而出現(xiàn)的空間,這樣可以大大減輕汽蝕對泵的損壞及降低汽蝕引起的噪聲和振動。在泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象時,從泵體排氣側(cè)氣液分離罐頂回流一部分氣體到泵的進(jìn)口,適當(dāng)降低泵進(jìn)口的真空度,從而使得真空泵內(nèi)達(dá)不到工作液的汽化壓力。
根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備管路圖,在氣液分離罐頂部蓋板處與泵進(jìn)氣三通管路壓力表閥之間加裝一條管徑為DN15的回流管路并配上閥門。在真空泵進(jìn)口處的壓力表座位置安裝一個三通管接頭,上端裝壓力表閥,側(cè)孔與回流管路相連。真空泵啟泵前關(guān)閉回流管路閥門,只在系統(tǒng)達(dá)到高真空出現(xiàn)汽蝕異音時適度打開閥門。詳細(xì)位置參照圖2改造管道布置圖及圖3改造后現(xiàn)場布置圖。
圖2 改造管道布置圖
圖3 改造后現(xiàn)場布置圖
為了檢驗(yàn)改造后結(jié)果,在汽輪機(jī)滿載的情況下,分別對真空泵AB 進(jìn)行了該段回流管投入試驗(yàn)。試驗(yàn)前該段回流管的閥門V1 關(guān)閉狀態(tài),然后緩慢調(diào)節(jié)其開度分別測量泵體振動值,判別汽蝕的聲音。隨著閥門開度增加,泵汽蝕聲音逐漸變小,電機(jī)電流緩慢變大,真空泵的進(jìn)氣閥前壓力P1及凝汽器壓力基本維持不變,泵體最大振動值緩慢變小直至合格范圍之內(nèi)。具體測量數(shù)據(jù)如表2 真空泵AB改造后運(yùn)行參數(shù)。
表2 真空泵AB改造后運(yùn)行參數(shù)
在水環(huán)真空泵的出口至入口增加的回流管進(jìn)行補(bǔ)氣,并通過回流管閥門V1適度開度,可以避免泵組本身設(shè)計防汽蝕管線能力不足的問題。在維持凝汽器高真空度的情況下有效地避免了泵內(nèi)產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象,大大提高了真空泵和汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的安全性。