林翰清
(福建省水利水電建設(shè)有限公司,福建 福州 350001)
軟土普遍有含水量高、孔隙比大、壓縮性高、承載力低、滲透性差等特點,極易造成排洪渠堤岸邊坡失穩(wěn)、沉降變形、渠內(nèi)隆起,影響排洪渠的施工和正常使用。隨著施工技術(shù)水平的提高,各種軟基處理方法得到廣泛使用,如拋石擠淤、水泥土攪拌樁復合地基、固結(jié)排水法、鉆孔灌注樁等[1]。本文通過工程實例,介紹了地基處理方式及水泥攪拌樁在軟土中的施工工藝、注意事項及檢測方法。檢測結(jié)果表明該工程采用水泥土攪拌樁提高軟土地基承載力效果良好[2]。
平潭綜合實驗區(qū)防洪防潮工程主要由幸福洋片區(qū)、金井灣片區(qū)及壇南灣片區(qū)三大區(qū)域組成,5#排洪渠項目位于金井灣片區(qū),工程任務(wù)為防洪排澇,其排澇標準采用20 a一遇,建筑物級別為2級,臨時建筑物級別為4級[3]。5#排洪渠頭部接1#渠末端,渠道依次穿越北厝路、金井三路、金井五路等主干道后渠末端與2#排洪渠相接,排洪渠總長度1110 m,新建左右岸防洪堤長分別為1110 m 和1066 m,渠底寬度為30 m,渠頂寬度為44 m,景觀水位為0.80 m,排洪渠兩岸防洪堤堤頂高程為3.30 m,50 a一遇設(shè)計洪水位在3.06~2.96 m,河道底高程-1.10~-0.55 m。
項目區(qū)域由原火燒港鹽場灘涂上吹填造地形成,地基力學性能較差。該區(qū)域下臥淤泥質(zhì)土層較厚,天然含水率較大且地質(zhì)復雜。根據(jù)金井灣片區(qū)安全度汛的需要,在本工程招投標工作開始前半年,又在工程施工范圍內(nèi)臨時開挖、建設(shè)應(yīng)急排洪渠,行洪排澇,造成施工區(qū)域的地質(zhì)(土體含水率)發(fā)生變化。地層主要物理力學指標見表1。
表1 排洪渠基礎(chǔ)地層主要力學指標
工程采用濕法噴漿攪拌復合地基處理,攪拌樁φ600梅花型布置,固化劑采用42.5普通硅酸鹽水泥,要求水泥土60 d強度達到1.6 MPa,樁長控制標準:當軟土層厚度<15 m時,需穿透淤泥質(zhì)層并伸入持力層60 cm;當軟土層厚≥15 m時,樁長控制為15 m。經(jīng)處理后的復合地基承載力特征值>100 kN,單樁承載力特征值>142 kN。排洪渠基礎(chǔ)處理斷面圖如圖1所示。
圖1 排洪渠基礎(chǔ)處理斷面(單位:mm)
攪拌樁施工前,應(yīng)通過現(xiàn)場工藝試樁確定主要施工工藝及參數(shù):采用“四攪兩噴”的施工工藝,施工樁徑為600 mm,水灰比采用0.5,水泥摻入量為19%(94 kg/m),漿液比重(水灰比0.5、水泥摻量19%時的漿液比重=1.82 t/m3),注漿壓力保持在0.5~0.6 MPa,提升速度按≤1.07 m/min,下沉速度按≤0.98 m/min,噴漿量≥78.9L/min,樁長控制標準:軟土層厚度<15 m(電流突變至52~56A)時需進入持力層60 cm,軟土層厚≥15 m(電流23~27A穩(wěn)定)時樁長控制為15 m。
攪拌樁機械就位對中整平→制配水泥漿→攪拌下沉并噴漿(第1攪第1噴工序)→攪拌、提升(第2攪工序)→重復攪拌下沉并噴漿(第3攪第2噴工序)→攪拌、提升(第4攪工序)→完成樁基施工→移位至下一樁位,重復以上工序進行下一攪拌樁施工。
(1)場地平整。施工前應(yīng)對施工場地除障整平,軟弱基礎(chǔ)應(yīng)采取回填50 cm中粗砂,保障攪拌樁機平穩(wěn)運行。
(2)放樣定線、鉆機就位。按設(shè)計圖紙對施工區(qū)域放樣定線定樁位,鉆機設(shè)備安裝調(diào)試,移至樁位,檢查樁機運行情況和輸漿管道是否暢通。
(3)原材料控制。進場水泥需有出廠檢測報告并按規(guī)定檢驗合格后方可使用。
(4)漿液控制。按試驗參數(shù)水灰比拌制漿液,拌制好后應(yīng)進行過濾,防止水泥結(jié)塊或其他雜物堵塞輸漿管路,控制漿液用量使用情況,拌制好的漿液一般不超過2 h。水泥用量與噴漿泵送時間要安排專人及時記錄。
(5)施工中斷處理。水泥攪拌樁施工應(yīng)連續(xù)進行,因故中斷,為防止斷樁,停機30 min以內(nèi)在攪拌機重新啟動后,將深層攪拌葉下沉至中斷位置0.5 m后再繼續(xù)施工。停機超過3 h,為防止輸漿管堵塞,應(yīng)對輸漿線路進行清洗。
(6)樁機攪拌提升速度、攪拌次數(shù)、噴漿量、噴漿壓力等滿足試樁確定參數(shù)的要求,應(yīng)安排專人記錄施工過程。
(7)采用“四攪二噴”工藝的,樁機首次下沉時噴漿量應(yīng)控制在漿量的50%以內(nèi),嚴禁帶水下鉆。當下沉至樁底高程時應(yīng)停止提升,攪拌30 s ,保證樁頭質(zhì)量均勻密度。提升停止噴漿面應(yīng)高于設(shè)計基面50 cm,以保證樁頂質(zhì)量。
為保證水泥攪拌樁施工質(zhì)量,首先從施工原始記錄看施工過程是否符合規(guī)范要求,從源頭上進行控制。其次可通過開挖檢驗、鉆孔取芯、荷載試驗等方法進行復合地基質(zhì)量檢驗。
本工程水泥攪拌樁共成樁57 987 m,為檢驗樁身成樁質(zhì)量及基礎(chǔ)處理效果,本工程采用開挖檢驗、鉆孔取芯、靜載試驗對水泥攪拌成樁后質(zhì)量進行檢測:
(1)開挖檢驗。成樁7 d后采用淺部開挖樁頭檢查攪拌均勻性及成樁直徑。檢查數(shù)量以總樁數(shù)的5%控制,開挖深度應(yīng)超過停漿面以下50 cm?;坶_挖后應(yīng)檢驗攪拌樁的樁位、數(shù)量與樁頂質(zhì)量是否滿足設(shè)計要求。本工程共開挖檢驗280根,檢驗結(jié)果符合設(shè)計要求。
(2)鉆孔取芯。成樁60 d后通過樁體鉆探取芯,直觀檢測水泥漿與軟土拌和均勻性,檢驗樁長是否符合設(shè)計要求,通過芯樣制備試件檢驗水泥土強度。檢驗數(shù)量以總樁數(shù)的0.5%控制。本工程鉆探取芯共檢測28根,結(jié)果顯示攪拌樁攪拌較均勻,膠結(jié)較好,局部水泥土呈塊狀、碎塊狀,斷口基本吻合,采芯率均>80%,樁身水泥土無側(cè)限抗壓強度范圍為1.8~2.4 MPa,大于設(shè)計值1.6 MPa,樁長及持力層均滿足設(shè)計要求。部分檢測結(jié)果見表2。
表2 部分鉆孔取芯檢測結(jié)果
(3)靜載試驗。成樁60 d后進行現(xiàn)場載荷試驗確定復合地基、單樁承載力檢測。檢驗數(shù)量以總樁數(shù)0.5%~1.0%控制。本工程攪拌樁復合地基靜載荷共檢測28處,檢測結(jié)果顯示復合地基承載力特征值均≥設(shè)計值100 kN;攪拌樁復合地基增強體單樁靜載荷以共檢測28處,檢測結(jié)果顯示單樁豎向抗壓極限承載力均≥設(shè)計值142 kN,地基處理效果良好,符合設(shè)計要求。部分檢測結(jié)果如表3、表4。
表3 復合地基增強體單樁靜載荷試驗成果
表4 單樁復合地基靜載荷試驗成果
平潭綜合實驗區(qū)防洪防潮工程金井灣片區(qū)排洪渠5#排洪渠工程采用水泥攪拌樁進行復合基礎(chǔ)處理,從分析地基處理方式入手,明確質(zhì)量技術(shù)要求,從施工過程質(zhì)量控制到施工后的質(zhì)量檢測,加強現(xiàn)場管理,對出現(xiàn)的問題及時解決,達到了提高排洪渠軟土地基承載力和穩(wěn)定性的目的。工程從2018年完工運行至今,未發(fā)現(xiàn)地基明顯沉降,確保了上部結(jié)構(gòu)物安全與穩(wěn)定,基礎(chǔ)處理效果良好。