莫熙喆 蘇杰和 李澤 楊家豪 陳繩得
摘要:RS8680高精度測量板卡的主要功能是采集3路4~20 mA電流測量值,并將模擬量轉化為數字量返回到廠站SCADA后臺。針對從西換流站RS8680測量板卡產生誤差的原因進行了分析,通過對器件進行實驗測試,判斷光耦合器A7800老化是引起板卡測量誤差的主要因素,更換光耦合器A7800可使通道測量功能恢復正常,若要進一步提高測量精度可進行程序校正,并通過仿真驗證了所述校正方法的有效性。
關鍵詞:測量誤差;高壓直流輸電;光耦合器
0 引言
RS8680高精度測量板卡的主要功能是采集3路4~20 mA電流測量值,并將模擬量轉化為數字量返回到廠站SCADA后臺,目前從西換流站全站在運行的RS8680板卡共有206塊,總體數目較大。從2018年4月至今,從西換流站共計更換故障RS8680測量板測控板卡32板次,其數量之多、故障率之高不容忽視。
天廣、牛從工程站點均使用相同類型的4~20 mA電流信號測量板測控板卡,可互為備用??紤]到該類型測量板卡運行年限已較長,并且合格的采樣精度需保持在較高的0.2%以下,工作強度大且常年使用,板卡不可避免地出現老化現象,存在設備損壞風險。測量板卡的運行性能好壞直接關系到直流輸電系統(tǒng)能否安全穩(wěn)定運行,從西換流站曾經發(fā)生過因為直流測量系統(tǒng)部分測點故障導致直流電壓波動的異常事件,嚴重危害到電網的安全穩(wěn)定運行[1-2]。
南方電網超高壓輸電公司目前檢測板卡所使用的PCS9550測試儀為RS8680測量板卡專用的測試平臺,采用“加量對比測試”法,通過對測量板加小電流方式對比換算后的輸入采樣電流,即可對其3路通道分別進行測試。但目前的測試平臺僅可以確定故障通道編號,無法最終定位故障元件及故障原因。故障類型主要有:(1)沒有輸出;(2)輸出值明顯偏離正常范圍;(3)輸出值仍在正常值附近,但測量精度不滿足要求。其中第3類情況居多。
針對目前RS8680(4~20 mA)測量板測控板卡存在的問題,可通過分析電路,定位引起誤差增大的元件,并通過更換元件驗證準確性。針對板卡的功能要求提出校正零點漂移以及修正變比的校正方法,以確保測量精度符合要求,通過仿真驗證所述方法的有效性。
1 誤差原因
RS8680測量板卡可以分為三大部分,如圖1所示。
由故障信息可知,部分板卡僅個別通道異常,可排除電源及控制器造成的故障。經驗證,當加載電壓后,發(fā)現板卡各部分電源電壓及控制器正常。因此,造成板卡誤差的原因縮小到模擬量采集及轉換部分,即前級電路。其簡化框圖如圖2所示。
光電信號電氣隔離電路[3]主要由光電隔離芯片A7800及隔離電源NMV0505SAC構成,信號比例縮放電路主要采用了OP284芯片對信號進行縮放處理。經過實驗測試,最終確定光耦合器A7800是引起測量通道故障或存在測量誤差的原因。
2 實驗測試
根據A7800官方提供的參數,其線性工作區(qū)在輸入-0.2~0.2 V。根據前級4~20 mA電流模擬量轉換為電壓模擬量可得到該電路輸出電壓范圍為0.04~0.2 V,因此該電路實際工作于芯片的線性區(qū)。
為判斷存在誤差的板卡的A7800光耦合器的性能,根據技術文件搭建芯片的附屬電路以便進行測試,用函數信號發(fā)生器產生鋸齒波作為輸入信號,接入A7800的2腳及3腳,并對芯片輸入側和輸出側的電源進行獨立供電隔離。該芯片的6腳及7腳則接入示波器探頭,采用示波器直接對信號進行觀察測量。測試電路如圖3所示。
A7800出廠時要求的增益允許誤差為±3%,即標準增益倍數是8,但實際允許在7.76~8.24變化。對存在誤差的板卡上的A7800以及全新的A7800進行對比測試,結果如表1所示。
通過對A7800測試結果進行對比分析,可以看出在板卡采樣范圍內,故障板卡上卸下的A7800輸出值明顯偏高,換算得到的變比也高于正常范圍,而全新的A7800的變比與規(guī)定的出廠誤差相比,基本在允許范圍內。因此,可以斷定A7800由于長期運行確實出現了老化現象,使得器件的特性發(fā)生偏移,與設計性能不符。
另外,重點關注了原板卡上老化的A7800的輸出波形,當輸入信號小時噪聲表現得尤為明顯,波形中具有大量毛刺,當輸入信號增大時有所改善,此外部分板卡上卸下的芯片還會表現出輸出的異常波動,可以預見該芯片在板卡上工作將造成輸出信號的不穩(wěn)定,難以取得正確的采樣結果,而正常通道的A7800及全新芯片測試并未出現以上現象。通過實驗對比分析,可以斷定由于板卡使用時間過久,A7800芯片已經出現老化現象。
3 板卡修復與校正實例
通過更換A7800,再利用測試平臺進行測試,發(fā)現故障板卡的采樣功能恢復正常,未出現通道明顯偏離正常的情況,但輸出值精度仍與技術要求的0.2%存在一定差距,結合芯片本身工藝參數,A7800出廠要求的準確度本身就與RS8680要求的技術精度0.2%存在差距,僅從器件本身難以確保精度在要求范圍內。通過實驗可知其線性度高,因此RS8680應采用程序校正,實現高精度采樣。
以其中一塊板卡為例進行分析,比較3個通道的采樣值絕對誤差的變化趨勢。其采樣值絕對誤差曲線如圖4所示。
由圖4可以看出,3個通道都存在固有的零點漂移,即當放大電路輸入信號為零時,由于種種不穩(wěn)定因素的影響,靜態(tài)工作點發(fā)生變化,得到非零的輸出。根據所測量的數據,基于MATLAB進行仿真分析,對3個通道分別校正零漂,即采樣值序列整體扣除掉輸入值為0時的采樣值,重新繪制特性曲線,校正后的誤差曲線以及采樣值與輸入值比值變化趨勢分別如圖5和圖6所示。
由此可見,校正零漂之后,3個通道的采樣值絕對誤差都隨著輸入值的增大而線性增大,曲線較好地還原了芯片線性區(qū)內的線性特性。采樣值與輸入值的比值也基本穩(wěn)定,即芯片的增益并未根據輸入的變化出現明顯變化,誤差百分數也能夠基本保持在固定水平。綜上,校正零漂之后,芯片整體的線性度高,只是增益上存在偏差。分別根據通道1、通道2、通道3各自的平均實際變比0.997、1.006、0.995進行校正,即對數字量進行縮放,仿真結果表明,修正過后能夠在整個測量區(qū)段內控制誤差百分數在0.2%以內。
綜上,在更換了新的A7800芯片的基礎上,若結合程序修正,消除零漂以及增益誤差的影響,可確保采樣值更為準確,誤差百分數在0.2%以內。
4 結語
本文針對從西換流站高壓直流輸電系統(tǒng)RS8680高精度測量板卡出現的誤差增大以及故障問題,通過對測量板卡產生誤差的原因進行分析以及對器件進行實驗測試,得到光耦合器A7800老化是引起板卡誤差主因的結論,更換A7800可使通道測量功能恢復正常。此外,在A7800線性度高的基礎上,為消除器件固有誤差,提出通過程序校正提高精度的方法,仿真結果驗證了所述方法的有效性。
[參考文獻]
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[3] 肖業(yè)偉,王正強,吳稱列.基于線性光耦HCNR201隔離電路的低溫漂研究[J].信息技術,2016(3):69-72.
收稿日期:2021-03-31
作者簡介:莫熙喆(1994—),男,廣東廣州人,助理工程師,研究方向:高壓直流輸電系統(tǒng)運維技術。
通信作者:楊家豪(1990—),男,福建廈門人,講師,研究方向:電力系統(tǒng)優(yōu)化運行。