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        大漂石高富水地層土壓平衡盾構(gòu)施工控制策略

        2021-06-29 06:38:50趙旭偉
        城市軌道交通研究 2021年6期
        關(guān)鍵詞:試驗段渣土富水

        趙旭偉

        (1. 中鐵上海設(shè)計院集團有限公司,200070,上海;2. 西南交通大學(xué)交通隧道工程教育部重點實驗室,610031,成都 ∥ 高級工程師)

        卵漂石是指一種以漂石、卵石、礫石為主,含有砂土及少量黏性土的松散粗碎屑堆積物。我國沖積層與洪積層地區(qū),以及江河沿岸廣泛分布砂卵石地層和卵漂石地層,如成都市域全境,沈陽、北京市域大部,蘭州、廣州、武漢、南京、深圳市域局部。

        卵漂石地層具有離散性、強透水性、高磨耗性等特點,盾構(gòu)施工時易出現(xiàn)掘進失控(如開挖面失穩(wěn)、地面塌陷、盾構(gòu)機“卡死”)、機具磨損失效(如刀具磨損、螺旋輸送機主軸斷裂)等現(xiàn)象,這將會誘發(fā)重大工程事故。因此,極有必要開展卵漂石地層盾構(gòu)施工控制研究[1]。

        成都地鐵4號線穿越大漂石高富水地層,施工過程中出現(xiàn)了多起地面塌陷、盾構(gòu)機卡死等事故。針對此類問題,文獻[2]以成都地鐵1號線為背景,從地質(zhì)、設(shè)備選型和施工工藝等方面分析了地層坍塌的原因。文獻[3]建立了考慮刀盤切削土體的刀盤扭矩計算方法,并通過室內(nèi)試驗對計算方法進行了驗證。文獻[4]在分析影響盾構(gòu)刀盤扭矩因素的基礎(chǔ)上,提出了考慮渣土改良劑和土艙內(nèi)外壓力差的刀盤扭矩計算方法。文獻[5]考慮進出土平衡關(guān)系,建立了螺旋輸送機轉(zhuǎn)速的計算方法來控制地表變形。文獻[6]對成都砂卵石地層不同邊界條件下的地表沉降規(guī)律做了系統(tǒng)研究。

        成都地鐵4號線穿越地層相較于成都地鐵1號線漂石含量更高、粒徑更大,室內(nèi)模型試驗難以模擬原狀土層的性質(zhì)[7],因此,大漂石地層盾構(gòu)施工控制有待進一步研究。本文以成都地鐵4號線某區(qū)間為試驗段,對土壓平衡盾構(gòu)施工過程中出現(xiàn)的典型問題進行了研究,結(jié)合現(xiàn)場試驗提出大漂石地層盾構(gòu)施工控制策略,以期對類似地層盾構(gòu)施工提供參考。

        1 工程概況

        1.1 工程地質(zhì)條件

        成都地鐵4號線主要穿越全新統(tǒng)沖積層Q4和上更新統(tǒng)Q3。第四系全新統(tǒng)Q4〈2-9〉和上更新統(tǒng)Q3〈3-8〉卵石土中水量較豐富,主要為具微承壓性的孔隙潛水。全新統(tǒng)沖積層Q4主要由灰色砂及砂礫卵石構(gòu)成,上更新統(tǒng)Q3由卵石土夾粉細砂構(gòu)成,且局部地段漂石富集。試驗段地下水主要為孔隙潛水,賦存于砂、卵石土中,地層滲透系數(shù)大,含水量豐富,含水層總厚度大于30 m,其補給源主要為大氣降水,區(qū)間水位埋深為5.6~8.0 m。試驗段主要穿越〈2-9-2〉和〈3-8-3〉層卵石土。

        根據(jù)試驗段漂石強度統(tǒng)計結(jié)果,漂石天然密度為2.7 g/cm3;漂石天然抗壓強度為40~200 MPa,個別達到299 MPa。由于漂石單體抗壓強度高、分布離散、破碎難度大,因此施工過程中易出現(xiàn)刀盤“卡死”、刀具磨損嚴重或滾刀崩裂等現(xiàn)象。根據(jù)地勘報告,卵漂石地層內(nèi)摩擦角較大,達到35°~40°,且滲透性較強。由于卵漂石內(nèi)摩擦角大且缺少細顆粒,在富水條件下渣土流動性差,改良難度大。試驗段地層顆粒級配曲線呈斜L型分布,卵漂石含量為70%~90%,其余為圓礫、砂充填;顆粒級配曲線不均勻系數(shù)Cu=152.4,曲率系數(shù)Cc=30.3;整個土層細顆粒含量較少,土層級配不良,渣土改良難度大。圖1為土壓平衡盾構(gòu)推進過程中開倉取出的大漂石。

        圖1 試驗段大粒徑漂石

        1.2 漂石分布特征

        為了保證施工安全及施工效率,施工前沿線路縱向布置了8個探坑,以詳細了解線路沿線地質(zhì)情況。圖2為試驗段探坑典型斷面圖。

        圖2 試驗段探坑典型斷面圖

        1.2.1 隧道穿越段沿線路走向漂石分布特征

        隧道埋深主要集中在10~20 m范圍內(nèi)。結(jié)合現(xiàn)場勘測資料,采用漂石和其他土顆粒體積之比描述漂石的分布特征。從整體上來看,由西向東漂石含量具有越來越低的特征。

        1.2.2 隧道穿越段沿線路走向最大粒徑漂石分布特征

        根據(jù)現(xiàn)場勘察揭示,最大漂石粒徑沿線路縱向呈波浪形變化趨勢,漂石分布具有不均勻性、隨機性的特性,漂石粒徑大多為35~40 cm,最大漂石粒徑達110 cm,這對盾構(gòu)選型及施工安全提出了諸多挑戰(zhàn)。

        1.2.3 隧道穿越段沿線路深度方向漂石分布特征

        漂石主要集中在地面下10~20 m。在隧道穿越區(qū)段,漂石粒徑大多為30~40 cm,占總量的70%~90%;粒徑大于40 cm的漂石較少,占總量的3%~7%。這無疑增加了施工難度。

        2 大漂石高富水地層盾構(gòu)施工典型問題

        2.1 漂石粒徑大、強度高、含量高是施工過程易卡機的直接原因

        試驗段盾構(gòu)穿越地層卵漂石含量一般為70%~90%,漂石粒徑主要集中在30~40 cm范圍內(nèi),最大粒徑達110 cm;漂石平均抗壓強度為180 MPa,個別漂石抗壓強度達到299 MPa。這種大粒徑、高強度漂石卡在刀盤開口處不能順利進入土艙,且隨著刀盤轉(zhuǎn)動而不能被破碎,盾構(gòu)掘進過程中容易造成刀盤扭矩加大,甚至導(dǎo)致刀盤無法轉(zhuǎn)動,從而出現(xiàn)卡機故障(見圖3 a)),更甚者由于大漂石不能及時排除而造成螺旋輸送機主軸斷裂(見圖3 b));盾構(gòu)施工中由于停機時間長,在富水環(huán)境下松散的土體顆粒變得密實,會使刀盤扭矩進一步加大造成盾構(gòu)“卡死”;另外,渣土改良失效,刀盤轉(zhuǎn)動困難也是刀盤“卡死”故障的原因之一。

        圖3 土壓平衡盾構(gòu)故障

        2.2 漂石強度高及渣土改良效果差是刀具磨損嚴重的主要誘因

        圖4為盾構(gòu)施工過程中更換下的刀具。由于漂石的抗壓強度較高、粒徑較大且細顆粒含量較少,大漂石區(qū)段渣土改良一直處于嘗試階段,渣土改良效果較差,刀具磨損嚴重。圖5為盾構(gòu)施工現(xiàn)場排出的渣土。

        圖4 盾構(gòu)施工過程中更換下的刀具

        圖5 盾構(gòu)施工現(xiàn)場排出的渣土

        2.3 施工過程易超挖是造成地面塌陷的直接因素

        超挖量ΔV是盾構(gòu)掘進過程中每環(huán)實際出土量Vr與理論出土量Vth的差值。Vth計算時考慮刀盤轉(zhuǎn)動導(dǎo)致土體顆粒松散的松散系數(shù)。則有:

        ΔV=Vr-Vth

        (1)

        (2)

        式中:

        D1——隧道開挖直徑,m;

        D2——隧道設(shè)計直徑,m;

        η——土體顆粒的松散系數(shù),卵石土取1.2;

        L——管片寬度,取1.5 m。

        結(jié)合現(xiàn)場施工統(tǒng)計了試驗段左、右線640環(huán)的出土情況。結(jié)果顯示,卵漂石地層盾構(gòu)施工超挖量較大,左線每環(huán)最大超挖量為49 m3,右線每環(huán)最大超挖量高達80 m3,證明卵漂石地層盾構(gòu)掘進過程中出土量控制較為困難。由于施工控制難度較大,施工過程中地面多次發(fā)生較大變形,甚至塌陷,通常采用地面補填混凝土和砂的辦法解決,局部地段補填體積高達幾百立方。這不僅嚴重影響了施工文明,且增加了施工工期與成本。圖6為成都地鐵某區(qū)段盾構(gòu)施工過程中地面坍塌的典型情況。

        圖6 成都地鐵某區(qū)段盾構(gòu)施工引起的地面坍塌

        另外,卡機脫困清艙導(dǎo)致渣土涌入,渣土中的大漂石因不能被破碎而進入土艙,并隨著盾構(gòu)推進在刀盤前方轉(zhuǎn)動。其中漂石含量分布的差異性和隨機性也會導(dǎo)致盾構(gòu)施工參數(shù)控制困難,進而超挖造成出土過量,并引起地面塌陷。

        從施工環(huán)境看,雖然卵漂石地層中土體顆粒之間的咬合作用具有成拱能力,但富水地層受擾動后細顆粒被帶走,顆粒膠結(jié)作用減弱,在刀盤切削擾動后,土拱穩(wěn)定性減弱,也會造成地面較大滯后變形。

        3 大漂石高富水地層盾構(gòu)施工控制策略

        要解決大漂石高富水地層盾構(gòu)施工過程中面臨的“卡”、“磨”、“塌”等問題,關(guān)鍵要從施工機械和施工參數(shù)兩方面入手進行控制。合理選擇施工機械可以從源頭上有效控制施工過程中刀盤易卡、刀具易磨的問題,合理選擇施工參數(shù)可以有效控制施工過程中地面易塌陷的問題。

        3.1 盾構(gòu)機選型

        試驗段左線采用海瑞克盾構(gòu)機,刀盤開口率為36%;右線采用遼寧三三盾構(gòu)機,刀盤開口率為34%。這兩種盾構(gòu)機均為復(fù)合式刀盤,螺旋輸送機直徑和最大排渣粒徑基本相同。最大的區(qū)別主要體現(xiàn)在盾構(gòu)機的動力配置上,海瑞克盾構(gòu)機的額定扭矩為6 228 kNm,脫困扭矩為7 447 kNm;遼寧三三盾構(gòu)機的額定扭矩為 6 850 kNm,脫困扭矩為8 320 kNm。

        從現(xiàn)場施工情況來看,初步施工階段右線盾構(gòu)卡機次數(shù)和超挖量相較于左線要少。圖7為施工穩(wěn)定后第400環(huán)至第600環(huán)左、右線超挖統(tǒng)計結(jié)果。由圖7可知,右線超挖量明顯少于左線。經(jīng)試驗統(tǒng)計,盾構(gòu)機在大漂石高富水地層中掘進的平均扭矩約為 6 000 kNm, 平均脫困扭矩大于7 300 kNm??紤]1.1倍的儲備系數(shù),建議大漂石地層中盾構(gòu)施工采用動力配置較高的復(fù)合式盾構(gòu)機,即額定扭矩大于6 600 kNm,脫困扭矩大于8 030 kNm。

        圖7 試驗段左、右線施工穩(wěn)定時超挖量對比圖

        3.2 超挖量控制

        文獻[8-9]推薦將水土壓力與波動壓力之和作為土艙壓力的設(shè)定值,建議波動壓力取0.01 MPa。文獻[10]在總結(jié)歐洲多個工程案例的基礎(chǔ)上,認為波動壓力取 0.02 MPa較為合適。文獻[11]采用將土艙壓力pt與開挖面靜止水土壓力p0之差Δp控制在0.03 MPa的范圍來控制超挖,即:

        Δp=|pt-p0|≤0.03 MPa

        (3)

        p0=pz+pw

        (4)

        式中:

        pz——開挖面靜止土壓力,MPa;

        pw——開挖面靜止水壓力,MPa。

        假設(shè)Δp和超挖率β間滿足線性關(guān)系,即:

        β=αΔp

        (5)

        式中:

        α——斜率系數(shù),α=50/E,E為盾構(gòu)穿越地層的變形模量。

        計算中,Δp取 0.03 MPa,E加權(quán)平均后的量綱一的量值為45,代入式(5)得到β為3.3%,即每環(huán)超挖量控制在0.995 7 m3左右。

        圖8為盾構(gòu)施工第480環(huán)至第640環(huán)范圍時的推薦超挖率與實際超挖率對比直方圖。由圖8可知,推薦超挖率與第480環(huán)后現(xiàn)場施工參數(shù)控制下的實際超挖率基本吻合,從而驗證了該計算結(jié)果的合理性。

        圖8 推薦超挖率與實際超挖率對比直方圖

        圖9為控制超挖后的現(xiàn)場地表補填混凝土情況。從現(xiàn)場施工效果來看,由于施工過程中超挖的合理控制,第469環(huán)后約160環(huán)掘進范圍內(nèi)地表基本未進行補填,這也說明了合理控制超挖對控制地層變形具有良好的作用。

        圖9 控制超挖率后施工效果

        4 結(jié)論

        1) 盾構(gòu)穿越大漂石高富水地層容易造成“卡機”,渣土改良效果差是刀具磨損嚴重的主因,盾構(gòu)脫困過程中出土量較難控制是地面塌陷的主因。

        2) 建議大漂石地層盾構(gòu)施工采用動力配置較高的復(fù)合式盾構(gòu)機,即額定扭矩大于6 600 kNm,脫困扭矩大于8 030 kNm。

        3) 建議大漂石地層盾構(gòu)刀盤開口率不小于33%,盾構(gòu)施工過程中每環(huán)超挖率控制在3.3%左右。

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