李龍基
(華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司五礦,山西 陽(yáng)泉 045000)
掘進(jìn)機(jī)是煤礦井下掘進(jìn)作業(yè)的核心,其工作特性直接決定了巷道掘進(jìn)的效率和安全性,由于掘進(jìn)機(jī)在截割作業(yè)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵,不僅遮擋視線,影響掘進(jìn)作業(yè)安全,而且還會(huì)對(duì)掘進(jìn)面作業(yè)人員的身體健康產(chǎn)生較大的影響。目前對(duì)掘進(jìn)作業(yè)面的降塵主要是利用掘進(jìn)機(jī)上的外置式噴霧降塵裝置,管路結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜、除塵效率低、噴嘴易堵塞,無(wú)法滿足高速掘進(jìn)時(shí)快速降塵的需求,只能通過(guò)降低巷道掘進(jìn)速度的方式來(lái)滿足井下掘進(jìn)作業(yè),嚴(yán)重限制了井下巷道掘進(jìn)效率的提升。因此,本文提出了一種新的掘進(jìn)機(jī)降塵裝置。
針對(duì)現(xiàn)有的外置式噴霧降塵裝置的不足,本文提出了一種新的內(nèi)置式的負(fù)壓降塵裝置,能夠在截割裝置的局部形成一個(gè)負(fù)壓空間,把截割后尚未擴(kuò)散的粉塵給吸入到裝置內(nèi)部進(jìn)行過(guò)濾,從而有效地降低掘進(jìn)作業(yè)時(shí)的粉塵濃度,具有結(jié)構(gòu)緊湊、除塵效率高的優(yōu)點(diǎn),其整體結(jié)構(gòu)如圖1所示[1]。
由圖1可知,該內(nèi)置式除塵裝置主要由7個(gè)部分組成,吸入結(jié)構(gòu)和鍵軸通過(guò)花鍵相互連接,除塵收集器、過(guò)濾裝置等均通過(guò)螺栓和負(fù)壓管路相組合。在負(fù)壓降塵系統(tǒng)的尾部設(shè)置有負(fù)壓泵,用于為整個(gè)系統(tǒng)提供真空負(fù)壓,掘進(jìn)機(jī)在進(jìn)行截割作業(yè)時(shí),在吸入結(jié)構(gòu)的端部形成一個(gè)局部的負(fù)壓區(qū),截割作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的粉塵在負(fù)壓作用下進(jìn)入到除塵收集器和過(guò)濾裝置內(nèi),經(jīng)過(guò)過(guò)濾后的粉塵經(jīng)過(guò)排塵口排出,過(guò)濾后的空氣則通過(guò)排氣口排出,
圖1 內(nèi)置式負(fù)壓除塵裝置結(jié)構(gòu)示意圖
為了對(duì)該降塵裝置的實(shí)際降塵效果進(jìn)行分析,利用CATIA仿真分析軟件建立帶負(fù)壓降塵裝置的掘進(jìn)機(jī)截割頭三維模型,然后利用EDEM軟件建立煤壁的仿真分析模型[2],對(duì)截割過(guò)程中的降塵情況進(jìn)行實(shí)際仿真分析。
根據(jù)掘進(jìn)機(jī)截割作業(yè)時(shí)的實(shí)際轉(zhuǎn)速,在仿真分析時(shí)截割轉(zhuǎn)速設(shè)置為60 r/min,進(jìn)給速度設(shè)置為90 mm/min。為了最大限度地模擬井下煤壁的實(shí)際物理狀態(tài),設(shè)置煤壁的泊松比為0.35,剪切模量為9.45×1010Pa,煤層密度為2 783 kg/m3,煤層的靜摩擦因數(shù)為0.56,粉塵的直徑設(shè)置為0.05~1.5 mm,符合實(shí)際掘進(jìn)作業(yè)時(shí)的粉塵直徑狀態(tài)。為了防止粉塵在除塵裝置內(nèi)的堵塞,根據(jù)煤粒直徑和密度分布,在仿真分析時(shí)其流速應(yīng)選擇不低于32 m/s。
在仿真分析時(shí)必須考慮管路內(nèi)的壓力損失,水平管路內(nèi)的沿程靜壓力損失設(shè)置為217.02 MPa,在真空吸附力的作用下粉塵在管路內(nèi)的加速壓力損失設(shè)置為192.71 MPa,在管路接頭位置的總的局部壓力損失可設(shè)置為55.72 MPa,負(fù)壓裝置的吸塵功率不低于0.19 kW,截割仿真分析模型如下頁(yè)圖2所示[3]。
圖2 截割機(jī)構(gòu)截割仿真分析模型
由于煤礦井下的環(huán)境相對(duì)復(fù)雜,截割作業(yè)時(shí)的粉塵濃度變化大,因此對(duì)內(nèi)置式負(fù)壓吸附裝置的吸附要求更高,既不能出現(xiàn)堵孔的情況,也不能影響除塵的效率,因此在仿真分析時(shí)對(duì)孔徑為16 mm(方案一)、22 mm(方案二)、28 mm(方案三)三組不同孔徑下的除塵特性進(jìn)行研究,通過(guò)對(duì)除塵裝置內(nèi)煤塵和巖塵顆粒的累計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)[4],進(jìn)而獲取實(shí)際的除塵率。截割作業(yè)過(guò)程中區(qū)域內(nèi)的煤塵累積質(zhì)量變化情況如圖3所示。
圖3 區(qū)域內(nèi)煤塵累積質(zhì)量變化示意圖
由圖3可知,隨著仿真時(shí)間的增加,除塵裝置內(nèi)粉塵的累積質(zhì)量逐漸增加,在第20 s時(shí)方案一情況下粉塵累積質(zhì)量為4 822.76 mg,方案二情況下的粉塵累積質(zhì)量約為5 172.4 mg,方案三情況下的粉塵累積質(zhì)量約為5 927.7 mg,由此可知,當(dāng)降塵裝置孔徑為28 mm的情況下,系統(tǒng)對(duì)煤塵的降塵作用最好。
截割作業(yè)過(guò)程中,區(qū)域內(nèi)的巖塵累積質(zhì)量變化情況如圖4所示。
由圖4可知,隨著仿真時(shí)間的增加,除塵裝置內(nèi)巖塵的累積質(zhì)量逐漸增加,在第20 s時(shí)方案一情況下巖塵累積質(zhì)量為0.051 1 mg,方案二情況下的巖塵累積質(zhì)量約為0.056 2 mg,方案三情況下的巖塵累積質(zhì)量約為0.058 6 mg,由此可知,當(dāng)降塵裝置孔徑為28 mm的情況下,系統(tǒng)對(duì)巖塵的降塵作用最好。
圖4 區(qū)域內(nèi)巖塵累積質(zhì)量變化示意圖
由此可知,當(dāng)負(fù)壓除塵裝置的進(jìn)氣口直徑為28 mm的情況下具有最佳的降塵效果,同時(shí)通過(guò)對(duì)掘進(jìn)機(jī)降塵方式的優(yōu)化,能夠進(jìn)一步提升掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)作業(yè)的速度,將巷道掘進(jìn)效率提升7.2%,將粉塵濃度降低44.1%,對(duì)提升煤礦井下巷道掘進(jìn)作業(yè)的經(jīng)濟(jì)性和安全性具有十分重要的意義。
1)內(nèi)置式負(fù)壓降塵裝置,能夠在截割裝置的局部形成一個(gè)負(fù)壓空間,把截割后尚未擴(kuò)散的粉塵給吸入到裝置內(nèi)部進(jìn)行過(guò)濾,從而有效降低掘進(jìn)作業(yè)時(shí)的粉塵濃度,具有結(jié)構(gòu)緊湊、除塵效率高的優(yōu)點(diǎn);
2)利用仿真分析的方法能夠?qū)馗钭鳂I(yè)過(guò)程進(jìn)行仿真,模擬不同情況下的降塵效果,當(dāng)負(fù)壓除塵裝置的進(jìn)氣口直徑為28 mm的情況下的降塵效果最優(yōu);
3)新的降塵系統(tǒng)能夠提升巷道掘進(jìn)效率,將巷道掘進(jìn)效率提升7.2%,將粉塵濃度降低44.1%。