于超超,楊世勇,孫健爽,李 屹,張春杰
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司鍍錫板事業(yè)部,河北 唐山 063200)
乳化液是冷軋帶鋼軋制過(guò)程中的關(guān)鍵輔材,負(fù)責(zé)軋制過(guò)程中的帶鋼及軋輥的冷卻和潤(rùn)滑,使用乳化液可以降低軋制能耗、 減少軋輥磨損和板面劃傷、 控制軋輥和帶鋼溫度, 以達(dá)到控制帶鋼表面質(zhì)量和板形質(zhì)量的工藝技術(shù)要求[1-5]。
為了拓展精品帶鋼市場(chǎng)的占有量,首鋼京唐公司1420酸軋于2013年投產(chǎn)的鍍錫基板連續(xù)冷連軋線(xiàn),其最薄產(chǎn)品帶鋼厚度達(dá)0.15 mm,最大壓下率達(dá)到91%,高壓下率必然要求軋制過(guò)程中的潤(rùn)滑和冷卻系統(tǒng)能夠良好的工作,所以產(chǎn)線(xiàn)的乳化液系統(tǒng)是保證冷軋控制帶鋼表面質(zhì)量和板形等方面的關(guān)鍵因素。1420酸軋的乳化液系統(tǒng)由供液系統(tǒng)、磁性過(guò)濾系統(tǒng)、真空過(guò)濾系統(tǒng)、乳化液加熱系統(tǒng)和回液系統(tǒng)等組成,磁過(guò)濾器系統(tǒng)是乳化液系統(tǒng)的重要組成部分,為了保證乳化液的溫度、清潔度、壓力、皂化值等關(guān)鍵參數(shù)能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,對(duì)磁過(guò)濾系統(tǒng)的升級(jí)改造是必要的。
在供液箱中軋制油和脫鹽水完成配液形成乳化液后,通過(guò)供液泵將乳化液抽出,通過(guò)反沖洗過(guò)濾器和板式冷卻器最終達(dá)到噴射閥臺(tái),在軋機(jī)內(nèi)部完成噴射后,通過(guò)軋機(jī)底部接油盤(pán)流到乳化液的回液箱中,然后通過(guò)回液泵將回液箱中的乳化液打到真空過(guò)濾器處進(jìn)行過(guò)濾,并最終回到乳化液供液箱中。
磁過(guò)濾系統(tǒng)中的最主要設(shè)備就是磁性過(guò)濾器設(shè)備,該設(shè)備根據(jù)磁場(chǎng)的工作原理可以分為電磁式磁性過(guò)濾器和永磁式過(guò)濾器[10-15]。其中電磁式磁性過(guò)濾機(jī)的原理是通過(guò)過(guò)濾機(jī)內(nèi)部的可吸附物質(zhì)得電, 使其產(chǎn)生磁性和磁場(chǎng), 從而吸附過(guò)濾液中的鐵粉等雜質(zhì),當(dāng)吸附完成后再失電消磁狀態(tài)下通水進(jìn)行沖洗,將吸附的雜質(zhì)去除。該設(shè)備再在消除磁性(失電)的狀態(tài)下對(duì)填充物進(jìn)行沖洗, 將吸附的雜質(zhì)沖洗掉。
永磁式磁性過(guò)濾機(jī)是利用高性能永磁體為磁源的磁棒在其周?chē)纬森h(huán)繞的強(qiáng)大磁場(chǎng)組成磁柵, 吸附冷軋軋機(jī)乳化液中鐵粉等顆粒[6-9]。設(shè)備由多根永磁磁棒組成, 磁棒通過(guò)鏈條并排串連在一起, 鏈條的轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)磁棒的轉(zhuǎn)動(dòng),磁棒轉(zhuǎn)動(dòng)經(jīng)過(guò)乳化液,乳化液中的鐵粉等雜質(zhì)則在磁場(chǎng)的作用下被吸附。最后通過(guò)刮蹭的方式將磁棒上吸附的雜質(zhì)刮下,通過(guò)螺旋傳動(dòng)將雜質(zhì)傳送到污泥罐中,磁棒的數(shù)量根據(jù)單位磁棒的磁性和系統(tǒng)處理能力確定。同時(shí),根據(jù)磁過(guò)濾器的放置位置可以將磁過(guò)濾器分為內(nèi)置過(guò)濾器和外置過(guò)濾器兩種。
1420酸軋乳化液系統(tǒng)采用的內(nèi)置型永磁式卷筒磁過(guò)濾器,該種過(guò)濾器相對(duì)于電磁式和外置型磁過(guò)濾器過(guò)濾能力較弱[16-20]。隨著2014年產(chǎn)線(xiàn)薄料軋制的比重提高,產(chǎn)線(xiàn)乳化液的鐵粉含量不斷升高,一度達(dá)到0.01以上,嚴(yán)重的影響了產(chǎn)線(xiàn)的穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。為了改進(jìn)磁過(guò)濾器的鐵粉分離能力針對(duì)過(guò)濾器存在的問(wèn)題提出了改進(jìn)計(jì)劃和改進(jìn)措施。
磁過(guò)濾器鐵粉吸附機(jī)構(gòu)為鏈?zhǔn)竭B接的永磁磁棒,在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生脫落,造成磁過(guò)濾器不良運(yùn)行。根據(jù)該問(wèn)題產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)檢人員多方面尋找原因,提出增長(zhǎng)磁棒兩端軸頭長(zhǎng)度的解決辦法,保證磁棒在運(yùn)行過(guò)程中不會(huì)由于晃動(dòng)發(fā)生脫落,改造后效果良好,未在發(fā)生磁棒晃動(dòng)脫落事故,具體如圖1所示。
圖1 磁過(guò)濾器磁棒改造圖
將磁過(guò)濾器的永磁鐵磁棒數(shù)量增加,通過(guò)改變磁過(guò)濾器的磁棒連接方式將磁棒數(shù)量增加,由原設(shè)計(jì)的每個(gè)磁過(guò)濾器共計(jì)磁棒62根,增加到現(xiàn)在的100根,如圖2所示。
圖2 改造前后磁粉離器磁棒對(duì)比示意圖
磁過(guò)濾器的污泥排放管道由于鐵粉、污泥等物質(zhì)較粘稠容易發(fā)生堵塞。原來(lái)設(shè)計(jì)的污泥排放管道采用的普通碳鋼硬管結(jié)構(gòu),平均每周都會(huì)發(fā)生1~2次的管道堵塞,造成設(shè)備不能正常運(yùn)行,且拆卸清理每次需要3~4 h完成,為了解決該問(wèn)題,將管道改為快速接頭連接的軟管結(jié)構(gòu),如圖3所示,一旦堵塞拆卸清理回裝只需45 min,并添加了管道蒸汽吹掃,減少了管道堵塞的頻率。
圖3 改造后的污泥排放管道形式圖
改造磁過(guò)濾器的齒輪齒條機(jī)構(gòu),使磁過(guò)濾器磁棒吸附的鐵粉充分轉(zhuǎn)移到卷筒上。磁過(guò)濾器的磁棒將鐵粉從乳化液中吸附出來(lái),通過(guò)鏈傳動(dòng)將沾滿(mǎn)污泥鐵粉的磁棒傳送到磁力更高的卷筒上,為了保證磁棒鐵粉的轉(zhuǎn)移磁棒一端設(shè)計(jì)有齒輪齒條機(jī)構(gòu)保證磁棒在卷筒上的轉(zhuǎn)動(dòng),但原設(shè)計(jì)的齒條機(jī)構(gòu)較短,不能保證磁棒在卷筒上完全轉(zhuǎn)動(dòng)360°,針對(duì)這一問(wèn)題,本文對(duì)齒條機(jī)構(gòu)進(jìn)行了改造,將齒條機(jī)構(gòu)加長(zhǎng)并調(diào)整齒條齒輪機(jī)構(gòu)的嚙合量,保證磁棒的充分轉(zhuǎn)動(dòng)。改造后的齒輪齒條嚙合如圖4所示。
圖4 改造后的齒條圖
改造磁過(guò)濾器的污泥刮板設(shè)備,保證磁過(guò)濾器卷筒上的污泥被充分分離排放到污泥罐中。磁過(guò)濾器的刮板主要作用是將吸附到卷筒上的鐵粉刮到污泥槽中,原設(shè)計(jì)的刮板只有3 mm厚,使用一段時(shí)間后磨損嚴(yán)重,不能將卷筒上的污泥刮凈,針對(duì)這一問(wèn)題,本文做了2項(xiàng)改造。
(1)加厚磁過(guò)濾刮板厚度由3 mm改變?yōu)? mm,并采用不易磨損的聚四氟乙烯板。
(2)添加刮板預(yù)緊裝置,保證刮板與卷筒間能夠緊密結(jié)合。
改變磁過(guò)濾器的形式,將其由內(nèi)置式改為外置式磁過(guò)濾器。將乳化液箱體進(jìn)行改造,使磁過(guò)濾器設(shè)備處于一個(gè)單獨(dú)的小箱體中。這種改造改變了乳化液的流量方向,原來(lái)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),如圖5a所示,乳化液通過(guò)回液管道進(jìn)入乳化液供液箱內(nèi)后大部分乳化液在油箱底部從小箱體流回了大箱體,只有少部分乳化液與磁過(guò)濾器的磁棒接觸造成吸附的鐵粉量很少。而改造后的箱體結(jié)構(gòu),如圖5b所示,在小箱體和大箱體之間添加了一個(gè)箱體總高度2/3的隔板,這樣乳化液就不能直接流到大箱體中,必須從箱體底部向上流動(dòng)達(dá)到一定的高度后才能流回大箱體內(nèi),大大增加了乳化液同磁過(guò)濾器磁棒接觸的面積。
圖5 改造前后磁過(guò)濾器處乳化液流向示意圖
通過(guò)磁過(guò)濾器改造后,磁過(guò)濾器的吸附能力大大增強(qiáng)。同時(shí),磁過(guò)濾器的磁棒的運(yùn)行速度是影響磁過(guò)濾器磁棒吸附鐵粉的重要指標(biāo),產(chǎn)線(xiàn)通過(guò)多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),磁棒運(yùn)行速度越慢,鐵粉越容易吸附到磁棒上,但是減慢了速度造成相同時(shí)間內(nèi)每根磁棒吸附鐵粉的次數(shù)減少,且污泥鐵粉中吸附的軋制油含量增加。最終,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)磁過(guò)濾器在停止運(yùn)行一段時(shí)間后,再重新啟動(dòng)時(shí)磁棒表面吸附了很厚的一層鐵粉,但隨著磁過(guò)濾器的連續(xù)運(yùn)行磁棒上的鐵粉逐漸減少,說(shuō)明磁過(guò)濾在靜止?fàn)顟B(tài)下磁棒的吸附能力最強(qiáng),所以制定了分離器運(yùn)行40 min,停止20 min充分吸附鐵粉的運(yùn)行方式,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示運(yùn)行效果良好。
通過(guò)本文改造,自從在2019年12月份1420酸軋產(chǎn)線(xiàn)完成磁過(guò)濾器系統(tǒng)改造后,乳化液的鐵粉含量一直控制在要求范圍內(nèi),近期乳化液鐵粉含量分析記錄見(jiàn)表1。
表1 產(chǎn)線(xiàn)磁粉含量記錄表
根據(jù)表1數(shù)據(jù)可以得出,乳化液的鐵粉含量基本控制在允許范圍內(nèi),只有2020年7月28日發(fā)生過(guò)一次異常狀況,是因?yàn)?020年7月26日測(cè)得鐵粉含量較低,將磁過(guò)濾器進(jìn)行了關(guān)閉測(cè)試。
本文通過(guò)對(duì)1420酸軋磁過(guò)濾系統(tǒng)的改造,幾乎完全解決了現(xiàn)場(chǎng)乳化液的鐵粉含量高造成軋鋼過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量和運(yùn)行問(wèn)題。
(1)通過(guò)磁過(guò)濾器磁棒改造、污泥排放管道改造、磁過(guò)濾器的齒輪齒條改造,加大過(guò)濾器本身分離鐵粉的能力。
(2)調(diào)節(jié)磁過(guò)濾器的運(yùn)行方式和速度,保證過(guò)濾器吸附鐵粉的能力充分發(fā)揮。