賈文飛
(內(nèi)蒙古京能康巴什熱電有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017010)
此次數(shù)據(jù)提供電廠為2*350MW超臨界直流供熱機(jī)組,每臺鍋爐配備2臺汽動引風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)采用變速離心式風(fēng)機(jī),由上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司生產(chǎn)。其中2號機(jī)組風(fēng)機(jī)型號為1788AZ/1990引風(fēng)機(jī)D=3542。引風(fēng)機(jī)由小汽輪機(jī)驅(qū)動,小汽輪機(jī)由杭州汽輪機(jī)廠生產(chǎn),型號為NK50/60。
引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)正常工作汽源采用四段抽汽,備用和啟動用汽源采用輔助蒸汽或再熱冷段蒸汽,引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)的調(diào)試汽源來自輔助蒸汽系統(tǒng)。每臺引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)各自配置1臺凝汽器,引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)排汽凝結(jié)水經(jīng)凝結(jié)水泵升壓后打入主汽輪機(jī)的熱井中,引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)的疏水排入引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)凝汽系統(tǒng)中。引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)設(shè)置獨立的軸封系統(tǒng),軸封汽來自主機(jī)軸封系統(tǒng)的封汽蒸汽經(jīng)節(jié)流降壓至0.101MPa~0.108MPa后,由封汽管路導(dǎo)入前、后封體,少量蒸汽經(jīng)前、后冒汽管排出,進(jìn)入汽封冷卻器。引風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)的控制采用電-液調(diào)節(jié)系統(tǒng),功能是控制機(jī)組的轉(zhuǎn)速(功率),使其在規(guī)定的范圍內(nèi)運行。調(diào)節(jié)器接收機(jī)組的轉(zhuǎn)速信號及CCS系統(tǒng)的輸出信號,實現(xiàn)對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速的控制。
為保證供電成本的有效控制完成降本增效的目標(biāo),該電廠2016年燃料供給結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,低熱值煤、高硫煤、煤泥開始摻燒入廠。由于汽車煤入廠的不穩(wěn)定性,造成了燃料配比的不均衡和發(fā)熱量的下降,燃煤發(fā)熱量的降低造成相同負(fù)荷下總煤量的大幅上漲,也就造成了鍋爐煙氣量的增加。同時,由于2017年05月2號機(jī)組經(jīng)過污染物超低排放改造后,2號機(jī)組吸收塔出入口差壓比1號機(jī)組吸收塔出入口差壓大500Pa左右,2號機(jī)組兩臺引風(fēng)機(jī)運行期間小汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速較高,不能滿足機(jī)組運行需求。2019年05月A修期間上海鼓風(fēng)機(jī)廠出具相關(guān)方案,將2號機(jī)組兩臺引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子葉片加長74mm并做防磨處理。改造后運行過程中,兩臺引風(fēng)機(jī)驅(qū)動端、非驅(qū)動端軸承箱高轉(zhuǎn)速工況下水平振動值達(dá)到10mm/s~12mm/s之間(轉(zhuǎn)速5300rpm~5700rpm較為明顯)。期間對2號機(jī)組兩臺引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子分別進(jìn)行了動平衡校驗,發(fā)現(xiàn)動平衡相位變化偏差較大,無法利用動平衡的方式解決軸承箱水平振動大問題。并且引風(fēng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速工況下,引風(fēng)機(jī)吸入口煙道存在晃動現(xiàn)象。
經(jīng)分析認(rèn)為,煙氣系統(tǒng)內(nèi)部氣流存在不穩(wěn)定區(qū)域,是造成引風(fēng)機(jī)軸承箱水平振動大和引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道晃動大主要原因。通過對不同負(fù)荷下除塵器出口和脫硫塔入口流場測試可得出引風(fēng)機(jī)入口的不均勻系數(shù)在0.2以下,引風(fēng)機(jī)出口的不均勻系數(shù)在0.2以上。
機(jī)組330MW負(fù)荷下,煙氣的平均流速較低,不同測孔下的流速偏差較大,而造成煙氣流場不穩(wěn)定的原因主要有以下幾個因素。
(1)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口上游較近處存在60°的彎頭,使得在風(fēng)機(jī)進(jìn)口截面流場存在較大的不均勻性,煙氣主流將偏向煙道下半部,會對引風(fēng)機(jī)引起強(qiáng)烈的進(jìn)口系統(tǒng)效應(yīng),同時,彎頭還會引起葉輪進(jìn)口的正向預(yù)旋,在相同流量下會降低引風(fēng)機(jī)全壓[1]。
(2)引風(fēng)機(jī)機(jī)殼出口很近就設(shè)置風(fēng)門,由于引風(fēng)機(jī)機(jī)殼出口通流面積很小、平均流速很高,加之該處流速很不均勻,一方面該風(fēng)門即使全開也會有較大阻力,也會引起引風(fēng)機(jī)出口的系統(tǒng)效應(yīng)[2]。
(3)引風(fēng)機(jī)出口擴(kuò)壓段的擴(kuò)張角偏大,擴(kuò)張角達(dá)到了19°而一般情況下該擴(kuò)張角角度不建議大于15°。(參見孫研主編機(jī)械工業(yè)出版社《通風(fēng)機(jī)選型實用手冊》P78和其他相關(guān)文獻(xiàn))。
為保證引風(fēng)機(jī)進(jìn)口段煙道流場得以更平穩(wěn),優(yōu)化設(shè)計改造實施方案除塵器凈煙氣室后水平煙道90°彎頭對流匯沖處設(shè)置新增一組導(dǎo)流板(新增導(dǎo)流板2),引導(dǎo)水平煙道兩側(cè)煙氣匯流,同時不影響單風(fēng)機(jī)運行時的煙氣流動。煙氣經(jīng)水平煙道對流匯沖后進(jìn)入豎直煙道,將豎直煙道上部與水平煙道的直角連接改為斜角連接,以引導(dǎo)煙氣轉(zhuǎn)向、提高煙氣充滿度。引風(fēng)機(jī)進(jìn)口豎直煙道上部增設(shè)一塊長2200mm的隔板,實現(xiàn)煙氣預(yù)先引導(dǎo),避免匯流后煙氣在豎直煙道內(nèi)扭轉(zhuǎn)[1]。
為保證引風(fēng)機(jī)出口煙氣流場的平穩(wěn)性,此次技術(shù)改造將引風(fēng)機(jī)出口風(fēng)門向后移動3400mm,并且由原來的橫向放置變?yōu)榭v向放置,減小氣流對風(fēng)門的沖擊作用,同時提高煙道內(nèi)部氣流速度縱向分布的均勻性。并將原結(jié)構(gòu)的擴(kuò)張段變?yōu)閮啥螖U(kuò)張,在兩段擴(kuò)張段之間布置出口風(fēng)門,一次擴(kuò)張段的擴(kuò)張角由原來的19°變成15°左右。同時,對原結(jié)構(gòu)引風(fēng)機(jī)出口水平煙道轉(zhuǎn)彎處中的原始導(dǎo)流板進(jìn)行重新設(shè)計,將原結(jié)構(gòu)的3塊導(dǎo)流板增加至4塊,并調(diào)整導(dǎo)流板的半徑、弧度,以引導(dǎo)煙氣轉(zhuǎn)彎。
圖1 改造后設(shè)備構(gòu)造圖
經(jīng)過改造后該電廠對改造后不同負(fù)荷下的流場分布情況重新進(jìn)行了測試,分別是175MW、270MW和350MW,通過實驗可以得出數(shù)據(jù)引風(fēng)機(jī)入口的不均勻系數(shù)在0.2以下,引風(fēng)機(jī)出口的不均勻系數(shù)也降至0.2以下,下面取350MW負(fù)荷數(shù)據(jù)如下。
表1 改造后350MW負(fù)荷工況除塵器出口流場分布測試匯總結(jié)果
表2 改造后脫硫塔進(jìn)口流場分布測試主要匯總結(jié)果
引風(fēng)機(jī)在經(jīng)過上述改造后,煙道的流場均勻性得到極大改善,經(jīng)過投運后的驗收情況如下。2號機(jī)組1號引風(fēng)機(jī)小機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)在5496r/min時,引風(fēng)機(jī)前、后軸承振速測點3最大為6.84mm/s和6.7mm/s,2號引風(fēng)機(jī)小機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)在5500r/min時,引風(fēng)機(jī)前、后軸承振速測點3最大為7.38mm/s和6.11mm/s。2號機(jī)組1號引風(fēng)機(jī)小機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)在5800r/min時,引風(fēng)機(jī)前、后軸承振速測點3最大為8.34mm/s和8.07mm/s,2號引風(fēng)機(jī)小機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)在5800r/min時,引風(fēng)機(jī)前、后軸承振速測點3最大為4.84mm/s和4.01mm/s,1號引風(fēng)機(jī)前、后軸承振速測點3超出報警值,在規(guī)定值范圍內(nèi),2號引風(fēng)機(jī)運行參數(shù)良好,整體數(shù)據(jù)可以看到振動值均有大幅度的下降。
(1)改造前后的除塵器出口流場不均勻指數(shù)基本保持在0.2左右,流場分布趨勢較一致。試驗方認(rèn)為在流場改造起始位置煙氣分布較為一致的前提下比較系統(tǒng)改造前后的煙氣流場改善情況較為合理。
(2)三個工況的脫硫塔進(jìn)口煙道水平截面流場分布不均勻系數(shù)在由改造前的0.20以上下降至0.20以下。同時截面深度方向(前后墻)的煙速偏差有所降低。相比改造前,煙道中心近B側(cè)的煙速有所下降,煙道寬度方向中間區(qū)域高于兩側(cè)的對稱分布狀態(tài)。
(3)三個工況的脫硫塔出口煙道水平截面流場分布不均勻系數(shù)在0.20以上。試驗方認(rèn)為脫硫塔出口煙道的煙氣流速均勻性較差,可能導(dǎo)致該段煙道阻力偏大,仍有降阻空間。
(4)改造后,不同工況下(350MW、270MW、175MW負(fù)荷),兩側(cè)引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙氣量分別為:A側(cè)343.9/262.4/181.1m3/s,B側(cè)347.1/257.5/182.8m3/s。兩側(cè)引風(fēng)機(jī)有效功率分別為:A側(cè)2347/1215/545kW,B側(cè)2375/1210/546kW。日常運行期間,兩側(cè)引風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)無明顯偏差。
(5)由改造前風(fēng)機(jī)工況點擬合曲線與改造后工況點對比可見,相同煙氣量運行條件下,不同負(fù)荷的引風(fēng)機(jī)全壓升均有較大程度的下降,由此推測改造后的引風(fēng)機(jī)能耗亦有所下降。
(6)目前煙氣系統(tǒng)的阻力降低主要是由于除塵器出口至脫硫塔出口段的阻力降低所致,結(jié)合現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)與DCS參數(shù)可知,脫硫塔阻力降低為主要因素,引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道阻力降低為次要因素。
(7)本次檢修,脫硫塔降阻效果良好,350MW負(fù)荷工況下,阻力下降約800Pa。350MW負(fù)荷工況下,改造后引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口煙道阻力相比改造前阻力降低300Pa以上(相同煙氣量),達(dá)到本次數(shù)值模擬改造的預(yù)期效果。
(8)不同負(fù)荷負(fù)荷工況(350MW、270MW、175MW)時,在相同引風(fēng)機(jī)全壓升、引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙氣流量條件下,改造后的風(fēng)機(jī)有效功率均低于改造前,偏差值分別為4.6%,3.7%,2.3%,該值可近似認(rèn)為引風(fēng)機(jī)改造后的效率提升(相比改造前效率)。