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        鍋爐生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)水節(jié)能改造

        2021-06-28 01:31:32張桂蓮
        天津冶金 2021年3期
        關鍵詞:化學

        張桂蓮

        (天津鐵廠有限公司,河北056404)

        0 引言

        鋼鐵企業(yè)是典型的耗能、耗水大戶,為了滿足日趨嚴格的節(jié)能降耗要求,達到降本增效的目的,各企業(yè)都在不斷的改進設備和生產(chǎn)工藝、對標挖潛,降低企業(yè)的能耗和水耗。近年來,天津鐵廠有限公司(下稱天鐵)持續(xù)對全廠動力系統(tǒng)進行節(jié)水、節(jié)能改造,取得了一些成效,但依然存在著改進空間。一是,動力廠9臺在用鍋爐的化學取樣器均采用循環(huán)水冷卻,循環(huán)水帶走的熱量不能被二次利用,同時循環(huán)水有可能進入取樣管,造成化驗結(jié)果誤差大的風險;二是,高品質(zhì)汽輪發(fā)電機組凝結(jié)水回收綜合利用不合理,造成凝結(jié)水的低品位使用;三是化學反滲透裝置產(chǎn)出濃水沒有充分回收利用,造成水的浪費。

        本文針對上述問題產(chǎn)生的原因進行了深入研究和探討,通過生產(chǎn)實際考察和調(diào)研,對全廠動力系統(tǒng)水使用不合理和熱量損失的問題提出了改進措施,并對改造后的運行情況進行了分析總結(jié)。

        1 鍋爐系統(tǒng)水使用不合理和熱量損失問題分析

        1.1 鍋爐取樣器冷卻水使用不合理

        一直以來,由于設計不合理,天鐵動力廠9臺鍋爐化學取樣器均采用循環(huán)水作為冷卻水,與取樣器盤管換熱后的循環(huán)水回至循環(huán)水池,其攜帶的熱量不能被利用,造成熱量的損失[1]。另一方面使用循環(huán)水冷卻有可能發(fā)生因取樣管冷卻管道泄漏,循環(huán)水竄入取樣管,造成取樣化驗結(jié)果錯誤,無法判斷鍋爐給水及蒸汽是否合格,導致爐內(nèi)化學加藥誤操作,對鍋爐運行和設備構成隱患。同時用循環(huán)水冷卻也極易造成管道結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。

        1.2 9號汽輪發(fā)電機組凝結(jié)水利用不合理

        天鐵9號汽輪發(fā)電為純凝汽式汽輪發(fā)電機組,是為充分回收利用煉鋼系統(tǒng)3臺45 t轉(zhuǎn)爐、2臺180 t轉(zhuǎn)爐及熱軋加熱爐運行過程中汽化冷卻產(chǎn)生的飽和蒸汽所建。其主要參數(shù)為:額定功率14 MW;進汽壓力0.9 MPa(A);進汽溫度(~飽和176℃);額定進汽量100 t/h。在煉鋼系統(tǒng)產(chǎn)量不定或檢修時,余熱蒸汽量不足的情況下,為了發(fā)電機組穩(wěn)定運行及發(fā)電量不出現(xiàn)大的波動,配套建有一臺35 t/h的低壓飽和蒸汽鍋爐,用于補充9號汽輪發(fā)電機組蒸汽需要。

        從投產(chǎn)到2020年9月,該發(fā)電機組凝結(jié)水全部經(jīng)水泵送至循環(huán)水池,作為補充水使用,而35 t/h低壓鍋爐給水一直采用化學軟化水?;瘜W軟化水與9號汽輪發(fā)電凝結(jié)水指標對比如表1所示。由表1可以看出,凝結(jié)水主要指標要好于軟化水,僅是PH值略低,通過化學加藥處理極易解決PH值的問題。因此9號汽輪發(fā)電凝結(jié)水一直被降低品位使用[2],既造成水資源的損失,也造成了運行成本的浪費。

        表1 化學軟化水與9號汽輪發(fā)電凝結(jié)水指標對比

        1.3 反滲透濃鹽水未全部回收利用

        化學水站有8套反滲透裝置,全年平均5套運行、3套備用。每套反滲透裝置運行每小時產(chǎn)純凈水(RO水)90 t,濃水(廢水)27 t,即每小時5套裝置共產(chǎn)濃水135t。每小時約20 t濃水用于沖洗多介質(zhì)過濾器,剩余的115 t濃水直接輸送到廢水站集中處理排放,未回收利用。

        因為已經(jīng)過多介質(zhì)過濾器、保安過濾器的處理,因此,反滲透濃水的水質(zhì)狀況只是硬度高、含鹽量高,而濁度、色度、懸浮物(SS)、化學需氧量(COD)等重要污染指標卻都很低。目前,除了用于沖洗多介質(zhì)過濾器,國內(nèi)外大量企業(yè)將濃水已經(jīng)進行多種利用[3],因此,將濃水直接作為廢水是對水資源的浪費。

        2 技術改造措施

        鑒于上述問題和生產(chǎn)現(xiàn)狀,天鐵動力廠從2020年9月開始對存在水和熱量損失的系統(tǒng)進行技術改造。

        2.1 化學取樣器冷卻水系統(tǒng)改造

        將9臺鍋爐化學取樣器冷卻水由循環(huán)水改為除鹽水,由鍋爐除氧器除鹽水來水管閥門前引出一條管道,接至鍋爐化學取樣器冷卻水進水管,換熱后的除鹽水再回至鍋爐除氧器。

        2.2 9號發(fā)電機組凝結(jié)水回收利用改造

        9號汽輪發(fā)電機組凝結(jié)水箱出口管路不再送至熱軋循環(huán)水池,改引致熱軋軟水站。從凝結(jié)水箱出口引出一根管道,送至位于35 t/h鍋爐除氧器[4],在除氧器中加入磷酸三鈉提高PH值至8左右,保證鍋爐給水的品質(zhì),原有除氧器軟化水給水管路作為應急備用。改造前后凝結(jié)水管路走向和鍋爐除氧器給水示意圖如圖1、圖2所示。

        圖1 改造前凝結(jié)水走向和鍋爐除氧器給水示意圖

        圖2 改造后凝結(jié)水走向和鍋爐除氧器給水示意圖

        2.3 反滲透濃水回收利用

        天鐵動力廠目前有4臺鍋爐配有文丘里水磨除塵器,原以循環(huán)水為水源。而文丘里水磨除塵器對水質(zhì)無特別要求,只要水中無明顯懸浮物和大顆粒物以免堵塞噴嘴即可,因此將反滲透濃水引至4臺鍋爐文丘里水磨除塵器給水總管,可以替代部分循環(huán)水。

        但是鍋爐檢修停爐或去往文丘里水磨除塵器濃水管路檢修時,濃水則需停止供應。為避免濃水外排,將濃水箱加裝一管路至煉鐵沖渣循環(huán)水,作沖渣用水,沖渣用水通常要求不高,懸浮物不高于400 mg/L,粒徑不大于0.1 mm,而濃水完全符合要求。

        3 改造取得的效果

        3.1 取樣器冷卻水改造效果

        化學取樣器改為除鹽水冷卻后,既可以規(guī)避因管道泄漏造成取樣化驗結(jié)果誤差大的風險,以及管道結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生,又可以回收利用熱能,提高除氧器給水溫度,同時可以節(jié)約循環(huán)水的供應。動力廠共9臺在用鍋爐,每臺鍋爐每年平均運行300天,每臺鍋爐化學取樣器每小時消耗約10 t冷卻水。

        改造后,每年可節(jié)約循環(huán)水消耗量:9臺×[10 t/h×24 h/d×300 d]/臺=64.8×104t;循環(huán)水補水價格按0.3元/t計,年節(jié)可約成本:648 000 t×0.3元/t=19.44萬元。

        除鹽水進口溫度25℃(焓值h=105.38 kJ/kg),出口溫度35℃(焓值h=147.17 kJ/kg),除鹽水年可回 收 利 用 熱 量:64.8×104t×103kg/t×(147.17-105.38)kJ/kg=2 707 992×104kJ,標 煤 熱 量 按29307.6kJ/kg計,年回收標煤量:2 707 992×104kJ÷29 307.6 kJ/kg=92.399×104 kg。標煤單價按500元/t計,年可節(jié)約成本:923.99 t×500元/t=46.20萬元。

        兩項合計可節(jié)約成本:19.44萬元+46.20萬元=65.64萬元。

        3.2 9號汽輪發(fā)電機組凝結(jié)水回收效果

        天鐵9號汽輪發(fā)電機組和35 t/h低壓鍋爐供暖季停運,每年運行時間約240天,9號汽輪發(fā)電機組每小時平均負荷10 MWh,消耗約85噸蒸汽,產(chǎn)生凝結(jié)水約85噸,其中回收至35 t/h鍋爐除氧器約35噸,其余約50噸回收至熱軋軟水站。

        凝結(jié)水管路改造后,35 t/h低壓鍋爐除氧器給水全部為凝結(jié)水,并且可以根據(jù)9號汽機發(fā)電負荷及軟水箱水位調(diào)節(jié)送出水量,實現(xiàn)汽機凝結(jié)水全部合理回收利用,避免汽機凝結(jié)水的低品位使用。

        改造后,每年35 t/h低壓鍋爐可節(jié)約化學軟水量:35 t/h×24 h/d×240 d=201 600 t,化學軟水與工業(yè)新水差價按3.5元/t計,年可節(jié)約成本201 600 t×3.5元/t=70.56萬元。其余約50噸凝結(jié)水回收送至熱軋軟水站,年可回收水量:50 t/h×24 h/d×240 d=288 000 t,年可獲益288 000 t×3.5元/t=100.8萬元。凝結(jié)水全部回收利用,年可創(chuàng)效70.56萬元+100.8萬元=171.36萬元。

        3.3 反滲透濃水回收利用效果

        天鐵5套反滲透裝置運行,小時產(chǎn)濃水135 t,除20 t用于沖洗多介質(zhì)過濾器外,其余115 t不再外排,全部回收利用,主供鍋爐文丘里水磨除塵器,其次供給煉鐵沖渣用。因濃水PH值在7~8之間,呈弱堿性,而鍋爐煙氣含有酸性氣體成分,濃水作為文丘里水磨除塵器水源,可以起到一定的中和作用。

        115 t濃水用于文丘里水磨除塵器和煉鐵沖渣用水,可替代了部分工業(yè)新水作為循環(huán)水的補水,年可節(jié)約新水補水量:115 t/h×24 h/d×365 d=1 007 400 t。工業(yè)新水按0.3元/t計,年可節(jié)約成本:1 007 400 t×0.3元/t=30.22萬元。

        綜上所述,三項改造年可獲益:65.64萬元+171.36萬元+30.22萬元=267.22萬元。而三項改造人工、材料、設備使用費等共投入約18萬元,平均到今后每年生產(chǎn)當中,與節(jié)能、降本增效取得成效相比微乎其微,幾乎可以不計。

        4 結(jié)語

        近年來天鐵持續(xù)對全公司動力系統(tǒng)實施了節(jié)水、節(jié)能改造,通過對標挖潛、改進設備和生產(chǎn)工藝,取得了一些成效,但動力系統(tǒng)依然存在著挖潛空間。本文針對天鐵動力系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和節(jié)能潛力進行了深入研究和探討,對水和能源回收利用不合理的地方提出了改進措施。

        通過生產(chǎn)運行情況來看,此次節(jié)水、節(jié)能改造是成功的,各項經(jīng)濟技術指標達到預期目標,在節(jié)水、節(jié)能的同時還消除了鍋爐安全運行隱患,取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。同時這些改進措施的實施促進了天鐵循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,為企業(yè)的綠色發(fā)展提供了有益的借鑒。

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