趙樹國
(天津天鐵冶金集團(tuán)熱軋板有限公司,河北056404)
天鐵熱軋公司有2臺(tái)1 650 mm板坯連鑄機(jī),主要生產(chǎn)規(guī)格為230 mm×900~1 650 mm的連鑄板坯。其主要設(shè)施包括:大包回轉(zhuǎn)臺(tái)、中包罐車、結(jié)晶器、結(jié)晶器振動(dòng)裝置、扇形段、脫引錠裝置、出坯裝置。而連鑄結(jié)晶器是連鑄生產(chǎn)的關(guān)鍵部件,直接影響到連鑄坯的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)運(yùn)行。在結(jié)晶器上有個(gè)重要連接件,它就是空心螺桿,它是用來把水箱和銅板連在一起形成密閉冷卻空間,并防止銅板漏水和變形,另外與熱電偶配合,提供結(jié)晶器的測量溫度。
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),1號(hào)板坯連鑄機(jī)由于結(jié)晶器寬邊上的空心螺桿頭部密封槽損壞漏水,導(dǎo)致安裝在空心螺桿內(nèi)的熱電偶出現(xiàn)溫度顯示不準(zhǔn),多數(shù)點(diǎn)被屏蔽,起不到漏鋼預(yù)報(bào)的作用。本文對(duì)1號(hào)板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器的結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)和工作原理進(jìn)行了闡述,通過分析空心螺桿的安裝結(jié)構(gòu),探討了空心螺桿漏水的原因,提出空心螺桿結(jié)構(gòu)和與寬邊水箱裝配的改進(jìn)方案。
1.1.1 結(jié)晶器裝置組成
天鐵熱軋公司板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器組件主要包括:內(nèi)、外弧冷卻水箱與銅板的裝配件,左右窄面水箱與銅板裝配件,寬度調(diào)整裝置,噴淋冷卻系統(tǒng)及潤滑配管,內(nèi)、外弧足輥,窄面足輥等。而冷卻水箱與銅板的裝配件是結(jié)晶器的關(guān)鍵部件,主要包括:冷卻水箱、銅板、噴淋架、潤滑管路、螺栓連接件、密封件及溫度測量系統(tǒng)。
1.1.2 結(jié)晶器主要參數(shù)
結(jié)構(gòu)形式:整體框架、在線冷調(diào)寬;鑄坯規(guī)格:230 mm×900~1 650 mm;結(jié)晶器銅板材質(zhì):Cr-Zr-Cu;結(jié)晶器銅板厚度45 mm;結(jié)晶器上口尺寸:238×1 691 mm;結(jié)晶器下口尺寸:237×1 675 mm;冷調(diào)寬和錐度調(diào)節(jié)方式:電動(dòng)在線調(diào)寬(范圍為850~1 750 mm);寬邊足輥輥徑:Φ120 mm,2對(duì);窄邊足輥輥徑:Φ110 mm,4對(duì)。
1.2.1 結(jié)晶器主要功能
結(jié)晶器是連鑄機(jī)鑄坯凝固成型的核心設(shè)備。結(jié)晶器的主要功能是:通過冷卻壁強(qiáng)制冷卻連續(xù)注入的鋼水,使鋼液在結(jié)晶器內(nèi)凝固成所需斷面形狀和一定厚度的坯殼,這種帶液芯半凝固的鑄坯從結(jié)晶器的下口連續(xù)被拉出,進(jìn)入扇形段繼續(xù)進(jìn)行冷卻凝固。因此連鑄結(jié)晶器的性能和狀態(tài)對(duì)連鑄機(jī)的生產(chǎn)和鑄坯的質(zhì)量都有非常重要的影響。
結(jié)晶器在連鑄生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用,在鋼水通過結(jié)晶器初步形成坯殼并被連續(xù)拉出的過程中,結(jié)晶器始終受著鋼水的靜壓力、坯殼和銅板間的摩擦力以及高溫鋼水傳熱等因素的影響,在機(jī)械應(yīng)力和熱應(yīng)力綜合作用下,工作條件極為復(fù)雜。結(jié)晶器在生產(chǎn)過程中,能否保證鑄坯的冷卻和凝固效果,在機(jī)械應(yīng)力和熱應(yīng)力的作用下不產(chǎn)生變形,保持高的使用壽命,這與結(jié)晶器的結(jié)構(gòu)形勢、材質(zhì)、和工藝參數(shù)的設(shè)計(jì)是密切相關(guān)的。
1.2.2 結(jié)晶器內(nèi)凝固傳熱
結(jié)晶器與鋼液之間的傳熱過程包括三部分:鑄坯液心與新凝固的坯殼間的傳熱;新凝固的坯殼與結(jié)晶器銅板間的傳熱;結(jié)晶器銅板與水箱冷卻水之間的傳熱。
冷卻水箱與銅板的裝配件是結(jié)晶器的重要的導(dǎo)熱部件,其質(zhì)量和結(jié)構(gòu)直接影響到鑄坯的質(zhì)量。而在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中,結(jié)晶器經(jīng)常出現(xiàn)安裝在寬邊銅板的熱電偶溫度顯示不準(zhǔn)、多數(shù)點(diǎn)被屏蔽現(xiàn)象,不能起到漏鋼預(yù)報(bào)的作用,存在設(shè)備和生產(chǎn)安全隱患,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常運(yùn)行。經(jīng)分析,電偶溫度顯示不準(zhǔn)、多數(shù)點(diǎn)被屏蔽現(xiàn)象是由空心螺桿漏水所引起的。
2.2.1 空心螺桿結(jié)構(gòu)及安裝
空心螺桿是連接寬邊銅板和水箱的連接件,是銅板和水箱形成密閉冷卻空間、防止銅板漏水和變形的關(guān)鍵部件。結(jié)晶器每側(cè)寬邊水箱安裝7排共21件空心螺桿,其空心腔內(nèi)可安裝熱電偶,用于測量結(jié)晶器銅板的在線溫度分布和溫度值。通過對(duì)比分析溫度分布和溫度值,可以判斷當(dāng)前的坯殼和銅板的狀態(tài),可進(jìn)一步判斷是否會(huì)發(fā)生漏鋼,從而提示操作人員采取相應(yīng)的措施避免事故的發(fā)生。因此空心螺桿在結(jié)晶器使用中有著非常重要的作用。圖1為空心螺桿的結(jié)構(gòu)和連接方式,圖2為空心螺桿和水箱的裝配圖。
圖2 空心螺桿和水箱的裝配圖
2.2.2 空心螺桿結(jié)構(gòu)問題分析
通過線上跟蹤和線下拆解分析,發(fā)現(xiàn)連接寬邊銅板和水箱的空心螺桿密封不嚴(yán)是造成螺桿內(nèi)腔進(jìn)水的原因。結(jié)晶器在使用中經(jīng)常會(huì)發(fā)生空心螺桿頭部密封槽損壞現(xiàn)象,造成空心螺桿漏水,水進(jìn)入螺桿腔內(nèi)就會(huì)造成熱電偶失效或屏蔽,因此,空心螺桿安裝的質(zhì)量直接影響著安裝于內(nèi)部的熱電偶的使用狀況。如果在線更換新的空心螺桿,費(fèi)時(shí)、費(fèi)力還耽誤生產(chǎn);結(jié)晶器銅板下線后檢查發(fā)現(xiàn),空心螺桿只是頭部密封槽損壞,其它完好但只能報(bào)廢,由于此件材質(zhì)為1Cr17Ni2不銹鋼,價(jià)格較貴,因此造成不必要的浪費(fèi),同時(shí)維修成本增加。
2.3.1 熱電偶及空心螺桿安裝工藝的改進(jìn)
針對(duì)熱電偶上線后發(fā)生溫度測量不準(zhǔn)和屏蔽現(xiàn)象,經(jīng)分析主要原因是空心螺桿頭部的密封不嚴(yán),造成板螺套內(nèi)經(jīng)常有微量的水,螺套結(jié)構(gòu)如圖3所示。針對(duì)空心螺桿頭部的密封不嚴(yán)現(xiàn)象有以下幾種解決措施:
圖3 螺套結(jié)構(gòu)圖
(1)銅板加工時(shí)嚴(yán)格按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸加工,保證密封面的平面度;
(2)安裝時(shí)保證空心螺桿頭部的密封性完好,打壓試水無滲漏后再安裝熱電偶;
(3)打壓完成后,對(duì)空心螺桿內(nèi)部用壓縮空氣吹掃,保證空內(nèi)無水滴;
(4)最后安裝熱電偶時(shí)涂抹密封膠保證螺紋密封面的密封性,如圖4所示。
圖4
2.3.2 空心螺桿頭部結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
對(duì)于目前已經(jīng)下線的空心螺桿,經(jīng)檢查只是頭部損壞,經(jīng)過測量和研究發(fā)現(xiàn),螺紋退刀尾部小徑尺寸和密封槽外圓直徑基本相同,造成密封槽強(qiáng)度減小。在安裝時(shí)空心螺桿有預(yù)緊力矩要求,當(dāng)擰緊時(shí)此處受力最大最易損壞,這是造成空心螺桿頭部損壞的主要原因。
空心螺桿頭部結(jié)構(gòu)如圖5所示。其結(jié)構(gòu)主要由:主體空心螺桿、熱電偶安裝孔、擰緊螺紋、密封槽組成。圖中密封槽的設(shè)計(jì)深度為1.28 mm,密封槽外圓直徑為Φ16 mm,M18螺紋小徑為Φ16.5 mm,與密封槽外圓直徑相差0.5 mm。鑒于以上的結(jié)構(gòu)和下線拆檢情況,發(fā)現(xiàn)造成頭部損壞的主要原因是螺紋尾部小徑和密封槽的外圓太近,造成密封槽強(qiáng)度降低。鑒于此情況,決定把密封槽的外圓尺寸改為Φ15 mm,把螺紋的長度由原來的設(shè)計(jì)尺寸22 mm改為20 mm,從而使密封槽的強(qiáng)度加大,消除了空心螺桿頭部損壞的誘因。改進(jìn)后的螺桿頭部結(jié)構(gòu)如圖6所示。
圖5 空心螺桿頭部結(jié)構(gòu)
圖6 改進(jìn)后的螺桿頭部結(jié)構(gòu)
另外,目前已經(jīng)下線的空心螺桿只是頭部損壞,可以通過焊補(bǔ)和按改進(jìn)后的圖紙重新加工修復(fù),修復(fù)后的空心螺桿可重復(fù)使用。此處要注意焊接工藝和焊條材質(zhì)的匹配,并保證焊接強(qiáng)度。
天鐵熱軋公司在1號(hào)板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器溫度測量不準(zhǔn)和屏蔽問題的解決過程中,對(duì)問題產(chǎn)生原因的分析是準(zhǔn)確的,結(jié)晶器空心螺桿的優(yōu)化改造措施是科學(xué)和有效的,是理論和實(shí)踐相結(jié)合的結(jié)果。
生產(chǎn)實(shí)踐證明,1號(hào)板坯連鑄機(jī)結(jié)晶器寬邊空心螺桿的優(yōu)化改造是成功的,解決了空心螺桿存在的密封不嚴(yán)和頭部損壞的問題,杜絕了螺桿腔內(nèi)漏水問題,基本消除了結(jié)晶器因溫測量不準(zhǔn)引發(fā)的生產(chǎn)和安全隱患,提高了結(jié)晶器銅板的使用壽命,節(jié)約了檢修和維護(hù)時(shí)間,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。在提高連鑄機(jī)的生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量同時(shí),降低了生產(chǎn)成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。