劉 科
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠傾動爐由建成初期歷經(jīng)近20年生產(chǎn),冶煉煙氣經(jīng)現(xiàn)有排煙系統(tǒng)處理后,二氧化硫及顆粒物排放接近國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)上限,已不能滿足環(huán)保需求。為了提高傾動爐處理復(fù)雜原料的能力,更好適應(yīng)國家環(huán)保政策,針對傾動爐煙氣治理的問題,與專業(yè)廠家及瑞林設(shè)計院進行了技術(shù)交流,工藝技術(shù)人員赴全國多家相關(guān)企業(yè)實地考察。通過多方比對和現(xiàn)場調(diào)研,最終確定采用雙氧水脫硫工藝對排煙系統(tǒng)升級改造。
雙氧水脫硫工藝可靠性高,投資及運行費用低。其工藝原理是將是將煙氣通入文丘里洗滌除塵、降溫,然后接入脫硫塔,脫硫塔內(nèi)提前補加一定量27.5%雙氧水,將二氧化硫氧化成三氧化硫,產(chǎn)出稀硫酸,稀硫酸可回收利用,不會產(chǎn)生二次污染問題[1-3]。
根據(jù)傾動爐煙氣條件,雙氧水脫硫工藝流程:傾動爐排煙收塵系統(tǒng)煙氣→文丘里[4]洗滌器→脫硫塔→除沫器→電除霧器→排煙筒排放(見圖1所示)。
圖1 雙氧水脫硫工藝流程圖
傾動爐排煙收塵系統(tǒng)120℃左右尾氣,經(jīng)文丘里洗滌器進行噴淋洗滌、降溫,洗滌煙氣中的塵和雜質(zhì)的同時將煙氣降溫至48℃以下,后進入脫硫塔噴淋段,和循環(huán)噴淋的H2O2逆向進行氣液接觸,脫除煙氣中的SO2。為控制脫硫后煙氣中SO2濃度<50mg/m3、酸霧<10mg/m3,脫硫塔頂部設(shè)置了折流板除沫器,除沫后煙氣進入玻璃鋼電除霧器進一步脫除酸霧后經(jīng)頂部排氣筒排放[5](見圖2所示)。
圖2 雙氧水脫硫工藝原理簡圖
(1)文丘里洗滌器。
文丘里洗滌器由收縮管、喉管、擴散管和下部儲液儲槽組成,頂部入口處設(shè)置事故水噴嘴,喉管處設(shè)置三個噴射管對煙氣除塵降溫(見表1所示)。收縮段和喉管段主體材料為254SMO,事故水噴嘴材質(zhì)采用C276,擴散管和底部儲液段材質(zhì)為FRP,采用環(huán)氧乙烯基樹脂,循環(huán)儲液槽底部設(shè)計為斜坡,以便將槽內(nèi)酸泥排盡。
表1 文丘里洗滌塔設(shè)計參數(shù)表
傾動爐冶煉煙氣經(jīng)鍋爐、收塵系統(tǒng)降溫及除塵后溫度為120℃左右,經(jīng)排煙風(fēng)機先在文丘里洗滌器中進行噴淋降溫,同時洗滌煙氣中少量煙塵,工藝流程圖見圖3。
圖3 文丘里洗滌塔示意圖
文丘里洗滌器底部設(shè)循環(huán)液槽,配備兩臺循環(huán)泵(一備一用),將塔底部抽出洗滌液經(jīng)過板式換熱器冷卻降溫后,經(jīng)文丘里噴嘴霧化和煙氣接觸達(dá)到煙氣洗滌和冷卻降溫的目的。板式換熱器冷卻用水來自硫酸車間循環(huán)水池,回水至硫酸車間循環(huán)水池,回水管安裝酸度檢測計用于檢測回水pH值。隨著循環(huán)液槽洗滌液的蒸發(fā)、酸濃度及雜質(zhì)濃度的增加,液槽頂部安裝了補水管路,補水采用連續(xù)不間斷方式,底部設(shè)置排污口定期排放污泥。
從循環(huán)泵出口管路引出一路管路至廢酸儲槽,管路安裝自動控制閥與循環(huán)液槽液位聯(lián)鎖,當(dāng)液槽液位達(dá)到設(shè)定高限位值時,自動閥開啟,廢酸液流至廢酸儲槽。廢酸儲槽配備兩臺廢酸泵(一備一用)與儲槽液位檢測計聯(lián)鎖,當(dāng)廢酸儲槽液位達(dá)到設(shè)定高限,廢酸泵連鎖開啟,將廢酸輸送至硫酸車間廢酸處理站。
(2)脫硫塔。
脫硫塔上部設(shè)置兩段雙氧水噴淋+填料,上層噴淋介質(zhì)采用塔盤從中間段引出,下段噴淋液回塔底部儲液槽,底部設(shè)計為斜坡便于酸泥排放,頂部設(shè)置折流板除沫器。見表2所示。
表2 脫硫塔設(shè)計參數(shù)表
圖4 文丘里工藝流程圖
脫硫中間設(shè)隔離塔盤,采用頂層與底層兩段噴淋。底層噴淋設(shè)兩臺循環(huán)泵(一備一用),將塔底層抽出循環(huán)液噴淋煙氣后返回塔底,循環(huán)泵出口管路引出一段管路將稀酸(濃度15%~20%)送至現(xiàn)場稀酸儲罐,當(dāng)稀酸罐液位達(dá)到設(shè)定值后,由稀酸泵將稀酸送至電解(或硫酸)車間。頂層噴淋配備頂層循環(huán)液儲罐及兩臺循環(huán)泵(一備一用),循環(huán)泵將頂層儲罐內(nèi)循環(huán)液通過管路輸送至頂層噴淋裝置對煙氣噴淋后返回頂層儲槽。
圖5 脫硫塔示意圖
該系統(tǒng)采用濃度為27.5%的雙氧水溶液作為脫硫劑,配備2個有效容積為13m3儲罐、一臺雙氧水卸料泵、兩臺雙氧水添加泵(一備一用)。雙氧水儲槽設(shè)置高度1m圍堰,避免罐體破裂時液體外泄。頂部設(shè)置4.5m高遮陽棚,棚內(nèi)設(shè)置噴淋降溫系統(tǒng),確保罐內(nèi)液體溫度達(dá)到35℃時自動啟動噴淋水降溫。
圖6 脫硫塔工藝流程圖
圖7 電除霧工藝流程圖
表3 SO2濃度檢測統(tǒng)計表
(3)電除霧器。
SDD-CF濕式電除塵器是以濕煙氣顆粒物凈化的新型高效除塵設(shè)備,由雙盾環(huán)境科技有限公司成套引進,具有導(dǎo)電性好、重量輕、耐腐蝕、性能穩(wěn)定、效率高等特點。電除霧采用導(dǎo)電玻璃鋼制作[6],集塵極形式為正六邊形,面積為15m2。
電除霧采用熱風(fēng)清掃方式保證絕緣子室內(nèi)絕緣性能,包括2臺密封風(fēng)機(一備一用)和1臺電加熱器。該裝置還配備電除塵清洗裝置,清洗周期依據(jù)工藝條件、煙氣性質(zhì)及電場清潔程度確定(一般為24h沖洗一次),每次沖洗時間3~5min。高壓整流機組是電除霧的主要附屬設(shè)備,它的正常運行對除霧效果能夠起到很好的促進作用。
該工藝采用機電儀一體化控制方式并配備可靠檢測元件及執(zhí)行機構(gòu),利用現(xiàn)有傾動爐DCS控制系統(tǒng)增加相應(yīng)I/O卡件,同時在DCS中增加相應(yīng)控制回路,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的連續(xù)監(jiān)測和自動控制,主要監(jiān)控和調(diào)節(jié)回路有文丘里液位調(diào)節(jié)、成品酸罐液位調(diào)節(jié)、廢酸罐液位調(diào)節(jié)、脫硫液酸濃度調(diào)節(jié)、脫硫塔液位調(diào)節(jié) 、出口二氧化硫濃度調(diào)節(jié)、雙氧水罐溫度調(diào)節(jié)等[7-8]。
雙氧水脫硫裝置由中國瑞林設(shè)計,于2020年3月31日投入試運行,6月底完成性能測試,測試期間選擇傾動爐氧化期煙氣量最大負(fù)荷時段,具體情況如下。
從上表可知該脫硫裝置SO2排放≤50 mg/Nm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),且脫硫效率達(dá)99%。
含塵煙氣經(jīng)傾動爐收塵系統(tǒng)除塵后,未除盡的煙塵大部分在文丘里洗滌中除去,文丘里的喉管氣速越高,洗滌效果越好。測試期間檢測出口含塵量見表4,該脫硫裝置煙塵排放均低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
表4 煙塵統(tǒng)計表
脫硫裝置利用傾動爐現(xiàn)有風(fēng)機,文丘里洗滌器壓降控制在1.5kPa,系統(tǒng)阻力降為4.0kPa。由表5列出的數(shù)據(jù)表明脫硫裝置文丘里的阻力降平均為1.04kPa,系統(tǒng)阻力降平均為1.32kPa,符合工藝生產(chǎn)要求。
表5 系統(tǒng)阻力值統(tǒng)計表 kPa
脫硫裝置運行主要原材料為雙氧水,能耗主要表現(xiàn)在電耗和水的消耗上,其中以水消耗量最大,詳情請看表6。
表6 原材料消耗及其它能耗表
脫硫產(chǎn)出的成品稀酸去往電解(或硫酸)使用,廢酸由管道直接送往廢酸處理站處理后再送至生產(chǎn)污水處理站處理后回用。脫硫區(qū)域場面污水(即地面沖洗水和雨水)由廢水收集坑收集后送往生產(chǎn)污水站處理,處理后水質(zhì)符合國家規(guī)定的限值后回用或外排。
表7 產(chǎn)出物統(tǒng)計表
隨著我國環(huán)境保護要求越來越嚴(yán)格,二氧化硫是冶煉煙氣中最主要的大氣污染物之一,對環(huán)境造成極大危害。實踐應(yīng)用表明,雙氧水脫硫技術(shù)在貴溪冶煉廠傾動爐雜銅冶煉煙氣中SO2治理效果顯著,該技術(shù)利用雙氧水強氧化特性將煙氣中SO2直接制酸,且無臭氧生成,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展要求。