胡文武
(湖北大峪口化工有限責(zé)任公司,湖北 鐘祥 431910)
某公司磷酸二期裝置是2012年新建并投產(chǎn),采用多格方槽二水生產(chǎn)工藝;稀酸過濾采用真空轉(zhuǎn)臺式過濾機(jī)真空抽濾;濃縮采用強(qiáng)制循環(huán)真空蒸發(fā),合格的濃磷酸先送至濃磷酸陳化槽進(jìn)行陳化,再送至濃磷酸澄清槽進(jìn)行澄清。裝置中的濃磷酸澄清槽型式為拱頂圓槽,帶錐形排渣口,規(guī)格為φ18200×12500mm(直段),配套有濃磷酸澄清槽耙。澄清槽運行原理:濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)的濃磷酸由陳化槽陳化,再送至濃磷酸澄清槽進(jìn)行澄清;澄清的濃磷酸從上中下溢流口排出,送至下游復(fù)合肥車間進(jìn)行生產(chǎn),而底部沉降的酸泥,會被濃磷酸澄清槽耙收集至錐形排渣口排出。
磷酸二期裝置的濃磷酸澄清槽槽耙共有2臺,主要由槽耙驅(qū)動裝置、槽耙提升驅(qū)動裝置、底部轉(zhuǎn)耙機(jī)構(gòu)三大部分組成。其主要的技術(shù)參數(shù)如表1。
表1 濃磷酸槽耙技術(shù)參數(shù)
該設(shè)備是通過有用功率表對負(fù)荷進(jìn)行測控(功率與扭力的關(guān)系:T=8553×P/n),由攪拌和升降兩部分組成,正常情況下只有攪拌部分工作。當(dāng)攪拌超過所設(shè)定的輕度過載有用功率值時,會有聲光報警來預(yù)警,邊攪拌邊提耙;在提升過程中,如果過載消失,則停升;延時30分鐘,邊攪拌邊下降;下降過程中如又出現(xiàn)輕度過載,則會邊攪拌邊提耙,反復(fù)進(jìn)行,直到過載消除,恢復(fù)正常狀態(tài)。如果升到頂,過載還沒有消除,則會在頂部一直轉(zhuǎn)耙,直到過載消除,延時后降耙情況和上面一樣,則會反復(fù),直到正常為止,升降部分停止工作。當(dāng)攪拌部分超過所設(shè)定的嚴(yán)重過載值時,控制箱嚴(yán)重故障燈亮并將該設(shè)備全部停機(jī)。
當(dāng)攪拌有輕度過載時,按正常工藝操作規(guī)程,操作人員立即排放酸泥,但是排放口排放出來的酸泥含固量只有22%,小于正常值35%。在排放酸泥消除輕度過載期間發(fā)現(xiàn):越排放酸泥槽耙電流越升高,槽耙只會一直提升,不能下降,從而進(jìn)入了“死循環(huán)”。最后在槽耙停機(jī)壓死前的一個時間段,電流迅速上升,就像大量酸泥短時間內(nèi)垮塌,導(dǎo)致槽耙嚴(yán)重過載,聯(lián)軸器過載保護(hù)螺栓切斷或者控制箱嚴(yán)重故障燈亮并將該設(shè)備全部停機(jī),槽耙壓死。
每次槽耙壓停后開罐檢查發(fā)現(xiàn),槽底沉積酸泥高度均在3m左右,酸泥量到達(dá)763m3,其中有效磷含量超過30%,導(dǎo)致大量可回收磷酸損失;且單次清理最少需10天,每天需20人進(jìn)行不間斷清理;初步預(yù)估濃磷酸槽耙每壓死一次,直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元。
濃磷酸槽耙的固液分離原理與濃縮機(jī)內(nèi)部濃縮過程是一致的,濃磷酸槽耙結(jié)構(gòu)如圖1,通過現(xiàn)場操作和一些指標(biāo)可以推測出,濃磷酸酸罐底層(對應(yīng)濃縮機(jī)D層)是存在大量酸泥,但最終酸罐底部排放出來的酸泥指標(biāo)遠(yuǎn)低于設(shè)計值。由此我們先來參考濃縮機(jī)內(nèi)部濃縮過程,具體如下:
圖1 濃磷酸槽耙結(jié)構(gòu)圖
濃縮機(jī)處理待沉降懸浮液時,沿沉降方向分為5個工作區(qū)間,如圖2所示。其中,A區(qū)是澄清區(qū),該區(qū)的澄清液作為溢流產(chǎn)物通過溢流堰得到收集,溢流清液中所含固體量是評價濃縮機(jī)工作效率的重要指標(biāo),有嚴(yán)格的要求;B區(qū)是自由沉降區(qū),濃縮機(jī)中的第一個沉降區(qū),該區(qū)中固體顆粒依靠自身重力克服介質(zhì)阻力向下運動,進(jìn)入壓縮區(qū)(D區(qū));在壓縮區(qū)D區(qū),固體顆粒之間已形成較為緊密的絮團(tuán),顆粒間呈堆疊狀態(tài),沉降速度緩慢;E區(qū)為濃縮物區(qū),壓縮區(qū)物料進(jìn)一步沉降后進(jìn)入濃縮物區(qū),該區(qū)設(shè)有旋轉(zhuǎn)刮板(該區(qū)所處濃縮機(jī)位置可呈平面形也可呈淺錐形),濃縮區(qū)物料中的水分會在刮板旋轉(zhuǎn)時的擠壓作用下滲出,使壓縮后物料濃度進(jìn)一步提高,最終由濃縮機(jī)底部排出,成為濃縮機(jī)的底流產(chǎn)品,底流產(chǎn)品的壓縮程度也是評價濃縮機(jī)效率的重要指標(biāo);在圖 2中所示沉降區(qū)中,B、C、D三區(qū)體現(xiàn)了顆粒沉降過程, A區(qū)和E區(qū)表征了顆粒沉降后的結(jié)果。由上文可知,當(dāng)待分離物料加入濃縮機(jī)后,物料在濃縮機(jī)中都要經(jīng)歷以上5個區(qū)域最終達(dá)到濃縮排放的目的。
圖2 濃縮機(jī)內(nèi)部濃縮過程
綜上分析,濃磷酸澄清槽耙壓死故障的最主要原因是:槽耙的轉(zhuǎn)速過快。槽罐底部因為耙臂轉(zhuǎn)動速度過快,導(dǎo)致局部產(chǎn)生混流干擾了酸泥的正常沉降。因此在槽耙上方酸泥顆粒繼續(xù)結(jié)晶成長為大顆粒,最后大顆粒酸泥克服混流的干擾,短時間內(nèi)開始大量沉降,此時槽耙刮板作用的酸泥介質(zhì)比重遠(yuǎn)大于正常時比重,導(dǎo)致槽耙運行負(fù)荷超嚴(yán)重過載,聯(lián)軸器過載保護(hù)螺栓切斷,槽耙停機(jī)壓死,為印證次推測,我查詢了行業(yè)內(nèi)同類型的槽耙設(shè)計轉(zhuǎn)速,同時也核查了磷酸一期槽耙的設(shè)計轉(zhuǎn)速,只有0.07rpm、0.08rpm兩種,而磷酸二期裝置的濃磷酸槽耙的設(shè)計轉(zhuǎn)速卻達(dá)到0.136rpm(見表1),確切的說是接近一期槽耙轉(zhuǎn)速的兩倍。
(1)對濃磷酸槽耙攪拌裝置電機(jī)進(jìn)行新增變頻器調(diào)速改造。通過變頻將濃磷酸槽耙轉(zhuǎn)速由原設(shè)計值0.136rpm降速至0.08rpm。由于槽耙轉(zhuǎn)速的降低,產(chǎn)生的混流對酸泥沉降影響降至最低,酸泥可以順利進(jìn)入濃縮物E區(qū),最終由槽耙刮泥板順利收集至底層排放口排放,使排放出來的酸泥含固量達(dá)到了設(shè)計值35%。
槽耙轉(zhuǎn)速降低后,根據(jù)功率與扭力的關(guān)系公式T=8553×P/n(注:P為電機(jī)功率;T為扭矩;n為轉(zhuǎn)速。)可知:電機(jī)功率不變,扭矩與轉(zhuǎn)速正反比關(guān)系。
正常運行時的電流遠(yuǎn)小于原設(shè)計運行電流,當(dāng)槽耙刮板收集比重較大的酸泥時,電流會隨著升高至原設(shè)計運行電流,此時槽耙的輸出功率不變,由于輸出轉(zhuǎn)速的降低,導(dǎo)致槽耙瞬時扭矩增大,這是有利于槽耙刮板收集槽底酸泥。
(2)根據(jù)我公司磷礦雜質(zhì)含量情況,以及濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)出來的濃酸固相含量平均值,制定適合現(xiàn)場實際狀況的《濃酸酸泥排放標(biāo)準(zhǔn)》,并定時定人進(jìn)行督查酸泥排放情況。
(3)嚴(yán)格遵守《磷酸工藝操作規(guī)程》,由濃酸系統(tǒng)產(chǎn)出的濃磷酸必須在罐區(qū)濃磷酸陳化槽陳化4小時以上。
通過對濃磷酸澄清槽耙的電機(jī)進(jìn)行變頻降速改造,運行至今已經(jīng)2年多,沒有出現(xiàn)濃磷酸槽耙壓死故障。此項變頻調(diào)速技術(shù)改造不但保障了磷酸二期裝置的濃縮系統(tǒng)滿負(fù)荷運行,同時也保證了下游復(fù)合肥裝置濃磷酸的正常供給,更解決了從濃磷酸罐清理出來的化工固廢難處理的環(huán)保問題。