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        600 MW機組鍋爐后屏過熱器泄漏原因分析和預(yù)防

        2021-06-24 01:24:10趙志宏黃利明李煥君曾紅芳
        東北電力技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:煤量過熱器溫水

        趙志宏,黃利明,李煥君,曾紅芳,王 榮

        (內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 012100)

        某電廠2號鍋爐在機組運行時發(fā)生了爐內(nèi)管泄漏,停爐后為加快冷卻速度,進行了強制冷卻,具備檢修條件后進入爐內(nèi)檢查為后屏過熱器直管段和彎管段異種鋼焊口開裂,修復(fù)后機組再次啟動4 h又發(fā)生泄漏,泄漏部位仍為后屏過熱器,2次泄漏共計被迫停運233 h,對企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失。

        水塞就是在鍋爐啟動過程中,因各種原因在對流過熱器中存有積水,導(dǎo)致受熱管內(nèi)蒸汽無法順利通過,進而使受熱管出現(xiàn)干燒,發(fā)生短時過熱爆管事故[1]。

        1 設(shè)備概況

        該廠為2×600 MW亞臨界空冷機組,鍋爐為SG2059-17.5-M915型控制循環(huán)、四角切向燃燒、一次中間再熱、固態(tài)排渣的π型汽包爐,出口蒸汽參數(shù)為17.5 MPa/540 ℃/540 ℃,該鍋爐設(shè)計五級過熱器,即爐頂、延伸側(cè)墻及尾部包覆過熱器→低溫過熱器→分隔屏→后屏→末級過熱器,爆管發(fā)生在后屏過熱器。后屏過熱器布置在分隔屏之后,共25片,每片由20根并聯(lián)套管組成,最外圈管子外徑Φ60 mm,其余內(nèi)圈均為Φ54 mm,橫向節(jié)距762 mm,材料除最外圈底部及最內(nèi)圈繞管底部用不銹鋼SA-213 TP347H(FG),其余為15CrMoG、12Cr1MoVG、SA-213T91合金鋼。為提高后屏過熱器自夾屏底彎安全裕度,2014年A修將原后屏過熱器自夾屏底彎管材由TP347H更換為TP347HFG,彎曲半徑由163 mm調(diào)整為185 mm。

        2 泄漏點檢查

        7月27日01:50發(fā)“四管泄漏”信號,專業(yè)人員就地檢查確認有明顯泄漏聲,申請網(wǎng)調(diào)同意,于20:50機組停運,鍋爐密閉。因7月正為發(fā)電黃金季節(jié),為加快檢修進程,于7月28日00:56啟動引、送風(fēng)機維持送風(fēng)量416 t/h進行強制冷卻,冷卻19 h后,汽包壓力達0.28 MPa,停運風(fēng)機,鍋爐密閉放水,放水后7 h,再次啟動風(fēng)機冷卻,27 h后爐內(nèi)溫度達46 ℃,具備檢修條件后停運風(fēng)機,開始泄漏點檢查處理,經(jīng)查為后屏過熱器第23排20、21根距B點約2 m處發(fā)現(xiàn)漏點,其中21根異種鋼(TP347HFG+12Cr1MoVG)焊口開裂約4/5周(見圖1),泄漏管上方進行脹粗測量,第22排、24排有明顯沖刷減薄形貌。

        圖1 后屏過熱器首次泄漏位置

        按照火電廠異種鋼焊接技術(shù)的相關(guān)要求,更換了泄漏的第23屏自夾屏U形彎(TP347HFG)及被吹損的22屏、23屏、24屏11-17等共計10根管道,并進行了熱處理。于7月31日17:07全部處理完成,機組具備啟動條件。

        按網(wǎng)調(diào)安排,機組于8月2日21:35等離子點火,8月3日06:01機組并網(wǎng),08:30機組負荷380 MW、主蒸汽壓力12.5 MPa,巡檢員發(fā)現(xiàn)鍋爐50 m甲側(cè)有爐管泄漏聲,08:45泄漏聲突然增大。后申請網(wǎng)調(diào)同意降低負荷至300 MW,鍋爐壓力降至8 MPa運行,10:38機組停運。

        8月5日中午爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點為后屏過熱器22屏第22、24根管,因管內(nèi)積水瞬間噴出,爆破力反沖,第19彎扭曲纏繞并甩出,致使23屏后4根管變形。經(jīng)割管送檢進行金相試驗分析,2個爆口呈現(xiàn)典型短時過熱特征,為短時過熱爆管(見圖2)。

        圖2 后屏過熱器二次爆管現(xiàn)狀

        3 泄漏原因

        3.1 首次泄漏

        首爆口沿異種鋼接頭12Cr1MoVG側(cè)熔合線分布,由于Ni基焊縫金屬與12Cr1MoVG材料的合金元素含量相差懸殊,在二者熔合線處形成了富含C的脆性弱化區(qū),導(dǎo)致焊口失效。同時,位于管子焊縫根部及外壁的焊縫熔合區(qū)域,由于應(yīng)力集中,運行過程中管道承受一定的交變應(yīng)力,使得焊口熔合線附近承受低周疲勞載荷作用。

        對爆口焊縫進行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)填充層大于2.5 mm(焊絲直徑),根據(jù)《火電廠焊接技術(shù)規(guī)程》中對奧氏體不銹鋼及鎳基合金焊接“應(yīng)采取小線能量焊接,層間厚度不宜大于焊條(絲)直徑”的相關(guān)要求,判斷為焊接質(zhì)量存在問題。

        3.2 第2次泄漏

        通過對后屏過熱器入口集箱內(nèi)窺鏡及后屏部分底部彎管射線透照檢查,未發(fā)現(xiàn)其他異常,排除管內(nèi)有水渣、鐵屑、氧化皮等異物堵塞造成后屏過熱器短期過熱引起超溫爆管的可能。從爆口特征看,屬典型的短期超溫報警,判斷很有可能為水塞造成,為此展開了進一步分析。

        a.首次泄漏后為加快檢修速度,對鍋爐進行了強制冷卻,且采用低壓力(0.28 MPa)放水,同時在割管檢查處理時管內(nèi)有大量積水,這說明未采用熱爐帶壓放水,致使管內(nèi)蒸汽無法烘干而凝結(jié)積水。

        b.第1次消缺后點火初期,爐水溫度由68 ℃升至85 ℃,過熱器壓力上升速度明顯高于汽包壓力,說明過熱器管內(nèi)存在積水,為受熱后蒸發(fā)膨脹所致(見圖3)。

        圖3 點火初期主蒸汽溫度與壓力

        c.由圖4可以看出,點火初期投入了減溫水,但水量很少,后屏過熱器甲側(cè)出口汽溫出現(xiàn)反復(fù)波動,且波動幅度達100 ℃以上,說明是由于管內(nèi)積水向出口移動的過程中被蒸汽沖出,造成汽溫陡降而后又迅速回升[2-5]。在機組并網(wǎng)后,給煤量增加較快,熱負荷增強,造成減溫水量偏大,原本管內(nèi)存在積水,再加上減溫水的大量使用,造成管內(nèi)積水不僅未完全汽化,反而進一步加劇。

        圖4 升溫升壓過程中一級減溫水量與汽溫

        d.機組并網(wǎng)后,不僅煤量增加較快,二次風(fēng)量也大幅增加,造成爐膛甲側(cè)煙溫快速上升,致使有積水的甲側(cè)后屏過熱器出現(xiàn)短期超溫并爆管(見圖5)。

        圖5 并網(wǎng)后二次風(fēng)量與煙溫

        當(dāng)受熱面管內(nèi)積水時,會存在一個緩慢蒸發(fā)流動的過程,它與受熱強度、蒸汽流量和時間有關(guān)。熱強度高時蒸發(fā)較快,蒸汽流量較大。當(dāng)熱強度較高,積水無法全部蒸發(fā)則形成水塞,引起局部U形管過熱,嚴重時即會引起超溫爆管。由此可知水塞部位也不是固定的,當(dāng)減溫水量大幅使用時,水塞易發(fā)生在減溫水噴口附近的管排,且與對應(yīng)管排的熱強度和蒸汽流量相關(guān);當(dāng)不使用減溫水或減溫水量很小時,則可能發(fā)生在受熱較弱的管排,是否爆管則與熱強度的增加幅度和時間有關(guān)。

        綜上所述,首次泄漏是由于焊接質(zhì)量不良且受長期交變應(yīng)力引起,第2次泄漏則是由于水塞引起的超溫爆管。水塞的形成是由于停爐后快速冷卻且壓力較低時放水,U形管內(nèi)蒸汽凝結(jié)積水;鍋爐點火啟動時較早投運了減溫水,減溫水未汽化,延長了水塞的排出時間;機組并網(wǎng)后熱負荷增加較快,不僅減溫水量使用較多且大幅波動,后屏過熱器內(nèi)水塞時間較長,無法消除,也使管壁嚴重超溫,進而引起爆管。

        4 預(yù)防措施

        4.1 異種鋼焊接規(guī)定

        a.對后屏過熱器異種鋼焊接接頭進行全面排查和金相分析,存在缺陷的割除,加工V型坡口打磨后重新焊接,并減小熔合比。

        b.為避免異種鋼焊接接頭產(chǎn)生晶間腐蝕、熱裂紋和其他缺陷,焊接時要求采用小直徑焊絲打底,焊接時氬氣充滿管道且穩(wěn)定,選用小電流、適中的能量快速施焊,焊接過程中控制較低的層間溫度。

        4.2 防止水塞爆管

        a.正常停爐或事故停爐冷卻采用熱爐帶壓放水方式,汽包壓力0.8 MPa開始放水。待空氣門無白汽冒出4 h后,方可進行自然冷卻。

        b.水壓試驗后放水,開啟水冷壁、省煤器放水,頂棚過熱器入口聯(lián)箱疏水,壓力0.2 MPa開啟過熱器出口排空氣門,開啟5%啟動旁路,壓力至0 MPa后,開啟其余空氣門。

        c.機組啟動時嚴格控制升溫升壓速度,鍋爐點火2 h內(nèi),升溫速率≤1.0 ℃/min,升壓速率≤0.03 MPa/min;點火后2 h升溫速率≤1.5 ℃/min,升壓速率≤0.05 MPa/min。

        d.增加給煤量應(yīng)緩慢均勻,以≤1 t/min的速度增加給煤量,磨煤機啟動控制給煤量≤10 t/h。

        e.鍋爐啟動開啟PCV閥,鍋爐減壓后,可緩慢投入高低壓旁路,旁路開度大于15%,關(guān)閉PCV閥。

        f.鍋爐上水前關(guān)閉減溫水門,減溫水門存在內(nèi)漏,應(yīng)及時消除。機側(cè)主蒸汽溫度高于370 ℃,減溫水注水后開啟主蒸汽減溫水各電動門,可緩慢小流量投入一級減溫水,并觀察后屏過熱器出口溫度和末級過熱器出口溫度,如下降明顯應(yīng)關(guān)閉電動門,減溫水投運其對應(yīng)出口汽溫應(yīng)保證有80 ℃以上的過熱度。

        g.點火后逐漸增加給煤量,控制升溫升壓速度,壓力升至5 MPa,高壓旁路開至80%后突關(guān)至50%反復(fù)活動2次;待壓力重新升至5.0 MPa后,開啟PCV閥,壓力降至3.0 MPa后關(guān)閉,如此反復(fù)活動3次,以排出過熱器內(nèi)積水。

        h.鍋爐點火后隨著汽壓上升,觀察后屏過熱器和末級過熱器出口汽溫,如有短時下降且快速回升的現(xiàn)象,應(yīng)禁投減溫水,維持給煤量不變,增加旁路和PCV閥的開關(guān)次數(shù),加強擾動直至汽溫運行平穩(wěn)。

        i.機組并網(wǎng)后,控制升負荷速率4 MW/min,負荷達30 MW穩(wěn)定汽溫汽壓暖機30 min,當(dāng)運行磨煤量達到最大時啟動下臺磨煤機,及時調(diào)整二次風(fēng)門,維持大風(fēng)箱差壓400 Pa,當(dāng)總煤量達95 t/h時機組負荷穩(wěn)定,切換廠用電,并檢查風(fēng)煙系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、主再熱系統(tǒng)及二次風(fēng)系統(tǒng)運行是否符合要求。

        j.負荷240 MW時穩(wěn)定運行30 min,投入減溫水和風(fēng)煙系統(tǒng),檢查爐膛甲、乙側(cè)煙溫及各畫面參數(shù)是否合理,減溫水總量應(yīng)低于120 t/h,甲、乙側(cè)偏差應(yīng)小于25 t/h,后屏與末級過熱器壁溫與對應(yīng)汽溫差應(yīng)小于20 ℃,否則進行燃燒調(diào)整,排出管內(nèi)積水。

        5 結(jié)束語

        針對2次爆管進行分析,對后屏過熱器異種鋼接口進行仔細排查,對存在的缺陷按規(guī)定重新施焊,經(jīng)檢驗合格率100%。同時對水塞的形成原因予以全面分析,制定了防范措施,并在以后機組啟停過程中嚴格執(zhí)行。

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