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        2×300 MW火電機組脫硫廢水處理工藝設(shè)計及應(yīng)用

        2021-06-24 01:24:08
        東北電力技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:絮凝劑石灰廢水處理

        梁 磊

        (江蘇新中金環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇 宜興 214200)

        目前,水資源和水環(huán)境問題十分突出,已經(jīng)制約工業(yè)發(fā)展。伴隨《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》《水污染防治行動計劃》《環(huán)保法》等環(huán)保法規(guī)的出臺,更大程度實現(xiàn)節(jié)能減排、回收利用廢水、提高用水效率已成為必然的選擇。從環(huán)境保護和運行的經(jīng)濟性出發(fā),研究開發(fā)投資運行成本低、運行效果穩(wěn)定、高效的廢水處理工藝,成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需要。

        石灰(石)-石膏濕法脫硫工藝成熟,工程應(yīng)用案例較多,目前世界范圍內(nèi),80%以上的火電機組煙氣脫硫采用石灰(石)-石膏濕法脫硫技術(shù)[1-5]。脫硫系統(tǒng)連續(xù)運行過程中,脫硫漿液中粉塵、Cl-等不斷增加富集。脫硫漿液中粉塵的淤積影響副產(chǎn)物脫水及脫水石膏純度,高濃度Cl-與Ca2+結(jié)合形成CaCl2,阻礙石灰石脫硫劑的溶解,降低脫硫效率;另外,高濃度Cl-嚴重腐蝕設(shè)備和管道,縮短其使用壽命。為了控制脫硫系統(tǒng)內(nèi)脫硫漿液粉塵、Cl-等有害物質(zhì)的質(zhì)量濃度,降低脫硫漿液對設(shè)備的腐蝕和堵塞,同時將煙氣中被洗滌下來的飛灰及時排出,需從系統(tǒng)中排出一定量廢水,保證脫硫系統(tǒng)長期、高效、穩(wěn)定運行。濕法脫硫廢水的雜質(zhì)主要來自煙氣和脫硫劑,其中前者雜質(zhì)來源于煤的燃燒,后者雜質(zhì)來源于石灰(石)的溶解和吸收反應(yīng)[6-10]。脫硫廢水成分復(fù)雜,處理難度大。本文結(jié)合2×300 MW火電機組脫硫廢水處理工程實例,介紹脫硫廢水處理工藝與系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計及選型要點,系統(tǒng)取得較好運行效果,為今后同類工程設(shè)計及應(yīng)用提供參考。

        1 工程概況

        新疆某電廠2×300 MW機組煙氣脫硫工程采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔配置,共用石灰石制漿系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)及石膏脫水系統(tǒng)。為維持脫硫漿液氯離子質(zhì)量濃度在20 000 mg/L以下,減輕脫硫系統(tǒng)設(shè)備和管道腐蝕,需排放部分脫硫廢水,增設(shè)脫硫廢水處理設(shè)施。通過維持系統(tǒng)內(nèi)氯離子的平衡量計算[11-13],考慮一定設(shè)計裕量,2臺機組脫硫廢水排放量設(shè)計為10 m3/h,來自石膏旋流器溢流漿液。脫硫廢水為酸性廢水,污染物成分復(fù)雜,主要含有懸浮物及重金屬離子等,處理后出水水質(zhì)需達到GB8978—1996《污水綜合排放標準》二級排放標準的要求。

        2 工藝流程

        脫硫廢水處理工藝流程如圖1所示,來自旋流器溢流的脫硫廢水,進入中和箱,中和箱設(shè)有攪拌裝置,投加石灰漿液中和廢水中的酸。繼續(xù)投加過量的石灰漿液,廢水調(diào)節(jié)至堿性,廢水中的OH-離子與游離態(tài)Fe3+、Zn2+、Ca2+、Ni2+、Cr3+等重金屬離子結(jié)合形成難溶性氫氧化物沉淀,去除廢水中大部分重金屬離子。通常情況下,3價重金屬離子比2價重金屬離子容易沉淀。中和箱廢水pH值控制在8.5~9.0,大多數(shù)重金屬離子能夠形成氫氧化物沉淀,Ca2+還能與廢水中的F-反應(yīng)生成CaF2,與As3+絡(luò)合生成Ca(AsO3)2等難溶性物質(zhì),pH值超出此范圍可能影響鋁離子和鋅離子的沉淀處理。游離態(tài)重金屬離子的容度積大多高于其氫氧化物形態(tài)的容度積,經(jīng)堿化處理形成氫氧化物沉淀很容易去除,但螯合形態(tài)重金屬離子的質(zhì)量溶度積往往遠低于其氫氧化物形態(tài)的溶度積,通過堿化處理不能將該類重金屬離子以氫氧化物沉淀的形式去除,可投加有機硫化物來去除該類重金屬離子。脫硫廢水中Hg2+為螯合形態(tài)的重金屬離子,可與氯離子結(jié)合形成一種可溶且非常穩(wěn)定的汞-四氯合成物(Hg(Cl4)2-),該氯合物在中和堿化處理過程中不能通過沉淀的形式去除。中和箱出水溢流至反應(yīng)箱,反應(yīng)箱設(shè)有攪拌裝置,投加有機硫(TMT-15)溶液,與螯合形態(tài)的重金屬離子結(jié)合成金屬氫氧化物和金屬有機硫化物構(gòu)成的沉淀,去除螯合形態(tài)的重金屬離子。脫硫廢水懸浮物質(zhì)量濃度較高,主要為原水中的石膏顆粒、SiO2及中和箱和反應(yīng)箱兩級處理后形成的氫氧化物膠體等。反應(yīng)箱出水溢流至絮凝箱,絮凝箱設(shè)有攪拌裝置,投加絮凝劑(FeClSO4)。絮凝劑能夠提供大量的絡(luò)合離子,強烈吸附膠體微粒,通過吸附、架橋、交聯(lián)作用,使膠體凝聚。此外,絮凝劑能夠中和膠體微粒及懸浮物表面的電荷,降低δ電位,消減懸浮顆粒間的靜電斥力,形成凝聚核心,捕捉吸附懸浮顆粒,使廢水中含有的許多小而分散的顆粒和膠體物質(zhì)凝聚成大顆粒而沉積下來,聚結(jié)成為大顆粒沉淀物。絮凝箱出水通過連接管道進入澄清池,連接管道上投加助凝劑(高分子量陰離子型聚丙烯酰胺)。高分子助凝劑可以改善絮凝體的結(jié)構(gòu),利用其強烈吸附架橋作用,降低顆粒物表面張力,強化顆粒長大過程,使細小松散的絮凝體變得粗大而緊密。經(jīng)絮凝、助凝形成大顆粒懸浮物慢慢沉淀于澄清池底部,實現(xiàn)固液分離,澄清池設(shè)有刮泥機,將沉淀污泥刮至底部污泥斗,經(jīng)污泥泵一路送至板框壓濾機脫水處理;另一路回流至中和箱,作為接種污泥提供懸浮物沉淀所需晶核。澄清池出水為堿性,清液自頂部溢流至清水箱,清水箱設(shè)有攪拌裝置,投加鹽酸將廢水pH值調(diào)節(jié)至6~9排放。

        圖1 工藝流程

        3 系統(tǒng)設(shè)備

        脫硫廢水處理系統(tǒng)所用設(shè)備主要為三聯(lián)箱、澄清池、加藥裝置及配套的攪拌機、刮泥機、計量泵、污泥泵等,各單體設(shè)備需根據(jù)廢水特性及運行工況條件,合理選型選材。

        3.1 三聯(lián)箱

        為減少設(shè)備占地面積,簡化工藝管路系統(tǒng),中和箱、反應(yīng)箱和絮凝箱設(shè)計為一體式結(jié)構(gòu),逐級溢流,簡稱三聯(lián)箱。中和箱、反應(yīng)箱和絮凝箱水力停留時間均設(shè)計為45 min,單體規(guī)格設(shè)計為2.0 m×2.0 m×2.5 m,有效池體容積為7.5 m3。脫硫廢水進水為酸性,中和后為堿性,氯離子質(zhì)量濃度較高,對設(shè)備有較強的酸堿腐蝕和氯離子腐蝕[14-16]。大多合金鋼具有良好的抗酸堿腐蝕能力,但抗氯離子腐蝕能力相對較弱,且價格昂貴,系統(tǒng)設(shè)備不適宜選用合金鋼材質(zhì)。玻璃鱗片具有優(yōu)異的抗酸堿及抗氯離子腐蝕能力,價格相對便宜,三聯(lián)箱選用碳鋼內(nèi)襯玻璃鱗片的防腐形式,具有較好性價比。中和箱、反應(yīng)箱和絮凝箱均設(shè)有攪拌機,功率為2.2 kW,軸及葉輪材質(zhì)均為碳鋼襯膠。

        3.2 澄清池

        澄清池結(jié)構(gòu)如圖2所示,由外部帶錐斗圓柱形筒體、導(dǎo)流筒、溢流槽、污泥斗、進水口、出水口、污泥口等組成。澄清池水力停留時間設(shè)計為10 h,規(guī)格為DN5.0 m×5.0 m,碳鋼內(nèi)襯玻璃鱗片材質(zhì)。澄清池設(shè)有刮泥機,功率為0.75 kW,軸及刮板等部件均為碳鋼襯膠材質(zhì)。絮凝箱出水進入澄清池內(nèi)的導(dǎo)流筒,廢水由池體上部中心位置向池體下部均勻布水,懸浮物沉淀至池底,經(jīng)刮泥機刮至污泥斗,經(jīng)污泥泵送至板框壓濾機脫水;上清液經(jīng)溢流槽出水口排出至清水箱,完成固液分離。

        圖2 澄清池結(jié)構(gòu)

        3.3 加藥裝置

        脫硫廢水所用藥劑有石灰漿液、有機硫溶液、絮凝劑、助凝劑、鹽酸5種,投加藥劑質(zhì)量濃度分別為10%、15%、10%、0.1%、30%。15%的有機硫溶液、30%鹽酸可直接購買,10%石灰漿液可由石灰干粉加水制備,10%絮凝劑可用高質(zhì)量濃度的加水稀釋調(diào)配,0.1%助凝劑可用干粉加水配置。以上藥劑對應(yīng)設(shè)置加藥裝置,如圖3所示。

        由圖3可見,加藥裝置由筒體、計量泵、攪拌機、液位計等構(gòu)成。根據(jù)廢水的加藥量,考慮一定裕量,石灰漿液、有機硫溶液、絮凝劑、助凝劑、鹽酸加藥裝置設(shè)計規(guī)格分別為DN1.2 m×2.0 m、DN0.8 m×1.2 m、DN0.8 m×1.2 m、DN0.8 m×1.2 m和DN1.2 m×3.0 m,PE材質(zhì)。石灰漿液、有機硫溶液、絮凝劑、助凝劑、鹽酸加藥裝置配用計量泵均為機械隔膜泵,流量分別為2 m3/h、9 L/h、50 L/h、12 L/h和3 m3/h,揚程分別為0.3 MPa、1.2 MPa、1.0 MPa、1.0 MPa和1.5 MPa,數(shù)量均為2臺,一用一備,配變頻電動機。石灰漿液、有機硫溶液、絮凝劑、加藥裝置配用攪拌機功率分別為0.75 kW、0.55 kW和0.55 kW,軸和葉輪材質(zhì)均為304不銹鋼。石灰漿液易沉淀出現(xiàn)設(shè)備管道堵塞現(xiàn)象,加藥裝置適宜選用不與液體接觸的超聲波液位計,有機硫溶液、絮凝劑、助凝劑、鹽酸加藥裝置選用磁翻板液位計,液位信號遠傳至PLC控制系統(tǒng)并顯示在LCD操作畫面上,實時在線監(jiān)控。

        圖3 加藥裝置

        4 運行結(jié)果

        脫硫廢水處理系統(tǒng)操作簡單,運行較為穩(wěn)定,表1為抽取2017年4月13日系統(tǒng)運行期間水質(zhì)化驗結(jié)果。脫硫廢水經(jīng)中和、反應(yīng)、絮凝、澄清處理后,懸浮物、COD、多種重金屬離子等均能滿足GB8978—1996《污水綜合排放標準》二級排放標準的要求。進水pH值為5~6.5,出水調(diào)節(jié)為6~9。出水總含鹽量約20 000 mg/L,Cl-、Ca2+、Mg2+含量分別為15 000 mg/L、1500 mg/L及300 mg/L左右,為高含鹽量、高腐蝕性廢水,排入市政污水處理廠可能造成活性污泥死亡,脫硫廢水深度脫鹽處理及綜合利用顯得尤為重要。常用脫硫廢水深度脫鹽處理工藝為:用Na+交換廢水中的Ca2+、Mg2+等離子,廢水進行軟化處理,降低廢水硬度,避免后續(xù)蒸發(fā)器結(jié)垢。軟化后廢水進入反滲透膜處理裝置,出水返回廠區(qū)利用。廢水中的溶質(zhì)以NaCl為主,進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)出的結(jié)晶鹽經(jīng)干燥包裝成袋,蒸發(fā)產(chǎn)生的冷凝水回用。該工藝能夠?qū)崿F(xiàn)脫硫廢水“零排放”,系統(tǒng)采用膜工藝對廢水進行濃縮處理,大大降低了蒸發(fā)器廢水處理量,降低熱量消耗,節(jié)約運行成本。蒸發(fā)得到的副產(chǎn)物NaCl結(jié)晶鹽純度不高,綜合利用受到很大限制,副產(chǎn)物的處理成為另一重要研究課題。

        表1 脫硫廢水主要污染物參數(shù)及排放指標 mg/L

        5 結(jié)論

        a.30%鹽酸容易揮發(fā)出酸霧,鹽酸貯槽、加藥裝置等應(yīng)做好密封,并配套設(shè)置酸霧吸收器,利用堿液吸收逃逸酸霧;另外,鹽酸腐蝕性較強,現(xiàn)場應(yīng)配備洗眼器,一旦鹽酸接觸到人體皮膚,應(yīng)用清水快速及時沖洗干凈。

        b.若石灰加藥量較大,脫硫廢水系統(tǒng)設(shè)計時,應(yīng)配套石灰粉倉、定量卸料機、螺旋輸送機、制漿池等設(shè)備,操作方便,自動化程度高,減少工人勞動強度。

        c.為簡化工藝路線,降低設(shè)備投資成本,部分設(shè)計人員將澄清池底部沉淀污泥經(jīng)污泥泵排至脫硫系統(tǒng)二級真空皮帶脫水機進行脫水。運行結(jié)果表明,濾布表層濾餅較薄,呈粘性糊狀,含水率較高,難以外運處理[17],與脫硫石膏摻雜在一起,影響石膏品質(zhì)。澄清池底部沉淀污泥成分復(fù)雜,粒徑遠小于脫硫過程中形成的石膏晶體顆粒粒徑,且污泥含有很多非自由水,污泥脫水不適宜選用真空皮帶脫水機脫水,應(yīng)單獨設(shè)立板框壓濾機脫水裝置。

        d.脫硫廢水采用三聯(lián)箱加藥、澄清器固液分離、鹽酸中和的處理工藝,出水能夠滿足GB8978—1996《污水綜合排放標準》二級排放標準的要求,但含鹽量依然很高。伴隨環(huán)保排放標準的提高,尤其是脫硫廢水“零排放”的提出,后段膜濃縮工藝結(jié)合蒸發(fā)結(jié)晶等深度除鹽技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用將成為未來研究的熱點。

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