胡雯婷
(中原運維海外工程有限公司,上海 200233)
裝卸料機是核電廠燃料操作與貯存的核心設(shè)備之一,用于反應(yīng)堆停堆換料期間裝卸、轉(zhuǎn)運新燃料和乏燃料。裝卸料機抓具失效是較為常見的故障,會對反應(yīng)堆大修造成不利的影響。本文通過歸納總結(jié)ACP1000堆型裝卸料機調(diào)試過程中頻繁出現(xiàn)的故障,并進行故障分析,提出相應(yīng)故障的排查方式及改進措施。
當(dāng)操縱員按下“脫開”按鈕時,由于某種故障原因操作臺上界面顯示“脫開”狀態(tài)指示燈不亮。通過檢查壓縮空氣進氣壓力表示數(shù)為0.4 MPa工作壓力,使用肥皂水涂刷氣接頭及各連接位置,經(jīng)檢驗氣路系統(tǒng)均無漏氣情況,氣缸工作正常,限位圓盤能夠正常往復(fù)工作,但抓具仍然無法正常脫開。
裝卸料機通過氣動方式驅(qū)動其抓具進行脫開嚙合動作,主要由雙電磁閥、氣管卷筒、雙桿圓管氣缸、燃料組件抓具等部件組成。當(dāng)控制臺給出“脫開”信號后,壓縮空氣經(jīng)調(diào)壓后進入雙電磁閥,進氣電磁閥打開后通過軟管經(jīng)由氣管卷筒進入氣缸,驅(qū)動氣缸下導(dǎo)桿向上運動。氣缸下導(dǎo)桿經(jīng)伸縮套筒連接管與燃料組件抓具驅(qū)動叉桿相連接,而驅(qū)動叉桿又與控制套筒固定連接,所以通過氣缸驅(qū)動能夠使控制套筒上下往復(fù)運動,控制套筒的運動能夠帶動抓鉤脫開、嚙合動作。
圖1 裝卸料機抓具結(jié)構(gòu)示意Fig.1 The structure of the manipulator crane gripper
但是通過控制套筒驅(qū)動抓具運動過程中,首先需要打開抓具的機械性自鎖。裝卸料機抓具通過夾緊套筒、聯(lián)鎖板、聯(lián)鎖滾柱等部件協(xié)同作用使抓具機械式自鎖,如圖 1所示。夾緊套筒的上升以及下降,能夠使抓具處于鎖定以及非鎖定的狀態(tài)。當(dāng)夾緊套筒處于上升狀態(tài)時,聯(lián)鎖滾柱滾動到滑動套筒一側(cè),抓具自鎖抓鉤無法活動。此時即使氣缸動作,但是對于抓具的操作依然是無效的;當(dāng)夾緊套筒處于下降狀態(tài)時,此時聯(lián)鎖滾柱滾動到夾緊套筒一側(cè),則打開抓具自鎖,抓鉤可以自由活動。
基于設(shè)備調(diào)試過程中出現(xiàn)的故障對抓具失效原因進行分析,總結(jié)匯總出抓具失效故障樹模型,如圖 2所示。
圖2 裝卸料機抓具失效故障樹模型Fig.2 The fault tree model of the manipulator crane gripper
4.1.1 零件表面毛刺、銳邊等
抓具零部件均為機加工件,加工完成后表面依然殘留加工毛刺、銳邊等問題,在零件活動過程中容易造成活動部件的卡澀,例如聯(lián)鎖滾柱、導(dǎo)向座等零件表面存在毛刺時會影響聯(lián)鎖滾柱在滾柱導(dǎo)向座間滾動,最終影響抓具脫開嚙合功能。另外抓具內(nèi)部有部分定位銷配孔加工,加工完成后需要重點關(guān)注配孔處邊緣毛刺問題,避免在活動過程中對于零部件的劃傷及干涉。
在抓具零部件制造過程中需重點關(guān)注尺寸檢驗,裝配過程中反復(fù)手動拔插檢查活動部件運動靈活。數(shù)次手動拔插后,臨時拆除部分活動部件,觀察套筒內(nèi)部表面、滑動套筒外表面、抓鉤肩部等部位是否有異常劃痕,如無異常劃痕則可排除該故障。
4.1.2 零件加工不到位
控制套筒沿著抓鉤導(dǎo)向部及中部往復(fù)運動,驅(qū)動抓鉤轉(zhuǎn)動。抓鉤導(dǎo)向部與抓鉤中部通過R20圓滑過渡(見圖3),如果圓角過渡加工不到位,會影響控制套筒的滑動。抓鉤肩部轉(zhuǎn)動處有R90及R4圓滑過渡,如果加工不到位抓鉤在運動過程中會受到套筒的干涉,影響抓鉤轉(zhuǎn)動到位。
4.2.1 聯(lián)鎖滾柱及滾柱導(dǎo)向座裝配問題
聯(lián)鎖滾柱在滾柱導(dǎo)向座之間靈活滾動進出,以保證抓具能夠靈活打開、閉合自鎖。在裝配滾柱導(dǎo)向座過程中,導(dǎo)向座之間間隙過小會導(dǎo)致聯(lián)鎖滾柱的動作受阻,抓具自鎖無法脫開。裝配過程中需手動撥動聯(lián)鎖滾柱,要求能夠在滾柱導(dǎo)向座之間靈活滾動。
4.2.2 滑動套筒行程未到位
采用單一故障設(shè)計保護原則,裝卸料機除了通過氣動驅(qū)動,還可以使用手動應(yīng)急工具旋轉(zhuǎn)螺桿,最終驅(qū)動控制套筒往復(fù)運動。手動應(yīng)急機構(gòu)復(fù)位后,如果螺桿旋轉(zhuǎn)不到位會使控制套筒的滑動距離小于75 mm(理論滑動距離為75 mm),抓具端部無法完全脫開燃料組件。
由于滑動套筒裝配在缸體內(nèi)部不便于觀察,可以間接觀察控制套筒到缸體底部的距離或者氣缸支撐內(nèi)圓盤的行程距離是否大于75 mm,如能夠滿足該滑動距離,則可以排除該故障。
滑動套筒在缸體內(nèi)上下運動過程中會與缸體內(nèi)側(cè)長期接觸,零部件表面會產(chǎn)生磨損,最終加劇抓具卡澀。抓具內(nèi)部滑動套筒、控制套筒、缸體、導(dǎo)向輪、滾柱等部件均使用不銹鋼05Cr17Ni4Cu4Nb。不銹鋼磨損機制包括磨粒磨損、粘著磨損、疲勞磨損等。磨損率隨著環(huán)境溫度的升高而加劇,在設(shè)備調(diào)試過程中無水進行潤滑,會加速不銹鋼表面的粘著磨損,最終造成抓具運行不到位[1]。
裝卸料機內(nèi)部較多運動部件,設(shè)備裝配過程中如有小顆粒進入抓具內(nèi)部,會造成零件損壞或運動失效。所以在設(shè)備裝配過程中,需要尤其重視廠房清潔度的檢驗,并在裝配過程中需反復(fù)對異物進行檢查以及清理。
裝卸料機氣動驅(qū)動(其結(jié)構(gòu)見圖4)抓具脫開嚙合動作,使用雙桿圓管氣缸,氣缸下導(dǎo)桿向下運動驅(qū)動抓爪嚙合,此時氣缸上導(dǎo)桿處彈簧處于拉伸狀態(tài)。當(dāng)觸發(fā)抓具“脫開”信號后,氣缸下導(dǎo)桿向上運動,同時氣缸上導(dǎo)桿處彈簧釋放拉力,同時驅(qū)動滑動套筒向上運動。
圖4 裝卸料機氣動驅(qū)動結(jié)構(gòu)示意Fig.4 The structure of the pneumatic driving mechanism for the manipulator crane
在廠內(nèi)設(shè)備調(diào)試過程中,頻繁出現(xiàn)氣缸正常工作驅(qū)動滑動套筒向上運動,但是無法觸發(fā)到上限位信號,抓具脫開不到位。經(jīng)過排查分析,可能是由于氣缸上導(dǎo)桿處彈簧壓緊力過大造成。
在氣缸推力以及彈簧拉力的共同作用下驅(qū)動抓具脫開。但是當(dāng)彈簧恢復(fù)到原狀后,上導(dǎo)桿再向上運動壓縮彈簧,彈簧壓緊力會反向抵消部分氣缸的推力,氣缸的拉力不足以驅(qū)動滑動套筒運動。裝卸料機氣缸的工作壓力為0.4 MPa,逐步調(diào)整工作壓力至0.6 MPa,測試在相同工況條件下,無法觸發(fā)上部限位信號的次數(shù)明顯降低。將彈簧總長度縮短50 mm,在0.4 MPa工作壓力環(huán)境下測試抓具均能夠按要求動作,該故障可以排除。
設(shè)備在調(diào)試過程中,頻繁出現(xiàn)抓具在活動過程中兩個到位信號始終丟失,此時程序邏輯保護無法進行起升運動。在故障排查過程中發(fā)現(xiàn),氣缸在實際運動過程中導(dǎo)桿會隨著進行旋轉(zhuǎn),帶動圓盤相應(yīng)進行旋轉(zhuǎn),原水滴形圓盤突出部分無法觸發(fā)到接近開關(guān)限位信號。
針對接近開關(guān)信號丟失問題,將下支板與橫板的螺栓安裝方式改為焊接連接,而上支板由于受到氣缸圓筒安裝位置的限制,保留原安裝孔位的前提下,將接近開關(guān)安裝孔位加工長槽,以增加接近信號的感應(yīng)區(qū)域。通過改動后,頻繁測試限位信號均能夠按要求觸發(fā),該故障可以進行排除。
故障點及排除方案見表1。
本文針對裝卸料機抓具調(diào)試過程中遇到的故障進行匯總以及原因分析,提出相應(yīng)的故障排除方案,對于后期同類型設(shè)備調(diào)試過程中故障排查具有一定的借鑒意義。