周健強,劉財林,張 亭
(西北礦冶研究院,深井高效開采與災(zāi)變控制工程實驗室,甘肅 白銀 730900)
內(nèi)蒙古東升廟鉛鋅多金屬礦(簡稱“東升廟礦”)是國內(nèi)資源條件、開采條件較好的礦山之一[1]。東升廟特大型鉛鋅多金屬礦床呈南西—北東向展布,礦體呈層狀、似層狀、透鏡狀,具有明顯的地層控礦特征[2-4]。據(jù)計算,東升廟礦高效空場采礦方法的采場結(jié)構(gòu)參數(shù)為:礦塊垂直礦體(沿礦體)走向布置時,礦房寬度和長度均為45 m,礦柱跨度為15 m。為確定適宜該礦的采礦方法,開展了分段鑿巖階段空場法工業(yè)試驗研究。
試驗礦塊位于900 m中段12-14線間,2號礦體為主要開采對象。2號礦體為層狀、似層狀,礦體連續(xù)性較好,規(guī)模大,沿傾向呈波狀起伏,礦體往往呈褶曲狀態(tài),整體由南西向北東逐漸緩傾伏;白云石大理巖為礦體的直接圍巖,礦體傾角與其基本一致[5]。白云石大理巖及礦體為塊狀-層狀結(jié)構(gòu),絹云石墨片巖夾層為層狀結(jié)構(gòu),產(chǎn)狀為75°∠80°、220°∠76°。礦體傾角上陡下緩,深部礦體逐漸東移,800 m中段以上礦體傾角為57°~76°。2號礦體剖面線厚度為1.60~57.39 m,平均厚度為14.38 m,厚度變化系數(shù)為97%,屬于較穩(wěn)定型。
礦石工業(yè)類型主要以鋅硫型和單硫型為主,菱鐵礦、黃銅礦含量很少,方鉛礦較多,主要含黃鐵礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦等。礦石鋅平均品位為6.76%,鉛平均品位為1.74%。
試驗地段礦體傾角65°左右,傾向以北西向為主,礦體形態(tài)簡單,平均厚度24.22 m,無斷裂構(gòu)造。
東升廟礦區(qū)已形成許多較大的空場,除個別采空區(qū)頂板或底板斷裂帶有冒頂、片幫現(xiàn)象外,大部分較穩(wěn)定。以往各小礦開采遺留的許多老舊巷道均未發(fā)現(xiàn)冒頂或片幫情況,目前未見地表變形。綜上,說明東升廟礦區(qū)的工程地質(zhì)條件良好[6-7]。
該礦區(qū)礦床為以裂隙為主、頂?shù)装逯苯舆M水、水文地質(zhì)條件中等偏復(fù)雜的裂隙充水礦床。
試驗方案采用下盤人材井、溜井采準,垂直礦體走向布置回采巷道,將礦體在走向上劃分為礦房和間柱。先采礦房,后采礦柱。礦房一步回采,三柱二步驟回采。礦房回采中根據(jù)礦體傾角采用上下盤壓角回采技術(shù),以維護采場地壓,降低出礦過程中的礦石貧化率。頂柱和上部間柱一次性爆破回采,其余間柱和底柱采用崩落法同步后退式分步回收。裝巖機空場下正向或側(cè)向多端口出礦[8]。分段鑿巖階段空場采礦方法如圖1所示。
圖1 分段鑿巖階段空場采礦方法
根據(jù)東升廟礦的礦巖特點及生產(chǎn)實際,沿礦體走向布置的礦塊及垂直礦體走向布置的礦塊結(jié)構(gòu)參數(shù)分別為:
a.沿礦體走向布置礦塊:礦塊長60 m,礦房長45 m,礦房寬度為礦體厚度;間柱長15 m,寬度為礦體厚度;礦房頂柱高6 m,底部結(jié)構(gòu)高12 m。
b.垂直礦體走向布置礦塊:礦塊長60 m,礦房寬45 m,長度為礦體厚度;間柱寬15 m,長度為礦體寬度;礦房頂柱高6 m,底部結(jié)構(gòu)高12 m。
由于礦體厚度在900 m中段變化較大,試驗采場采準工程采用探采結(jié)合方式布置,同時與900 m中段采準系統(tǒng)緊密配合。根據(jù)東升廟礦礦體厚度及采場布置,為減少采準工程量,試驗采場各分層采準工程均按照下盤脈外沿脈與穿脈回采巷道相結(jié)合的方式設(shè)計[7-9]。
1)鑿巖巷道布置
空場法試驗中首先要推廣使用中深孔,因此根據(jù)東升廟礦的特點,其礦房內(nèi)鑿巖采準巷道布置形式主要有傳統(tǒng)型A和改進型B,各形式又分別有4種不同的布置方式。
2)采準巷道支護
試驗采場設(shè)計對出礦眉線口及出礦橫巷采用水泥藥卷錨桿支護。支護參數(shù)設(shè)計為:眉線口尺寸0.5 m×0.5 m,錨桿長2.0 m,錨固長1.6 m,外露0.4 m作為眉線護壁筋,以防礦流摩擦破壞;出礦橫巷支護網(wǎng)度1.0 m×1.0 m,錨桿長1.5 m,錨桿均垂直巖層方向布置。
2.3.1 切割工程布置
切割工程布置嚴格受采準工程及礦房回采順序的控制。為便于運輸和爆破,礦房回采只能由上盤向下盤進行,因此切割平巷及切割井均布置在礦體上盤側(cè)。在礦體上盤各分層沿礦體走向方向布置上盤切割平巷,切割平巷與礦柱鑿巖巷貫通,以利于中深孔施工和礦柱回采拉槽。切割天井布置在礦房上盤中間,每個礦房布置1條切割天井,切割天井設(shè)計高度大于分層高度1.5 m。每條切割天井承擔的單側(cè)拉槽長度小于25 m。
2.3.2 切割工程斷面規(guī)格
切割平巷斷面主要根據(jù)拉槽方式及使用的設(shè)備要求確定,試驗采用中深孔落礦拉槽方式,中孔鑿巖設(shè)備為YGZ-90型導(dǎo)軌式鑿巖機。因此,巷道斷面設(shè)計為2.8 m×2.8 m的三心拱型。巷道從切井位置向兩側(cè)設(shè)計5%的上行坡度。
切割天井主要為拉槽提供自由面,根據(jù)拉槽寬度確定其斷面尺寸。為使拉槽的夾持性較小,保證拉槽效果,簡化回采工藝,設(shè)計切槽寬5.0 m,切割天井為2.0 m×3.0 m的長方形。
2.4.1 試驗礦塊采切工程量
根據(jù)試驗采場的施工圖,試驗礦塊采切工程量見表1。
表1 試驗礦塊采切工程量(900 m中段14-18線)
2.4.2 試驗采場采切指標
試驗礦塊設(shè)計利用礦量283 348.7 t,其中礦房礦量145 993.1 t,間柱礦量65 603.6 t,頂柱礦量33 065.2 t,底部塹溝礦柱礦量38 686.8 t。采準、切割副產(chǎn)礦石量17 094.6 t;掘進井巷總長910.7 m,掘進工程量6 505.6 m3;試驗礦塊一次損失率為3%,預(yù)計采出礦量274 848.2 t,礦塊采切比3.31 m/kt,采準工程系數(shù)0.024 m3/t。按礦山掘進工程單價120元/m3計,試驗礦塊掘進成本為2.84元/t。
試驗采場礦房回采全部采用中深孔鑿巖。中深孔鑿巖前由測量技術(shù)人員根據(jù)中深孔設(shè)計圖及說明書進行現(xiàn)場實地排位標線,標線時嚴格按設(shè)計進行,發(fā)現(xiàn)實際與設(shè)計不符時,應(yīng)及時反饋以便作設(shè)計變更;施工人員應(yīng)根據(jù)測量標線排位進行施工。為加快采場準備速度,實行采場各分層同時鑿巖,中深孔角度、深度誤差及廢孔率等指標須滿足驗收標準。在空區(qū)邊緣、破碎帶施工時,應(yīng)做好安全措施,確保施工安全。對于施工中出現(xiàn)的透孔應(yīng)作堵塞處理,對于報廢孔應(yīng)現(xiàn)場標注。為保證中深孔質(zhì)量,驗收標準為:鉆孔孔口位置誤差應(yīng)小于100 mm;鉆孔深度誤差應(yīng)控制在±500 mm,偏斜誤差在±1.5°。在中深孔鉆鑿過程中應(yīng)隨時核查鉆孔的方位和傾角,發(fā)現(xiàn)偏差及時校正。
試驗采場采用大規(guī)模爆破的分段鑿巖階段空場法開采,為降低爆破中的地震效應(yīng)對礦房安全的威脅,減小大規(guī)模爆破礦石大塊率和粉礦率,提高爆破礦石塊度的均勻性,盡量避免爆破懸頂、超挖、欠挖、出礦眉線口提前破壞等現(xiàn)象的產(chǎn)生[10]。試驗中采用了以下技術(shù)。
1)同排孔孔間毫秒微差爆破技術(shù)
由于自由面狹小,同時為控制鑿巖炮孔最大深度,回采炮孔邊孔角設(shè)計得較小。為降低起初爆破的夾持性,改善爆破效果,對于切井側(cè)、切槽側(cè)鄰近排(3~5排)炮孔,采用同排孔間毫秒微差爆破技術(shù)落礦。
2)多排同段孔內(nèi)毫秒微差爆破技術(shù)
為了增加同段爆破炸藥量、提高爆破作業(yè)強度、改善爆破效果、減少礦房爆破次數(shù)、降低二次爆破量,對于礦房正常排采用多分層多排同段孔內(nèi)微差爆破技術(shù)。
3)擠壓爆破技術(shù)
針對分段高度較高的分層,為改善爆破效果,采用多排孔微差擠壓爆破技術(shù),增大一次爆破層厚度,使爆破礦石破碎質(zhì)量得到改善,爆堆分布均勻。擠壓爆破一次爆破層厚度及爆破效果如圖2所示。
1-擠壓礦石位移;2-礦石碎脹系數(shù);3-空槽寬度。
擠壓爆破由于自由面受松散礦石的阻擋,補償空間依靠碎塊礦石的動能來撞擊和擠壓爆堆而形成,有利于延長高壓爆炸氣體的膨脹做功時間,有利于裂隙發(fā)展,提高爆炸能量的有效利用率[11]。由圖2可知:隨著爆破排數(shù)(爆破層厚度)的增加,空槽寬度逐漸減??;當爆破層厚度達到25 m時,空槽寬度和礦石碎脹系數(shù)均很小,對擠壓作用不利。因此,擠壓爆破層厚度控制在15 m左右。
4)孔底起爆彈反向起爆技術(shù)
試驗采場首次在該礦采用針對井下涌水量較大、中深孔裝藥困難而自行設(shè)計的孔底起爆彈。該產(chǎn)品具有成本低、加工簡單、防水、防潮、防靜電、抗沖擊、孔內(nèi)安裝安全便捷的優(yōu)點,適用于礦山各種環(huán)境條件;并且在起爆或爆破中不改變炸藥爆炸中的氧平衡,爆破后不產(chǎn)生有害成分,對井下生產(chǎn)環(huán)境無不利影響。
自行研制的起爆彈的優(yōu)勢主要有:可實現(xiàn)孔底安全、可靠起爆,提高了孔底起爆的可靠性;可將起爆體與主爆破炸藥一次性裝入孔中,簡化了裝藥工序,提高了工人勞動效率;完全可以取消一般中孔起爆中導(dǎo)爆索的使用,增大了裝藥過程的安全性;使用起爆彈孔底起爆延長了爆炸產(chǎn)物對礦巖的作業(yè)時間,提高了爆炸能量的利用率,有利于改善爆破效果,提高炮孔利用率和眉線完好率,防止爆破懸頂?shù)漠a(chǎn)生,降低爆破礦石大塊的產(chǎn)出,大大降低二次爆破炸藥單耗;避免爆破中盲炮、埋孔、卡孔等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
5)最大一段爆破藥量控制技術(shù)
由于礦山主副斜井均距礦體較近,同時礦山通風主風機位于試驗采場上部,為確保礦房大爆破中生產(chǎn)設(shè)施及采場的安全,對爆破地震效應(yīng)、空氣沖擊波等進行計算,最終確定爆破最大一段單響藥量。
6)扇形中深孔孔口間隔裝藥爆破技術(shù)
試驗采場根據(jù)扇形炮孔落礦的炸藥分布不均、孔底炸藥量分布偏低、孔口炸藥量分布偏高、在分段高度較大時鄰近巷道部分炮孔密集度很大的特點,采取了減小下部孔口裝藥量的措施(見圖3),使每排炮孔上下部裝藥量及炸藥單耗基本平衡,從而達到降低大塊率、保護出礦眉線口的目的?,F(xiàn)場實踐證明,采用孔口間隔裝藥,炮孔出礦眉線口在爆破后完好率均在75%以上,大塊率及炸藥一二次單耗均有大幅度下降。
圖3 中深孔孔口間隔裝藥示意圖
為使礦房爆破各區(qū)域邊界整齊對應(yīng),在各次爆破中不致相互影響,分區(qū)時盡可能使同分層截止排位平齊。
2.7.1 導(dǎo)爆管雷管段別確定及段位分配
礦房回采采用多進路多分層的爆破落礦方式,為了增加同一分層各爆破段位之間的間隔時間,確保同一分層內(nèi)爆破順序準確無誤,同一分層跳段使用導(dǎo)爆管雷管段位,即同一分層使用1、3、5、7、9段或2、4、6、8、10段。為使礦房爆破相鄰分層之間的爆破具有整體性,同時確保每次總爆破時間最短,相鄰上下分層之間分別采用1、3、5、7、9段和2、4、6、8、10段。隨著毫秒導(dǎo)爆管雷管段別的增加,其秒量差增大。因此,一次爆破導(dǎo)爆管雷管段別選擇最大段別在15段以內(nèi),控制爆破時間在5 s以內(nèi),以提高井下中深孔大爆破的可靠性。
根據(jù)各次爆破范圍內(nèi)各分層進路的總爆破排數(shù),以各分層上下左右同段導(dǎo)爆管雷管起爆截止排位基本一致的原則,劃分同段導(dǎo)爆管雷管起爆區(qū)域,該區(qū)域數(shù)量即為同段導(dǎo)爆管雷管的段數(shù)。同一條進路同段導(dǎo)爆管雷管的起爆排數(shù)以2~4排為宜,可根據(jù)具體情況在1~4排內(nèi)進行調(diào)整。不同段位導(dǎo)爆管雷管數(shù)量可由該區(qū)域炮孔數(shù)量確定。由于采用復(fù)式起爆網(wǎng)絡(luò)起爆,每個炮孔中安設(shè)2發(fā)雷管,導(dǎo)爆管雷管數(shù)量為炮孔數(shù)的2倍。
2.7.2 裝藥結(jié)構(gòu)
采場落礦全部采用扇形中深孔裝藥落礦,起爆采用非電毫秒微差導(dǎo)爆管雷管孔底起爆,根據(jù)分層高度及炮孔深度,900、912 m分層的導(dǎo)爆管雷管腳線長度為15 m,926 m分層的為20 m。中深孔爆破采用散裝2#巖石銨梯炸藥,BQF-100型風動裝藥器裝藥,平均裝藥系數(shù)0.85,裝藥密度1.0 g/cm3,每米炮孔裝藥量2.83 kg。為了提高炸藥利用率,保護出礦眉線,900 m分層炮孔孔口交錯留1~3.5 m不裝藥,其他兩個分層扇形炮孔隔排孔口留1~1.5 m不裝藥。裝藥時要保證裝藥密度。
試驗采場采用分段鑿巖階段空場法開采,礦柱礦量占礦塊總礦量的40%以上。因此,礦柱的有效回收對于提高礦山經(jīng)濟效益、增加礦山服務(wù)年限意義重大,同時也是實現(xiàn)高效安全采礦的前提。
采場礦體回采時,相鄰礦塊先后投入回采,開采強度基本保持一致,礦柱回收方案為:礦房回采結(jié)束后,將間柱上部和頂柱一次性爆破回收,隨后出礦;出礦到一定程度后,在保證一定礦石覆蓋層厚度的情況下,對采空區(qū)進行處理;然后再回收間柱下部和底部結(jié)構(gòu),其目的是保持出礦始終在覆蓋層的保護下進行。
回收頂柱的爆破采用不同分區(qū)一次性完成,炮孔間采用毫秒微差孔底反向起爆技術(shù),不同分區(qū)的支導(dǎo)爆索與通風行人天井內(nèi)的主導(dǎo)爆索相連,形成復(fù)式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),匯集于通風行人天井底部。將頂柱與間柱兩個分層一次起爆,爆破后礦石落入間柱兩側(cè)的采空區(qū),從礦房底部結(jié)構(gòu)出礦。該方案的優(yōu)點是:新增工程量少;采用復(fù)式爆破網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、孔底反向起爆技術(shù)一次性爆破,安全高效;既能保證崩落頂柱和部分間柱在下部間柱上形成覆蓋層,又可節(jié)約形成補償空間的工程量,降低了成本、縮短了工期,同時還降低了貧損率,技術(shù)經(jīng)濟指標良好。缺點是:一次起爆裝藥量大,作業(yè)面廣,勞動強度大;施工組織和爆破程序較為復(fù)雜,各工序的管理與協(xié)調(diào)難度較大。
2.9.1 采礦成本
試驗采場采礦成本為45.04 元/t,各分項成本見表2。
表2 試驗采場采礦成本 單位:元/t
2.9.2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標
本次試驗采用了多項先進的高效采礦工藝技術(shù),獲得了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標(見表3)。
表3 采礦試驗主要技術(shù)經(jīng)濟指標
2.9.3 經(jīng)濟效益
本次試驗采場的經(jīng)濟效益指標見表4。
表4 試驗采場經(jīng)濟效益指標
由表4可知,采選利潤增加了1 702.03萬元,經(jīng)濟效益顯著。
a.分段鑿巖階段空場法是一種適合東升廟礦的高效靈活的采礦方法,其具有采切比小、采準周期短、生產(chǎn)集中、生產(chǎn)能力大、地壓維護安全可靠、損貧率低等優(yōu)點。
b.在東升廟礦首次試驗成功了中深孔全面落礦技術(shù),改善了落礦效果,降低了工人勞動強度,提高了采礦的安全性。
c.試驗研究獲得了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標:采切比3.31 m/kt、礦石損失率1.60%、貧化率1.95%。
d.分段鑿巖階段空場法較淺孔留礦法可為采場多創(chuàng)造1 702.03萬元的經(jīng)濟效益。