譚寶會,張剛剛,李明潤,鐘立鵬,任 陽
(1.西南科技大學(xué) 環(huán)境與資源學(xué)院,四川 綿陽 621010;2.金川集團(tuán)有限公司 龍首礦,甘肅 金昌 737100;3.金昌市應(yīng)急管理局 應(yīng)急綜合事務(wù)中心,甘肅 金昌 737100)
某礦礦體賦存標(biāo)高為1 058~1 671 m,走向NS27°,傾向南西,傾角70°~80°,厚度28~200 m,沿走向全長463 m,礦體及圍巖均較破碎。盡管該礦金屬品位較低,屬貧礦資源,但由于礦石價值較高,為降低開采過程中的礦石損失貧化,礦山采用了下向水平分層進(jìn)路式膠結(jié)充填法進(jìn)行采礦,同時為提升產(chǎn)量設(shè)置1 430 m和1 554 m兩個中段同時回采。但近年來全球礦業(yè)經(jīng)濟(jì)不景氣[1],礦產(chǎn)品價格持續(xù)走低,利用高成本的膠結(jié)充填法回采低品位礦石使得礦山企業(yè)瀕臨虧損。為了突破生產(chǎn)困境,礦山?jīng)Q定采用生產(chǎn)成本低、采礦效率高的無底柱分段崩落法(簡稱“崩落法”)替代現(xiàn)行的下向分層膠結(jié)充填法[2],并率先在上部中段進(jìn)行工業(yè)試驗。
崩落法試驗采場首采分段布置于1 595 m水平,回采范圍為9行勘探線以東,回采范圍內(nèi)設(shè)計18條回采進(jìn)路,進(jìn)路間距為15 m,在這些回采進(jìn)路中利用上向扇形中深孔崩落1 600~1 613 m高度范圍內(nèi)的礦體。在崩落法采場1 595 m水平首采分段回采進(jìn)路掘進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)部分進(jìn)路中頂板滲水、底板積水情況嚴(yán)重,急需制訂合理有效的探疏水方案。
礦山崩落法采場首采分段進(jìn)路中發(fā)生的頂板滲水、底板積水情況(見圖1)不僅嚴(yán)重影響中深孔鑿巖施工作業(yè),更重要的是由于該礦的礦石較軟,崩落后產(chǎn)生大量粉礦,粉礦遇水發(fā)生黏結(jié)(見圖2),導(dǎo)致礦石流動性大幅降低,這將嚴(yán)重影響崩落法放礦橢球體的發(fā)育,使崩落的礦石無法順利放出,從而影響放礦效率[3-5]。為摸清粉礦遇水易發(fā)生黏結(jié)的根本原因,在井下對進(jìn)路掘進(jìn)爆破產(chǎn)生的粉礦進(jìn)行采樣,采用X射線衍射技術(shù)對礦石樣品進(jìn)行成分檢測,結(jié)果表明,粉礦遇水易黏結(jié)的原因是礦石中含有3%~7%的綠泥石,綠泥石遇水膨脹、黏化,在礦石顆粒間產(chǎn)生了黏結(jié)性[6]。此外,遇水黏結(jié)的礦石倒入溜井后還會頻繁引發(fā)溜井堵塞,影響礦山的正常生產(chǎn)。因此,需要在崩落法采場正式回采之前探清滲水來源,并采取相關(guān)的疏排水措施,盡可能減少采場滲水對崩落法首采分段工業(yè)試驗的不利影響。
(a)2#進(jìn)路底板積水情況
圖2 粉礦遇水易黏結(jié)
為摸清首采分段回采進(jìn)路中的滲水來源,在2018年5月-2019年3月對首采分段已完成施工或正在施工的1#-14#進(jìn)路(15#-18#進(jìn)路尚未施工)的滲水情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,結(jié)果見表1。
表1 首采分段各進(jìn)路滲水及積水情況
根據(jù)各進(jìn)路所處位置以及進(jìn)路滲水部位的不同,初步推斷1 595 m水平崩落法采場的滲水來源主要有2個:一是F8斷層透水,主要發(fā)生在1#-4#進(jìn)路末端揭露斷層處;二是崩落法采場上部原1 613 m水平充填采場遺留采空區(qū)中的積水下滲,主要體現(xiàn)在5#、6#、11#-14#進(jìn)路頂板出現(xiàn)滲水,這些進(jìn)路大多處于1 613 m充填采場遺留采空區(qū)的正下方,其上部的充填采場在2016年3月停止開采時,采場中存在部分未充填的巷道,經(jīng)過2年的匯集,這些遺留空區(qū)中可能存在較多的積水,積水通過礦體裂隙下滲后導(dǎo)致下方崩落法采場回采進(jìn)路頂板滲水。
在探明采場滲水來源的基礎(chǔ)上,制訂合理的疏水方案??紤]到地下工程的特殊性,本次采用鉆孔疏水,具體而言是利用鑿巖機(jī)向水源方向打鉆,通過鉆孔將采場周邊的水源釋放,鉆孔直徑80 mm。根據(jù)水源的不同,可將本次疏水工作分為兩項內(nèi)容,一項是對崩落法采場上部原1 613 m充填采場遺留采空區(qū)中的積水進(jìn)行疏排,另一項是對斷層附近的地下水進(jìn)行提前疏排,以確保后期崩落的礦石是在相對干燥狀態(tài)下放出的,而且整個探疏水工作必須遵循“有空(空區(qū))必探,有水必疏,疏水務(wù)盡”的基本原則?;谶@一原則制訂了具體的1 595 m水平崩落法采場疏排水方案,共需鉆鑿21個中深孔[見圖3(a)]。其中有17個鉆孔分別位于5#-12#進(jìn)路中,設(shè)計孔深15 m左右,通過在1 595 m水平回采進(jìn)路中向上部采空區(qū)方位打鉆孔[見圖3(b)],使鉆孔與上部空區(qū)底板貫通,從而對可能積蓄在空區(qū)中的水進(jìn)行疏排,而且這些疏排水鉆孔在后期對其進(jìn)行孔底堵塞后,還可作為正排扇形中深孔的一部分進(jìn)行裝藥爆破,從而將鑿巖工程充分利用。此外,在靠近F8斷層的1#-4#進(jìn)路盡頭各打1個朝向斷層方向的深孔進(jìn)行斷層排疏水,設(shè)計孔深20 m,仰角70°[見圖3(c)]。需要注意的是,如若在探疏水過程中發(fā)現(xiàn)泄水量較大時,可根據(jù)實際情況增補泄水孔,以盡快完成泄水工作。圖4為1 595 m首采分段探疏水鉆孔現(xiàn)場施工情況。
圖3 1 595 m水平崩落法采場鉆孔疏排水方案示意圖
(a)在5#進(jìn)路對上方充填采場采空區(qū)進(jìn)行探疏水
探疏水鉆孔泄下的水將匯集在1 595 m水平,為了防止泄水積聚在采場影響后期采礦,需要將泄水排出采場,因此需要在各進(jìn)路及下盤聯(lián)巷中修筑坡度為0.3%~0.5%的排水溝,同時為確保鉆孔所泄水流能夠匯至進(jìn)路排水溝,在泄水孔孔口處懸掛蓄水容器[見圖5(a)],再通過導(dǎo)流管將容器中的積水導(dǎo)流至進(jìn)路排水溝,各進(jìn)路中的泄水通過進(jìn)路排水溝匯至下盤聯(lián)巷排水溝,再通過下盤聯(lián)巷排水溝匯流至新建的1 595 m水平積水倉[見圖5(b)],最終通過水泵將積水倉中的積水統(tǒng)一排出采場。
(a)泄水孔導(dǎo)流裝置
礦山在完成采場疏排水工作后便進(jìn)行了崩落法采場的正式回采,初始回采工作面選擇在4#-6#進(jìn)路,回采過程中對這3條進(jìn)路同時進(jìn)行拉槽并保持均勻退采。圖6為現(xiàn)場拍攝的正排炮孔爆破后的爆堆情況。由圖6可見,爆堆上礦石塊度均勻、干燥,并未受到水害影響,這為無底柱分段崩落法在該礦山的成功應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
(a)4#進(jìn)路爆堆效果
a.某礦山礦石破碎,崩落后成粉狀,加之礦石中含有綠泥石等黏土礦物成分,崩落的粉礦遇水易黏結(jié),導(dǎo)致礦石流動性變差,不利于無底柱分段崩落法出礦,因而提前探明采場滲水來源并采取相應(yīng)的疏排水措施是確保無底柱分段崩落法成功應(yīng)用的關(guān)鍵。
b.井下實地勘察結(jié)果表明,1 595 m水平首采分段回采進(jìn)路中的滲水來源主要有兩部分:一是F8斷層被揭露破壞后發(fā)生透水,二是崩落法采場上部原1 613 m水平充填采場遺留采空區(qū)中積水發(fā)生下滲。
c.現(xiàn)場實踐證明,在首采分段利用中深孔對斷層附近水源及采場上部采空區(qū)積水進(jìn)行提前疏排,排水效果較好,爆堆處于干燥狀態(tài),從而保證礦石具有較好的流動性,為首采分段的礦石回收創(chuàng)造了良好條件。