汪光德 王榮軍 崔 杰 謝明星
(五礦邯邢礦業(yè)有限公司北洺河鐵礦)
北洺河鐵礦礦體東部MB4勘探線到MB5+25勘探線之間存在1條較大的F3斷層,該斷層成因復(fù)雜,由起初的正斷層經(jīng)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)改造為具有逆沖性質(zhì)的平移斷層。斷層產(chǎn)狀為NW307°∠65°,垂直滑距8.9 m,水平滑距17 m,為壓扭性斷層。伴隨該斷層的主斷面分布1條寬約10 m的破碎帶,該破碎帶寬度較穩(wěn)定,但破碎帶中巖石的破碎程度稍有差異,在與其他優(yōu)勢(shì)構(gòu)造方向交匯處,巖石破碎嚴(yán)重。破碎帶的巖石主要由磁鐵礦、閃長(zhǎng)巖、灰?guī)r及矽卡巖組成,巖塊塊度不均、較松散、質(zhì)軟,有黃泥充填。因該部位地下水活動(dòng),巖石風(fēng)化嚴(yán)重,工程地質(zhì)條件差,工程圍巖極易塌方冒頂[1]。
北洺河鐵礦-200 m分層13#聯(lián)巷位于該礦礦體東部,是通往東部采場(chǎng)的第二安全通道。目前-200 m分層?xùn)|北部采場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入回采階段,但13#聯(lián)巷受F3斷層破碎帶影響,掘進(jìn)掌子面已經(jīng)發(fā)生塌冒,始終未能貫通。為確保東部采場(chǎng)生產(chǎn)安全,需要盡快采取措施貫通13#聯(lián)巷。
-200 m分層13#聯(lián)巷未貫通段長(zhǎng)15 m,位于5+25勘探線與4+25勘探線之間,圍巖為蝕變閃長(zhǎng)巖,蝕變較嚴(yán)重。該工程穿過(guò)F3斷層破碎帶,對(duì)應(yīng)上方-185 m分層的10#聯(lián)巷。
13#聯(lián)巷自東西2個(gè)方向?qū)ο蚴┕?,東側(cè)施工至斷層約10 m時(shí),巷道圍巖變化較大,閃長(zhǎng)巖蝕變更加嚴(yán)重,由較穩(wěn)固變?yōu)檩^破碎、松軟,但不影響正常作業(yè)。采取了“一掘一支”的措施,并將掘進(jìn)進(jìn)尺由3 m降低到2 m,施工至斷層約5 m時(shí),圍巖變得極其破碎,并發(fā)生塌冒(圖1),此時(shí)西側(cè)距離斷層僅10 m,考慮到東側(cè)情況,停止了西側(cè)掘進(jìn)作業(yè)。
為盡快處理東側(cè)塌冒區(qū)域,對(duì)掌子面破碎巖渣進(jìn)行清理,但因圍巖極其松軟,鏟運(yùn)機(jī)清理時(shí),掌子面散體巖渣不斷自巷道頂部及左右兩幫垮落,始終無(wú)法形成安全的支護(hù)空間,并造成塌冒高度不斷增加,致使上方-185 m分層10#聯(lián)巷底板出現(xiàn)凹陷。
由于上分層底板已經(jīng)出現(xiàn)凹陷,推斷底板以下出現(xiàn)空區(qū)。為探明空區(qū)及破碎圍巖范圍,施工探空孔進(jìn)行探測(cè)。探空結(jié)果顯示,該分層巷道底板以下1.5 m開(kāi)始出現(xiàn)空區(qū),空區(qū)高度約3.5 m,寬度為4 m,長(zhǎng)度為7 m??諈^(qū)及破碎圍巖范圍探明后,利用已施工的探空孔進(jìn)行裝藥爆破,對(duì)上分層底板懸頂隔層進(jìn)行了處理,最終形成高3.3 m、寬4.1 m、長(zhǎng)7 m的空區(qū)。
13#聯(lián)巷塌冒區(qū)域距離F3斷層僅5 m,且位于斷層下盤區(qū)域。理論研究表明,隨著斷層傾角的不斷增大,斷層應(yīng)力集中區(qū)將不斷向斷層破碎帶下盤交接處附近移動(dòng)(圖2)[2]。F3斷層平均傾角65°,最大傾角接近90°,且掘進(jìn)掌子面塌冒區(qū)域距離斷層破碎帶下盤交接處僅5 m,可見(jiàn)斷層應(yīng)力集中是造成巷道塌冒的根本原因。
13#聯(lián)巷掘進(jìn)過(guò)程中,施工單位在掘進(jìn)掌子面進(jìn)入斷層破碎帶時(shí),未采取加固頂板的措施就進(jìn)行了出渣。在頂板不斷垮塌的過(guò)程中沒(méi)有做好預(yù)判斷,造成塌冒高度不斷增加,進(jìn)而與上分層底板聯(lián)通。不科學(xué)的掘進(jìn)處理方式是造成巷道塌冒的重要原因。
13#聯(lián)巷塌冒部位于斷層應(yīng)力集中區(qū)域,圍巖蝕變破碎嚴(yán)重,且已經(jīng)造成上分層底板凹陷,判斷該部位上部圍巖已經(jīng)整體下移,且嚴(yán)重松散破碎,故普通的支護(hù)及注漿措施已經(jīng)無(wú)法保證施工安全。
通過(guò)分析造成掘進(jìn)掌子面塌冒的原因,結(jié)合礦山地質(zhì)條件及施工現(xiàn)狀,利用充填、滲透、劈裂聯(lián)合注漿加固破碎巖體的技術(shù)方案,對(duì)該塌冒區(qū)域進(jìn)行加固,提高塌冒區(qū)域圍巖的自身穩(wěn)定性。
本次注漿加固,一是通過(guò)充填注漿,填補(bǔ)空區(qū)及加固塌冒松散體,防治圍巖空區(qū)進(jìn)一步垮塌;二是通過(guò)滲透注漿,使?jié){液滲入塌冒松散體內(nèi)部和破碎巖體的裂隙,達(dá)到膠結(jié)的作用,提高松散體及圍巖的自穩(wěn)能力;三是由于斷層破碎帶充填泥巖松散破碎,并存在較嚴(yán)重的泥質(zhì)化現(xiàn)象,滲透注漿之后,還需提高注漿壓力進(jìn)行劈裂注漿,以增強(qiáng)整個(gè)巖體的穩(wěn)固性。
止?jié){墻的厚度主要根據(jù)最大注漿壓力、巷道斷面、巖石力學(xué)性質(zhì)及墻體的材料強(qiáng)度來(lái)確定[3-5],計(jì)算公式為
式中,B為止?jié){墻厚度,m;R為柱面外半徑,m;K為安全系數(shù),取1.03~1.1;P為注漿終壓,MPa;[σ]為混凝土允許抗壓強(qiáng)度,MPa。
工程實(shí)踐中一般按注漿終壓選擇止?jié){墻厚度。施工中大多選用混凝土止?jié){墻,其厚度一般為0.8~2 m。經(jīng)計(jì)算,止?jié){墻厚1.5 m。
根據(jù)塌冒部位爆破處理后的現(xiàn)狀,待-185 m分層充填注漿后,在-185 m分層共設(shè)計(jì)8個(gè)孔,孔徑75 mm(圖3)。②~⑦孔為注漿孔,為了更好探明空區(qū)狀況,注漿孔在施工至空區(qū)或松散體后,還需繼續(xù)施工進(jìn)入穩(wěn)固巖層3~4 m,必要時(shí)可以套入鋼管。①、⑧孔為檢查孔,主要探測(cè)檢查塌冒區(qū)區(qū)域的圍巖破碎現(xiàn)狀,檢查注漿情況。
根據(jù)上分層底板懸頂隔層處理后的實(shí)測(cè)空區(qū)(3.3 m×4.1 m×7.0 m)計(jì)算,空區(qū)充填注漿量為95 m3。滲透注漿及劈裂注漿量受巖體裂隙實(shí)際發(fā)育程度的影響變化較大,以現(xiàn)場(chǎng)使用的注漿泵流量來(lái)準(zhǔn)備注漿量。
現(xiàn)場(chǎng)使用泥漿泵進(jìn)行注漿,注漿效率為250 L/min,機(jī)械效率為60%,每天連續(xù)注漿20 h,每天注漿量為180 m3,故每天需備用不少于180 m3的注漿材料。
注漿設(shè)計(jì)壓力應(yīng)根據(jù)圍巖水文地質(zhì)條件合理確定。一般為靜水壓力的1.3~1.5倍,劈裂注漿終壓為靜水壓力的2~3倍。經(jīng)試壓,靜水壓力為1.5 MPa,即此次注漿終壓取4.5 MPa。
混凝土止?jié){墻應(yīng)盡量選擇在無(wú)水、巖層相對(duì)堅(jiān)硬的位置,如有水應(yīng)預(yù)先進(jìn)行抽水處理,清理止?jié){墻位置內(nèi)的一切雜物。為減少注漿量,止?jié){墻和掌子面空隙處填充廢渣、廢石。由于掌子面頂板塌冒,因此止?jié){墻選在-200 m分層13#聯(lián)巷掌子面后退5 m處(圖4)。為了止?jié){墻的穩(wěn)定,巷道需提前進(jìn)行刻槽,規(guī)格為500 mm??滩蹠r(shí)只能放小炮,以防圍巖松動(dòng)或產(chǎn)生震動(dòng)裂隙。
刻槽結(jié)束后,為防底板滲水須提前在底板鋪300 mm厚的砂漿灰(配比為水泥∶砂=1∶2),然后進(jìn)行止?jié){墻混凝土澆筑,澆筑工作分層進(jìn)行,分層厚度為400 mm左右,要求連續(xù)施工,搗固密實(shí)。止?jié){墻澆筑至拱頂500 mm左右時(shí),澆筑困難,為保證止?jié){墻使用質(zhì)量,可采取噴射混凝土的方法進(jìn)行封頂,混凝土標(biāo)號(hào)為C20。
在止?jié){墻施工過(guò)程中預(yù)留2根φ32 mm的排水管,分別設(shè)置在距左右兩幫1.0 m、距底板0.5 m的位置處,進(jìn)水口用金屬網(wǎng)片遮蓋并用大塊矸石壓住以防堵塞,出水口安裝閥門方便注漿時(shí)關(guān)閉。排水管將止?jié){墻內(nèi)的水導(dǎo)入墻外的臨時(shí)水窩,用水泵排出。
止?jié){墻強(qiáng)度達(dá)到要求后,從-185 m分層處理后的空區(qū)口向空區(qū)內(nèi)進(jìn)行充填注漿,以充填空區(qū)及塌冒區(qū)。首先采用水泥單液漿進(jìn)行澆灌,待-200 m分層止?jié){墻排水管排出漿液時(shí)停止?jié)补?,并將排水管進(jìn)行封口,然后改為混凝土進(jìn)行澆筑,自塌冒松散體至-185 m分層底板形成一個(gè)穩(wěn)固的整體,凝固期為14~28 d,經(jīng)試壓合格后,方可進(jìn)行后續(xù)鉆孔施工。
充填注漿體凝固穩(wěn)定后,開(kāi)始施工注漿孔。鉆孔設(shè)備采用200B型潛孔鉆機(jī)。施工時(shí),依次施工①~⑧孔,①、⑧孔根據(jù)探測(cè)情況確定是否注漿,其他注漿孔施工一個(gè)注漿一個(gè)。注漿孔施工時(shí)根據(jù)探測(cè)情況可適當(dāng)調(diào)整方位、傾角,以滿足實(shí)際需要,孔底距離保持在2.5 m左右。
注漿時(shí),依次注①~⑧孔。初期為滲透注漿,使?jié){液充填破碎巖石的裂隙,當(dāng)注漿壓力超過(guò)2.5 MPa后,開(kāi)始劈裂注漿,當(dāng)注漿達(dá)到終壓4.5 MPa時(shí),或漿液流量降至10 L/min并持續(xù)30 min時(shí),漿液將劈裂進(jìn)入破碎巖層,并與破碎巖體形成互層,達(dá)到加固松散破碎巖體的目的,結(jié)束注漿。
注漿完成后,待凝固期滿足要求時(shí),為檢驗(yàn)注漿效果,設(shè)計(jì)檢查孔11個(gè),從-200 m分層止?jié){墻施工,分別為JC1~JC11(圖5)。檢查孔控制到巷道外3 m,上部控制至上分層底板。
本次注漿共施工鉆孔(孔徑75 mm)19個(gè),共269 m,實(shí)際注漿量為341.6 m3。通過(guò)檢查孔取芯情況,巖芯完整性較好,破碎巖體穩(wěn)固性得到顯著加強(qiáng)。注漿之后,掘進(jìn)工程順利通過(guò),且掘進(jìn)過(guò)程中可明顯看到注漿膠結(jié)體與破碎巖體互層情況,可見(jiàn)注漿工程達(dá)到了預(yù)期效果。
(1)斷層應(yīng)力集中是造成-200 m分層13#聯(lián)巷塌冒的根本原因,不科學(xué)的掘進(jìn)處理方式是造成13#聯(lián)巷塌冒的重要原因。
(2)處理上分層底板懸頂方案的實(shí)施,可以保證施工安全,摸清空區(qū)情況,提高注漿效率。
(3)充填、滲透、劈裂聯(lián)合注漿方式對(duì)加強(qiáng)斷層應(yīng)力集中區(qū)破碎帶的穩(wěn)固性效果明顯,可為同類條件下的區(qū)域圍巖加固提供參考。
(4)為減少對(duì)注漿圍巖的擾動(dòng),確保施工安全,注漿加固之后的掘進(jìn)作業(yè),建議采取“短掘短支”的方式緩慢施工。