司鑫泉
(河北鋼鐵集團(tuán)灤縣司家營鐵礦有限公司)
司家營鐵礦石屬典型的鞍山式鐵礦石,表層礦石氧化程度較深,深部以原生磁鐵礦石為主,礦石品位普遍不高,且鐵礦物嵌布粒度較細(xì),需進(jìn)行細(xì)磨深選才能滿足冶煉要求[1-9]。從多年的生產(chǎn)實踐看,氧化礦重磁浮聯(lián)合工藝中螺旋溜槽重選工藝分選效果不理想[10-12],主要表現(xiàn)為重選精礦品位波動較大、產(chǎn)率偏低。
司家營鐵礦氧化礦流程選別對象為鞍山型赤鐵礦石,采用重磁浮聯(lián)合選別手段,重選精礦經(jīng)處理后與浮選精礦混合成為綜合精礦。重選設(shè)備以螺旋溜槽為主,采用2粗1精流程,重選尾礦經(jīng)弱磁掃選+中磁掃選后進(jìn)入綜合尾礦系統(tǒng),重選中礦和磁選精礦合并進(jìn)入三段分級—三段開路磨礦系統(tǒng),三段分級溢流與三段磨礦產(chǎn)品合并進(jìn)入二段旋流器分級,沉砂再次進(jìn)入重選流程,溢流進(jìn)入浮選流程,見圖1。
從流程來看,重選作業(yè)效果的好壞直接關(guān)系著綜合精礦和綜合尾礦指標(biāo),還間接影響著浮選系統(tǒng)的穩(wěn)定和選別效果。因此,要解決重選精礦品位波動較大、產(chǎn)率偏低的問題,優(yōu)化螺旋溜槽重選工藝參數(shù)至關(guān)重要。
重選工藝優(yōu)化研究以螺旋溜槽給礦為對象,濃度為67.02%、-0.074 mm含量為61.40%、TFe品位為32.86%。
礦漿濃度是保證溜槽床面礦漿層厚度合理,并實現(xiàn)有效分選的前提。粗選作業(yè)給礦濃度一般要求比精選低,以赤鐵礦為例,重選粗選的給礦濃度一般為30%~50%,而精選一般為40%~60%,鞍山礦區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)驗普遍顯示,螺旋溜槽粗選濃度一般在45%左右,精選一般在55%左右。
根據(jù)對試驗對象的性質(zhì)分析,結(jié)合司家營選廠的流程現(xiàn)狀,并借鑒前期探索試驗結(jié)果,對重選流程中螺旋溜槽的給礦濃度、滑塊位置和重選流程進(jìn)行試驗,探索優(yōu)化選別指標(biāo)的途徑。
對現(xiàn)場螺旋溜槽1次粗選給礦濃度進(jìn)行了條件試驗,結(jié)果見表1。
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由表1可知,給礦濃度降低,螺旋溜槽粗選精礦TFe品位呈先升后降的趨勢;粗選給礦濃度56.48%時的精礦品位最高;繼續(xù)降低給礦濃度,精礦品位顯著下降。考慮到后續(xù)還有一道螺旋溜槽粗選和磁選作業(yè),尾礦TFe品位26.38%在可接受程度,繼續(xù)降低給礦濃度,礦漿流速顯著加快,溜槽甩礦嚴(yán)重。因此,根據(jù)現(xiàn)場條件并結(jié)合試驗結(jié)果,給礦濃度控制在55%左右較合適。
試驗選取粗選2作業(yè)的2臺螺旋溜槽進(jìn)行現(xiàn)場試驗,第1臺(條件1)維持現(xiàn)狀,不調(diào)整滑塊位置;第2臺(條件2)維持精礦與中礦間的滑塊位置不變,將中礦與尾礦間的滑塊移向中礦側(cè),使中礦帶寬調(diào)窄1/3,循環(huán)量的下降對生產(chǎn)的影響見表2,最終重選精礦品位分別見表3、表4。
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由表2可見:①調(diào)整螺旋溜槽粗選2滑塊位置,雖然螺旋溜槽粗選1滑塊位置不調(diào)整,且維持給礦濃度不變,但流程穩(wěn)定后,螺旋溜槽粗選1選別效果明顯好轉(zhuǎn),粗選1精礦TFe品位明顯提高、尾礦TFe品位明顯下降。②調(diào)整螺旋溜槽粗選2滑塊位置,粗選2精礦品位降低,說明大量粗顆粒單體鐵礦物在粗選1作業(yè)就已經(jīng)回收至螺旋溜槽粗選1精礦中,導(dǎo)致粗選2精礦TFe品位提升幅度下降;中礦TFe品位上升,說明較粗顆粒貧連生體和單體脈石礦物進(jìn)入了尾礦,有助于降低流程循環(huán)量,改善重選效果。
由表3、表4可見,調(diào)整螺旋溜槽粗選2滑塊的位置,重選最終精礦TFe品位提高3.60個百分點,尾礦TFe品位下降0.57個百分點,優(yōu)化效果明顯。
試驗表明,提高螺旋溜槽粗選2尾礦產(chǎn)率、降低中礦循環(huán)量是有利的。若將優(yōu)化后的粗選2中礦與尾礦合并給入磁選作業(yè),有望拋出更多單體脈石礦物或貧連生體,進(jìn)一步減少重選循環(huán)量,提高選別效果。具體流程見圖2。
根據(jù)螺旋溜槽粗選1濃度試驗結(jié)果,在給礦濃度大幅度下降的情況下,螺旋溜槽1次粗選即可獲得較好的選別效果,因此,取消螺旋溜槽粗選2作業(yè),將這些螺旋溜槽用于擴大粗選1的處理能力是可行的,實現(xiàn)在不提高尾礦TFe品位的前提下顯著提高重選精礦TFe品位,并停用螺旋溜槽粗選2作業(yè)給礦泵,降低選礦成本。具體流程見圖3。
(1)螺旋溜槽粗選給礦濃度試驗表明,適宜的螺旋溜槽給礦濃度應(yīng)在55%左右。
(2)螺旋溜槽分礦滑塊試驗表明,在不改變螺旋溜槽粗選2精礦帶寬度的情況下,調(diào)窄其中礦帶寬度,調(diào)寬其尾礦帶寬度,減少中礦循環(huán)量,可提高重選精礦TFe品位3.60個百分點,尾礦TFe品位下降0.57個百分點,重選分選效果明顯改善。
(3)工藝流程優(yōu)化建議:降低重選給礦濃度;取消螺旋溜槽粗選2作業(yè),將該作業(yè)的螺旋溜槽與原粗選1螺旋溜槽并列,用于擴大粗選處理能力;取消螺旋溜槽粗選中礦與尾礦間的分礦滑塊,提高進(jìn)入磁選作業(yè)的礦量。這樣改造不僅能改善重選選別效果,提高并穩(wěn)定重選精礦品位,還能降低重選作業(yè)成本。