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        桁架式全自動(dòng)生產(chǎn)線的智能化設(shè)計(jì)

        2021-06-18 03:37:30王龍昌王立偉丁希波
        設(shè)備管理與維修 2021年7期
        關(guān)鍵詞:換料機(jī)加工機(jī)械手

        王龍昌,王立偉,丁希波

        (濱州渤?;钊邢薰荆綎|濱州 256602)

        0 引言

        目前市場(chǎng)上有多種實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料的方式,例如工業(yè)機(jī)器人、“一個(gè)流”式生產(chǎn)線、桁架機(jī)械手等。其中,工業(yè)機(jī)器人因手臂的跨度范圍小,只能服務(wù)有限的幾臺(tái)機(jī)加工設(shè)備,若要服務(wù)更多的設(shè)備,則需要增加地軌或者桁架來(lái)輔助機(jī)器人移動(dòng),從而導(dǎo)致成本的上升;“一個(gè)流”式生產(chǎn)線上的各工序只能有一個(gè)工件在流轉(zhuǎn),但生產(chǎn)線上各工序之間的加工節(jié)拍差距太大,使用“一個(gè)流”式生產(chǎn)線無(wú)法實(shí)現(xiàn)加工節(jié)拍的最優(yōu)化;桁架機(jī)械手的跨度范圍大,能夠輕松的服務(wù)多臺(tái)設(shè)備,能夠方便的修改服務(wù)順序,是目前最適合活塞生產(chǎn)線的自動(dòng)化方案。將從機(jī)械結(jié)構(gòu)、電氣控制方案、安全機(jī)制3 方面來(lái)講述本次設(shè)計(jì)。

        1 機(jī)械結(jié)構(gòu)

        本次設(shè)計(jì)的桁架線的結(jié)構(gòu)如圖1 所示:桁架式機(jī)械手由水平軸X 軸和豎直軸Z 軸2 個(gè)軸組成。桁架線的控制技術(shù)指標(biāo):X 軸最大運(yùn)行速度為150 m/min,最大加速度2.5 m/s2,機(jī)械手重復(fù)定位精度±0.1 mm。Z 軸最大運(yùn)行速度為110 m/min,最大加速度2 m/s2,機(jī)械手重復(fù)定位精度±0.1 mm。Z 軸負(fù)載75 kg,含豎梁、氣爪、連接板、電機(jī)、減速機(jī)及兩個(gè)工件的重量。

        圖1 桁架線結(jié)構(gòu)示意

        桁架機(jī)械手設(shè)有5 個(gè)氣缸來(lái)實(shí)現(xiàn)換料動(dòng)作,分別是裝載爪氣缸、卸載爪氣缸、旋轉(zhuǎn)氣缸、插銷機(jī)構(gòu)伸縮氣缸和插銷機(jī)構(gòu)夾松氣缸。氣缸動(dòng)作時(shí),必然需要位置檢測(cè),本次桁架機(jī)械手是通過(guò)磁性開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)位置檢測(cè)。每個(gè)工序間設(shè)有一個(gè)翻轉(zhuǎn)臺(tái),當(dāng)前、后兩道工序的設(shè)備裝夾姿態(tài)不同時(shí),用以變換工件姿態(tài)。

        2 電氣控制方案

        控制方案規(guī)劃階段,為了實(shí)現(xiàn)整條桁架線的智能化控制,需要選擇一個(gè)開(kāi)放性比較強(qiáng)且能夠?qū)崿F(xiàn)源代碼編程的控制系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)反復(fù)對(duì)比,最終選定了貝加萊數(shù)控系統(tǒng)。貝加萊數(shù)控系統(tǒng)提供一個(gè)基于源代碼的開(kāi)放性平臺(tái),通過(guò)PLC 和NC 相結(jié)合的方式,可以輕松實(shí)現(xiàn)上述功能。貝加萊控制系統(tǒng)擁有高度的可擴(kuò)展性,可以使用一個(gè)平臺(tái)覆蓋所有的需求,從最小的控制器一直到CNC、機(jī)器人技術(shù)和過(guò)程控制應(yīng)用。此外,該平臺(tái)還可以進(jìn)行編程和配置,無(wú)論使用何種硬件,都可以通過(guò)Automation Studio 實(shí)現(xiàn)。這種兼容性不僅降低了開(kāi)發(fā)成本,而且還確保了機(jī)器在整個(gè)生命周期中的投資安全性。

        由于機(jī)加工設(shè)備種類多種多樣,加工節(jié)拍長(zhǎng)短不一,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)械手在加工節(jié)拍長(zhǎng)的設(shè)備上方長(zhǎng)時(shí)間等待的情況。為了避免這樣的情況發(fā)生,在機(jī)加工設(shè)備的數(shù)量上做了優(yōu)化:加工節(jié)拍長(zhǎng)的機(jī)加工設(shè)備配置兩臺(tái)甚至更多,加工節(jié)拍短的機(jī)加工設(shè)備只配置一臺(tái)。這時(shí)出現(xiàn)多臺(tái)機(jī)加工設(shè)備加工同一個(gè)工序的情況,把這種情況叫做“并序”;當(dāng)所有的機(jī)加工設(shè)備的加工節(jié)拍都比較長(zhǎng)時(shí),一個(gè)機(jī)械手完全有能力服務(wù)兩個(gè)甚至更多的工序,把這種情況叫做“順序”。每一個(gè)機(jī)械手所服務(wù)的設(shè)備都有可能出現(xiàn)“并序”或者“順序”或者兩者都有的情況,為了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),在設(shè)計(jì)機(jī)械手的程序時(shí),規(guī)定每個(gè)機(jī)械手最多可服務(wù)3 個(gè)“順序”工序,分別標(biāo)識(shí)為A 序、B 序和C 序;每個(gè)“順序”的工序最多包含4 臺(tái)“并序”的設(shè)備,分別標(biāo)識(shí)為1、2、3、4;所以每個(gè)機(jī)械手最多可服務(wù)12 臺(tái)設(shè)備,即A1-A4、B1-B4、C1-C4。這樣做帶來(lái)的新的問(wèn)題是,這12 臺(tái)設(shè)備不是全部配置的,需要在人機(jī)界面上做選擇框,來(lái)選擇這12 臺(tái)設(shè)備需要啟用哪幾臺(tái),啟用的這幾臺(tái)設(shè)備之間是“并序”關(guān)系還是“順序”關(guān)系?!安⑿颉标P(guān)系的機(jī)床換料過(guò)程完全一致,只是換料時(shí)的機(jī)械手的坐標(biāo)不同,因而只需要做一套NC 程序,將需要換料的機(jī)床的換料坐標(biāo)由PLC 傳遞給NC 即可。這些復(fù)雜的邏輯難以通過(guò)普通的CNC 實(shí)現(xiàn),但是可以通過(guò)貝加萊的源代碼編程輕松解決。

        為了節(jié)約控制成本,本次設(shè)計(jì)采用雙通道控制,兩個(gè)機(jī)械手共用一個(gè)CPU。同時(shí),整條桁架線所有的CPU 均通過(guò)Ethernet連接,從而實(shí)現(xiàn)了整條桁架線的數(shù)據(jù)采集,并可以連接ERP(Enterprise Resource Planning,企業(yè)資源計(jì)劃)系統(tǒng)和MES(Manufacturing Execution System,制造執(zhí)行系統(tǒng))系統(tǒng),響應(yīng)“中國(guó)制造2025”。

        根據(jù)控制方案,CPU 需要與每臺(tái)機(jī)床進(jìn)行信號(hào)交互、控制機(jī)械手爪的動(dòng)作、與前后料道進(jìn)行信號(hào)交互,這些控制點(diǎn)都比較分散,直接采用信號(hào)線進(jìn)行交互的話,不僅控制成本增加,而且故障率高、不易維修。經(jīng)研究,決定采用貝加萊遠(yuǎn)程I/O 模塊,具體配置如下:

        (1)每臺(tái)機(jī)加工設(shè)備里放置1 個(gè)遠(yuǎn)程I/O 通信模塊,并配置8 點(diǎn)的DI 輸入模塊和8 點(diǎn)的DO 輸出模塊各1 塊,用以CPU 與機(jī)床的信號(hào)交互。

        (2)每個(gè)料道放置1 個(gè)遠(yuǎn)程I/O 通信模塊,同樣配置8 點(diǎn)的DI 輸入模塊和8 點(diǎn)的DO 輸出模塊各1 塊。

        (3)每個(gè)機(jī)械手爪配置1 個(gè)遠(yuǎn)程I/O 通信模塊,并配置3 塊8 點(diǎn)的DI 輸入模塊和2 塊8 點(diǎn)的DO 模塊,用以控制機(jī)械手爪的動(dòng)作。

        每個(gè)遠(yuǎn)程IO 通信模塊都有特定的站地址,對(duì)應(yīng)不同的硬件地址。在調(diào)試初期,做好站地址的劃分:兩個(gè)機(jī)械手的遠(yuǎn)程I/O通信模塊的站地址是3 和4,上下料料道的遠(yuǎn)程I/O 通信模塊站地址是5 和6,第一個(gè)機(jī)械手所對(duì)應(yīng)的12 臺(tái)機(jī)床的站地址是7~18,第二個(gè)機(jī)械手所對(duì)應(yīng)的的12 臺(tái)機(jī)床的站地址是19~30。當(dāng)機(jī)床的加工順序改變時(shí),只需改變遠(yuǎn)程/IO 通信模塊的站地址及人機(jī)界面的工序選擇即可。例如,第一個(gè)機(jī)械手服務(wù)兩臺(tái)并序的設(shè)備,分別是A1 和A2,對(duì)應(yīng)的站地址分別是7 和8,由于工藝的變更,這2 臺(tái)設(shè)備需要順序執(zhí)行,即改變?yōu)锳1 和B1,對(duì)應(yīng)的站地址分別是7 和11,就把第二臺(tái)機(jī)床的遠(yuǎn)程通信模塊的站地址由8 改為11,再把人機(jī)界面上的A2 去掉,勾選B1 即可。

        3 安全機(jī)制

        3.1 安全區(qū)域

        桁架機(jī)械手因結(jié)構(gòu)的原因,必須設(shè)置X 軸和Z 軸的安全區(qū)域,用以保證桁架機(jī)械手不會(huì)與機(jī)床、料道間產(chǎn)生碰撞。每臺(tái)設(shè)備頂部都設(shè)有天窗,機(jī)械手僅能通過(guò)天窗進(jìn)入機(jī)床內(nèi)部進(jìn)行換料,極易與天窗產(chǎn)生碰撞,同時(shí)因空間有限,機(jī)械手也容易與上、下料料道發(fā)生碰撞。為此,在設(shè)計(jì)機(jī)械手PLC 程序的時(shí)候,增加了“安全區(qū)域”的功能,具體做法如下:

        在機(jī)械手的人機(jī)界面上,根據(jù)機(jī)床和上、下料料道的數(shù)量,設(shè)置相應(yīng)個(gè)數(shù)的“X 軸安全區(qū)間”,每個(gè)“X 軸安全區(qū)間”由“起始點(diǎn)”和“結(jié)束點(diǎn)”組成。操作者移動(dòng)機(jī)械手,記錄機(jī)械手處于機(jī)床的天窗區(qū)域或者上下料料道的托盤區(qū)域時(shí)的X 軸坐標(biāo)值,并將這些坐標(biāo)值填入對(duì)應(yīng)的“起始點(diǎn)”和“結(jié)束點(diǎn)”輸入框內(nèi)。同時(shí),在機(jī)械手的人機(jī)界面上設(shè)置一個(gè)“Z 軸安全位置”,對(duì)應(yīng)機(jī)械手處于機(jī)床上方時(shí)的Z 軸坐標(biāo)。

        機(jī)械手的“X 軸安全區(qū)間”和“Z 軸安全位置”設(shè)定完成后,由以下3 種情況來(lái)防碰撞:

        (1)機(jī)械手的Z 軸在“Z 軸安全位置”以上時(shí),X 軸可以任意移動(dòng)。

        (2)機(jī)械手Z 軸向下移動(dòng)至“Z 軸安全位置”時(shí),若X 軸處于任意一個(gè)“X 軸安全區(qū)間”內(nèi),則Z 軸可以繼續(xù)向下移動(dòng),若X軸不處于任何“X 軸安全區(qū)間”,機(jī)械手報(bào)警并停止軸的運(yùn)動(dòng),且Z 軸只能手動(dòng)向上運(yùn)動(dòng),直至報(bào)警消除。

        (3)機(jī)械手Z 軸處于“Z 軸安全位置”以下,且X 軸處于任意一個(gè)“X 軸安全區(qū)間”內(nèi)時(shí),X 軸可以移動(dòng),但要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)X 軸是否超出“X 軸安全區(qū)間”,若超出,則報(bào)警并停止軸的運(yùn)動(dòng),且X軸只能手動(dòng)向觸發(fā)報(bào)警時(shí)的反方向運(yùn)動(dòng),Z 軸只能手動(dòng)向上運(yùn)動(dòng),直至報(bào)警消除。

        3.2 關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)

        桁架機(jī)械手采用的是半閉環(huán)控制,編碼器安裝在電機(jī)的端部,電機(jī)靠聯(lián)軸器帶動(dòng)機(jī)械手進(jìn)行水平和豎直運(yùn)動(dòng)。當(dāng)聯(lián)軸器損壞或者發(fā)生其傳動(dòng)鏈上的故障時(shí),電機(jī)正常轉(zhuǎn)動(dòng),但是機(jī)械手沒(méi)有動(dòng)作,就會(huì)產(chǎn)生撞車的危險(xiǎn)。例如,X 軸的聯(lián)軸器在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中發(fā)生故障,致使機(jī)械手停止在機(jī)床防護(hù)罩上方,若此時(shí)機(jī)械手繼續(xù)執(zhí)行Z 軸向下進(jìn)入機(jī)床內(nèi)的動(dòng)作,就會(huì)與機(jī)床防護(hù)罩發(fā)生碰撞,極其危險(xiǎn)。

        為防止此類問(wèn)題的發(fā)生,采取了關(guān)鍵點(diǎn)檢測(cè)的方法。目前統(tǒng)計(jì)的X 軸關(guān)鍵點(diǎn)包括:取料位置、機(jī)床的換料位置、翻轉(zhuǎn)臺(tái)位置、卸料位置、抽檢位置,Z 軸關(guān)鍵點(diǎn)只有一個(gè),即Z 軸的安全位置。在這些關(guān)鍵位置上安裝檢測(cè)撞塊,同時(shí)在X 軸和Z 軸上各安裝一個(gè)檢測(cè)開(kāi)關(guān)。每當(dāng)機(jī)械手運(yùn)動(dòng)到這些關(guān)鍵點(diǎn)時(shí),都要判斷檢測(cè)開(kāi)關(guān)的信號(hào)是否為“1”,若是“1”,機(jī)械手繼續(xù)執(zhí)行下一步動(dòng)作,若不是“1”,則證明機(jī)械手未能準(zhǔn)確的運(yùn)動(dòng)至設(shè)定位置,需要機(jī)械手報(bào)警并停止NC 運(yùn)行。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本次設(shè)計(jì)的桁架式生產(chǎn)線智能化高、操作簡(jiǎn)單,處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。經(jīng)過(guò)兩年的實(shí)際運(yùn)行和不斷優(yōu)化,該控制方案趨于完善。現(xiàn)公司已大批量投制該類生產(chǎn)線,并積極開(kāi)拓外部市場(chǎng),相信在不久的將來(lái)會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。

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