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        “一包到底”鐵水包漏鐵事故分析及對(duì)策

        2021-06-18 09:34:16魏繼東李宏偉
        耐火材料 2021年3期
        關(guān)鍵詞:渣鐵耐材鐵水

        王 凱 魯 儉 魏繼東 李宏偉

        首鋼京唐公司煉鐵作業(yè)部 河北唐山063200

        某鋼鐵公司煉鐵作業(yè)部鐵水包容積分別為200和300 t,鐵水包全部采用“一包到底”的鐵包接鐵、鐵水運(yùn)輸、KR脫硫的運(yùn)行模式,取消了煉鋼倒罐坑,減少一次鐵水倒包作業(yè)工序,具有縮短工藝流程、布置緊湊等特點(diǎn)[1]。采用鐵水包的“一包到底”工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)突出。但鐵水包在高爐下接鐵水時(shí)不僅承受更嚴(yán)重的破壞沖擊,也在進(jìn)入煉鋼廠后進(jìn)行鐵水預(yù)處理KR脫硫時(shí)承受著強(qiáng)烈的機(jī)械攪拌、各種脫硫劑的化學(xué)侵蝕及劇烈的溫度波動(dòng),導(dǎo)致鐵水包壽命降低[2]。2019年該公司TX06和T41鐵包分別在3#高爐和2#高爐爐下接鐵過(guò)程中發(fā)生了鐵水包漏鐵事故。本文中,對(duì)異常損毀的殘磚、新磚和各種鐵包渣進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)分析,查找事故發(fā)生的具體原因,并制定相應(yīng)措施避免漏包事故再次發(fā)生。

        1 鐵水包漏鐵事故追蹤

        1.1 TX06鐵包漏鐵事故

        2019年7月11日7時(shí)20分發(fā)現(xiàn)TX06鐵水包(200 t)在3#高爐1道出鐵過(guò)程中底部側(cè)面出現(xiàn)漏鐵現(xiàn)象,包齡58次,在接第59次鐵時(shí)發(fā)生漏包。該包在7月8日19時(shí)20分在鋼軋接15 t回爐鋼,鋼水回爐后包內(nèi)黏鋼約4 t,分調(diào)于22時(shí)30分通知下線。7月9日2時(shí)50分進(jìn)入修砌間廠房,4時(shí)安排烘烤。7月11日4時(shí)11分綁定上線。

        事故發(fā)生后對(duì)漏鐵TX06鐵包進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該鐵包底部側(cè)面靠近耳軸處耐材已大面積被侵蝕,0.5 m×1.2 m范圍內(nèi)包壁磚已全部被侵蝕掉,鐵水燒穿包底永久層和鐵包殼后漏出。

        1.2 T41鐵包漏鐵事故

        2019年10月18日21時(shí)34分,T41鐵水包(300 t)在2#高爐接鐵過(guò)程中,發(fā)生包底漏鐵事故,漏鐵水58.6 t,鐵水包包底中心部位的Al2O3-SiC-C磚大面積缺失。該包2019年9月10日上線,期間包沿?zé)崽幚?次,共加渣鐵19次(每次3 t)。第89爐時(shí)熱檢狀態(tài)良好,第91爐和93爐時(shí)最后兩次加渣鐵,第96爐接鐵過(guò)程中發(fā)生穿漏。

        對(duì)T41鐵包進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)鐵包漏鐵點(diǎn)位置在包底偏向大包嘴方向,漏點(diǎn)孔洞直徑約80 mm??锥粗苓叞霃郊s1.8 m范圍內(nèi)兩層包底磚(約300塊)消失,只附著一層澆注殘料,殘料上面附著一層泡沫渣。

        2 鐵包砌筑工藝

        該公司鐵水包分300 t和200 t兩種,砌筑工藝和耐材理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相同:包底永久層采用高鋁莫來(lái)石澆注料進(jìn)行整體澆筑,包底工作層采用Al2O3-SiC-C磚進(jìn)行砌筑,包壁隔熱層采用納米絕熱板進(jìn)行包覆,包壁永久層采用雙層葉蠟石磚進(jìn)行砌筑,包嘴采用Al2O3-SiC-C澆注料進(jìn)行整體打結(jié),填縫采用Al2O3-SiC澆注料,工作層砌筑配套采用砌筑火泥,蠟石磚砌筑采用葉蠟石火泥。

        3 耐材及渣鐵取樣分析

        3.1 鐵包磚的化學(xué)組成分析

        發(fā)生漏包事故后,取樣鐵包包底工作層Al2O3-SiC-C新磚和事故包(T41)的包底殘磚,進(jìn)行化學(xué)組成分析,其結(jié)果見(jiàn)表1。從表1可知,新磚和殘磚的化學(xué)組成差別不大,殘磚的Fe、Ca等含量稍高,新磚和殘磚的C和SiC稍有差別,但符合鐵包磚的標(biāo)準(zhǔn)。

        表1 鐵包工作層耐火磚的化學(xué)組成

        3.2 鐵包渣的化學(xué)組成分析與熔點(diǎn)的測(cè)定

        發(fā)生漏包事故后取樣送檢了7種渣(300 t事故包的包底氣泡渣、包壁渣、包壁和包底渣、包口渣,200 t事故包的包口渣、包底渣、包沿渣),這7種渣的化學(xué)組成和熔點(diǎn)見(jiàn)表2。從表2可知:1)200 t包沿渣主要含有CaO和FeO,而其余渣的主要成分是SiO2、Al2O3、CaO和FeO。2)包底氣泡渣中的MnO、TiO2相對(duì)較多,且相比包壁和包底渣、包壁渣來(lái)說(shuō),CaO含量較多。因?yàn)殍F水包所加的渣鐵中CaO含量較高,CaO會(huì)與磚中Al2O3及SiO2反應(yīng)形成低熔點(diǎn)相。3)幾種渣中總鐵含量、FeO含量均較高,特別是200 t包沿渣的。大量的Fe的氧化物與耐材中的C和SiC發(fā)生反應(yīng)[3],生成CO或CO2,嚴(yán)重破壞磚體結(jié)構(gòu),大大降低磚的強(qiáng)度,可造成磚的損壞;同時(shí),加劇了渣鐵通過(guò)裂紋向磚體內(nèi)部的滲透,進(jìn)而導(dǎo)致耐材的剝落損毀。

        表2 鐵包渣的化學(xué)組成和熔點(diǎn)

        3.3 殘磚分析

        取事故包T41的包底殘磚,對(duì)其不同位置進(jìn)行掃描電鏡和能譜分析,其結(jié)果見(jiàn)圖1和表3。可知:殘磚中含有大量的Fe元素,預(yù)示渣中的Fe的氧化物滲透到Al2O3-SiC-C材料中,并與材料中的C和SiC發(fā)生反應(yīng);渣中的Ca、Ti、Mn和Fe與磚中Al2O3及SiO2反應(yīng)形成低熔點(diǎn)相;Ca的滲透深度大于Fe的。

        圖1 殘磚的SEM照片

        表3 圖1中各區(qū)的能譜分析

        3.4 抗渣試驗(yàn)

        按GB/T 8931—2007采用靜態(tài)坩堝法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)包底工作層Al2O3-SiC-C新磚進(jìn)行了抗渣試驗(yàn),鉆取孔徑57 mm、深度45~50 mm的孔,裝入200 g渣,在埋碳條件下1 500℃保溫3 h熱處理[3],冷卻后觀察渣侵情況(見(jiàn)圖2)。所選用的渣是表2中6種渣(200 t包口渣除外),所有渣在破碎過(guò)程中并未進(jìn)行除鐵。

        圖2 包底工作層Al2O3-SiC-C新磚抗渣試驗(yàn)后的剖面圖

        抗渣試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。結(jié)合表2可知,200 t正常包沿渣中FeO含量非常高,在氧化性氣氛中,產(chǎn)生泡渣現(xiàn)象,4#試樣侵蝕也最嚴(yán)重;事故包的包底氣泡渣、包壁渣、包壁與包底混合渣相對(duì)渣侵較嚴(yán)重;200 t包底渣渣侵最輕。分析得出渣侵蝕與渣中FeO和CaO含量高低有直接關(guān)系。

        表4 抗渣試驗(yàn)結(jié)果

        3.5 分析討論

        2019年該鋼鐵公司鐵水包發(fā)生兩次漏包事故的主要原因是渣的化學(xué)侵蝕造成的。渣中含有大量的鐵的氧化物造成包底和包壁磚中的C或SiC的氧化或分解,造成了磚的快速的異常侵蝕;渣中的CaO和MnO等氧化物滲透到磚的內(nèi)部與磚中的成分生成低熔點(diǎn)相造成磚的熔損[4]。

        鐵包砌筑采用Al2O3-SiC系耐火材料,具有良好的抗侵蝕性,在鐵水包使用上也取得了很好的效果,但在鐵包“一包到底”生產(chǎn)模式下,鐵包在脫硫過(guò)程中鐵包壁耐材易掛脫硫渣鐵,Al2O3-SiC系耐火材料抗堿性渣和抗FeO侵蝕效果不好,應(yīng)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用低碳的鎂鋁尖晶石碳化硅碳磚,或鎂鈣系或鎂質(zhì)耐火材料,以期獲得具有抗熱震性能良好和抗渣性能優(yōu)異的鐵水包磚[5]。

        4 應(yīng)對(duì)措施

        當(dāng)前該公司鐵水包采用“一包到底”運(yùn)行模式,鐵包工作環(huán)境比較惡劣,同時(shí)為了充分利用固廢,長(zhǎng)期加入脫S渣鐵,在因煉鋼工序影響時(shí),鐵包內(nèi)需接納加回爐鋼,鐵水包耐材存在加速侵蝕現(xiàn)象,存在漏鐵的隱患,通過(guò)分析漏包事故的原因,采取積極應(yīng)對(duì)措施避免類(lèi)似事故的再次發(fā)生,具體措施如下:

        (1)鐵包熱檢崗位要嚴(yán)格執(zhí)行鐵包每包必檢的規(guī)定。對(duì)在線運(yùn)行的鐵水包采取翻包檢查、平臺(tái)檢查、包沿?zé)釕B(tài)處理過(guò)程檢查等,發(fā)現(xiàn)包底、包壁侵蝕、剝落、磚縫滲鐵較多等問(wèn)題隱患要及時(shí)甩包。

        (2)做好鐵包加脫S渣鐵的檢查工作;認(rèn)真核對(duì)加渣鐵的包號(hào)、包齡,監(jiān)督加渣鐵數(shù)量,不允許超規(guī)定加渣;定期測(cè)定回吃渣鐵的化學(xué)成分,當(dāng)渣鐵中的鐵的氧化物含量高時(shí)(以產(chǎn)生泡沫渣現(xiàn)象為限)應(yīng)杜絕使用。一旦因加入渣鐵導(dǎo)致鐵水包內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的泡沫渣現(xiàn)象后,對(duì)用后鐵水包包襯進(jìn)行嚴(yán)格的檢查。

        (3)鐵水在KR脫硫站脫硫后,包壁渣線及包沿附著的渣鐵及時(shí)清理。

        (4)禁止包內(nèi)有剩鐵、剩渣(加渣未沖兌)的鐵包下線烘烤,如下線烘烤會(huì)產(chǎn)生大量的鐵氧化物,再次上線會(huì)嚴(yán)重侵蝕鐵包耐材。

        (5)嚴(yán)格監(jiān)督鐵包加回爐鋼過(guò)程,盡快倒盡鐵包內(nèi)回爐鋼,包壁黏結(jié)的回爐鋼及時(shí)接鐵水沖刷干凈,禁止未沖刷干凈的接回爐鋼鐵包下線烘烤再上線。

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