李鴻志,劉素華,張勝利,高偉茹
(1.河北省永清縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,河北永清065600;2.河北省畜牧總站,河北石家莊050000;3.遷西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,河北遷西064300)
據(jù)調(diào)查,目前大部分奶牛場(chǎng)擠奶系統(tǒng)清洗采用酸堿液的清洗模式,一般每天清洗3 次,2 次堿液,1 次酸液。堿液的主要成分是氫氧化鈉和次氯酸鈉混合物,酸液是硫酸和磷酸的混合物。長(zhǎng)期使用會(huì)腐蝕擠奶系統(tǒng),而且產(chǎn)生的廢水處理困難。
據(jù)檢測(cè),酸堿液清洗擠奶系統(tǒng)的混合污水溶液pH 值是10~10.3,COD 為28.59,氨氮0.084,磷38.6。這些清洗液如果稀釋到pH 值為9 的標(biāo)準(zhǔn),需要稀釋100 倍。一個(gè)1000 頭存欄牧場(chǎng),每天產(chǎn)生的酸堿清洗污水1.5~2.5 噸,每年產(chǎn)生此類廢水500~1000 噸,稀釋成排放標(biāo)準(zhǔn)需消耗凈水5~10 萬(wàn)噸,造成極大的資源消耗。
目前,牧場(chǎng)的污水處理模式大多是采用預(yù)處理—MBR 生化處理-超濾-深度處理模式,酸堿清洗污水因?yàn)閜H 值高,造成污水處理的微生物發(fā)酵階段出現(xiàn)“死床”,即殺死發(fā)酵微生物,造成污水處理失去效果。所以,傳統(tǒng)的污水處理方法難以處理清洗擠奶系統(tǒng)的污水。
本文通過(guò)對(duì)擠奶系統(tǒng)清洗和污水處理技術(shù)的研究,對(duì)酸堿液的清洗模式進(jìn)行優(yōu)選,降低牧場(chǎng)酸堿液使用成本,并對(duì)污水處理和回收利用技術(shù)進(jìn)行研究,實(shí)現(xiàn)污水“零排放”。
電解水包括堿性電解水和酸性電解水,已經(jīng)作為一種環(huán)境友好型消毒劑廣泛應(yīng)用于醫(yī)療食品行業(yè)。酸性電解水在食品行業(yè)中主要用于食品加工設(shè)備、水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品的消毒。
近年來(lái),電解水被實(shí)驗(yàn)性應(yīng)用于擠奶系統(tǒng)的CIP 過(guò)程,取得了滿意的效果。Waiker 等研究了pH 值為11.3 的堿性電解水和pH 值為2.6 的酸性電解水對(duì)擠奶管道的清洗效果,表明采用60℃的兩種電解水清洗管道7.5 分鐘,可完全清除管道內(nèi)的細(xì)菌和ATP。Wang X M,Puri V M,Demirci A 等證明了電解水的清洗效果可達(dá)到或者超過(guò)傳統(tǒng)的CIP 效果。
劉羽,王朝元,施正香,李保明等針對(duì)儲(chǔ)奶罐電解水清洗除菌效果和清洗模式優(yōu)選進(jìn)行了研究,該實(shí)驗(yàn)研究了堿性電解水(清洗時(shí)間為8 分鐘,溫度為70.3℃、pH 值12)和微酸性電解水(清洗時(shí)間為9.9 分鐘,溫度為37.8℃、ACC 為60 毫克/升)對(duì)100 升立式儲(chǔ)奶罐的實(shí)際清洗效果實(shí)驗(yàn),測(cè)試了一酸一堿、兩堿一酸和三堿一酸的不同模式對(duì)清洗效果的影響,與傳統(tǒng)的商業(yè)清洗液相比,堿性電解水和酸性電解水均可應(yīng)用于儲(chǔ)奶罐的清洗消毒,綜合考慮,推薦在儲(chǔ)奶罐中采用一堿一酸的電解水清洗模式。
路徑圖中,1 是酸、堿溶液發(fā)生裝置,2 是清洗槽,3 是原水池,4 是預(yù)處理裝置,5 是反滲透裝置,6 是濃縮水儲(chǔ)料池,7 是蓄水池,8 是壓力泵,9 是離子交換膜,11 是超濾裝置,12 是入水閥,13 是電解槽,14 是陰、陽(yáng)兩個(gè)電極,15 是直流供電源,圖中的連接線“——”表示管道。
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的缺陷和不足,提供一種設(shè)計(jì)合理、使用方便、使用成本低廉、污水處理零排放的擠奶系統(tǒng)清洗液生產(chǎn)和污水處理集成設(shè)備。它包括電源插頭、保險(xiǎn)絲、直流穩(wěn)壓電源、蠕動(dòng)泵、電解槽、擠奶系統(tǒng)清洗、原水池、原水預(yù)處理、超濾處理、有機(jī)物析出、反滲透處理、氯化鈉析出、儲(chǔ)水池。電源插頭一端通過(guò)保險(xiǎn)絲,連接到直流穩(wěn)壓電源,220 伏交流電變?yōu)?~6 安、6~12伏直流電,正負(fù)極分別連至電解槽接點(diǎn),電解槽內(nèi)氯化鈉溶液電解為酸性水和堿性水,用于清洗擠奶系統(tǒng),所產(chǎn)生的清洗廢水進(jìn)入原水池,然后經(jīng)預(yù)處理,再經(jīng)過(guò)超濾處理和反滲透處理,過(guò)濾掉大分子物質(zhì)和氯化鈉,潔凈水進(jìn)入儲(chǔ)水池,用于沖洗擠奶廳地面。
系統(tǒng)由注水控制、攪拌控制、電解槽給水控制、電源、恒流源和pH 計(jì)組成,對(duì)所有過(guò)程的各種參數(shù)分別進(jìn)行獨(dú)立控制,控制參數(shù)包括:水流量和水速度控制最大速度2.4 升/分鐘以內(nèi)。攪拌速度和時(shí)間可控,按照程序設(shè)定實(shí)現(xiàn)10~100秒攪拌時(shí)間。電解槽恒流控制,最大實(shí)現(xiàn)7 安恒流輸出??刂凭?.1 安。pH 計(jì)檢測(cè)流出液體的酸堿度,檢測(cè)精度0.5。
主控制器選用嵌入式處理器STW32, 接口IO 可實(shí)現(xiàn)PWM、DAC、ADC、定時(shí)器等功能。監(jiān)控系統(tǒng)使用Linux7 寸觸摸屏,分辨率1024×600。使用PWM 信號(hào)進(jìn)行泵的轉(zhuǎn)數(shù)控制。
環(huán)境溫度:常溫環(huán)境
相對(duì)濕度:不大于90%
電 源:220 伏±10%,50 赫茲
高精程控蠕動(dòng)泵:20~2400 毫升/ 分鐘,精度;20 毫升/分鐘
電流量程:1~6 安,電流精度:1%
攪拌時(shí)間:1~600 秒,精度:2 秒
pH 測(cè)量:2℃~13℃精度:0.5.
從改變擠奶系統(tǒng)的清洗模式入手,利用氯化鈉電解生成鹽酸和氫氧化鈉分別清洗擠奶系統(tǒng),二者清洗消耗后混合再次生成氯化鈉和水,清洗產(chǎn)生的有機(jī)物通過(guò)超濾技術(shù)過(guò)濾攔截,氯化鈉通過(guò)反滲透技術(shù)過(guò)濾析出,再次電解循環(huán)使用,完全達(dá)到了“零排放”的環(huán)境保護(hù)要求。
與現(xiàn)有技術(shù)比,該項(xiàng)技術(shù)的先進(jìn)性體現(xiàn)在:
4.1 該技術(shù)通過(guò)氯化鈉電解生產(chǎn)擠奶系統(tǒng)清洗液(酸堿液),運(yùn)用超濾和反滲透技術(shù)對(duì)廢水處理和過(guò)濾,實(shí)現(xiàn)廢水“零排放”。若采用該技術(shù),每個(gè)存欄1000 頭的牧場(chǎng)酸堿性廢水年排放量減少500~1000 噸。
4.2 每個(gè)存欄1000 頭的牧場(chǎng)年采購(gòu)酸堿液2噸,使用該技術(shù),每個(gè)牧場(chǎng)節(jié)省清洗液成本2 萬(wàn)元。
因此,該技術(shù)的發(fā)明和推廣應(yīng)用,對(duì)于資源的高效利用、環(huán)境保護(hù)和奶牛業(yè)的健康快速發(fā)展都有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。