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        某氣田地面工藝管線的腐蝕失效原因

        2021-06-17 02:53:26郭興建王江云
        腐蝕與防護 2021年4期

        趙 敏,郭興建,王江云

        (中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)工學院,克拉瑪依 834000)

        近年來,頁巖氣作為一種清潔、高效的能源備受關注,我國頁巖氣研究和工業(yè)化生產(chǎn)獲得極大發(fā)展[1]。隨著開采時間的延長和采出組分的復雜化,管線的腐蝕失效越來越頻繁,這嚴重影響了油田的正常生產(chǎn)[2-15]。因此,必須加強腐蝕控制,提高腐蝕管理水平。某氣田工藝管線近期發(fā)生多起腐蝕穿孔失效,為了弄清該管線腐蝕穿孔失效的原因及機理,對腐蝕失效管段線的腐蝕原因進行了詳細的分析研究,以期為今后管線的腐蝕管控工作提供有效指導,并為頁巖氣田開發(fā)過程中的腐蝕控制提供參考。

        1 現(xiàn)場調(diào)查

        某氣田地面工藝管線采用厚6.3 mm、直徑190 mm的L360N PSL2無縫鋼管, 訂貨技術條件符合GB/T 9711-2017《石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管》對L360N鋼的要求。2019年3月開始服役,10月發(fā)生局部腐蝕穿孔,造成了局部泄漏,影響了管線生產(chǎn)運行?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)管線外側有黃色油漆,漆膜較完整,未見腐蝕痕跡或破損痕跡,而管線內(nèi)部有明顯腐蝕坑及腐蝕產(chǎn)物,壁厚有不同程度減薄,見圖1。

        將腐蝕管線沿縱向剖開,如圖2(a)所示,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)部存在嚴重的局部腐蝕,且腐蝕坑表面被黑色腐蝕產(chǎn)物覆蓋,腐蝕坑密集,大小不一,各蝕坑相對獨立。其他部位為輕微均勻腐蝕。將腐蝕產(chǎn)物去除后,對腐蝕坑進行了測量和分析。腐蝕深度為1.2~3.94 mm,管線原壁厚為6.3 mm,最大蝕坑處腐蝕深度為3.94 mm,壁厚僅剩2.36 mm,見圖2(b)中白色框標注處。蝕坑為不規(guī)則形狀,且存在多處蝕坑連通的情況,蝕坑長為4.94~6.5 mm,寬為1.1~4.3 mm。

        (a) 管線外側

        (b) 管線內(nèi)壁圖1 腐蝕管段的宏觀照片F(xiàn)ig. 1 Macro morphology of the corroded pipe section: (a) outside of pipeline; (b) inner wall of pipeline

        (a) 宏觀形貌

        (b) 局部放大圖圖2 管線內(nèi)部腐蝕形貌照片F(xiàn)ig. 2 Internal corrosion morphology of pipeline

        2 理化檢驗與結果

        2.1 化學成分

        按照GB/T 4336-2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射》利用電火花光譜法對管線進行了化學分析,結果見表1。將表1中的測試結果與GB/T 9711-2017《石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管》對L360N PSL2無縫鋼管的相關要求進行比較,L360N PSL2無縫鋼管的化學成分符合標準要求。

        表1 失效管段的化學成分 Tab. 1 Chemical composition of the failed pipe sections %

        2.2 力學性能

        選擇管線腐蝕部位加工了不同的力學性能測試試樣,對試樣各表面進行處理,分別進行了拉伸性能、沖擊性能及硬度測試,結果見表2~4。由表2可見:試樣的屈服強度、抗拉強度、屈強比、斷后伸長率、沖擊吸收功和硬度符合標準要求,即失效管段的力學性能符合GB/T 9711-2017標準關于(PSL2)L360N管線鋼的要求。

        表2 試樣的拉伸性能試驗結果Tab. 2 Tensile performance test results of the samples

        2.3 介質(zhì)成分

        采用氣相色譜法對頁巖氣組成進行分析,結果見表5。由表5可見:未檢測到H2S存在。對該地面工藝管線中的水質(zhì)進行了分析,結果見表6。可以看出,不同時刻工藝管線的工作介質(zhì)基本一致,但是由于現(xiàn)場實際生產(chǎn)存在波動,數(shù)據(jù)有一定波動。其中的氯離子質(zhì)量濃度最高達16 391.8 mg/L,硫酸鹽還原菌為2 500 個/mL,具有一定的腐蝕性。

        表3 試樣的夏比沖擊試驗結果Tab. 3 Charpy impact test results of the samples

        表4 試樣的硬度測試結果Tab. 4 Hardness test results of the samples

        表5 頁巖氣的組成(摩爾分數(shù))Tab. 5 The composition of shale gas (mol.fration) %

        2.4 腐蝕形貌觀察和產(chǎn)物分析

        由圖3可見:失效管段表面有兩種較典型的腐蝕形貌。管線內(nèi)壁生成不同形態(tài)的產(chǎn)物膜,局部較為平整,為片狀腐蝕產(chǎn)物,而且產(chǎn)物膜局部發(fā)生了開裂;局部產(chǎn)物膜較為致密,是一種團簇狀腐蝕形貌,但該腐蝕產(chǎn)物膜也發(fā)生了開裂。對典型的腐蝕坑進行形貌觀察,同時對腐蝕坑外部的A點處進行EDS能譜分析,結果見圖4。由圖4(a)可見:該腐蝕坑內(nèi)外存在較明確的邊界,且坑內(nèi)外腐蝕形貌明顯不同,坑外較為平滑,而坑內(nèi)為堆積的團簇狀腐蝕產(chǎn)物。

        表6 管線的工作介質(zhì)分析結果Tab. 6 Working medium analysis results of pipeline

        (a)(b)

        (e) (d)圖3 不同放大倍數(shù)條件下失效管段內(nèi)部的腐蝕形貌Fig. 3 Internal corrosion morphology of failed pipe section under different magnification conditions

        (a) 腐蝕坑A

        (b) 腐蝕坑B圖4 兩種類型腐蝕坑內(nèi)外的形貌Fig. 4 Morphology of the inside and outside of two types of corrosion pits

        能譜結果表明,腐蝕坑外的元素有Fe、S、O及Si、C元素(圖略)。

        進一步對另一視野下的典型腐蝕坑形貌進行觀察及能譜分析,見圖4(b)??梢钥闯觯涸摳g坑內(nèi)形貌與圖4(a)的明顯不同,僅局部有顆粒狀凸起,未發(fā)現(xiàn)明顯團簇狀腐蝕產(chǎn)物。能譜分析結果表明,腐蝕坑內(nèi)的主要元素有Fe、Cl、O及少量的C(圖略),這與圖4(a)腐蝕坑中的檢測結果基本相同。

        由圖5可見:腐蝕產(chǎn)物的主要成分為鐵的氧化物(如FeO、Fe2O3、Fe3O4),并含有鐵的硫化物FeS,這與EDS所得結果對應。

        圖5 腐蝕產(chǎn)物的XRD圖譜Fig. 5 XRD pattern of corrosion products

        2.5 討論

        通過腐蝕宏觀形貌觀察可知,失效管段外側未發(fā)生明顯腐蝕,腐蝕主要集中在管段內(nèi)側的下半部分,主要表現(xiàn)為內(nèi)壁均勻腐蝕和局部點腐蝕,局部存在多處腐蝕坑,腐蝕坑表面被黑色腐蝕產(chǎn)物覆蓋,蝕坑密集,大小不一,各蝕坑相對獨立。其他部位為輕微均勻腐蝕。

        微觀形貌觀察和能譜分析結果表明:腐蝕管段內(nèi)表面及腐蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物不同,腐蝕坑外主要元素為Fe、S、O等,腐蝕坑內(nèi)主要元素為Fe、O、Cl。XRD結果表明,腐蝕產(chǎn)物主要為鐵的氧化物及FeS。結合表6中介質(zhì)分析結果,認為管線內(nèi)部腐蝕與硫酸鹽還原菌(SRB)引起的腐蝕有關,管段內(nèi)側的黑色腐蝕產(chǎn)物為硫酸鹽還原菌腐蝕造成的FeS。

        SRB是一類在自然界分布很廣的厭氧性微生物,往往引起點蝕等局部腐蝕,腐蝕產(chǎn)物多是黑色且?guī)в袗撼粑兜牧蚧铮钸m宜的pH為6~7.5,溫度為25~55 ℃。SRB能夠?qū)⒘蛩猁}作為有機物異化時的電子受體,并在代謝活動中產(chǎn)生高濃度的H2S和FeS等,促進腐蝕過程中的陰極去極化反應,進一步形成腐蝕產(chǎn)物FeS和Fe(OH)2,沉積于金屬管壁,呈銹垢狀,而銹垢作為金屬的陰極可加速腐蝕作用,腐蝕產(chǎn)物硫化亞鐵覆蓋在點蝕坑表面時,坑外的金屬表面電位較正處于鈍態(tài),孔內(nèi)外構成一個活態(tài)-鈍態(tài)微電池。隨腐蝕過程的進行,腐蝕坑加深,坑外的氧不易擴散入坑內(nèi),坑內(nèi)溶解的金屬離子也不易往坑外擴散,坑內(nèi)帶正電的金屬離子含量增加,為保持溶液的電中性,帶正電的金屬離子向坑外遷出,而帶負電的Cl-向坑內(nèi)遷入,金屬離子在坑口和陰離子相遇,在含氧環(huán)境中反應生成沉淀淤積在坑口,使坑內(nèi)形成一個閉塞的環(huán)境。離子半徑很小的Cl-可以穿過腐蝕產(chǎn)物進入蝕孔,在孔內(nèi)形成金屬氯化物,而氯化物會進一步發(fā)生水解產(chǎn)生鹽酸,使孔內(nèi)溶液的酸度進一步提高,這種自催化酸化作用會加速金屬腐蝕,使腐蝕坑深度不斷增加。由此惡性循環(huán)導致銹垢底部迅速產(chǎn)生破壞性點蝕,點蝕坑迅速發(fā)展造成鋼管穿孔失效。因此在坑內(nèi)發(fā)現(xiàn)Cl元素,而坑外發(fā)現(xiàn)S元素。而FeS是硫酸鹽還原菌腐蝕的主要產(chǎn)物,通過表6可知,現(xiàn)場水樣中存在大量SRB。因此,可以初步確定SRB腐蝕是管線發(fā)生腐蝕的主要原因。

        3 結論與建議

        失效管段化學成分符合GB/T 9711-2017《石油天然氣工業(yè)管線輸送系統(tǒng)用鋼管》對L360N鋼的要求。管段內(nèi)部介質(zhì)存在氯離子和硫酸鹽還原菌,具有一定的腐蝕性。失效管段腐蝕產(chǎn)物主要為鐵的氧化物及FeS,而FeS是硫酸鹽還原菌腐蝕的主要產(chǎn)物,結合介質(zhì)分析結果綜合確定SRB腐蝕是管線發(fā)生腐蝕失效的主要原因。針對此類腐蝕,提出如下防護建議:(1) 加強水質(zhì)管理,優(yōu)化殺菌劑的種類及含量,控制硫酸鹽還原菌的含量,降低介質(zhì)的腐蝕性。(2) 用涂層或陰極保護技術等,減緩管線腐蝕。(3) 定期對管道進行清管處理,控制管線內(nèi)部積水情況及菌落附著情況,減少頁巖氣管線腐蝕。

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