涂 飛,秦 偉
(安慶市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院,安徽 安慶 246003)
安徽省太湖縣吳俊水電站發(fā)電引水壓力隧洞總長(zhǎng)7.76m,由進(jìn)水口、上平洞、調(diào)壓井、斜洞、下平洞、岔管、支洞等組成,最大引水流量5.9m3/s。下平洞全長(zhǎng)443.6m,洞徑2.0m,其中樁號(hào)7+337-7+643.25為鋼筋混凝土襯砌,7+643.25-7+722.45為鋼板襯砌段。
自2001年建成投入運(yùn)行以來(lái),發(fā)電引水隧洞滲漏問(wèn)題不斷。2000年隧洞出口漏水,導(dǎo)致發(fā)電廠房后邊坡滑塌,滑坡體沖入廠房;后對(duì)出口處山體灌漿處理,原漏點(diǎn)不再滲漏,出水點(diǎn)抬高至山體半坡高程180m左右出現(xiàn),導(dǎo)致隧洞左側(cè)臨近太北公路側(cè)的山體邊坡滑塌。2008年打開(kāi)施工支洞,發(fā)現(xiàn)下平洞襯砌普遍存在開(kāi)裂現(xiàn)象,當(dāng)年即對(duì)裂縫進(jìn)行貼橡皮處理,但滲漏問(wèn)題沒(méi)有得到有效解決;2014年底再次打開(kāi)施工支洞,發(fā)現(xiàn)下平洞襯砌修復(fù)的橡皮部分又被拉裂或拉斷,存在滴水、漏水現(xiàn)象,見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 洞線上方臨公路側(cè)山體邊坡滑塌 圖2 襯砌開(kāi)裂修補(bǔ)后橡皮拉裂漏水
隧洞下平段洞線走向SE60°,基本沿廠房后山脊南側(cè),沿線地面高程104m(廠房)-249m(調(diào)壓井),下平洞圍巖為二云二長(zhǎng)片麻巖,新鮮巖石呈肉紅色,花崗變晶結(jié)構(gòu),似片麻狀構(gòu)造,層塊狀。
對(duì)下平洞段圍巖進(jìn)行劃分,樁號(hào)7+153.25-7+563.25段為Ⅱ類圍巖,樁號(hào)7+563.25-7+607.25段為Ⅲ類圍巖,樁號(hào)7+607.25-7+643.25段為Ⅳ類圍巖。受F1斷層切割,樁號(hào)7+563.25-7+643.25段圍巖破碎。
隧洞出口處緊鄰太北公路的邊坡表層被全風(fēng)化巖體覆蓋,全風(fēng)化巖體厚度1-2m左右,主要為夾雜較多碎、塊石的砂壤土,結(jié)構(gòu)松散。由于隧洞下平洞襯砌出現(xiàn)拉裂縫,后貼橡皮又被拉裂,發(fā)電時(shí)洞內(nèi)水體自破裂處沿?cái)鄬悠扑閹аa(bǔ)給山體,隧洞出口處山體地下水常年偏高,致使全風(fēng)化層呈飽和狀態(tài)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察,該處山體邊坡NW40°/NE∠60°的裂隙順坡向傾向太北公路,全風(fēng)化松散體在130m左右高程沿裂隙面滑塌,并帶動(dòng)一些強(qiáng)風(fēng)化巖體崩落。
根據(jù)2015年5月地質(zhì)單位進(jìn)洞地質(zhì)測(cè)繪資料,樁號(hào)7+337-7+463.25環(huán)向裂縫密布,7+613.25-7+643.25為縱向、環(huán)向裂縫均有分布,7+463.25-7+513.25僅有縱向裂縫。較大裂縫均已做貼橡皮修復(fù),其中7+613.25-7+643.25橡皮已拉斷,晴好天氣線狀滴水,暴雨時(shí)期裂縫涌水,呈瀑布狀;其余段橡皮未破損,但拱頂少量滴水或固定螺栓處掛水珠,橡皮鼓包,見(jiàn)圖3。
圖3 下平洞縱向布置及地質(zhì)測(cè)繪圖
下平洞底高程100m,洞頂山體高程210-140m,覆蓋層厚度110-40m;內(nèi)水壓力按發(fā)電+水錘工況,洞末端最大為1.84Mpa。
查《隧洞竣工圖》,鋼筋混凝土襯砌段洞徑2.0m,襯砌厚度0.35m,混凝土標(biāo)號(hào)C20,其中7+337-7+563.25實(shí)際配置單層橫向受力鋼筋φ16@200,7+563.25-7+643.25實(shí)際配置雙層橫向受力鋼筋φ22@167。
根據(jù)規(guī)范,襯砌混凝土限裂寬度0.2mm。經(jīng)復(fù)核,下平洞Ⅱ類圍巖段單層配筋強(qiáng)度滿足要求,但裂縫寬度偏大;斷層及影響帶實(shí)際配置雙層配筋強(qiáng)度、裂縫寬度均不滿足要求??梢?jiàn),襯砌開(kāi)裂主要原因是配筋偏少,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不滿足要求。當(dāng)然,若頂拱回填灌漿不密實(shí),襯砌的受力和變形更加不利。
表1 鋼筋混凝土襯砌內(nèi)力復(fù)核表
下平洞襯砌混凝土外觀質(zhì)量較好,強(qiáng)度及厚度滿足原設(shè)計(jì)要求,但檢查發(fā)現(xiàn)回填灌漿質(zhì)量較差,除樁號(hào)7+503.25處以外,多數(shù)為不合格,尤其是頂拱處。為提高圍巖的承載能力,加強(qiáng)襯砌與圍巖的緊密結(jié)合,對(duì)下平洞樁號(hào)7+337-7+643.25段洞頂進(jìn)行回填灌漿,洞周?chē)鷰r進(jìn)行固結(jié)灌漿,總長(zhǎng)306.25m。
隧洞灌漿工程施工結(jié)束后,對(duì)該段洞壁進(jìn)行清理,拆除現(xiàn)狀裂縫修補(bǔ)橡皮,改用環(huán)氧樹(shù)脂灌漿+環(huán)氧砂漿修補(bǔ)。
對(duì)于7+563.85-7+643.25段襯砌結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,考慮以下4種加固方案進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表2。經(jīng)比較,推薦采用碳纖維布加固方案。
表2 7+563.25-7+643.25段襯砌結(jié)構(gòu)加固方案表
碳纖維布加固范圍為下平洞樁號(hào)7+563.25-7+643.25,總長(zhǎng)度80m。其中樁號(hào)7+607.25-7+643.25段36m為雙層布加固,其余段44m為單層布加固。
碳纖維布型號(hào)為Ⅰ-300,布厚0.167mm,要求抗拉強(qiáng)度≥3400MPa,彈性模量≥240GPa,伸長(zhǎng)率≥1.7%。
放空洞內(nèi)積水,鑿除襯砌表面剝落、疏松蜂窩、腐蝕混凝土,清洗干凈;較大面積劣質(zhì)層清除后用環(huán)氧砂漿修復(fù)。對(duì)裂縫拆除黏貼的橡皮,改用環(huán)氧樹(shù)脂灌漿+環(huán)氧砂漿修補(bǔ)。待修復(fù)部位完全干燥,用角磨機(jī)打磨整個(gè)洞壁表面,再用清水洗凈、晾干[1]。
按照供應(yīng)商提供的工藝規(guī)定配制底膠,用滾筒刷或毛刷將底膠均勻涂抹于洗凈、干燥的混凝土襯砌表面。底層膠固化后(指觸干燥,一般≥2h),進(jìn)行下道工序。
對(duì)混凝土表面凹陷部位用找平材料填補(bǔ)平整,轉(zhuǎn)角處應(yīng)用找平材料修復(fù)為光滑的圓弧。找平膠固化后,進(jìn)行下道工序。
配制黏貼膠,用滾筒刷均勻涂抹于所要黏貼部位,在拐角和搭接處適當(dāng)多涂。
用光滑的滾筒順碳纖堆方向多次滾壓,擠除氣泡,使黏貼膠充分浸透碳纖維布,滾壓時(shí)不得損傷碳纖維布。雙層黏貼重復(fù)上述步驟,待纖維表面指觸干燥后立即黏貼上層碳纖維布[2]。
在最外一層碳纖維布的外表面均勻涂抹一層黏貼膠。
碳纖維布材料與洞內(nèi)施工場(chǎng)景
吳俊水庫(kù)發(fā)電引水隧洞下平洞加固工程于2015年11月開(kāi)工,2016年3月完工,工期為130天。自2016年加固后至今,下平洞運(yùn)行正常,出口山坡未發(fā)現(xiàn)漏水點(diǎn)和滑塌現(xiàn)象??傊竟こ滩捎锰祭w維布做為主要措施加固隧洞襯砌,效果令人滿意。