魏 博
(遼寧省水資源管理集團,沈陽 110003)
大壩混凝土屬大體積混凝土,施工過程中容易出現(xiàn)混凝土和易性差導致的泵送損失、堵管以及溫度裂縫等質(zhì)量問題,很多原因和混凝土本身密不可分,即配合比的合理性,施工工藝的規(guī)范性等,當生產(chǎn)方或者施工方降低質(zhì)量要求時,即容易出現(xiàn)問題,同時由于原材料配合比選取不恰當,會導致混凝土內(nèi)部溫度>100℃,導致溫度裂縫形成,嚴重影響混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu),形成質(zhì)量安全隱患。
大體積大流態(tài)混凝土在施工過程中要求混凝土具有良好的流動性,針對復雜密集鋼筋結(jié)構(gòu)仍能順利通過,不堆積。引入優(yōu)質(zhì)的粉煤灰、礦粉以及硅灰,優(yōu)化混凝土配合比、優(yōu)化礦物摻合料取代率,針對工程存在的流動性差、溫度裂縫等問題,通過測試流動度、倒筒時間以及放熱值等關(guān)鍵指標,開展大體積大流態(tài)混凝土基本性能研究[1]。
某大壩為混凝土重力壩,壩頂長度為501.8m,壩高最高為66.4m,相應的擋水位為59.0m,按大壩尺寸算,該工程混凝土為大體積混凝土,但在該工程澆筑過程中,由于壩體鋼筋結(jié)構(gòu)密集復雜,異形腔較多,混凝土流動性無法滿足順利通過鋼筋的要求,導致局部堆積,通過輔助振搗仍不能完全填充結(jié)構(gòu),導致拆模后表面出現(xiàn)蜂窩麻面、顏色不一致等問題;另外,大體積混凝土局部溫升過高,導致局部出現(xiàn)由于溫差導致的溫度裂縫。
試驗水泥為P·O42.5級水泥,測試標準稠度需水量28.2%,3d抗壓強度28.3MPa,28d抗壓強度53.1MPa;試驗粉煤灰為I級粉煤灰,細度7.2%,燒失量1.7%,需水量比94%;試驗礦渣比表面積412m2/kg,7d活性指數(shù)88%,28d活性指數(shù)104%;試驗硅灰需水量比123%,7d活性指數(shù)達105%;試驗中粗河砂,細度模數(shù)2.6,含泥量2.5%,碎石5-25mm連續(xù)級配,含泥量0.5%;外加劑為聚羧酸高效外加劑,固含量18.2%,減水率21%;水為飲用水。
大流態(tài)混凝土要求混凝土具有良好的間隙通過率,優(yōu)異的黏聚性,混凝土不分層、不離析、不泌水,針對現(xiàn)有問題,優(yōu)化礦物摻合料搭配比例,降低黏度,提升混凝土整體和易性,施工過程無泵送損失[2]。粉料總用量為540kg/m3,粉煤灰取代范圍0-20%,硅灰取代范圍0-6.1%,礦粉取代范圍0-30%,通過調(diào)整聚羧酸減水劑不同組分的搭配比例,達到調(diào)整混凝土和易性的目的?;炷僚浜媳龋姳?。
表1 混凝土配合比 kg/m3
針對項目施工過程中出現(xiàn)的泵送損失、間隙通過率差以及溫度裂縫等質(zhì)量問題,研究礦物摻合料中粉煤灰、硅灰、礦渣取代率對于混凝土流動度、倒筒時間等和易性關(guān)鍵指標的影響,混凝土性能測試,見表2。不同因素對大流態(tài)混凝土流動度的影響,見圖1。
圖1 不同因素對大流態(tài)混凝土流動度的影響
表2 混凝土性能測試
研究結(jié)果表明,隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土擴展度呈現(xiàn)先增加后基本不變的趨勢,表明粉煤灰超過最佳值,滾珠效應改善不明顯;隨著硅灰摻量的增加,混凝土擴展度呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢,但單一使用硅灰改善效果并不顯著;隨著礦渣摻量的增加,混凝土擴展度并未有顯著改善,表明礦渣摻入并未對和易性有貢獻。當粉煤灰摻量為15%時,當硅灰摻量為4.1%時,混凝土整體黏度下降明顯,倒筒時間明顯降低,為3.9s[3]。
研究礦物摻合料中不同取代率對于混凝土不同齡期抗壓強度的影響,混凝土抗壓強度,見表3?;炷敛煌g期抗壓強度,見圖2。
圖2 混凝土不同齡期抗壓強度
表3 混凝土抗壓強度
續(xù)表3 混凝土抗壓強度
研究結(jié)果表明,礦物摻合料中硅灰提供早期強度,礦渣提供中期強度,粉煤灰提供后期強度,主要因為三種礦物摻合料水化時間不同,形成互補。隨著硅灰摻量增加,混凝土早期強度呈現(xiàn)增加趨勢;隨著粉煤灰摻量增加,混凝土60d抗壓強度呈現(xiàn)先增加后不變的趨勢,當摻量超過15%時,長齡期強度增長幅度不大;隨著礦渣摻量增加,混凝土中期強度呈現(xiàn)先增加后基本不變的趨勢;當摻量超過30%時,中齡期強度增長幅度不大[4]。
研究模擬混凝土內(nèi)部水化溫升變化規(guī)律,提供理論依據(jù),避免由于局部溫升過高導致的裂縫出現(xiàn)。通過線性擬合方法,確定體系水化放熱總量。水化放熱量Qmax計算結(jié)果,見圖3。
圖3 水化放熱量Qmax計算結(jié)果
摻入礦渣體系的水化反是復雜反應的過程,反應受到多種因素控制。研究結(jié)果表明,礦渣摻量不斷增加增加,整體水化放熱速率保持逐漸降低的態(tài)勢。由水化放熱速率測試結(jié)果知,測試樣品水化放熱的第2、3放熱峰,伴著摻量的降低,放熱峰值也隨之降低。從結(jié)果發(fā)現(xiàn),整個體系誘導期放熱速率并未出現(xiàn)顯著變化。隨著礦渣不斷取代水泥,而礦渣發(fā)生二次水化反應時間明顯滯后,體系水化勻速進行,水化放熱平穩(wěn),規(guī)避內(nèi)部溫升急劇升高的問題,反饋到實體結(jié)構(gòu),即實體表面平整,無溫升導致的溫度裂縫出現(xiàn)[5]。
1)粉煤灰、硅灰的引入,顯著改善了混凝土和易性,流動度呈現(xiàn)先增加后不變的趨勢,黏度呈現(xiàn)先下降后不變的趨勢。由于粉煤灰持續(xù)進行二次水化,因此可提供長齡期60d及以上抗壓強度,當粉煤灰摻量15%、硅灰摻量4.1%時,混凝土流動性、黏度及長期強度基本達到最優(yōu)值。
2)由于礦渣28d活性指數(shù)>100%,因此,礦渣的引入顯著改善混凝土中期抗壓強度,當?shù)V渣摻量達到20%時,混凝土28d抗壓強度達到最優(yōu)值。
3)通過對混凝土粉料體系開展水化熱模擬實驗,測定不同礦物摻合料搭配比例的水化放熱速率,優(yōu)化配合比中礦物摻合料比例,降低水化放熱速率,降低最大水化放熱量,減少內(nèi)部急劇放熱,進一步避免溫度裂縫的出現(xiàn)。優(yōu)選后確定礦物摻合料最佳搭配比例為:粉煤灰摻量15%、硅灰摻量4.1%、礦渣摻量20%。