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        基于PLC的薄膜自動(dòng)包裝機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2021-06-15 03:19:15張耀文吳雅思
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化設(shè)計(jì)

        張耀文 吳雅思

        摘? 要:目前市場(chǎng)上自動(dòng)包裝機(jī)主要應(yīng)用于規(guī)則形狀物品的包裝,對(duì)于特殊形狀物品的包裝沒(méi)有通用的設(shè)備,需要定制且不成熟。以小型日化用品行業(yè)為例,目前塑料軟裝日化用品的薄膜包裝套袋設(shè)備仍不成熟,存在效率低下,故障率高等問(wèn)題。本文介紹的薄膜自動(dòng)包裝機(jī)通過(guò)采用三菱Q系列Q01UCPU主控制器與QD75P4定位模塊、人機(jī)界面系統(tǒng)等,對(duì)目前市場(chǎng)上的包裝機(jī)設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),采取雙工工作模式,能實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位、夾取、傳送和套袋等,套裝速度更快、穩(wěn)定性更高。優(yōu)化后的人機(jī)界面系統(tǒng),更加靈活、高效??蓪?shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)定、模式切換、運(yùn)行監(jiān)控和故障報(bào)警提示等功能。特別增加了手動(dòng)模式界面,使得操作人員可單步操作每一個(gè)功能,更能充分了解每一道工序。

        關(guān)鍵詞:自動(dòng)包裝機(jī)? PLC? 人機(jī)界面系統(tǒng)? 優(yōu)化設(shè)計(jì)

        中圖分類號(hào):TP273? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2021)01(a)-0027-04

        Abstract: At present, the automatic packaging machine is mainly used in the packaging of regular shaped articles. There is no general equipment for the packaging of special shape goods, which needs to be customized and immature. Taking the small-scale daily chemical products industry as an example, the film packaging bagging equipment of plastic soft packaging daily chemical products is still immature, with low efficiency and high failure rate. The automatic film packaging machine introduced in this paper adopts Mitsubishi q series q01ucpu main controller, qd75p4 positioning module and man-machine interface system to optimize and improve the packaging machine equipment on the market at present. Adopting duplex working mode, it can realize the precise positioning, clamping, transmission and bagging of products, and the packaging speed is faster and the stability is higher. The optimized man-machine interface system is more flexible and efficient. It can realize the functions of parameter setting, mode switching, operation monitoring and fault alarm. The manual mode interface is specially added, so that the operator can operate each function step by step, and can fully understand each process.

        Key Words: Automatic packaging machine; PLC; Man machine interface system; Optimal design

        1? 自動(dòng)包裝機(jī)市場(chǎng)分析

        隨著工業(yè)4.0時(shí)代的到來(lái),許多企業(yè)引進(jìn)了自動(dòng)化生產(chǎn)線,通過(guò)自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)不僅提高產(chǎn)品生產(chǎn)率,縮短生產(chǎn)周期,提高產(chǎn)品質(zhì)量,改善勞動(dòng)條件,更直接提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        目前市場(chǎng)上自動(dòng)包裝機(jī)主要應(yīng)用于規(guī)則形狀物品的包裝,對(duì)于特殊形狀的物品的包裝則沒(méi)有成熟的通用包裝設(shè)備,需要單獨(dú)定制。以小型的日化用品行業(yè)為例,目前塑料軟裝化妝品的薄膜包裝套袋設(shè)備仍不成熟,存在效率低下,故障率高等問(wèn)題,具體包括如下方面。

        1.1 定位偏差、無(wú)法精準(zhǔn)抓取

        如果產(chǎn)品在輸送帶上放置不規(guī)范、沒(méi)有在恰當(dāng)?shù)姆胖命c(diǎn),通過(guò)傳送帶被輸送到包裝機(jī)的抓取區(qū)域后,會(huì)產(chǎn)生位置的偏移,即產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)在包裝機(jī)機(jī)械手的抓取點(diǎn)之外,出現(xiàn)抓取不到或者抓滑的情況。

        1.2 觸摸屏人機(jī)界面系統(tǒng)功能單一

        觸摸屏系統(tǒng)設(shè)計(jì)的功能極少,只有簡(jiǎn)單的啟動(dòng)、停止、復(fù)位的主畫面以及各部分的相應(yīng)畫面,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,由于人 機(jī)界面系統(tǒng)和運(yùn)行設(shè)備關(guān)聯(lián)的點(diǎn)過(guò)少,無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)直觀地排查故障點(diǎn)。

        1.3 設(shè)備工作效率低下

        目前小型日化用品的薄膜自動(dòng)包裝機(jī)主要是單工模式。即只有一個(gè)包裝工位,只有等一個(gè)產(chǎn)品套袋包裝完成后,才能對(duì)下一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行套袋包裝,效率低下。

        2? 薄膜自動(dòng)包裝機(jī)的優(yōu)化方案

        2.1 優(yōu)化薄膜包裝機(jī)的設(shè)備組成

        使用三菱Q系列PLC。三菱Q系列PLC采用了模塊化的結(jié)構(gòu)形式,可以自由選擇輸入模塊、輸出模塊、電源類型、CPU類型等,選擇Q系列 PLC作為主控制器,保證設(shè)備的可行性和高效性。

        2.2 改進(jìn)薄膜包裝機(jī)的觸摸屏系統(tǒng)

        觸摸屏在整個(gè)系統(tǒng)中起到控制、調(diào)試、監(jiān)控等的作用,要將設(shè)備上能夠關(guān)聯(lián) 的點(diǎn)都盡量與觸摸屏進(jìn)行關(guān)聯(lián)設(shè)置,便于之后系統(tǒng)出錯(cuò)或是程序出錯(cuò)時(shí)查找問(wèn)題。

        2.3 增加產(chǎn)品抓取定位模塊

        三菱Q系列PLC自帶一款定位模塊 QD75P4,且可以組態(tài)在Q系列PLC上,使用這個(gè)定位模塊,可以提高薄膜自動(dòng)包裝機(jī)對(duì)抓取產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位,提高抓取的精度和成功率,避免抓不到產(chǎn)品或者抓滑的情況。

        3? 薄膜自動(dòng)包裝機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        3.1 優(yōu)化工作流程

        薄膜自動(dòng)包裝機(jī)設(shè)備的整體效果圖,如圖1所示。主要由送料皮帶線機(jī)構(gòu)、三軸機(jī)械手機(jī)構(gòu)、取袋機(jī)械手機(jī)構(gòu)、放袋機(jī)構(gòu)、撐袋機(jī)構(gòu)、推瓶機(jī)構(gòu)、夾瓶熱縮機(jī)械手機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)等部分構(gòu)成。設(shè)備有機(jī)地將PLC、觸摸屏、傳感器、伺服與步進(jìn)電機(jī)、電磁閥、氣缸等部件智能的組合在一起。本改進(jìn)系統(tǒng)以三菱Q01UCPU作為主控制器,應(yīng)用光電和光纖等眾多傳感器采集現(xiàn)場(chǎng)信號(hào),在氣動(dòng)電磁閥的配合下,按照工藝要求,由兩個(gè)定位模塊QD75P4協(xié)調(diào)驅(qū)動(dòng)器控制信息驅(qū)動(dòng)電機(jī),帶動(dòng)機(jī)械手完成對(duì)產(chǎn)品的準(zhǔn)確定位、夾取、傳送和套袋等動(dòng)作。

        優(yōu)化后的動(dòng)作流程包含如下幾個(gè)階段:送料皮帶線機(jī)構(gòu)將灌裝好的日化用品輸送至指定位置并定位、矯正;三軸機(jī)械手機(jī)構(gòu)夾取化妝品等待;取袋機(jī)械手機(jī)構(gòu)從放袋機(jī)構(gòu)吸取薄膜至撐袋機(jī)構(gòu)完成左右撐開(kāi);推瓶機(jī)構(gòu)推化妝品套入薄膜;夾瓶熱縮機(jī)械手完成定型(為后續(xù)熱縮作準(zhǔn)備)。

        優(yōu)化后的流程如圖2所示,即將取袋機(jī)械手取袋、撐開(kāi)和夾取化妝品同時(shí)進(jìn)行,摒棄了以前先夾取化妝品,等待取袋機(jī)械手夾取薄膜直至撐開(kāi)的過(guò)程。且優(yōu)化后的化妝品套袋工作采取的是雙工模式。即有兩個(gè)包裝工位交替工作,一個(gè)工位在為化妝品套袋工作時(shí),另外一個(gè)工位便開(kāi)始取袋、撐開(kāi)并等待下一個(gè)待包裝的化妝品,大大提高了生產(chǎn)效率。

        3.2 優(yōu)化設(shè)備構(gòu)成

        優(yōu)化采取Q系列PLC主控制器 Q01UCPU,采用了模塊化的結(jié)構(gòu)形式,產(chǎn)品的組成與規(guī)模靈活可變,根據(jù)需要進(jìn)行靈活搭配。最大輸入輸出點(diǎn)數(shù)達(dá)到 4096點(diǎn),最大程序存儲(chǔ)器容量可達(dá)252K步。

        Q系列 PLC的基本組成包括電源模塊、CPU模塊、基板、I/O模塊等。通過(guò)擴(kuò)展基板與 I/O模塊可以增加 I/O點(diǎn)數(shù),通過(guò)擴(kuò)展儲(chǔ)存器卡可增加程序儲(chǔ)存器容量,通過(guò)各種特殊功能模塊可提高PLC的性能,擴(kuò)大PLC的應(yīng)用范圍。

        3.2.1 電源

        三菱Q61P-A1是三菱Q系列PLC的電源模塊。Q61P-A1 輸入電壓范圍:AC100~120V,輸出電壓:DC5V。

        3.2.2 CPU

        Q01UCPU模塊為獨(dú)立的CPU模塊,內(nèi)置串行RS-232通訊接口和USB接口,能與使用MC通訊協(xié)議的外部設(shè)備進(jìn)行通訊,特殊設(shè)計(jì)的過(guò)程控制模塊與高分辨率的模擬量輸入/輸出模塊的配合,可以滿足各類過(guò)程控制的需要。

        3.2.3 輸入輸出模塊

        QX42和QX41是Q系列輸入模塊,是可配用Q系列CPU模塊的總線輸入模塊,DC輸入模塊的響應(yīng)時(shí)間可改變,且可支持在線更換。QY42P是Q系列輸出模塊,64點(diǎn),帶短路保護(hù)。

        3.2.4 定位模塊

        QD75系列定位模塊有1軸,2軸,4軸模塊,可用于開(kāi)集電極系統(tǒng)脈沖輸出,每個(gè)模塊需要單個(gè)插槽并占用32個(gè)專用I/O通道。本設(shè)備使用QD75P4定位模塊,能控制4個(gè)軸,開(kāi)集電極脈沖輸出。

        3.3 增加使用Q75P4定位模塊

        改進(jìn)后的設(shè)備采用QD75P4定位模塊實(shí)現(xiàn)三軸機(jī)械手聯(lián)動(dòng)作業(yè),精準(zhǔn)抓取。三軸機(jī)械手機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品的準(zhǔn)確夾取,為推瓶套袋作準(zhǔn)備。該部分主要由伺服電機(jī)(配驅(qū)動(dòng))、步進(jìn)電機(jī)(配驅(qū)動(dòng))、同步帶線性模組、感應(yīng)開(kāi)關(guān)和機(jī)械手夾具等組成。運(yùn)行時(shí),由QD75P4定位模塊向驅(qū)動(dòng)器發(fā)出控制命令(包括定位速度、取料和放料位置),接著Y軸伺服電機(jī)和X軸的步進(jìn)電機(jī)負(fù)責(zé)各自的同步帶線性模組傳動(dòng)運(yùn)行,Z軸機(jī)械手對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)確夾取,感應(yīng)開(kāi)關(guān)對(duì)位置點(diǎn)進(jìn)行精確感知,實(shí)時(shí)調(diào)整直線位移,預(yù)防誤動(dòng)作。

        3.4 人機(jī)界面系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        觸摸屏又叫操作終端,是目前工業(yè)控制領(lǐng)域用得較多的一種人機(jī)交互設(shè)備。使用觸摸屏,除了給操作人員帶來(lái)方便外還可以使機(jī)器配線簡(jiǎn)單化,同時(shí)也能減少PLC控制所需的I/O點(diǎn)數(shù),降低成本。

        改進(jìn)后的薄膜自動(dòng)包裝機(jī),其觸摸屏可實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)定、模式切換、運(yùn)行監(jiān)控和故障報(bào)警提示等功能,可在不同功能的畫面間相互切換,了解生產(chǎn)過(guò)程,同時(shí),特別增加了手動(dòng)模式界面,操作人員可單步操作每一個(gè)功能,在設(shè)備遇到故障或者需要調(diào)試時(shí),更加方便工作使用。以下是對(duì)其中幾個(gè)重要功能的介紹。

        3.4.1 主界面

        打開(kāi)電源開(kāi)關(guān)后,進(jìn)入觸摸屏人機(jī)主畫面??梢愿鶕?jù)實(shí)際情況,選擇進(jìn)入手動(dòng)模式、自動(dòng)模式、參數(shù)設(shè)定、報(bào)警畫面、I/O監(jiān)控和備用6項(xiàng)功能界面之一。

        3.4.2 參數(shù)設(shè)定界面

        選擇“參數(shù)設(shè)定”按鍵,可以進(jìn)行工位1和工位2的作業(yè)相關(guān)參數(shù)的設(shè)定。這里包括X軸位置、Y軸位置、Z軸位置、取料位置、放料位置、定位速度和JOG速度等多項(xiàng)參數(shù),其中“位置”類參數(shù)在調(diào)試過(guò)程中需要設(shè)定正確,才能保證機(jī)械手對(duì)產(chǎn)品的精準(zhǔn)抓取。參數(shù)“定位速度”指定自動(dòng)模式運(yùn)行速度;參數(shù)“JOG速度”指定手動(dòng)模式運(yùn)行速度。

        3.4.3 手動(dòng)模式界面

        工位1手動(dòng)操作界面,可以單步實(shí)現(xiàn)功能操作,便于運(yùn)行前的調(diào)試和故障糾正。手動(dòng)操作過(guò)程如下:

        1.修正前進(jìn)→2.X軸取料位→3.Y軸取料位→4.Z軸取料位→5.夾緊進(jìn)位→6.修正原位→7.Z軸原位→? 8.X軸放料位→9.吸袋步進(jìn)取料位→10.真空嘴1→11.真空嘴2→12.吸袋氣缸原位→13.放袋氣缸1進(jìn)位→14.吸袋步進(jìn)放料位→15.真空嘴3→16.真空嘴4→17.吸袋步進(jìn)放帶位→18.插入氣缸1進(jìn)位→19.真空嘴1→20.真空嘴2→21.真空嘴3→22.真空嘴4→23.插入步進(jìn)前進(jìn)1→? 24.吸袋氣缸原位→25.放袋氣缸1原位→26.回轉(zhuǎn)氣缸1進(jìn)位→27.Y軸位置二→28.插入氣缸2原位→29.插入后退1→30.1#氣缸前進(jìn)→31.插入步進(jìn)前進(jìn)2→32.Y軸位置三→? 33.夾緊原位→34.推瓶進(jìn)位→35.Y軸原位。

        3.4.4 自動(dòng)模式界面

        進(jìn)入自動(dòng)模式界面后,操作擋位按鍵,在手動(dòng)擋位下進(jìn)行原點(diǎn)復(fù)位操作,待原點(diǎn)位置指示燈點(diǎn)亮后,切換到自動(dòng)擋位,這是可以進(jìn)行單工位或雙工位運(yùn)行作業(yè)。同時(shí)顯示生產(chǎn)計(jì)數(shù)和生產(chǎn)節(jié)拍等情況。如果在運(yùn)行中出現(xiàn)異常情況,異常報(bào)警燈會(huì)閃爍報(bào)警,并顯示報(bào)警情況說(shuō)明。

        3.4.5 報(bào)警界面

        當(dāng)作業(yè)出現(xiàn)異常報(bào)警后,設(shè)備停止工作,可以選擇“報(bào)警畫面”按鍵,查看報(bào)警詳細(xì)情況。操作人員根據(jù)具體情況,快速方便地處理報(bào)警狀況。處理完畢后,可通過(guò)“異常復(fù)位”按鍵,繼續(xù)下面的工序,無(wú)須進(jìn)行原點(diǎn)復(fù)位操作。

        4? 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)試驗(yàn),優(yōu)化后的薄膜自動(dòng)包裝機(jī)通過(guò)參數(shù)設(shè)定畫面,可以設(shè)定機(jī)械手的位置信息,讓抓取更加準(zhǔn)確,抓取產(chǎn)品的成功率幾乎達(dá)到了 100%,出現(xiàn)抓歪、抓不到的情況非常少。在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),通過(guò)報(bào)警畫面可以很直觀地排查系統(tǒng)的故障點(diǎn),并通過(guò)手動(dòng)模式可以單獨(dú)調(diào)整各個(gè)模塊的狀態(tài)。Q01UCPUPLC作為主控制器,讓整個(gè)系統(tǒng)更加穩(wěn)定,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)的概率大大降低。預(yù)置多工位設(shè)計(jì)空間,可實(shí)現(xiàn)雙工位交替作業(yè),大大提高了生產(chǎn)效率。改造后的薄膜自動(dòng)包裝機(jī)具有很強(qiáng)的創(chuàng)新性和推廣性,能成熟地應(yīng)用于中高檔類日化類用品的薄膜包裝,增強(qiáng)商品的美感和檔次,增強(qiáng)商品的競(jìng)爭(zhēng)力。

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