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        A/RPIR+磁混凝工藝調(diào)試及能耗分析

        2021-06-15 13:05:56吳明明徐海飛徐少飛
        凈水技術(shù) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:排泥混凝處理廠

        吳明明,熊 珍,徐海飛,李 進(jìn),徐少飛,劉 暢

        (中建三局綠色產(chǎn)業(yè)投資有限公司,湖北武漢 430000)

        截至2020年,全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理總量為22 886萬(wàn)t/d,污水處理率達(dá)到95%,其中達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的占比為60%[1]。在國(guó)家保護(hù)綠水青山的要求下,各地污水排放標(biāo)準(zhǔn)不斷上升,提標(biāo)改造需求巨大。但因城市發(fā)展,部分污水處理廠逐漸處于城市中心地段,可用土地短缺;同時(shí),傳統(tǒng)提標(biāo)工藝造成運(yùn)營(yíng)成本大幅增加,增加了政府和企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

        A/RPIR技術(shù)是在原有活性污泥法的基礎(chǔ)上,通過(guò)反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加導(dǎo)流模塊,人為創(chuàng)造污泥自動(dòng)回流環(huán)境,在不需要利用動(dòng)力進(jìn)行污泥回流的情況下形成等同MBR膜的微生物截留,使得反應(yīng)器始終可以保持較高的活性污泥濃度。A/RPIR裝備在高效去除COD的同時(shí)可去除氨氮、TN及TP,實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化和脫氮除磷,在功能上可以與膜生物反應(yīng)器相媲美[2]?!癆/RPIR+磁混凝”組合工藝以其突出的低成本、高效率、簡(jiǎn)管理、優(yōu)出水、少占地等特點(diǎn),在工業(yè)廢水和市政生活污水的處理中顯現(xiàn)出突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝方案比選,與常規(guī)活性污泥工藝相比,采用該組合工藝在土建上,可以節(jié)省費(fèi)用40%以上,占地節(jié)省約48%;在運(yùn)行上,可以節(jié)省動(dòng)力消耗30%?!癆/RPIR+磁混凝”組合工藝作為新型組合技術(shù),在全國(guó)已得到成功應(yīng)用,日處理規(guī)模近100萬(wàn)m3,但該組合工藝的參數(shù)控制目前尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),易出現(xiàn)各模塊溶解氧控制不均、缺氧區(qū)溶氧高影響脫氮、磁混凝跑泥等問(wèn)題,對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理人員造成困擾,影響了推廣使用。本文對(duì)“A/RPIR+磁混凝”組合工藝的工藝調(diào)試目標(biāo)、工藝參數(shù)控制、調(diào)試效果、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)與建議進(jìn)行分析,為類(lèi)似工藝的調(diào)試運(yùn)行提供參考,以促進(jìn)該工藝的推廣應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

        1 工程概況

        1.1 背景

        該項(xiàng)目為武漢市某新建污水處理廠,設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)t/d。為了節(jié)省占地,采用“A/RPIR+磁混凝”工藝,其中A/RPIR池集生化反應(yīng)與沉淀于一體,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí) A標(biāo)準(zhǔn)。

        1.2 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

        污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)在調(diào)研當(dāng)?shù)厮畯S的基礎(chǔ)上設(shè)定,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),具體指標(biāo)如表1所示。

        表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Water Quality of Design Influent and Effluent

        1.3 設(shè)計(jì)工藝流程

        污水經(jīng)提升后進(jìn)入細(xì)格柵和旋流沉砂池,旋流沉砂池的出水自流進(jìn)入生化池。經(jīng)A/RPIR工藝生化處理后的出水添加PAC、磁粉藥劑后,進(jìn)入磁混凝池進(jìn)行混凝沉淀,磁混凝池出水進(jìn)入紫外消毒池進(jìn)行消毒,再流經(jīng)巴氏計(jì)量槽計(jì)量后進(jìn)行排放。產(chǎn)生的剩余污泥排放至污泥濃縮池,經(jīng)污泥濃縮和脫水(含水率為80%)后,委托外運(yùn)處置。具體的工藝流程如圖1所示。

        圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of the Process

        2 工藝調(diào)試目標(biāo)和方法

        2.1 調(diào)試目標(biāo)

        工藝調(diào)試的目標(biāo)有以下幾點(diǎn)。

        (1)通過(guò)調(diào)試檢驗(yàn)土建、設(shè)備和安裝工程的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、建設(shè)存在的問(wèn)題并及時(shí)整改。

        (2)通過(guò)工藝調(diào)試,確保污水處理能夠連續(xù)達(dá)標(biāo)排放,并在達(dá)到處理效果的基礎(chǔ)上,找出運(yùn)行的最佳工藝參數(shù)。

        (3)將調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的所有問(wèn)題匯總,編制工藝運(yùn)行、設(shè)施情況、運(yùn)行管理等方面的調(diào)試總結(jié)。

        2.2 工藝調(diào)試方法

        工藝調(diào)試包括污泥接種、生化系統(tǒng)啟動(dòng)、化驗(yàn)檢測(cè)、工藝參數(shù)控制等內(nèi)容。

        (1)污泥接種:用干污泥接種,投加曝氣池體積5%左右的干污泥,并加入適量葡萄糖、尿素。

        (2)生化系統(tǒng)啟動(dòng):首先,控制進(jìn)水流量為設(shè)計(jì)負(fù)荷的20%~30%,維持A/RPIR池內(nèi)出水端廢水DO在3~4 mg/L;其次,A/RPIR池持續(xù)悶曝72 h,悶曝過(guò)程中,控制DO在4 mg/L左右,SV30在20%左右,控制回流比在50%左右;最后,逐步增加進(jìn)水負(fù)荷,每次增加量為設(shè)計(jì)負(fù)荷的10%~20%,達(dá)到處理效果后再繼續(xù)增加,直至達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷[3]。

        (3)化驗(yàn)檢測(cè):每天檢測(cè)氧化池內(nèi)pH、SV30、DO,并分析進(jìn)出水COD、鏡檢生物相變化情況[4]。

        (4)工藝參數(shù)控制:主要控制DO、回流比、污泥濃度及沉降比4個(gè)工藝參數(shù)。通過(guò)風(fēng)機(jī)頻率與開(kāi)啟臺(tái)數(shù)調(diào)節(jié),控制缺氧區(qū)DO<0.5 mg/L、好氧區(qū)DO為3~4 mg/L;通過(guò)調(diào)節(jié)硝化液回流泵開(kāi)啟臺(tái)數(shù),控制回流比在1.5;通過(guò)排泥量調(diào)節(jié),控制污泥濃度在4~5 g/L;當(dāng)污泥沉降性良好,SV30達(dá)到30%以上時(shí),開(kāi)始排泥[5-6]。

        3 工藝調(diào)試效果

        本項(xiàng)目2020年11月9日—11月30日試運(yùn)行期間,日均處理水量為86 652 m3/d,最高為10.47萬(wàn)m3/d,達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力的104.7%。2020年11月9日完成生化池投泥工作,2020年11月17日磁混沉淀池投加磁粉完成,2020年11月22日紫外消毒安裝調(diào)試完成,2020年11月23日全部出水指標(biāo)均滿(mǎn)足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),出水實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。檢測(cè)結(jié)果如表2所示。

        表2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)Tab.2 Actual Water Quality

        3.1 COD處理效果

        根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),CODCr進(jìn)水均值為107 mg/L,出水均值為12 mg/L,去除率達(dá)到88%,具體指標(biāo)變化趨勢(shì)如圖2所示。調(diào)試初期即達(dá)標(biāo),這是因?yàn)樯亟臃N污泥為附近污水處理廠生化性能良好的活性污泥;同時(shí),在正式進(jìn)水前對(duì)池內(nèi)污泥進(jìn)行悶曝,保持了污泥的活性。

        圖2 進(jìn)出水COD趨勢(shì)Fig.2 Trend of Influent and Effluent COD

        3.2 TP處理效果

        根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),進(jìn)水TP為1.72 mg/L,未投加磁粉前出水TP為1.16 mg/L,去除率為30%;11月17日開(kāi)始投加磁粉后出水TP為0.3 mg/L,生物除磷去除率為33%,去除率為82%(磁混凝設(shè)施去除率為74%)。11月24日出水TP超標(biāo)是由于磁混凝出水跑泥,經(jīng)過(guò)及時(shí)調(diào)整后達(dá)標(biāo)排放,具體指標(biāo)變化趨勢(shì)如圖3所示。生物除磷無(wú)法確保出水TP達(dá)標(biāo),需進(jìn)一步物化除磷。

        圖3 進(jìn)出水TP趨勢(shì)Fig.3 Trend of Influent and Effluent TP

        3.3 氨氮處理效果

        根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),氨氮進(jìn)水均值為17.6 mg/L,出水均值為0.83 mg/L,去除率達(dá)到93%;11月17日出水氨氮稍有超標(biāo),是因?yàn)檫M(jìn)水氨氮突然增高,工藝調(diào)整滯后,具體指標(biāo)變化趨勢(shì)如圖4所示。調(diào)試初期即達(dá)標(biāo),原因同3.1。

        圖4 進(jìn)出水氨氮趨勢(shì)Fig.4 Trend of Influent and Effluent Ammonia Nitrogen

        3.4 TN處理效果

        根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),TN進(jìn)水均值為24.5 mg/L,出水均值為11.2 mg/L,去除率為54%,具體指標(biāo)變化趨勢(shì)如圖5所示。由于該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)水C/N為2~3,無(wú)法發(fā)揮脫氮的最大能力,去除率不高。若進(jìn)水TN增高、TN去除率要求提高,可采取投加碳源、周期性曝氣避免缺氧池DO過(guò)高的方式提高去除率。

        圖5 進(jìn)出水TN趨勢(shì)Fig.5 Trend of Influent and Effluent TN

        4 能耗分析

        A/RPIR池利用曝氣提供的氣升動(dòng)力,完成污泥回流,不需要污泥回流泵。同時(shí),因巧妙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),傳氧效率提升明顯。設(shè)備數(shù)量的減少和傳氧效率的提升,降低了整個(gè)系統(tǒng)的用電負(fù)荷。與常規(guī)AAO工藝系統(tǒng)相比,可以節(jié)省動(dòng)力消耗約30%。試運(yùn)行期間生產(chǎn)用電統(tǒng)計(jì)如表3所示。

        表3 試運(yùn)行期間生產(chǎn)用電統(tǒng)計(jì)Tab.3 Electricity Consumption Statistics in Production during Trial Operation

        由表3可知,采用“A/RPIR+磁混凝”工藝的10萬(wàn)t/d污水廠噸水電耗為0.188 kW·h。相似體量的AAO工藝污水處理廠噸水電耗一般為0.25~0.3 kW·h,節(jié)能效果明顯,具體比對(duì)如表4所示。

        表4 A/RPIR工藝與AAO工藝污水處理廠能耗比對(duì)Tab.4 Comparison of Energy Consumption between A/RPIR Process and AAO Process

        5 調(diào)試經(jīng)驗(yàn)與建議

        5.1 模塊環(huán)流動(dòng)力與曝氣量的控制

        模塊環(huán)流動(dòng)力需要通過(guò)風(fēng)機(jī)曝氣來(lái)提供。當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)較好時(shí),風(fēng)機(jī)曝氣量減小,可能存在環(huán)流動(dòng)力不足,導(dǎo)致污泥在模塊內(nèi)沉積,最終造成模塊堵塞。若調(diào)大曝氣量,則導(dǎo)致回流至缺氧區(qū)的硝化液DO含量過(guò)高,影響脫氮效率。

        應(yīng)根據(jù)進(jìn)水水量來(lái)選擇開(kāi)啟RPIR池的組數(shù),采取措施調(diào)節(jié)硝化液回流泵流量,避免缺氧區(qū)溶解氧過(guò)高,從而影響脫氮效果。將好氧區(qū)DO維持在3~4 mg/L,提升模塊環(huán)流動(dòng)力的同時(shí)提高污泥活性。采取周期性曝氣方式:高曝氣量(維持2 h)與低曝氣量(維持4 h)切換,以避免DO長(zhǎng)期偏高,缺氧區(qū)DO升高,從而影響脫氮效果。

        5.2 污泥脫水

        磁混凝排泥污泥濃度高,采用連續(xù)排泥;RPIR剩余污泥濃度相對(duì)較低,采用間斷式排泥;兩者共用1根排泥管道,與生化污泥混合后,影響污泥脫水效果。

        解決方式:一是技術(shù)改造,將磁混凝排泥管和RPIR池排泥管分開(kāi),分別排泥并單獨(dú)濃縮脫水;二是保持現(xiàn)狀,摸索排泥規(guī)律,定期搭配排泥,同時(shí)做脫水藥劑比對(duì)試驗(yàn),選擇適合該種排泥方式的最優(yōu)藥劑。

        5.3 磁混凝運(yùn)行問(wèn)題

        磁混凝可能出現(xiàn)跑泥問(wèn)題,導(dǎo)致出水SS及TP瞬時(shí)出水不達(dá)標(biāo);同時(shí),跑泥可能會(huì)導(dǎo)致大量磁粉流失,造成運(yùn)行成本增加。

        調(diào)試初期,可由磁混凝設(shè)備供貨商進(jìn)行調(diào)試,提供磁粉及調(diào)試手冊(cè),運(yùn)營(yíng)單位人員全程參與工藝調(diào)試,掌握調(diào)試關(guān)鍵因素。在自主調(diào)試時(shí),主要控制投加磁粉種類(lèi)、投加量、與PAC配比、排泥量等工藝參數(shù)。

        6 結(jié)論與建議

        (1)A/RPIP工藝調(diào)試內(nèi)容主要包括污泥接種、生化系統(tǒng)啟動(dòng)、化驗(yàn)檢測(cè)、工藝參數(shù)控制等。污泥接種采用性狀良好的新鮮活性污泥作為接種菌種,正式進(jìn)水前進(jìn)行悶曝,能大大縮短培菌過(guò)程,加速實(shí)現(xiàn)出水達(dá)標(biāo)排放。A/RPIR工藝調(diào)試主要控制DO、回流比、污泥濃度及沉降比4個(gè)工藝參數(shù)。建議控制指標(biāo):缺氧區(qū)DO<0.5 mg/L,好氧區(qū)DO為3~4 mg/L,回流比約為1.5,污泥濃度為4~5 g/L,初期SV30約為30%。

        (2)該項(xiàng)目采用的A/RPIR工藝對(duì)污水具有較好的處理能力,出水CODCr、氨氮、TN平均濃度分別為12、0.83、11.2 mg /L;通過(guò)磁混凝沉淀的進(jìn)一步處理,TP、SS分別達(dá)到了0.3、9 mg/L,均達(dá)到了一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。A/RPIR工藝生物除磷效果不佳,應(yīng)輔以化學(xué)除磷手段;如需提高生物除磷效果,可增加厭氧池,采用A/A/RPIR工藝。A/RPIR工藝控制要求較高,若缺氧池DO控制不當(dāng),會(huì)造成脫氮效率下降,可采用投加碳源、周期性曝氣避免缺氧池DO過(guò)高的方式提高TN去除率。

        (3)“A/RPIR+磁混凝”組合工藝系統(tǒng)的用電負(fù)荷低于常規(guī)AAO工藝系統(tǒng),可以節(jié)省動(dòng)力消耗約30%,具有較好的節(jié)能減排效果。

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