田文爽,白朋翔,李欣,孟碩
(中國海洋石油集團有限公司節(jié)能減排監(jiān)測中心,天津 300457)
天然氣中部分較重的烴類在油層的高溫、高壓條件下呈氣體狀態(tài),由于采氣時其壓力和溫度降低到與地面相同,這些較重的烴類從天然氣中凝析而出,成為凝析油[1]。凝析油在儲存和運輸過程中,容易產(chǎn)生油氣揮發(fā)損失,不僅危害環(huán)境,也是能源的極大浪費,因此對于凝析油的穩(wěn)定處理不論對于環(huán)境保護還是對于油氣資源回收利用都具有極其重要的意義,也是凝析油在運輸和儲存過程中的安全保障[2]。
隨著油氣田勘探開發(fā)的不斷深入和擴展,氣田集中處理系統(tǒng)的設(shè)計條件與實際運行工況往往存在一定差距。因此,需對裝置運行情況進行全面分析研究,準確把握裝置的運行現(xiàn)狀,優(yōu)化操作參數(shù),避免各種事故發(fā)生及能源浪費。通過對生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)的分析,建立工藝計算模型,探討處理廠重要裝置的適應(yīng)性,并對關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)、關(guān)鍵點參數(shù)進行優(yōu)化,可為處理廠平穩(wěn)高效運行提供重要依據(jù)[3]。
某氣田終端處理廠凝析油穩(wěn)定單元采用提餾工藝對凝析油進行處理,為回收利用閃蒸氣,在凝析油穩(wěn)定單元設(shè)置一臺閃蒸氣壓縮機。上岸預(yù)處理單元分離的凝液經(jīng)調(diào)壓后進凝析油一級閃蒸分離器(V-1201)進行分離,氣相進閃蒸氣壓縮機(C-1201)三級入口,液相節(jié)流到1.15 MPa,經(jīng)凝析油進料換熱器(E-1201)換熱升溫到55℃后進凝析油二級閃蒸分離器(V-1202)進一步氣液分離,其中氣相進入閃蒸氣壓縮機二級入口。
二級閃蒸分離器分離出的液相分為兩部分,一部分節(jié)流至0.45 MPa,52.55℃后,在進塔換熱器(E-1202)與穩(wěn)定塔底重沸器(E-1203)來的凝析油換熱升溫至129℃后進入凝析油穩(wěn)定塔(T-1201)中部;另一部分節(jié)流至0.4 MPa,直接進入穩(wěn)定塔頂部。塔頂氣進入閃蒸氣壓縮機一級入口。凝析油穩(wěn)定塔底的穩(wěn)定凝析油,經(jīng)進塔換熱器、進料換熱器及凝析油冷卻器(E-1204)冷卻后進穩(wěn)定凝析油儲罐儲存。裝置工藝流程如圖1所示。
圖1 凝析油穩(wěn)定裝置工藝流程
終端處理廠投入運營后,裝置進料流量、組成等與設(shè)計數(shù)據(jù)相比均發(fā)生了變化,凝析油穩(wěn)定單元處理規(guī)模為145 m3/h,實際單元進料流量約82 m3/h,負荷約為設(shè)計值的57%。但實際操作過程中,部分設(shè)備已達到滿負荷,裝置運行有待優(yōu)化。
為對比裝置實際運行參數(shù)與設(shè)計值的偏差,分析裝置運行問題,對凝析油穩(wěn)定單元進料取樣化驗,設(shè)計及實測數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 凝析油穩(wěn)定單元進料組分對比
續(xù)表
通過進料組分化驗結(jié)果計算得到實際進料的餾程,并與凝析油單元設(shè)計進料餾程進行對比,如圖2所示。
受裝置進料組成、溫度、壓力變化影響,裝置主要操作參數(shù)設(shè)計值與實際值存在一定差異,對比如表2所示。
圖2 凝析油進料設(shè)計與實測組分餾程曲線(D86)
由于進料組分及溫度的變化,各級分離出的氣相流量相對于設(shè)計值均產(chǎn)生了一定偏差。由圖2進料餾程曲線可知,裝置實際進料輕端組分相對于設(shè)計值偏重,理論上一級、二級閃蒸出的輕組分量相對于設(shè)計條件將會降低。同時,受上岸氣條件影響,一級、二級分離器進料溫度均低于設(shè)計值,進一步降低了閃蒸氣流量,導(dǎo)致閃蒸氣壓縮機二級、三級負荷不滿,在低溫工況下尤其嚴重,與閃蒸氣壓縮機三級、二級負荷偏低的實際情況相匹配;在40%餾程處,設(shè)計條件和實際值接近,即輕組分大量在凝析油穩(wěn)定塔餾出,因此穩(wěn)定塔實際負荷高于設(shè)計值,壓縮機一級進氣量顯著增大,率先達到滿負荷(如表2所示),與閃蒸氣壓縮機一級負荷偏高、多次造成閃蒸氣放空的實際情況相符。
表2 裝置主要操作參數(shù)設(shè)計值與實際值對比
此外,裝置部分操作參數(shù)未根據(jù)進料情況及時調(diào)整,仍采用設(shè)計工況設(shè)定值,比較典型的是在當(dāng)前裝置進料未達到滿負荷的情況下,穩(wěn)定塔頂進料與滿負荷工況設(shè)定值一致,控制在46.9 m3/h(約340 kmol/h)。由于塔頂進料為冷進料,進料量偏大變相增大了回流比,導(dǎo)致穩(wěn)定塔底再沸器負荷相應(yīng)提高,產(chǎn)品質(zhì)量過剩。
為適應(yīng)上述新工況,應(yīng)重新平衡壓縮機三級負荷,提高一級、二級閃蒸分離器閃蒸出的組分,同時減少產(chǎn)品指標過剩程度,降低凝析油穩(wěn)定塔頂氣相負荷。凝析油穩(wěn)定單元一級、二級閃蒸分離器的進料溫度、壓力控制對于調(diào)節(jié)閃蒸氣壓縮機三級負荷分配有重要作用。在閃蒸分離器操作方面,可以適當(dāng)提高操作溫度或降低操作壓力,為了避免對閃蒸氣壓縮機的影響,優(yōu)先對溫度進行調(diào)整。從換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的角度,可在裝置內(nèi)尋找熱源對進料進行加熱。在凝析油穩(wěn)定塔操作方面,塔頂和塔中間冷、熱兩股進料合理分配對塔底再沸器負荷及塔頂氣相流量起重要作用,應(yīng)對不同進料比例進行工況分析,以選擇適宜的操作參數(shù)。
Aspen HYSYS是廣泛應(yīng)用于油氣生產(chǎn)、氣體處理和煉油工業(yè)等領(lǐng)域的過程模擬軟件,提供了功能強大的物性計算包。數(shù)據(jù)計算的準確度取決于物性方程的選取是否合適,從而影響到工藝計算的精準度。對于石油煉制、氣體加工和石油化工過程,PR狀態(tài)方程是通常推薦的物性方法,HYSYS軟件對該方程進行了強化,可嚴格處理大多數(shù)單相、兩相和三相體系,且處理效率高,計算結(jié)果可靠[4]。采用該物性方法,結(jié)合表2中裝置的實際操作參數(shù)建立凝析油穩(wěn)定單元模型。
在當(dāng)前換熱流程下,凝析油穩(wěn)定塔底產(chǎn)品經(jīng)兩級換熱后溫度為88℃,直接被循環(huán)水冷卻后進入儲罐,仍有一定量的低品位熱能未回收,存在一定的能量浪費??梢酝ㄟ^增加一級閃蒸分離器前預(yù)熱器EN-01(BES-800-0.8/3.6-160-4/19-2 II),利用凝析油穩(wěn)定塔底產(chǎn)品經(jīng)兩級換熱后的余熱對一級閃蒸分離器進料進行預(yù)熱,回收低溫?zé)岬耐瑫r可以提高一級閃蒸分離器氣相流量,對平衡閃蒸氣壓縮機負荷起到積極作用;另外,可以提高凝析油穩(wěn)定塔進料溫度,降低凝析油穩(wěn)定塔底再沸器負荷及凝析油冷卻器冷卻負荷。調(diào)整換熱后裝置流程如圖3所示,凝析油進一級、二級閃蒸分離器、凝析油穩(wěn)定塔溫度有所提高,優(yōu)化后裝置主要操作參數(shù)如表3所示。
圖3 優(yōu)化換熱后流程
表3 調(diào)整換熱后裝置主要操作參數(shù)
由于原有換熱器換熱溫差產(chǎn)生變化,換熱器負荷及閃蒸氣壓縮機各級進氣量均有所變化,如表4所示。
進料調(diào)整對穩(wěn)定凝析油飽和蒸汽壓及塔底再沸器負荷均會產(chǎn)生影響,穩(wěn)定塔頂和穩(wěn)定塔中間進料合理分配有利于裝置適應(yīng)現(xiàn)有工況,調(diào)整塔頂氣相流量的同時降低能耗。保持進料溫度不變,調(diào)整塔頂、塔中進料比例,利用Aspen HYSYS進行工況分析,計算結(jié)果如圖4所示。塔頂冷進料流量越大,塔底穩(wěn)定凝析油飽和蒸汽壓越低,產(chǎn)品穩(wěn)定性越高,但再沸器負荷同時上升。隨著塔頂進料流量增大,產(chǎn)品飽和蒸汽壓下降速度變慢,再沸器負荷則呈線性增長。
結(jié)合圖4曲線,可知隨塔頂進料量增加,產(chǎn)品穩(wěn)定性提高速度遠小于再沸器負荷增加速度,提高塔頂進料量以提高產(chǎn)品穩(wěn)定性的經(jīng)濟效益變得越來越差。因此,在保證產(chǎn)品指標(50℃儲存溫度下飽和蒸汽壓不高于69 kPa)前提下適當(dāng)降低塔頂進料流量對降低塔頂氣相流量及再沸器負荷有明顯效果。
表4 調(diào)整換熱后裝置主要設(shè)備負荷變化
新增換熱器對進料進行預(yù)熱后,增加了對進料溫度的控制手段,優(yōu)化換熱后閃蒸氣壓縮機各級負荷分配趨于合理,運行更加平穩(wěn),延長了裝置穩(wěn)定運行周期。換熱流程調(diào)整后回收了裝置余熱,提高了一級、二級閃蒸分離器分離出的氣相流量和穩(wěn)定塔進料溫度,降低了塔底再沸器負荷,數(shù)據(jù)見表4。
控制穩(wěn)定塔頂、塔中段進料比例,當(dāng)塔頂進料流量降低至250 kmol/h(約34.5 m3/h)時,能夠進一步降低塔頂氣相流量,避免閃蒸氣壓縮機放空。此時塔底產(chǎn)品在50℃儲存溫度下飽和蒸氣壓約為65.6 kPa,仍能滿足穩(wěn)定塔底凝析油產(chǎn)品指標,且有一定余量。
穩(wěn)定塔底再沸器熱源為導(dǎo)熱油爐,按年運行8 400 h計算,換熱流程優(yōu)化預(yù)計每年可降低導(dǎo)熱油爐燃料氣消耗32.5萬m3。進料操作優(yōu)化預(yù)計每年可降低導(dǎo)熱油爐燃料氣消耗21.3萬m3??晒?jié)能653.8噸標準煤,經(jīng)濟效益約151萬元。
采用流程模擬技術(shù)建立了凝析油穩(wěn)定單元工藝模型,預(yù)測操作參數(shù)改變產(chǎn)生的效果,將計算結(jié)果作為裝置操作參數(shù)調(diào)整的參考,優(yōu)化操作參數(shù)后使裝置操作更加適應(yīng)實際工況,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性和經(jīng)濟性。
通過換熱流程優(yōu)化和進料操作優(yōu)化,避免了凝析油穩(wěn)定單元閃蒸氣放空,使閃蒸氣壓縮機三級負荷分配更加合理。在保證產(chǎn)品指標的前提下,回收了裝置內(nèi)的工藝余熱,降低了裝置能耗和排放。
考慮到模擬計算過程中模型誤差的存在以及實際工況的變化,如上岸氣、液相組分波動、天氣變化、處理規(guī)模等因素的影響,最佳操作參數(shù)也會產(chǎn)生變化。該次優(yōu)化給出當(dāng)前工況下較優(yōu)的操作參數(shù),實際操作中應(yīng)當(dāng)以模型計算所得的工況分析趨勢為指導(dǎo),結(jié)合化驗分析數(shù)據(jù)逐步調(diào)整操作參數(shù),同時產(chǎn)品控制指標應(yīng)留有適當(dāng)余量。