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        機采節(jié)能措施效果分析

        2021-06-07 16:54:35郭思源
        電子樂園·下旬刊 2021年5期

        郭思源

        摘要:在我國快速發(fā)展的過程中,我國的油田企業(yè)發(fā)展十分迅速,隨著延長油田子多年持續(xù)開采,采油井供液越來越差,機采井存在供液不足現(xiàn)象,液面基本都在泵吸入口附近,抽油泵承受超過比標準更大的壓差,泵漏失嚴重、工作效率低下,普通的HL級桿由于強度所限和多年重復下井使用,無法滿足泵掛加深的要求。針對以上問題開展了低液面低產能采井配套增加產能技術研究,優(yōu)選了HY級高強度抽油桿,優(yōu)勢為強度高,與普通HL級桿相比,可降低一級使用,既能有效實現(xiàn)超深抽,又能達到節(jié)能降耗的目的。深抽井泵筒在不改變抽油泵基本原理的情況下,通過簡單加長柱塞長度,保證了減少抽油泵漏失量的效果,效果顯著且成本低廉,滿足了本區(qū)塊采油工藝實際需求。

        關鍵詞:采油工程;抽油泵;抽油桿;提高采收率

        引言

        在我國快速發(fā)展的過程中,我國的油田企業(yè)發(fā)展十分迅速,隨著延長油田子多年持續(xù)開采,采油井供液越來越差,機采井存在供液不足現(xiàn)象,液面基本都在泵吸入口附近,抽油泵承受超過比標準更大的壓差,泵漏失嚴重、工作效率低下,普通的HL級桿由于強度所限和多年重復下井使用,無法滿足泵掛加深的要求。針對以上問題開展了低液面低產能采井配套增加產能技術研究,優(yōu)選了HY級高強度抽油桿,優(yōu)勢為強度高,與普通HL級桿相比,可降低一級使用,既能有效實現(xiàn)超深抽,又能達到節(jié)能降耗的目的。深抽井泵筒在不改變抽油泵基本原理的情況下,通過簡單加長柱塞長度,保證了減少抽油泵漏失量的效果,效果顯著且成本低廉,滿足了本區(qū)塊采油工藝實際需求。

        1影響機采效率的因素

        1.1部分井抽吸參數(shù)偏大

        經過近幾年大量的優(yōu)化調整,全廠油井的抽吸參數(shù)整體下降較大,尤其泵徑由2010年的33.8mm下降到目前32.8mm,沖次由4.2次·min-1下降到3.2次·min-1,但是全廠系統(tǒng)效率低于20%的油井中沖次大于5次·min-1的油井仍有47口,平均系統(tǒng)效率僅11.27%,平均沖次5.91次·min-1,其中楊井14口,安五16口,安邊11口,磚井6口。這部分油井需要進行抽汲參數(shù)優(yōu)化設計。

        1.2抽油設備

        抽油設備在進行原油舉升時主要是將電能轉化成舉升原油的機械能,但在能量轉化過程中會發(fā)生能量的損失,因此,電機的實際輸入功率總是比實際的有效功率小,也就是說,在使用抽油設備進行原油舉升的時候系統(tǒng)整體的效率是>1的。在能量守恒定律下,抽油系統(tǒng)輸出的功率就是實際有效功率與損失功率之和。由此可見,在抽油系統(tǒng)運行的過程各種產生的損失功率越大,那么系統(tǒng)的有效功率就相應越小。因此提升抽油系統(tǒng)整體效率的關鍵就在于如何有效的減少系統(tǒng)的功率損失。

        2提高抽油機機采效率工藝技術實踐

        2.1工藝改進方法

        當某井工作制度確定之后,下泵深度(2000m),泵徑大?。ě?8mm)、流體粘度都已確定,想要減少泵的漏失量,只能通過減少泵的間隙和增加柱塞的長度來實現(xiàn)。然而泵的間隙減少是有限的,目前應用的一級泵已經達到允許的最小間隙。所以泵漏失的減少只能通過增加柱塞的長度,當前工藝增加柱塞的長度是最簡單可行有效的辦法。對抽油泵的柱塞進行了改進,密封段由原來的1.25m增加到1.85m。對φ38mm抽油泵長柱塞泵進行室內試壓測漏失量實驗,在室內10MPa壓力(目前我廠泵工作壓差超過10MPa,最大到29MPa),是最大允許漏失量125mL/min的1/3,達到改進目的。引進智能找堵水開關器,實現(xiàn)找水堵水調層一體化。智能堵水開關通過內置電路軟件控制開關器的打開和關閉,達到堵水、生產、測試、找漏等多項增產想法。實現(xiàn)一趟管柱找水、堵水、生產、調層、測試等多項生產目的,解決常規(guī)找堵水技術工序復雜、施工周期長、油層污染等問題,同時為多層、高含水油井精細管理及低效井治理進行新技術儲備。

        2.2提高泵效提升機采效率

        為了不斷的提高泵效,在原油舉升過程中使用了中排氣防氣泵,這種泵的結構形式新穎,與普通的抽油泵相比較該泵最大的特點是在其泵筒中開出了排氣孔。當泵處在上沖程的運行狀態(tài)時,油氣會從固定凡爾中進入泵筒,活塞的下部在經過排氣孔后,氣體就可以通過泵筒向油套環(huán)空排除,由于此時泵筒與油田環(huán)空處于連通狀態(tài),因此,油套環(huán)空中的液體也可以通過排氣孔進入泵筒,這樣泵筒就能最大程度的得到充實,避免了氣鎖現(xiàn)象的出現(xiàn),實際的泵效也得到極大的提升。另外,由于氣孔開在泵筒的中部,因此兩個活塞需要由活塞桿來進行連接,而在泵運行的過程中,排氣孔又能很好的起到泄油器的作用,因此,采用中排氣防氣泵后,作業(yè)對環(huán)境的污染程度也得到了有效的控制。該泵在采油廠的實際應用過程中能夠將采油廠的平均泵效提升17%左右。另外,在實際的抽油過程中,可以加大雙作用抽油泵、液壓沖油泵等高效泵的推廣力度,這樣就能有效的起到提升泵效的作用,從而對機采效率也有明顯的提升作用。

        結語

        總之,提高油井機采效率是一個地面、地下及生產參數(shù)相協(xié)調且涉及面較廣的系統(tǒng)工程,它是體現(xiàn)一個原油生產單位管理水平和技術水平的重要標志。雖然,經近幾年的探索,使該廠的平均機采效率提高到30%,但仍有近70%的能量被消耗掉,因此提高油井機采效率是一項長期而艱巨的任務。

        參考文獻

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        [3]王躍華.HY級超高強度抽油桿在文南油田中的應用[J].石油石化節(jié)能,2019,9(2):63-65.

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