葉 凱 周靄琳
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽314300)
國(guó)內(nèi)某核電廠汽輪機(jī)閥門(mén)包含:4個(gè)主汽門(mén)、4個(gè)調(diào)門(mén)、4個(gè)再熱主汽門(mén)和4個(gè)再熱調(diào)門(mén)。汽輪機(jī)閥門(mén)的主要作用是在正常速度/負(fù)荷控制條件下控制進(jìn)入汽機(jī)的蒸汽流量,進(jìn)而達(dá)到控制汽機(jī)功率的目的,并在汽機(jī)甩負(fù)荷時(shí)快速截?cái)嗾羝髁浚苑乐蛊啺l(fā)電機(jī)超速,在電站運(yùn)行中起到非常重要的作用[1-3]。主汽門(mén)位于主蒸汽管道上,用于快速截?cái)噙M(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽流量,防止汽輪機(jī)超速;調(diào)門(mén)位于主汽門(mén)之后,其作用是控制進(jìn)汽量以調(diào)節(jié)汽機(jī)功率,以及在甩負(fù)荷時(shí)快速截?cái)嗾羝髁?;在每個(gè)低壓缸進(jìn)汽管上布置了一個(gè)由再熱主汽門(mén)和再熱調(diào)門(mén)組成的聯(lián)合汽門(mén),簡(jiǎn)稱(chēng)中聯(lián)門(mén),為防止汽輪機(jī)超速提供了第二道防線。
中聯(lián)門(mén)是硬密封蝶閥,再熱主汽門(mén)為開(kāi)關(guān)型隔離閥,為常開(kāi)閥。再熱調(diào)門(mén)有調(diào)節(jié)型和非調(diào)節(jié)型兩種:調(diào)節(jié)型(C/D)裝有液動(dòng)伺服閥,通過(guò)控制蒸汽流量以調(diào)節(jié)功率;非調(diào)節(jié)型(A/B)裝有電磁閥,為開(kāi)關(guān)型隔離閥,二者可以獨(dú)立地進(jìn)行全行程動(dòng)作。
為保證汽輪機(jī)閥門(mén)始終具有安全的調(diào)節(jié)性能,每個(gè)月會(huì)進(jìn)行閥門(mén)全行程試驗(yàn)[4]。再熱主汽門(mén)和再熱調(diào)門(mén)共用一個(gè)閥體,試驗(yàn)時(shí)會(huì)一起進(jìn)行:即按下試驗(yàn)按鈕后,依次關(guān)閉再熱調(diào)門(mén)、再熱主汽門(mén);松開(kāi)試驗(yàn)按鈕后,依次打開(kāi)再熱主汽門(mén)、再熱調(diào)門(mén),整個(gè)過(guò)程開(kāi)關(guān)正常、無(wú)卡澀且時(shí)間滿足要求,則試驗(yàn)合格。
2018年2月1日,核電廠2#機(jī)組在執(zhí)行中聯(lián)門(mén)試驗(yàn)時(shí),按下試驗(yàn)按鈕后再熱調(diào)門(mén)C正常關(guān)閉,再熱主汽門(mén)C關(guān)閉到80%開(kāi)度后無(wú)法繼續(xù)關(guān)閉;松開(kāi)試驗(yàn)按鈕后,再熱主汽門(mén)C開(kāi)到97%開(kāi)度,再熱調(diào)門(mén)C正常開(kāi)啟。隨后進(jìn)行第二次試驗(yàn),在按下試驗(yàn)按鈕后再熱調(diào)門(mén)C正常關(guān)閉,再熱主汽門(mén)C關(guān)閉到80%開(kāi)度后無(wú)法繼續(xù)關(guān)閉;松開(kāi)試驗(yàn)按鈕后,再熱主汽門(mén)C開(kāi)到95%開(kāi)度,再熱調(diào)門(mén)C正常開(kāi)啟。再熱主汽門(mén)C試驗(yàn)失敗后,機(jī)械人員在驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)添加潤(rùn)滑油后再試驗(yàn)四次,試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,再熱調(diào)門(mén)C動(dòng)作正常,再熱主汽門(mén)C關(guān)閉過(guò)程中分別卡在80%、75%、74%、74%開(kāi)度位置,開(kāi)啟過(guò)程中卡在94%開(kāi)度位置。多次試驗(yàn)失敗后,機(jī)組進(jìn)入技術(shù)規(guī)格書(shū)限制8小時(shí)。
為驗(yàn)證再熱主汽門(mén)C安全功能可靠,儀控人員在DEH工程師站強(qiáng)制再熱主汽門(mén)C快關(guān)信號(hào),閥門(mén)從90%開(kāi)度關(guān)閉到10%開(kāi)度時(shí)間為0.2 s,快關(guān)時(shí)間滿足安全防護(hù)要求(驗(yàn)收準(zhǔn)則為≤0.33 s)。證明再熱主汽門(mén)C安全性能可靠,因此機(jī)組退出技術(shù)規(guī)格書(shū)限制。
表1 中聯(lián)門(mén)全行程試驗(yàn)記錄
再熱主汽門(mén)C油動(dòng)機(jī)上配有三個(gè)儀控設(shè)備:快關(guān)電磁閥、試驗(yàn)電磁閥、遮斷閥。(1)若快關(guān)電磁閥故障,表現(xiàn)形式為無(wú)法快關(guān),即關(guān)閉時(shí)間無(wú)法滿足安全防護(hù)要求,不會(huì)出現(xiàn)卡關(guān)或卡開(kāi);(2)試驗(yàn)電磁閥閥芯損傷或有油泥異物都會(huì)造成電磁閥閥芯卡澀,故障出現(xiàn)后更換了再熱主汽門(mén)C執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的試驗(yàn)電磁閥后再次試驗(yàn),閥門(mén)仍無(wú)法正常全開(kāi)或全關(guān);(3)遮斷閥若故障,閥門(mén)無(wú)法打開(kāi),與現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)形式不同。因此,排除儀控因素引起再熱主汽門(mén)C卡澀的可能。
機(jī)械因素從外觀目視檢查無(wú)法定性原因,因此,OT209大修時(shí)對(duì)再熱主汽門(mén)C進(jìn)行解體檢查,逐一排除可疑因素。
2.2.1 執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障
再熱主汽門(mén)開(kāi)閥由油動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),關(guān)閥由彈簧驅(qū)動(dòng)。油動(dòng)機(jī)活塞環(huán)若密封不嚴(yán)會(huì)導(dǎo)致內(nèi)漏,造成出力不足無(wú)法全開(kāi)閥門(mén);若彈簧損壞,彈簧力不足以克服摩擦力而無(wú)法全關(guān)閥門(mén)。
缺陷后的強(qiáng)制快關(guān)說(shuō)明彈簧性能符合要求。且大修時(shí)對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)解體檢修,確認(rèn)各活塞組件、密封件完好,彈簧部件剛度及機(jī)械性能完好,因此排除執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障引起再熱主汽門(mén)C卡澀的可能。
2.2.2 閥門(mén)本體故障
(1)填料阻力增大
填料阻力過(guò)大將導(dǎo)致閥門(mén)動(dòng)作不靈活。再熱主汽門(mén)C的填料為石墨編織填料,石墨具有良好的潤(rùn)滑作用、摩擦系數(shù)小,在此類(lèi)油動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的閥門(mén)上填料阻力可忽略不計(jì),因此排除。
(2)閥軸與閥體摩擦
如果閥軸與閥體之間發(fā)生摩擦,將導(dǎo)致閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增大、閥門(mén)啟閉阻力增大、發(fā)生咬傷后會(huì)導(dǎo)致閥門(mén)開(kāi)關(guān)不到位。解體后對(duì)閥軸與閥體進(jìn)行檢查,閥軸并無(wú)損傷,未發(fā)現(xiàn)二者之間明顯的摩擦痕跡,因排除閥軸與閥體摩擦導(dǎo)致再熱主汽門(mén)C的卡澀。
(3)閥板與閥體摩擦
蝶形閥板在軸向兩側(cè)與閥體接觸的部位若發(fā)生摩擦,將導(dǎo)致閥軸轉(zhuǎn)動(dòng)阻力增大、閥門(mén)關(guān)閉力矩增大,最終導(dǎo)致閥門(mén)關(guān)閉不到位。對(duì)再熱主汽門(mén)進(jìn)行解體檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯的摩擦痕跡,銅鍥經(jīng)手錘輕輕敲擊,能夠輕易塞入閥板與閥體內(nèi)壁之間,無(wú)較大阻力,因此排除閥板與閥體摩擦導(dǎo)致再熱主汽門(mén)C的卡澀。
(4)軸承卡澀
軸承損壞或有異物都會(huì)導(dǎo)致軸承卡澀。
1)軸承損壞導(dǎo)致卡澀。該軸承為圓柱滾動(dòng)軸承,如果滾子碎裂、損壞將導(dǎo)致軸承轉(zhuǎn)動(dòng)受限,閥門(mén)無(wú)法開(kāi)閉。根據(jù)試驗(yàn)現(xiàn)象,該閥門(mén)可以快關(guān),與此癥狀不相符。大修時(shí)對(duì)閥門(mén)解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承部件無(wú)缺損,因此排除軸承損壞導(dǎo)致再熱主汽門(mén)C的卡澀。
2)異物導(dǎo)致軸承卡澀。滾動(dòng)軸承的異物,將導(dǎo)致軸承動(dòng)作不靈活。解體檢查發(fā)現(xiàn)再熱主汽門(mén)C軸承滾子間夾雜黑色油脂碳化物,手動(dòng)無(wú)法盤(pán)動(dòng);加油嘴處有黃色乳化油變質(zhì)、硬化現(xiàn)象,油路堵塞嚴(yán)重;軸承室兩側(cè)密封用的O形圈變硬,解體時(shí)全部斷裂,推斷正是這些異物導(dǎo)致再熱主汽門(mén)C卡澀。
解體其他幾個(gè)汽門(mén)(再熱調(diào)門(mén)C、再熱主汽門(mén)D、再熱調(diào)門(mén)D)發(fā)現(xiàn):打開(kāi)軸承室后有黑色水跡流出,軸承室內(nèi)碳化物積累較再熱主汽門(mén)C少。結(jié)合以往啟停機(jī)期間常有中聯(lián)門(mén)兩端軸承室往外滲水現(xiàn)象,推測(cè)在啟停機(jī)期間有蒸汽通過(guò)盤(pán)根泄漏至軸承室,這些汽水混合物將軸承室內(nèi)的碳化物沖走、沒(méi)有堆積,故再熱調(diào)門(mén)C、再熱主汽門(mén)D、再熱調(diào)門(mén)D沒(méi)有因過(guò)多的碳化物、金屬銹蝕物等異物導(dǎo)致卡澀的問(wèn)題。
針對(duì)油脂碳化及O形圈斷裂問(wèn)題,用紅外測(cè)溫儀測(cè)量了在運(yùn)行機(jī)組相同位置再熱主汽門(mén)C的軸承室內(nèi)端面、油嘴、軸承壓蓋處的溫度,通過(guò)熱傳導(dǎo)公式計(jì)算出軸承附近溫度,即潤(rùn)滑油和O形圈的工作溫度,如表2所示。由于實(shí)際運(yùn)行中蒸汽會(huì)通過(guò)閥桿、填料函與填料間細(xì)小間隙泄露至軸承,因此軸承實(shí)際溫度會(huì)更高一些。
查詢維修規(guī)程及日常預(yù)維工單,所使用的O形圈為廠家推薦的丁腈橡膠(NBR),該材料在120℃情況下可以連續(xù)使用,150℃情況下短期使用,該O形圈材質(zhì)不合適;所添加的潤(rùn)滑脂是皂基多用途工業(yè)潤(rùn)滑脂Shell Alvania RL2(適用于-30~100℃),而廠家推薦使用是道康寧MOLYKOTE 41(適用于-18~290℃)。因此,現(xiàn)使用潤(rùn)滑脂和O形圈均不適用于再熱主汽門(mén)C軸承室溫度。
失效機(jī)理:由于潤(rùn)滑脂的型號(hào)不正確,不適用于再熱主汽門(mén)C軸承室工況(150~175℃),高溫使?jié)櫥蓟褰Y(jié),碳化物夾雜在滾子之間,使軸承由滾動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)化為滑動(dòng)摩擦;長(zhǎng)期運(yùn)行后,碳化物積累過(guò)多嚴(yán)重阻礙軸承滾動(dòng)。另外,由于O形圈材料不合適,長(zhǎng)期運(yùn)行后O形圈老化失效,導(dǎo)致過(guò)多蒸汽從填料處泄漏至軸承室,不僅加速潤(rùn)滑脂碳化,而且油水混合物會(huì)腐蝕軸承室內(nèi)部件;這些銹蝕物與碳化物堵塞軸承運(yùn)動(dòng)間隙,最終引發(fā)軸承卡澀導(dǎo)致閥門(mén)動(dòng)作異常。
表2 軸承溫度計(jì)算
檢查維修規(guī)程從0版(2005年發(fā)布)開(kāi)始即存在該問(wèn)題,預(yù)防性維修工單自2004年開(kāi)始使用Shell Alvania RL2。潤(rùn)滑脂為何從道康寧MOLYKOTE 41改為Shell Alvania RL2已無(wú)從查起。故維修文件存在錯(cuò)誤,導(dǎo)致維修過(guò)程中使用了錯(cuò)誤的潤(rùn)滑脂,產(chǎn)成了碳化物,造成軸承卡澀,并最終導(dǎo)致再熱主汽門(mén)動(dòng)作不正常,故此因素為根本原因。廠家手冊(cè)推薦軸承潤(rùn)滑脂使用道康寧MOLYKOTE 41(-18~290℃),滿足中聯(lián)門(mén)溫度下長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。氟橡膠耐溫性高(0~200℃)且穩(wěn)定性好,因此糾正性措施為修改維修規(guī)程和預(yù)維工單中潤(rùn)滑脂和O形圈材料。
針對(duì)此次再熱主汽門(mén)C卡澀缺陷,進(jìn)行全面排查,準(zhǔn)確定位出根本原因是軸承潤(rùn)滑脂選型不對(duì),高溫使?jié)櫥蓟纬僧愇铮斐奢S承卡澀;促成因素是軸承室O形圈選型不當(dāng),快速老化、密封失效,蒸汽進(jìn)入軸承室加速潤(rùn)滑脂變質(zhì)。后續(xù)根據(jù)此次缺陷原因,修改了預(yù)維工單和維修規(guī)程,處理了設(shè)備缺陷,消除了設(shè)備隱患。為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,對(duì)其他機(jī)組具有參考意義。