劉 俊
(安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司)
安徽霍邱地區(qū)鐵礦儲量大、分布集中,已查明鏡鐵礦資源儲量約20 億t[1-3]。安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司李樓鐵礦擁有地質(zhì)儲量2.76 億t,是華東地區(qū)地質(zhì)儲量最大的礦山,隸屬于中國五礦集團五礦礦業(yè)控股有限公司,設計年處理礦石500 萬t,采出TFe 品位31.65%[4]。礦石金屬礦物主要為鏡鐵礦,其次為磁鐵礦和赤鐵礦,少量菱鐵礦、褐鐵礦;脈石礦物主要是石英,其次為閃石和云母,少量石榴石、藍晶石和綠泥石,微量磷灰石、碳酸鹽礦物等[5]。鏡鐵礦屬于難選赤鐵礦的一種類型,為赤鐵礦變種。
近年來,安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司隨著生產(chǎn)任務的不斷增加,破碎篩分系統(tǒng)被迫犧牲日檢時間維持生產(chǎn),造成系統(tǒng)作業(yè)率居高不下。為了進一步提高鏡鐵礦系統(tǒng)的生產(chǎn)效率,降低系統(tǒng)生產(chǎn)循環(huán)負荷,確保破碎篩分系統(tǒng)平穩(wěn)高效運行,結合現(xiàn)場實際,對現(xiàn)有供礦系統(tǒng)生產(chǎn)工藝進行了優(yōu)化研究。
該礦設計碎礦流程采用三段一閉路破碎工藝,粗碎在井下完成,中碎采用1 臺CH870EC 圓錐破碎機,細碎采用2 臺CH870EF 圓錐破碎機;篩分作業(yè)采用7 臺2YKR2460H 重型雙層圓振篩,上層篩篩孔為20 mm×25 mm,下層篩篩孔為10 mm×14 mm,產(chǎn)品粒度要求-10 mm 含量大于85%。破碎篩分工藝流程見圖1。
研究內(nèi)容主要分為破碎機參數(shù)升級優(yōu)化和圓振篩新型篩網(wǎng)改造兩部分。通過調(diào)整破碎機的偏心距和改變篩網(wǎng)的固定方式、結構等,提高破碎效率,增加篩網(wǎng)的開孔率,加大下層篩網(wǎng)合格粒級的通過率,提高整個篩分效率,減少循環(huán)量,降低細碎負荷,最終提高系統(tǒng)供礦臺時量,具體實施內(nèi)容如下。
(1)優(yōu)化前CH870EF 圓錐細碎機功率480 kW、壓力4.2 Mpa、偏心距74 mm、排料口尺寸21.5 mm,測定其給、排料數(shù)據(jù),通過測定數(shù)據(jù)計算實際破碎處理能力,結果見表1。
注:優(yōu)化前的臺時效率為711 t/h(-11 mm產(chǎn)品)。
由表1 可知,經(jīng)破碎機破碎后最終產(chǎn)品-11 mm粒級的排料產(chǎn)率為48.81%,返回量為51.19%,根據(jù)生產(chǎn)需要,破碎機的各項參數(shù)可以再調(diào)整。
(2)調(diào)整CH870EF 圓錐細碎機偏心距為68 mm,其他條件不變,測定其給、排料數(shù)據(jù),通過測定數(shù)據(jù)計算實際破碎處理能力,試驗結果見表2。
注:優(yōu)化后的臺時效率為814 t/h(-11 mm產(chǎn)品)。
由表1、表2 可知,優(yōu)化前破碎機偏心距為74 mm時,處理量達711 t/h,-11 mm 產(chǎn)品產(chǎn)率偏低,系統(tǒng)返回量偏大(51.19%);優(yōu)化后破碎機偏心距為68 mm,實際處理量高達814 t/h,設備各項參數(shù)運行穩(wěn)定;優(yōu)化前后-11 mm 粒級臺時處理量相差103 t/h;整體分析,偏心距調(diào)整為68 mm、壓力4.2 Mpa 時,系統(tǒng)效率可穩(wěn)定運行。
2.2.1 優(yōu)化前試驗數(shù)據(jù)
對現(xiàn)有圓振篩篩分效率進行測定,在不同時間對7#圓振篩各產(chǎn)品采樣3 次,上層篩網(wǎng)尺寸為20 mm×25 mm 并對其篩分效率進行測定,測定結果見表3~表5。
由表3~表5可知,原礦的粒級組成有所波動,因此篩分效率亦發(fā)生波動,總機篩分效率約75%,而上層篩篩分效率約90%,明顯高于總機篩分效率。根據(jù)以上數(shù)據(jù)推斷,由于上層篩篩孔較大,物料較容易通過,所以上層篩篩分效率較高,大部分物料通過上層篩,導致下層篩負荷過大,從而導致總機篩分效率較低。
2.2.2 優(yōu)化后試驗數(shù)據(jù)
結合以上試驗結果及生產(chǎn)實際,現(xiàn)場將圓振篩上層篩網(wǎng)尺寸縮小為20 mm×20 mm,并在改造后進行2次篩分效率測定。
(1)篩孔尺寸優(yōu)化后篩分效率測定。對6#圓振篩各產(chǎn)品進行采樣,進行篩分試驗,不同時間測定數(shù)據(jù)見表6、表7。
由表6、表7 可知,總機篩分效率約83%,較更換前提高約8%;上層篩篩分效率約77%,上層篩篩分效率與總機篩分效率差值較優(yōu)化前有明顯改善。
(2)圓振篩優(yōu)化前后對比試驗。為更加準確的考察圓振篩優(yōu)化的效果,對6#圓振篩(優(yōu)化后)與7#圓振篩(優(yōu)化前)進行對比試驗,試驗盡量確保兩臺圓振篩原礦粒級相近,對兩臺試驗篩進行采樣分析,對比數(shù)據(jù)見表8、表9。
由表8、表9可知,優(yōu)化前圓振篩的平均篩分效率約68%,優(yōu)化后圓振篩的平均篩分效率約85%,較優(yōu)化前提高了17個百分點,篩分效率明顯提高;從圓振篩返回物料數(shù)據(jù)可知,優(yōu)化前圓振篩-10 mm 粒級含量約27%,優(yōu)化后-10 mm 粒級含量約17%,-10 mm粒級含量降低10個百分點;根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,原礦中-10 mm 粒級含量約55%,計算可得優(yōu)化前返回物料產(chǎn)率61.6%,篩下物料產(chǎn)率38.4%;優(yōu)化后返回物料產(chǎn)率54.2%,篩下物料產(chǎn)率45.8%。
依據(jù)上述數(shù)據(jù),在圓振篩篩下物料量同等條件下,通過理論計算可知,給礦量減少約16%,返回物料量減少約26%。
(1)對篩分效率優(yōu)化后,破碎產(chǎn)品產(chǎn)量由711 t/h提高至814 t/h,破碎機處理能力提高了103 t/h,確保了后續(xù)磨礦系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(2)優(yōu)化后,破碎系統(tǒng)襯板單耗由0.07 kg/t 降低至0.05 kg/t,按年處理原礦500萬t計算,襯板價格3.6萬元/套,年可降低襯板使用費用180 萬元;破碎篩分系統(tǒng)每年可減少運行時間890 h,功率總計4 035 kW,電價按0.6 元/kW計,年減少電費172.4 萬元。
(3)項目實施后,年可減少篩網(wǎng)12 套,每套篩網(wǎng)價格1.4 萬元,年可降低篩網(wǎng)費用16.8 萬元。破碎篩分系統(tǒng)優(yōu)化后可創(chuàng)效約347.48 萬元/a。
(1)安徽開發(fā)礦業(yè)破碎篩分系統(tǒng)優(yōu)化升級改造后,增加了破碎機的處理量,提高了破碎效率,減少了系統(tǒng)循環(huán)負荷,降低了系統(tǒng)作業(yè)率。
(2)在圓振篩篩下物料量同等的條件下,通過理論計算可知給礦量減少約16%,返回物料量減少約26%。
(3)通過篩網(wǎng)優(yōu)化,改造后的篩網(wǎng)開孔率增加5.24%,有效地提高了篩分效率,降低了系統(tǒng)循環(huán)負荷,經(jīng)濟效益顯著。