(沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司,遼寧沈陽 110869)
離心式壓縮機廣泛應(yīng)用于煉油、化工、化肥等石油化工行業(yè),是石油化工行業(yè)的核心、關(guān)鍵設(shè)備。壓縮機一旦發(fā)生嚴(yán)重故障,危險氣體極易外泄,從而導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生,其運行狀態(tài)直接影響裝置的安全與平穩(wěn)生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計,離心式式壓縮機有80%以上的故障發(fā)生在轉(zhuǎn)子不平衡上,本文以一個壓縮機進異物造成轉(zhuǎn)子不平衡的案例進行分析研究。
循環(huán)氣壓縮機由汽輪機驅(qū)動,機組額定運行轉(zhuǎn)速為8863 r/min,壓縮機上只有一級葉輪,兩端支撐軸承為可傾瓦型式。壓縮機軸振動報警門限為63.5 μm,聯(lián)鎖停機門限為88.9 μm。
壓縮機在運行過程中,各通道振值保持在45 μm以下,幅值略高但總體趨勢較為平穩(wěn);2019年10月17日04:34:46壓縮機4個通道突然出現(xiàn)大幅跳變的現(xiàn)象,4個通道的振值分別從20~65 μm,24~72 μm,28~51 μm,44~40 μm,呈3個通道上漲一個通道下降的現(xiàn)象,整個振動的變化和波動過程持續(xù)了大概30秒鐘。在此期間機組的轉(zhuǎn)速未做調(diào)整,汽輪機的4個通道振值也無明顯同步變化。隨后機組運行過程中,壓縮機各通道振值相對比較穩(wěn)定,僅隨轉(zhuǎn)速調(diào)整有同步的變化。壓縮機振動變化時刻趨勢圖見圖1。
圖1 壓縮機振動變化時刻趨勢圖
在振動發(fā)生跳變后,現(xiàn)場人員對儀表進行了檢查,通過排查確認儀表系統(tǒng)正常,振動值為機組真實振動情況。
(1)從各通道分頻趨勢上看,振動通頻值的變化主要以1X幅值變化為主,其它頻率成分幅值基本未改變,壓縮機各通道1X幅值趨勢圖見圖2。
圖2 壓縮機各通道1X幅值趨勢圖
(2)在振值變化的同時,1X相位角度也發(fā)生了比較大的改變。壓縮機各通道1X相位趨勢見圖3。
圖3 壓縮機各通道1X相位趨勢
(3)波形頻譜圖中,波形呈標(biāo)準(zhǔn)的等幅正弦波的形態(tài),頻譜中主要以工頻為主。壓縮機波形頻譜圖見圖4。
圖4 壓縮機波形頻譜圖
(4)軸心軌跡呈標(biāo)準(zhǔn)的橢圓形態(tài),渦動范圍較大,進動方向未改變,軸心軌跡圖見圖5。
圖5 壓縮機軸心軌跡圖
從圖譜特征上看,壓縮機振動突變?yōu)榈湫偷霓D(zhuǎn)子平衡性突變方面的問題。整個振動發(fā)生變化時間持續(xù)了30 s左右,判斷導(dǎo)致平衡性突變的原因最有可能是異物進入,粘接或堵塞在轉(zhuǎn)子葉輪處,造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布改變,出現(xiàn)不平衡類故障。
機組維持運行至10月21日停機,在停機過程中,通過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間時,壓縮機4個通道的臨界響應(yīng)幅值高達310 μm,遠遠高于啟機時的臨界響應(yīng)幅值,由此現(xiàn)象基本可以斷定,壓縮機轉(zhuǎn)子的平衡性確實發(fā)生了較大的變化。壓縮機停機過程振動趨勢圖見圖6。
圖6 壓縮機停機過程振動趨勢圖
機組停機后,現(xiàn)場人員對壓縮機進行了拆解,發(fā)現(xiàn)在壓縮機入口過濾器的濾網(wǎng)處有一塊較大面積的破損,且破損的碎片進入壓縮機后,剛好粘接在葉輪表面,造成轉(zhuǎn)子葉輪質(zhì)量分布改變,導(dǎo)致不平衡故障的發(fā)生。
機組檢修后,重新啟機運行,壓縮機各通道振值保持在25 μm以下,幅值較低,且趨勢平穩(wěn)。
通過本案例研究遇到此類故障問題的分析及處理思路,先排查確認儀表系統(tǒng)是否正常,振動值是否是真實振動。查看在線頻譜,根據(jù)壓縮機各通道振幅1X幅值和1X相位角度變化、波形頻譜圖中工頻為主且波形呈標(biāo)準(zhǔn)的等幅正弦波形態(tài)、軸心軌跡呈標(biāo)準(zhǔn)的橢圓形態(tài)等因素判定壓縮機出現(xiàn)不平衡類故障,由于振動突變時間非常短,異物進入造成轉(zhuǎn)子質(zhì)量分布改變,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子不平衡破壞可能性最大。此次故障的診斷思路、診斷步驟、分析方法,對壓縮機故障分析處理具有指導(dǎo)意義。