張永輝,王維棟,周元慧,關(guān)德同
(山東科技大學(xué)能源與礦業(yè)工程學(xué)院,山東 青島266590)
隨著人們生活水平的提高、食品安全意識的提升,生鮮市場以及新零售的崛起,主要制冷設(shè)備市場實現(xiàn)穩(wěn)定增長[1]。同時冷柜生產(chǎn)制造作為中國傳統(tǒng)制造業(yè)中的典型,亟需進行生產(chǎn)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級[2]。本文以冷柜生產(chǎn)車間為研究對象,針對生產(chǎn)系統(tǒng)中的現(xiàn)存問題,提出產(chǎn)線平衡方案,并進行生產(chǎn)系統(tǒng)柔性優(yōu)化設(shè)計。
某品牌冷柜生產(chǎn)的流程中共有44 道工序,為管理方便,將生產(chǎn)線劃分為發(fā)泡、總裝、檢測、包裝4 部分。受空間限制,分設(shè)于兩層樓的生產(chǎn)現(xiàn)場。短期內(nèi)該產(chǎn)線計劃于6.5 d內(nèi)完成共4 300 件冷柜的生產(chǎn),員工每天工作8 h。
經(jīng)過對產(chǎn)線流程的分析,記錄現(xiàn)場各工序的耗時并利用Flexsim 仿真軟件建立產(chǎn)線模型,輸出阻塞率數(shù)據(jù)并對得到的數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)該生產(chǎn)線存在如下兩個問題:①瓶頸工序問題突出。裝內(nèi)膽(24.82 s)、貼條碼(24.03 s)、固定腳輪(33.48 s)、固定鉸鏈(24.60 s)和清擦(24.04 s)這5 項工序為該生產(chǎn)線上的瓶頸工序。②工位劃分不合理。該產(chǎn)線采用每個工序一個工位的生產(chǎn)方式,生產(chǎn)節(jié)拍CT=37 s,生產(chǎn)線平衡率W1=49.89%。該生產(chǎn)線上工位劃分方法限制了生產(chǎn)平衡率的提升,生產(chǎn)線柔性較低。
通過對產(chǎn)線上瓶頸問題的分析,本研究對5 個突出的瓶頸工序運用“5W1H”和“ECRS 四原則”進行分析,找到影響其效率的根源所在,通過改進雙手作業(yè)方式、改進工器具擺放位置、增加定員、推行5S 現(xiàn)場管理法等針對性地提出改進方案。
經(jīng)過對瓶頸工序的分析與改善后,通過現(xiàn)場實踐獲得數(shù)據(jù)、Flexsim 建立模型仿真運行,利用左右手分析、模特法等科學(xué)方法進行計算,得到5 個瓶頸工序的時間及其改進率,如圖1 所示。
圖1 改善前后時間對比柱狀圖
實際生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)訂單通常有一定的不確定性。傳統(tǒng)生產(chǎn)中心在面對生產(chǎn)訂單的波動性作用時,通常保持以固有模式及較高投入進行生產(chǎn),造成了傳統(tǒng)生產(chǎn)中心只能被動地接受生產(chǎn)需求變化,系統(tǒng)應(yīng)對環(huán)境的變化和不確定性的能力較低[3],即柔性較低。
現(xiàn)為提高生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)對客戶訂單波動性的能力,幫助企業(yè)提高生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性,建立一種工作地的動態(tài)分配方法以實現(xiàn)工位的定制化分配。根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)目標(biāo),考慮產(chǎn)品庫存量,利用產(chǎn)品的生產(chǎn)工序進行生產(chǎn)工位的動態(tài)分配,以提高生產(chǎn)平衡率。本分配方法對工作地的劃分是根據(jù)生產(chǎn)訂單進行的,即在得到生產(chǎn)訂單后,按照不斷變化的需求和不確定性環(huán)境,根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)計算生產(chǎn)理論節(jié)拍,以各工序?qū)嶋H生產(chǎn)時長為基礎(chǔ),根據(jù)工作地劃分原則分配工作地,對生產(chǎn)作業(yè)方式、人員等進行重新分配整合,實現(xiàn)資源動態(tài)優(yōu)化配置,得到適宜生產(chǎn)目標(biāo)的生產(chǎn)線工位劃分結(jié)果,來滿足終端客戶訂單的需求。
現(xiàn)依據(jù)工位的動態(tài)分配方法,利用Visual Basic 程序連接ACCESS 數(shù)據(jù)庫,建立系統(tǒng)的產(chǎn)線工位動態(tài)分配程序。本程序可實現(xiàn)不同生產(chǎn)計劃下生產(chǎn)地的動態(tài)分配。其中,工位動態(tài)分配程序如圖2 所示。
在將產(chǎn)品型號及對應(yīng)工序錄入數(shù)據(jù)庫后,在操作界面選擇生產(chǎn)產(chǎn)品后可查看產(chǎn)品的庫存及對應(yīng)生產(chǎn)工序,輸入生產(chǎn)周期及目標(biāo)后,將輸出工位的定制化分配結(jié)果、員工分配、改善前后生產(chǎn)平衡率數(shù)據(jù)及工位耗時圖等。
圖2 工位動態(tài)分配程序圖
本方法及程序的創(chuàng)新之處在于,工作地的劃分隨生產(chǎn)訂單的變化而變化,即生產(chǎn)線工作地的分配是由該生產(chǎn)周期的訂單決定的。充分利用生產(chǎn)節(jié)拍,實現(xiàn)按訂單調(diào)節(jié)生產(chǎn)步伐,產(chǎn)線的生產(chǎn)彈性加強,生產(chǎn)能力的柔性加大,避免產(chǎn)線生產(chǎn)過剩造成的生產(chǎn)庫存的浪費。
現(xiàn)利用提出的生產(chǎn)工作地的動態(tài)分配方法及程序,以目標(biāo)產(chǎn)線數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),建立產(chǎn)線工序數(shù)據(jù)庫,包含生產(chǎn)線上各工序的工作內(nèi)容、時間等。
以本生產(chǎn)線為例,輸入產(chǎn)品周期(6.5 d)及生產(chǎn)目標(biāo)(4 300臺)后,將本產(chǎn)線生產(chǎn)工序內(nèi)容及改善后的時間導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫,本程序計算節(jié)拍后依據(jù)工作地劃分原理進行工作地的劃分,輸出工作地分配結(jié)果。
在瓶頸工序改善完成之后,平衡率W3=68.18%。由于冷柜的生產(chǎn)具有嚴(yán)格的順序,工位動態(tài)分配程序按照生產(chǎn)順序?qū)珊喜⒌墓ば蜻M行合并,重新劃分工位,將原有的44個工位合并為25 個工位。各工位上的工作時間趨于均衡,得到其平衡率W4=76.65%。
Flexsim 是一款三維物流仿真分析軟件,可應(yīng)用于系統(tǒng)建模、仿真以及實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程可視化[4]。現(xiàn)以該冷柜生產(chǎn)線為原型建立Flexsim 模型進行仿真,建立的模型中分為一樓及二樓工作區(qū),共設(shè)有11 個發(fā)生器、17 個暫存區(qū)、44 個處理器、8 個合成器及56 名操作人員,發(fā)生器用來產(chǎn)生原材料,暫存區(qū)用來臨時存放排隊的加工工件,處理器模擬機床生產(chǎn)[5]。改善后設(shè)有9 個發(fā)生器、16 個暫存區(qū)、22 個處理器、7 個合成器及57 名操作人員。
在理想情況下,即不存在原料短缺和機器故障時,以一天工作8 h,原有的裝配工序可生產(chǎn)604 件成品。現(xiàn)根據(jù)實際生產(chǎn)安排,對生產(chǎn)線上瓶頸工序進行改善優(yōu)化后的裝配工序進行系統(tǒng)仿真,系統(tǒng)運行8 h 后的得到仿真結(jié)果,可以得到:優(yōu)化后的裝配工序生產(chǎn)的冷柜數(shù)量為662 件,較未優(yōu)化時多生產(chǎn)了58 件。優(yōu)化后的產(chǎn)線產(chǎn)量提高,工作人員的作業(yè)效率提升。在產(chǎn)線改善前后的仿真對比中發(fā)現(xiàn),改善前瓶頸工序貨物堆積嚴(yán)重,改善后的各工序工作時間趨于均衡,產(chǎn)線平衡率提高,改善前后瓶頸工序堵塞率對比如表1 所示。
表1 瓶頸工序堵塞率對比表(單位:%)
從改進結(jié)果中,可以明顯看出應(yīng)用工業(yè)工程相關(guān)理論對于加工制造工作所帶來的巨大變化。相較于追加資本投入、擴大規(guī)模等外部方式來提高企業(yè)整體效率與收益,遵循工業(yè)工程的相關(guān)原則,能更經(jīng)濟地提出產(chǎn)線平衡方案解決生產(chǎn)問題。結(jié)合VB 及ACCESS 提出的工位的動態(tài)分配方法及程序能有效實現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性設(shè)計優(yōu)化,通過對生產(chǎn)資源的重新組合,完成動態(tài)變化的生產(chǎn)作業(yè)要求,提高生產(chǎn)能力的柔性,實現(xiàn)生產(chǎn)量波動情況下系統(tǒng)的經(jīng)濟平衡運行。不同于傳統(tǒng)的剛性生產(chǎn)方案,本研究提出的工作地的動態(tài)分配方法及程序,可以有效地提升生產(chǎn)制造企業(yè)在應(yīng)對市場波動的能力,更加快捷、有效地為企業(yè)提供多變的市場環(huán)境下的生產(chǎn)方案;適用于生產(chǎn)線上生產(chǎn)工序的靈活性較高的生產(chǎn)系統(tǒng),尤其適用于根據(jù)訂貨而組織生產(chǎn)的制造系統(tǒng)。