李 偉
(中國電建昆明勘測設(shè)計研究院有限公司,云南 昆明 650011)
布西大壩蓄水后滲漏量逐年增加,為了保證大壩運(yùn)行的安全穩(wěn)定,2019年進(jìn)行了壩址區(qū)滲漏原因的全面分析,2020年進(jìn)行了相應(yīng)的治理,治理后滲漏量明顯減少,達(dá)到了設(shè)計預(yù)期。滲漏原因分析及相應(yīng)的治理措施,對巖溶地區(qū)的大壩滲漏治理有一定的借鑒意義。
2019年在綜合前期設(shè)計及施工資料、補(bǔ)充物探檢測、地勘工作的基礎(chǔ)上,基本查明了滲漏原因及通道。
1)左岸滲漏通道。左岸趾板混凝土與基巖接觸帶(約高程3 257.4 m以上的部位)、泄洪洞控制段底板混凝土與基巖接觸部位存在滲漏情況。屬裂隙型滲漏+缺陷導(dǎo)致的接觸滲漏。滲漏通道自庫區(qū)左岸岸坡、泄洪洞底板及趾板接觸帶→沿左岸壩軸線下游壩體與壩基表部破碎巖體→進(jìn)入量水堰左側(cè)。
3)面板滲漏。根據(jù)面板檢測數(shù)據(jù)顯示,2018年進(jìn)行了面板脫空處理后,2019年檢測時仍發(fā)現(xiàn)27處脫空,板脫空區(qū)域主要位于大壩右部18號、21號、22號、28號和29號面板,在高程上主要分布于EL.3 237 m~EL.3 259 m之間。同時面板亦發(fā)現(xiàn)多處止水破損及面板裂縫。
布西大壩的滲漏處理采用了綜合治理措施,根據(jù)實(shí)際地質(zhì)情況,采取了針對性的帷幕灌漿處理,同時對大壩面板破損部位、脫空部位進(jìn)行了修復(fù)。
右岸大理巖及結(jié)晶灰?guī)r區(qū)域多為陡傾角的溶蝕裂隙,在前期的歷次治理中也進(jìn)行鉛直孔過帷幕灌漿處理,但是效果不明顯。本次設(shè)計結(jié)合右岸的滲漏分析,采取了斜孔帷幕灌漿處理的方案。
1)帷幕軸線的確定。右岸帷幕灌漿軸線沿原有的帷幕軸線布置,擬布置2排灌漿帷幕,上游側(cè)為主帷幕,下游側(cè)為副帷幕。
2)帷幕灌漿邊界確定。帷幕灌漿頂界按正常蓄水位高程3 300 m控制。帷幕灌漿起點(diǎn)自趾板帷幕灌漿高程3 240.00 m以上。
帷幕灌漿終點(diǎn)位于右岸灌漿洞末端。帷幕灌漿底界主要依據(jù)地勘壓水試驗成果,同時結(jié)合原帷幕灌漿底界的情況綜合確定,孔深以進(jìn)入透水率小于3 Lu且位于地下水位以下的相對隔水層5.0 m控制,設(shè)計灌漿深度介于45 m~143.7 m之間。
3)帷幕灌漿設(shè)計。帷幕孔距2.0 m,排距1.5 m,梅花形交錯布置,灌漿軸線總長度253 m。趾板部位主帷幕、副帷幕右傾20°,壩肩部位主、副帷幕鉛直左傾20°,形成交叉的帷幕網(wǎng)。帷幕灌漿采用孔口封閉法,自上而下進(jìn)行灌漿,分Ⅲ序加密。
灌漿材料采用普通硅酸鹽水泥,水泥細(xì)度通過80 μm方孔篩的篩余量不大于5%,初擬灌漿水灰比為5,3,2,1,0.5,灌漿壓力控制見表1,帷幕設(shè)計剖面見圖2。
表1 帷幕灌漿壓力表
根據(jù)地勘成果,左岸放空洞混凝土底板與基巖接觸部位、混凝土澆筑存在一定缺陷,因此在左岸放空洞閘室段結(jié)合左岸帷幕灌漿進(jìn)行固結(jié)補(bǔ)強(qiáng)。
泄洪洞固結(jié)灌漿頂界為3 295.00 m,固結(jié)灌漿底界以高程3 285 m控制。
固結(jié)灌漿共布置6條灌漿軸線,泄洪洞閘室上游側(cè)布置4排灌漿孔,灌漿孔排距3 m,孔間距分別為1.5 m,0.75 m(閘墩邊側(cè));閘室下游布置2排,灌漿孔排距2.5 m,孔間距分別為1.5 m,0.75 m(閘墩邊側(cè))。固結(jié)灌漿孔深10 m,每5 m一個灌段,按照分排分序加密的原則,初擬Ⅰ序孔灌漿壓力為0.5 MPa,Ⅱ序孔灌漿壓力為1 MPa。
先實(shí)施泄洪洞軸線、閘墩邊側(cè)3條縱向軸線的灌漿孔(軸線上先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔),再實(shí)施泄洪洞軸線兩側(cè)灌漿孔(先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔)。
左岸帷幕灌漿軸線基本按照原設(shè)計帷幕軸線的走向,其中灌漿軸線在泄洪洞進(jìn)口混凝土基礎(chǔ)段為了便于施工,同時兼顧混凝土側(cè)墻與基巖接觸的部位的固結(jié)灌漿,適當(dāng)調(diào)整了軸線的走向。
1)帷幕軸線的確定。布西電站在建設(shè)期間進(jìn)行過帷幕灌漿及補(bǔ)灌工作,為了保證本次處理效果,軸線基本按照原設(shè)計帷幕軸線的走向,其中灌漿軸線在泄洪洞進(jìn)口混凝土基礎(chǔ)段為了便于施工,同時兼顧混凝土側(cè)墻與基巖接觸的部位的補(bǔ)強(qiáng)。
2)帷幕灌漿邊界確定。帷幕灌漿頂界按正常蓄水位高程3 300 m控制。帷幕灌漿起點(diǎn)自原趾板帷幕灌漿高程3 240.00 m以上。帷幕灌漿終點(diǎn)在左岸灌漿洞末端。
3)帷幕灌漿底界主要依據(jù)地勘壓水試驗成果,同時結(jié)合原帷幕灌漿底界的情況綜合確定,孔深以進(jìn)入透水率小于3 Lu且位于地下水位以下的相對隔水層5.0 m控制,設(shè)計灌漿深度介于10 m~80 m之間。
4)帷幕灌漿設(shè)計。沿趾板及壩肩單排布置帷幕軸線,孔距1.5 m,帷幕灌漿孔為鉛直孔,采用Ⅲ序加密,孔口封閉法,自上而下灌漿。灌漿總長度205 m。灌漿材料及壓力同右岸帷幕一致。
1)脫空部位處理。
a.脫空區(qū)在面板上布置注漿孔,孔徑40 mm,注漿孔間排距3 m,每塊面板一個脫空區(qū)沿面板坡向不少于2排孔,且上排孔應(yīng)布置在脫空區(qū)頂部,兩端的灌漿孔距離面板分縫2 m。b.脫空區(qū)注漿采用自流式充填脫空間隙灌漿,注漿時原則由孔口自流注入,不起壓,從面板脫空區(qū)下部開始往上逐級注漿。c.脫空部位采用水泥、粉煤灰(Ⅱ級)混合漿液灌漿處理,當(dāng)脫空區(qū)域小于2.5 cm混合漿液材料比例(重量比)為水泥∶粉煤灰∶水=1∶9∶10,大于2.5 cm混合漿液材料比例(重量比)為水泥∶粉煤灰∶水=1∶9∶5。
灌漿結(jié)束檢查合格后采用與面板同強(qiáng)度的NE-Ⅱ型環(huán)氧砂漿進(jìn)行封堵。
2)A型裂縫(縫寬小于0.2 mm的淺表裂縫)處理。
a.對混凝土基面進(jìn)行打磨處理(裂縫兩側(cè)各10 cm),除去混凝土表面浮皮和污物。將裂縫兩側(cè)各7.5 cm處打磨成倒三角形,沿裂縫走向兩端各延伸2 m,其深度約為3 mm。b.高壓水清洗混凝土表面灰塵、浮渣,至表面干凈。待混凝土表面干燥后,用環(huán)氧膩?zhàn)犹钛a(bǔ)混凝土表面較大的孔洞。c.裂縫表面晾干后,沿打磨區(qū)域涂刷界面劑,刮涂20 cm 寬的SK單組分聚脲柔性防護(hù)涂層,并復(fù)合10 cm寬單層胎基布。
3)B型裂縫(縫寬大于0.2 mm、小于0.5 mm的非貫穿性裂縫)。
a.沿混凝土裂縫兩側(cè)交叉打45°斜孔與縫面相交,孔徑為φ18 mm,孔距為30 cm~40 cm,孔深為裂縫深度2/3。造孔后,進(jìn)行清孔。b.灌漿孔上安裝灌漿嘴,檢查灌漿孔是否與縫相通。c.對豎直裂縫,灌漿自下而上逐孔灌注,對于水平裂縫,灌漿自一端向另一端逐孔灌注。起始孔開始進(jìn)漿時灌漿壓力為0.3 MPa,根據(jù)進(jìn)漿速度逐級緩慢提升,灌漿正常結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)為:縫面溢漿或者在0.5 MPa最高壓力下,不再有漿液灌入,再持續(xù)灌注屏漿5 min后即可結(jié)束。灌漿材料選用SK-E改性環(huán)氧樹脂漿材。d.灌漿結(jié)束待灌漿材料固化后,卸除灌漿嘴,采用環(huán)氧砂漿封堵灌漿孔。
目前,布西大壩滲漏治理后的觀測資料,庫水位為3 297.04 m(距離正常蓄水位3.0 m),滲漏量為108.6 L/s,較2019年最高水位3 295.67 m時的滲漏量694 L/s減少了585.4 L,減少約84.35%,同國內(nèi)同類型工程比較,布西大壩目前滲漏量已較小,總體上治理效果十分明顯,治理后的效果對比見圖1。
1)面板堆石壩的滲漏除了面板、止水外,壩基及繞壩滲漏也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。特別是巖溶地區(qū),其滲漏問題更加復(fù)雜,需要采取多種手段、全面分析,準(zhǔn)確找到滲漏通道是確保治理效果的關(guān)鍵。
2)對于巖溶發(fā)育且裂隙以陡傾角為主的地區(qū),采用常規(guī)的鉛直孔進(jìn)行帷幕灌漿效果可能達(dá)不到預(yù)期,采用更多穿過裂隙的斜孔帷幕可取得較好效果。