蘭 洲
(中化重慶涪陵化工有限公司,重慶 408000)
半水法濕法磷酸的生產(chǎn)工藝具有流程短、投資低、生產(chǎn)的磷酸濃度高的優(yōu)點,被較多磷化工企業(yè)所青睞。雖然半水法濕法磷酸工藝有許多優(yōu)點,但生產(chǎn)過程反應(yīng)溫度高、精度控制難度大,如果過程控制不好,會給后續(xù)工序造成很大的問題。比如,半水石膏失酸失溫后極容易生成石膏,堵塞管道,過濾時洗滌水用量增加,造成磷酸濃度下降,使其在提高磷酸濃度時,要消耗大量的蒸汽,增加電耗,使生產(chǎn)成本提高[1-12]。
半水法濕法磷酸工藝是利用經(jīng)過濃密沉降后的精磷礦漿進行過濾,進一步除去水分,通過輸送皮帶輸送到溶解槽,利用返酸進行溶解,配比混酸輸送預(yù)處理槽進行預(yù)處理后,再配比濃硫酸在加熱的半水反應(yīng)槽中進行半水反應(yīng),高效地萃取出磷酸。半水法濕法磷酸的目的是生產(chǎn)出高濃度磷酸,磷礦漿的過濾處理是為了減少水分,同樣,利用返酸進行溶解和利用濃硫酸與磷礦漿反應(yīng),也是為了使整個料漿中的含水量減少,有利于半水反應(yīng)。
在磷礦料漿與硫酸進行萃取反應(yīng)的過程中,如果水分占比大,就會生成石膏或二水石膏,且得到的磷酸濃度不高。半水反應(yīng)萃取磷酸的反應(yīng)溫度需控制在80~100℃。
半水法濕法磷酸工藝流程框圖及流程如圖1所示。
如圖1所示,將所有控制點的數(shù)據(jù),其中包括槽中介質(zhì)的液位、溫度等都采集到分散控制系統(tǒng)(distributed control system, DCS),然后根據(jù)半水法濕法磷酸生產(chǎn)工藝特點和要求,利用DCS進行組態(tài),建立邏輯控制關(guān)系。在運行過程中,DCS根據(jù)工藝參數(shù)設(shè)定值調(diào)節(jié)控制相應(yīng)的電機變頻器或管道閥門的開度,達到控制目的。
圖1 半水法濕法磷酸工藝流程
主要的控制點有:
1)過濾后的磷礦計量(皮帶秤計量),配比控制返酸量(由流量計MF6計量)加入溶解槽,溶解磷礦。
2)溶解后的磷礦計量(流量計MF1計量),配比控制混酸量(由流量計MF4計量)加入預(yù)處理槽。
3)預(yù)處理后的磷礦計量(流量計MF2計量),配比控制濃硫酸量(由流量計MF8計量)加入半水反應(yīng)槽。
4)預(yù)處理槽、半水反應(yīng)槽、熟化槽的溫度控制,分別由其溫度控制儀TIC2、TIC3、TIC4控制相應(yīng)的蒸汽閥門VS-7、VS-8、VS-9的開度。
5)四個槽的液位控制,分別由液位控制儀LIC1、LIC2、LIC3、LIC4控制向該槽輸送料泵的輸入量,比如LIC1控制礦漿泵的輸送量,皮帶秤計量自然下降,那么配比的返酸也隨之減少,溶解槽的液位下降,反之亦然;其后三個槽的液位控制原理相同,只需LIC2、LIC3、LIC4控制調(diào)節(jié)其前面流量計MF1、MF2、MF3,流量計再控制相應(yīng)輸入料漿泵的變頻器,控制其流量輸送即可。
6)反應(yīng)完成后的料漿流量計MF5配比控制調(diào)節(jié)沖洗水的加入。沖洗水不能過量,會影響磷酸濃度,也不能太少,會使磷的回收不完全。
如第2節(jié)所述,按其控制點逐一設(shè)計控制方式。
控制方式采用變頻調(diào)速,變頻器調(diào)速頻率給定有手動和自動兩種,皆引入DCS后臺進行比例積分微分(proportional- integral-differential, PID)控制。手動控制是通過DCS切換到手動控制,通過手動輸入來確定返酸泵變頻器的給定頻率;自動控制是當DCS切換到自動后,通過皮帶計量秤所測得的實際磷礦量,來控制變頻器的頻率給定,實現(xiàn)PID控制。工藝正常運行時返酸泵均是進行自動控制,在調(diào)試試驗運行過程中,一般采取手動控制。
將皮帶計量秤的量秤信號轉(zhuǎn)換成4~20mA的電流信號,傳入DCS,經(jīng)過與磷礦配比溶解換算后,作為返酸泵流量計MF6的給定值,再由流量去控制返酸泵變頻器的運行頻率,接入變頻器的AI2和GND端,同時利用溶解槽的液位(由LIC1計量)作為目標值,進行PID控制。實際控制是以液位反饋控制皮帶秤給料,再由皮帶給料配比控制返酸泵,分別如圖2、圖3所示。
圖2 溶解槽液位與磷礦給料控制
圖3 磷礦與返酸量配比控制
以第2節(jié)中所述2)、3)控制點與5)控制點相結(jié)合,利用液位作為目標值進行PID調(diào)節(jié)控制,皆同1)控制原理一樣,不同的只是配比值不同,如圖3所示磷礦與返酸量的配比是1:2,此處不再贅述。
預(yù)處理槽、半水反應(yīng)槽、熟化槽的溫度控制,采用環(huán)管蒸汽加熱,使反應(yīng)槽內(nèi)溫度達到80~100℃。分別由溫度控制儀TIC2、TIC3、TIC4的溫度反饋去控制相應(yīng)的蒸汽閥門VS-7、VS-8、VS-9的開度,如圖4所示。
圖4 加熱溫度控制
用流量計MF5計量以熟漿泵輸送的流量,配比沖洗水量加入,沖洗水的配比,可以通過工藝參數(shù)進行計算,即計算需要多少水量才能將熟化漿中的磷酸過濾并沖洗完,使磷的回收率達到所需值,水量由流量計MF7計量,如圖5所示。
圖5 熟化漿與沖洗水配比控制
經(jīng)過第3節(jié)的控制方式后,仍需進一步的調(diào)節(jié)。因為PID的控制參數(shù)設(shè)置較復(fù)雜,尤其是其中的液位調(diào)節(jié)控制,還包含相應(yīng)的其他物料的加入,即使控制參數(shù)設(shè)置完全相同的兩個PID控制系統(tǒng),其PID控制調(diào)節(jié)也有所不同。
PID液位調(diào)節(jié)控制參數(shù)設(shè)置較復(fù)雜,需經(jīng)多次調(diào)試修改才能最終確定,其中重要的調(diào)節(jié)參數(shù)有比例增益(KP)、積分時間(Ti)和微分時間(Td)。KP決定整個PID調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)強度,KP越大,調(diào)節(jié)幅度越大。Ti決定PID調(diào)節(jié)器對PID反饋量與給定量的偏差進行積分調(diào)節(jié)的快慢,積分時間越短,調(diào)節(jié)反應(yīng)的速度越快。Td決定PID調(diào)節(jié)器對PID反饋量與給定量的偏差的變化率進行調(diào)節(jié)的強度,微分時間越長,調(diào)節(jié)變化越大。
PID控制調(diào)節(jié)的主要目的是為了讓控制更接近目標值,對于液位來說,就是保證槽內(nèi)的液位穩(wěn)定,上下波動不大,以使給定頻率所控制的液位曲線更貼近目標液位曲線,即實時跟蹤液位。利用給定頻率實時調(diào)控,該值可以根據(jù)計算得出,也可以根據(jù)幾次人為調(diào)節(jié)而確定一個穩(wěn)定的值(一般是經(jīng)過人為調(diào)節(jié),理論值只能作為參考)。
在控制系統(tǒng)安裝完成后,投用運行,出現(xiàn)了以下幾種情況:
(1)變頻器低速運行跳閘,卻并未報低速運行超時故障。
(2)正常停機后,變頻器在高頻率下不能起動,DCS將給定頻率降為低頻后,才能起動。
(3)DCS PID控制不穩(wěn)定,變頻器增速、減速波動太大。
(4)PID液位自動控制變頻器調(diào)速時,在低液位使變頻器頻率降低,當液位回升后,頻率不能及時回升,致使?jié){池滿槽溢出。
整定前的液位控制曲線如圖6所示,PV是液位控制儀所測的實際值,SV是工藝要求的液位控制給定值,MV是PID控制的輸出控制量,即向電機變頻器給定的頻率值。
圖6 整定前的液位控制曲線
根據(jù)現(xiàn)場實際情況得知,第(1)種情況出現(xiàn)的原因是操工人員將變頻器頻率調(diào)得很低,雖然礦漿輸送泵沒有停止,但變頻器頻率降到一定值以下時,輸送泵就會因高差壓力而不能輸出礦漿,導致輸送泵因管道礦漿退回而反轉(zhuǎn),迫使變頻器因反拉制動而跳閘;第(2)種情況中正常停機后,高頻率下不能起動的原因是礦漿退回地槽漿池和泵內(nèi)后,礦漿對泵有一定的堵塞作用,直接加快高速運轉(zhuǎn),會使變頻器制動,不能起動,需要低頻起動;綜合(1)和(2)兩種情況,可將變頻器的低頻率運行閾值從0Hz改為30Hz,即礦漿輸送泵克服管道里的礦漿高差壓力輸送礦漿的最小頻率值,此值可能通過泵的參數(shù)、電機參數(shù)、礦漿的濃度和管道的長度及高差來計算得出,這里的30Hz是一個根據(jù)幾次人為調(diào)節(jié)而確定穩(wěn)定的值,還要將變頻器的加/減速時間改為10s(廠家默認值為3s)。這樣,無論手動控制,還是自動控制,變頻器始終最低運行頻率都在30Hz,這樣既能保證低頻運行,礦漿不會順著管道退回,也能保證低頻率起動。
第(3)種情況主要是PID控制的問題,PID控制的積分調(diào)節(jié)是為了消除余差,即消除PV(實際控制值)和SV(目標值)之間的余差,余差越小越接近目標值,控制就越穩(wěn)定越好,致使給定頻率實時跟蹤液位,該值可以根據(jù)計算得出,也可以根據(jù)幾次人為調(diào)節(jié)而確定一個穩(wěn)定的經(jīng)驗值。第(4)種情況也是PID控制的問題,其實也是與設(shè)備有關(guān),比如輸送泵的輸送量和漿池的大小,礦漿輸送泵輸送過快容易使?jié){池溢出,輸送得太慢則漿池液位下降得很快,不利于工藝生產(chǎn),所以PID控制必須對比例參數(shù)進行調(diào)節(jié),該值可以通過計算得出,也可以根據(jù)幾次人為調(diào)節(jié)而確定一個穩(wěn)定的經(jīng)驗值??梢酝ㄟ^傳遞函數(shù)的關(guān)系,計算出比例參數(shù)和積分參數(shù)的值,再根據(jù)實際運行,進行微量調(diào)節(jié),使其滿足。當對積分參數(shù)值輸入1.00%后,可以清楚地看到效果明顯改善;至于比例參數(shù)值,它代表液位計對變頻器的給定頻率的反應(yīng)速率,將其調(diào)為30左右,其曲線是由下個平滑的波形,逐漸趨向直線,這樣就保證了地槽漿池的液位在一個比較恒定的范圍內(nèi),不會滿槽溢出,也不會下降得過快不利于工藝生產(chǎn)。
整定后的控制曲線如圖7所示,漿槽液位PV經(jīng)過兩個波峰之后衰減,逐漸向所期望的控制目標SV曲線靠近,即PV值跟蹤SV值,最好的目標是PV與SV重合;而MV也由兩個波峰之后逐漸變?yōu)橐环€(wěn)定值,即穩(wěn)定的頻率輸出,其大小由漿池的進料流量所決定;只要進料有改變,測量值PV就會改變,MV也會改變,經(jīng)過兩三個波峰后,又會達到平穩(wěn)。
如第3節(jié)中所述,配比控制很簡單,只需將數(shù)據(jù)采集到DCS,利用DCS組態(tài),通過配比的工藝參數(shù)計算出相應(yīng)物量的配比,可以很好地配置相應(yīng)物量的輸入,如圖3所示磷礦與返酸量的配比是1:2。這時受液位控制的其中一個物料量隨液位增加或減少,另一個配比的物料量也隨之增加或減少。
圖7 整定后的控制曲線
通過本控制方案,不僅能使幾個漿槽的液位控制平穩(wěn),波動小,有利于物料在槽中反應(yīng)穩(wěn)定,同時精確計量進行配比控制。同理,本文涉及的溫度加熱控制、沖洗水的控制都同樣采取PID控制,控制好溫度使萃取反應(yīng)更有利于半水反應(yīng),同時精確控制沖洗水的加入,提高磷酸濃度,減少生產(chǎn)成本。PID控制在工業(yè)生產(chǎn)中運用越來越廣泛,大大提高了生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量。