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        氣化渣水介重選及其分離炭制備脫硫脫硝活性焦試驗(yàn)研究

        2021-05-21 09:09:10任振玚井云環(huán)樊盼盼高艷春王建成董連平鮑衛(wèi)仁樊民強(qiáng)常麗萍
        煤炭學(xué)報(bào) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:旋流器氣化爐灰分

        任振玚,井云環(huán),樊盼盼,高艷春,王建成,董連平,鮑衛(wèi)仁,樊民強(qiáng),常麗萍

        (1.太原理工大學(xué) 省部共建煤基能源清潔高效利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030024; 2.太原理工大學(xué) 煤科學(xué)與技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030024; 3.國(guó)家能源集團(tuán) 寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司,寧夏 銀川 750011; 4.太原理工大學(xué) 礦業(yè)工程學(xué)院,山西 太原 030024)

        煤氣化技術(shù)是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的源頭,是實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用的核心技術(shù)。煤氣化過程會(huì)產(chǎn)生大量固體廢棄物——?dú)饣?019年排放量超過3 000萬(wàn)t[1]。因此,大規(guī)模氣化渣的無(wú)害化處置與資源化利用愈加成為制約煤化工基地可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題。

        氣化粗渣的成分與鍋爐灰渣相似,可作為建材、道路橋梁等摻混原料[2-3],但部分爐型或氣化工藝產(chǎn)生的氣化粗渣燒失量偏高,很大程度上限制了其用作建筑材料添加劑[4]。氣化細(xì)渣由于粒度細(xì)、含碳量高、燒失量大、含水量較高等原因,目前未有較理想的處理方式,主要以填埋處理為主[5],由此造成了大量土地資源被占用、空氣揚(yáng)塵、釋放有害氣體等問題。同時(shí),廢渣中大量的無(wú)機(jī)物、重金屬離子的浸出滲濾液對(duì)土壤、地表水和地下水也造成嚴(yán)重污染,嚴(yán)重影響了生態(tài)及環(huán)境質(zhì)量,尋求合理處置氣化灰渣的方法迫在眉睫。

        氣化細(xì)渣由于有一定的殘?zhí)亢浚捎糜谘h(huán)流化床摻燒[6],實(shí)現(xiàn)了煤炭資源的能量梯級(jí)利用,降低了鍋爐燃料成本,但由于灰分和水分的存在,鍋爐摻燒比例低,難以達(dá)到理想效率,經(jīng)脫水提質(zhì)后的氣化渣熱值也僅能達(dá)到我國(guó)標(biāo)煤熱值的52%左右。因氣化渣具有一定的吸附性能,還可用于水體、土壤修復(fù),吸附水體和土壤中的重金屬等污染物[7-8],作為吸附劑原料時(shí),氣化渣中灰分的存在同樣會(huì)影響其整體孔徑結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品吸附性能。高值化利用方面,氣化渣因其強(qiáng)度高可作為鎳基催化劑載體[9]。氣化渣資源化、高值化利用的前提為需實(shí)現(xiàn)氣化渣中殘?zhí)颗c灰物質(zhì)的分離。

        筆者利用水介旋流器對(duì)國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司(下文簡(jiǎn)稱寧煤公司)GSP氣化爐氣化細(xì)渣進(jìn)行重力分選,并對(duì)其分質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)行表征與分析。在此基礎(chǔ)上,以分離得到的溢流篩上富碳產(chǎn)品制備氣化渣基活性焦,并對(duì)其脫硫脫硝性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。試驗(yàn)驗(yàn)證了氣化渣重力分選以及其富碳產(chǎn)品作為活性焦原料的資源化利用的可行性,在緩解氣化渣處置壓力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了其資源化利用。

        1 試驗(yàn)樣品和試驗(yàn)方法

        1.1 樣品性質(zhì)

        1.1.1粒度組成

        試驗(yàn)所用樣品為寧煤公司GSP氣化爐氣化細(xì)渣,對(duì)原樣進(jìn)行篩分化驗(yàn),其粒度組成見表1,合計(jì)灰分為65.45%。

        表1 GSP氣化爐氣化細(xì)渣粒度組成Table 1 Particle size composition of gasification fine slag from the GSP gasifier

        由氣化細(xì)渣粒度組成可知,寧煤公司GSP氣化爐氣化細(xì)渣<0.074 mm產(chǎn)率65.50%,灰分68.84%,是樣品的主導(dǎo)粒級(jí)。>0.5 mm粒級(jí)產(chǎn)率為1.83%,>0.074 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率34.50%,累計(jì)灰分59.00%,該粒度級(jí)產(chǎn)率較大,灰分較低,說(shuō)明該粒度級(jí)有較多的殘?zhí)看嬖?,有分選及利用的必要。

        1.1.2密度組成

        配置1.60,1.80,2.00,2.20,2.40 g/cm3不同密度級(jí)重液,對(duì)GSP氣化爐細(xì)渣進(jìn)行浮沉試驗(yàn),得到了不同密度級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)率及各密度級(jí)產(chǎn)品灰分。數(shù)據(jù)結(jié)果見表2,合計(jì)灰分為64.74%。

        表2浮沉結(jié)果表明,氣化細(xì)渣<2.20 g/cm3累計(jì)產(chǎn)率31.23%,累計(jì)灰分29.50%,說(shuō)明原樣中包含部分輕質(zhì)未燃炭。<2.40 g/cm3累計(jì)產(chǎn)率70.45%,累計(jì)灰分51.40%。>2.40 g/cm3產(chǎn)率29.55%,灰分達(dá)到96.56%。輕質(zhì)未燃炭與富灰物質(zhì)密度組成有明顯差異,因此選用水介旋流器可實(shí)現(xiàn)氣化渣炭與灰的按密度分離。

        1.1.3樣品工業(yè)分析及元素分析

        GSP氣化爐氣化細(xì)渣工業(yè)分析、元素分析數(shù)據(jù)見表3??諝飧稍锘譃?.92%,灰分為67.82%,氣化后仍有少量殘余揮發(fā)分,細(xì)渣碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,為30.66%。

        表2 GSP氣化爐氣化細(xì)渣密度組成Table 2 Density composition of gasification slag from the GSP gasifier

        表3 GSP氣化爐氣化細(xì)渣原樣工業(yè)分析、元素分析Table 3 Proximate and ultimate analysis of gasification fine slag from the GSP gasifier %

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1分離系統(tǒng)及方法

        試驗(yàn)采用的水介質(zhì)旋流重力分選試驗(yàn)系統(tǒng)如圖1所示。水介重力分選系統(tǒng)主要包括水介旋流器、壓力表、流量計(jì)、渣漿泵、攪拌桶等。將一定質(zhì)量氣化細(xì)渣和水加入攪拌桶中配置成質(zhì)量濃度為100 g/L的礦漿。開啟攪拌桶使?jié){料混合均勻,調(diào)節(jié)渣漿泵變頻器使?jié){料在0.12 MPa壓力作用下泵入水介旋流器。調(diào)整旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù),壓力穩(wěn)定后同時(shí)接取旋流器溢流和底流。旋流器溢流經(jīng)0.1 mm分級(jí)篩篩分,篩上物碳含量最高,形成富碳產(chǎn)品,篩下細(xì)粒級(jí)灰分相對(duì)較高,為高灰產(chǎn)品,旋流器底流灰分最高,為富灰產(chǎn)品。旋流器富碳產(chǎn)品、高灰產(chǎn)品、富灰產(chǎn)品分別經(jīng)過濾、烘干、稱重后化驗(yàn)灰分,得到各產(chǎn)品產(chǎn)率和灰分。富碳產(chǎn)品磨礦后作為活性焦制備原料進(jìn)行后續(xù)利用。

        圖1 水介重力分選系統(tǒng)流程Fig.1 Flow chart of water medium gravity separation system

        1.2.2活性焦制備

        以氣化渣重選后的富碳產(chǎn)品為原料,經(jīng)磨礦后<200目通過率大于90%。采用配煤法添加黏結(jié)劑調(diào)節(jié)其黏結(jié)性能,以富碳產(chǎn)品、焦煤、瀝青、長(zhǎng)焰煤按照50∶29∶13∶8質(zhì)量比添加一定質(zhì)量水與煤焦油混捏,造粒成型干燥后,稱取一定質(zhì)量成型料置于旋轉(zhuǎn)爐中,在N2環(huán)境下,以5 ℃/min的升溫速率升溫至700 ℃,在N2環(huán)境下熱解30 min,得到炭化料。取部分炭化料稱量后繼續(xù)置于旋轉(zhuǎn)爐中,以N2作為保護(hù)氣,以8 ℃/min的升溫速率程序升溫至900 ℃。將液態(tài)水以1.0 mL/(g·h)通入預(yù)先升溫至300 ℃的預(yù)熱爐,氣化后搭載N2進(jìn)入旋轉(zhuǎn)爐,與炭化料進(jìn)行反應(yīng),活化時(shí)間為2 h。冷卻后取出稱量,形成活化料,得到脫硫脫硝活性焦。后續(xù)對(duì)其脫硫脫硝性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體流程如圖2所示。

        圖2 活性焦制備流程Fig.2 Activated coke preparation flow chart

        1.2.3脫硫性能評(píng)價(jià)方法

        活性焦的脫硫性能評(píng)價(jià)按照國(guó)標(biāo)GB/T 30202.4—2013進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)用N2,SO2,O2和水蒸氣形成混合氣與活性焦在120 ℃下反應(yīng),使活性焦吸附 SO2。吸附5 h后程序升溫至400 ℃,使活性焦在5 L/min的N2氣氛中進(jìn)行解析再生,并用3%的H2O2溶液對(duì)解析出的SO2氣體進(jìn)行吸收,最后通過0.1 mol/L NaOH溶液對(duì)吸收液進(jìn)行滴定。活性焦脫硫值以Sc表示(mg/g),計(jì)算公式為

        (1)

        式中,c為NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度,mol/L;V為滴定吸收液消耗NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;V0為空白實(shí)驗(yàn)消耗NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;m為試料質(zhì)量,g。

        1.2.4脫硝性能評(píng)價(jià)方法

        結(jié)合國(guó)標(biāo)GB/T 30202.5—2013規(guī)定的活性焦的脫硝性能評(píng)價(jià)的實(shí)驗(yàn)方法和具體要求,本實(shí)驗(yàn)脫硝評(píng)價(jià)按照國(guó)標(biāo)中的相同空速進(jìn)行縮小,活性焦用量縮小至1.0 L?;旌蠚庥昧恳蚕鄳?yīng)縮小,但保持各組分體積分?jǐn)?shù)要求不變。

        脫硝過程中混合氣氛組成包括NO,NH3,O2,H2O(g),采用N2進(jìn)行平衡。N2,NH3和O2經(jīng)調(diào)控流量后與液態(tài)水共同進(jìn)入預(yù)熱至300 ℃的預(yù)熱器。之后N2搭載O2和水蒸氣的混合氣與NO和NH3共同進(jìn)入反應(yīng)器,在120 ℃下與活性焦發(fā)生反應(yīng)。反應(yīng)過程中每隔1 h用煙氣分析儀對(duì)尾氣中的NO體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行檢測(cè)記錄,直至NO體積分?jǐn)?shù)維持穩(wěn)定?;钚越沟拿撓跣Ч妹撓趼蔢(NO)計(jì)算,結(jié)果以百分?jǐn)?shù)表示,計(jì)算公式為

        (2)

        式中,φ為原料氣(干)中氮氧化合物體積分?jǐn)?shù);φ1為試驗(yàn)終止前尾氣中氮氧化合物(干)體積分?jǐn)?shù)。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 水介重選分離效果與分析

        前期對(duì)旋流器結(jié)構(gòu)條件及操作條件進(jìn)行逐項(xiàng)條件試驗(yàn)研究。本實(shí)驗(yàn)采用前期單項(xiàng)條件試驗(yàn)下的優(yōu)選組合條件,旋流器底流口直徑25 mm,溢流管直徑48 mm,溢流管插入深度50 mm,錐體采用復(fù)錐結(jié)構(gòu)。ε為碳在各個(gè)產(chǎn)品中的分布率,計(jì)算公式為

        (3)

        式中,γj為產(chǎn)品產(chǎn)率,%;Aj為產(chǎn)品灰分,%;Ay為合計(jì)灰分,%。

        旋流器分選效果見表4,產(chǎn)品的合計(jì)灰分為63.87%。最優(yōu)結(jié)構(gòu)參數(shù)和操作參數(shù)組合下,經(jīng)水介旋流器一次分選,可得到富碳產(chǎn)品產(chǎn)率8.37%,灰分12.69%;高灰產(chǎn)品產(chǎn)率67.27%,灰分58.72%;底流為富灰產(chǎn)品,合計(jì)產(chǎn)率24.36%,合計(jì)灰分95.68%。碳的分布率上,富碳產(chǎn)品占比20.23%,高灰產(chǎn)品76.86%,碳在富灰產(chǎn)品中損失很低,為2.91%。說(shuō)明經(jīng)過水介重選可使碳在富碳產(chǎn)品和高灰產(chǎn)品中得到富集。

        表4 水介重力分選試驗(yàn)結(jié)果Table 4 Test results of water medium gravity separation

        2.2 重選產(chǎn)品分析與測(cè)試

        2.2.1SEM-EDS分析

        圖3為掃描電鏡下GSP氣化爐氣化細(xì)渣原樣及各產(chǎn)品的形貌,元素分析和X射線能譜圖。原樣及各產(chǎn)品元素組成相似,均主要由C,O,Si,Al組成。由圖3(a)可知,原樣中存在表面光滑密實(shí)的片狀和球體顆粒,其余大部分呈帶蜂窩孔的絮團(tuán)狀[18]。經(jīng)水介重力分選提質(zhì)后,圖3(b)中富碳產(chǎn)品有更多的孔結(jié)構(gòu),光滑球體極少,其余為不規(guī)則塊狀、片狀表面粗糙具有多孔結(jié)構(gòu)的炭顆粒,碳元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)很高,可作為制作活性焦的原材料;高灰產(chǎn)品中,小顆粒光滑球體等礦物的分布相對(duì)原樣更加密集且與炭顆粒相互黏連包裹,此產(chǎn)品進(jìn)一步的炭-灰分離較為困難,需先實(shí)現(xiàn)顆粒間的剝離;圖3(d)中富灰產(chǎn)品碳元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為3.64%,只有極少量絮狀多孔的炭顆粒,球體等礦物顆粒分布較為分散,除光滑球體礦物外,另有大部分礦物呈無(wú)規(guī)則塊狀,表面密實(shí),無(wú)微孔結(jié)構(gòu),硅、鋁、氧元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為34.18%,14.7%和47.48%,硅、鋁氧化物占主導(dǎo)。

        圖3 GSP氣化爐氣化渣原樣及產(chǎn)品SEM-EDS結(jié)果Fig.3 SEM-EDS results of original sample and sorting products of the gasification slag from the GSP gasifier

        2.2.2工業(yè)分析及元素分析結(jié)果

        對(duì)分選后的富碳產(chǎn)品和富灰產(chǎn)品的工業(yè)分析和元素分析見表5。

        表5 GSP氣化爐氣化細(xì)渣原樣及產(chǎn)品工業(yè)分析、元素分析Table 5 Proximate and ultimate analysis of gasification fine slag and its products %

        與原樣相比,經(jīng)過旋流器水介重選,富碳產(chǎn)品的碳含量達(dá)到81.04%,同時(shí)Vdaf揮發(fā)分也達(dá)到7.45%,這是由于經(jīng)過分選提質(zhì)后,可斷裂的鍵結(jié)構(gòu)隨有機(jī)物富集[19],富碳產(chǎn)品含碳量提高。富灰產(chǎn)品燒失量3.18%,可作為水泥、混凝土等建材的理想原料。

        2.2.3BET孔結(jié)構(gòu)分析

        采用美國(guó)麥克默瑞提克公司ASAP 2460型多功能吸附儀測(cè)定活性焦的孔結(jié)構(gòu)信息。采用 BET模型計(jì)算活性焦的總表面積及孔體積;采用 t-plot模型計(jì)算活性焦的中微孔比表面積及孔體積。

        表6為GSP氣化爐氣化渣原樣和重選后產(chǎn)品比表面積以及孔結(jié)構(gòu)參數(shù)。由表6可知,原樣中微孔比表面積為88.50 m2/g,占總比表面積的42.25%;微孔孔體積為0.036 9 cm3/g,占總孔體積的15.70%。經(jīng)重選后的富碳產(chǎn)品的比表面積為287.82 m2/g,其中微孔比表面積達(dá)到155.89 m2/g,占比為54.16%;平均孔徑為3.48 nm。高灰產(chǎn)品同樣因?yàn)樘嫉母患?,比表面積為267.19 m2/g,微孔比表面積為101.02 m2/g,平均孔徑為4.63 nm。富灰產(chǎn)品碳含量極低,比表面積要遠(yuǎn)低于原樣和其他產(chǎn)品。經(jīng)重選后,富碳產(chǎn)品孔隙最為發(fā)達(dá),有較為豐富的微孔,比表面積和孔體積均大于其他產(chǎn)品,是制備活性焦的良好原料。

        表6 GSP氣化爐氣化細(xì)渣重選后氮吸附測(cè)試結(jié)果Table 6 Test results of nitrogen adsorption after gravity separation of gasification fine slag from GSP gasifier

        2.2.4XRD分析

        圖4為氣化細(xì)渣原樣及各分選產(chǎn)品的XRD分析圖譜,樣品譜圖由晶體峰和晶體峰外的無(wú)定形駝峰組成。無(wú)定形峰的形成主要包括3部分:① 氣化渣有機(jī)質(zhì);② 由于原煤中的高嶺石在高溫條件下結(jié)構(gòu)遭到破壞[20],其結(jié)構(gòu)處于無(wú)定形狀態(tài);③ 其余無(wú)定形物質(zhì)。晶體峰經(jīng)分析,主要有石英、方解石,還有少量的剛玉。

        圖4 分選產(chǎn)品X射線衍射圖譜Fig.4 X-ray diffraction pattern of sorting products

        富灰產(chǎn)品中石英、方解石含量與原樣基本相等,有機(jī)物含量極少,說(shuō)明其無(wú)定形峰的產(chǎn)生主要是高嶺石,即富灰中的高嶺石較原樣增大明顯;高灰與原樣相比,礦物種類相同,其含量相差不大;富碳與原樣相比,石英含量基本相同,方解石含量增大,高嶺石含量降低。分析可得,原樣中的石英基本平均進(jìn)入3個(gè)產(chǎn)品,方解石進(jìn)入富碳的比例較大,高嶺石進(jìn)入富灰的比例較大。

        此外,對(duì)比分選后的富碳產(chǎn)品與原樣及其他產(chǎn)品相比,富碳產(chǎn)品20°~30°鼓包基本高于其他部分,可驗(yàn)證富碳產(chǎn)品碳含量高于其余產(chǎn)品。

        2.2.5重力分選的可行性分析

        取原樣>0.074 mm粒度級(jí)樣品,以密度為2.4 g/cm3重液浮沉分離得到浮物和沉物,分別對(duì)其進(jìn)行真密度和BET孔徑測(cè)量,根據(jù)所測(cè)真密度與孔體積,按照式(4)計(jì)算得到對(duì)應(yīng)的視密度。

        (4)

        式中,ρv,ρw,ρa(bǔ)分別為氣化渣視密度、水密度、氣化渣真密度,g/cm3;mw,ma為水和氣化渣的質(zhì)量,g;Vh,Va分別為氣化渣孔體積和氣化渣體積,cm3。

        由式(5)計(jì)算所得礦物分選可選性評(píng)定系數(shù)對(duì)其進(jìn)行可選性評(píng)定,結(jié)果見表7。

        (5)

        式中,E為礦物可選性評(píng)定系數(shù),%;δ2,δ1為重礦物密度、輕礦物,g/cm3;ρ為分選介質(zhì)密度,g/cm3。

        表7 GSP氣化爐氣化細(xì)渣可選性分析Table 7 Separability analysis of gasification fine slag from GSP gasifier

        表7結(jié)果顯示,浮物和沉物真密度相差相對(duì)較小,按密度分選時(shí)有一定的分選可行性。原樣、浮物、沉物的視密度由于孔隙的存在均小于真密度,浮物和沉物的視密度差增大,說(shuō)明了水介分選的可行性?;谝暶芏扔?jì)算所得的可選性系數(shù)E2均大于基于真密度計(jì)算所得的可選性系數(shù)E1,GSP氣化爐氣化細(xì)渣的可選性由難選變?yōu)橐走x,表明氣化渣本身發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)提高了其在水介質(zhì)中的可選性。

        2.3 氣化渣基活性焦試驗(yàn)研究

        按照實(shí)驗(yàn)方法所述,固定分離富碳產(chǎn)品摻比(50%),利用分選試驗(yàn)得到的富碳產(chǎn)品制備脫硫脫硝活性焦,對(duì)得到的氣化渣基活性焦產(chǎn)品按前述評(píng)價(jià)方法進(jìn)行耐磨強(qiáng)度、耐壓強(qiáng)度、脫硫值、脫硝率等指標(biāo)的測(cè)定。

        2.3.1氣化渣基活性焦脫硫性能評(píng)價(jià)

        根據(jù)1.2.3節(jié)中脫硫評(píng)價(jià)方法,得到如圖5所示的脫硫效果圖。由圖5可知,當(dāng)模擬煙氣中SO2的初始體積分?jǐn)?shù)為0.12%時(shí),經(jīng)活性焦吸附1 h,SO2的轉(zhuǎn)化率可達(dá)到50%左右。隨著吸附時(shí)間的延長(zhǎng),吸附SO2性能緩慢降低。吸附5 h后,SO2的轉(zhuǎn)化率降低至43%左右。

        圖5 氣化渣基活性焦脫除SO2效果Fig.5 Effect of SO2 removal by activated coke based on gasification slag

        吸附完成后,采用前述評(píng)價(jià)方法,得到該活性焦的脫硫值為28.5 mg/g,明顯優(yōu)于國(guó)標(biāo)對(duì)于脫硫值不低于20 mg/g的要求,表明氣化渣基活性焦脫硫性能較好。

        2.3.2氣化渣基活性焦脫硝性能評(píng)價(jià)

        根據(jù)1.2.4節(jié)中脫硝率的方法進(jìn)行測(cè)定,得到如圖6所示的脫硝效果圖。當(dāng)模擬煙氣NO的初始體積分?jǐn)?shù)為0.02%,經(jīng)活性焦吸附1 h,煙氣中NO的轉(zhuǎn)化率達(dá)到90%,表明此時(shí)脫硝效果良好。隨吸附時(shí)間的延長(zhǎng),脫硝率降低,當(dāng)吸附時(shí)間延長(zhǎng)至15 h時(shí),脫硝率逐漸趨于穩(wěn)定,穩(wěn)定后脫硝率維持在27%左右。國(guó)標(biāo)對(duì)脫硝率未作具體規(guī)定,以實(shí)際測(cè)試為準(zhǔn)。與市面同類產(chǎn)品的脫硝率30%相比,可能是由于GSP爐氣化渣屬于惰性物質(zhì),表面相關(guān)脫硝基團(tuán)較少,導(dǎo)致脫硝性能較差。

        2.3.3氣化渣基活性焦指標(biāo)

        氣化渣基活性焦各指標(biāo)測(cè)定結(jié)果見表8。氣化渣原料在富碳產(chǎn)品摻入比達(dá)到50%時(shí),活化料比表面積達(dá)到348.58 m2/g,實(shí)驗(yàn)室所制備的活性焦耐磨強(qiáng)度已經(jīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)GB/T 30201—2013中A型優(yōu)良品標(biāo)準(zhǔn)要求,且耐壓強(qiáng)度超過國(guó)標(biāo)400 N的要求,脫硫值遠(yuǎn)超國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)20 mg/g的要求。

        圖6 氣化渣基活性焦脫除NO效果Fig.6 Effect of NO removal by activated coke based on gasification slag

        表8 氣化渣基活性焦指標(biāo)測(cè)試結(jié)果Table 8 Gasification slag-based activated coke index test results

        3 結(jié) 論

        (1)寧煤公司GSP氣化爐氣化細(xì)渣經(jīng)水介重力分選可得到良好的分選效果。在最優(yōu)結(jié)構(gòu)參數(shù)下,一次分離可得到產(chǎn)率8.37%、碳回收率87.31%的富碳產(chǎn)品,產(chǎn)率67.27%、灰分58.72%的高灰產(chǎn)品以及產(chǎn)率為24.36%,灰分<5%的富灰產(chǎn)品。碳回收率方面,富碳產(chǎn)品和高灰產(chǎn)品合計(jì)回收率46.37%,富灰產(chǎn)品中碳的損失最低,為2.91%。表明經(jīng)過水介重選可使炭和灰得到有效分離與富集。

        (2)采用BET、XRD等對(duì)GSP氣化渣原樣及分選產(chǎn)品進(jìn)行表征。富碳產(chǎn)品相對(duì)原樣具有更加豐富的孔徑結(jié)構(gòu),總比表面積為287.82 m2/g,其中微孔比表面積達(dá)到了155.89 m2/g,具有作為活性焦的優(yōu)良基礎(chǔ)性能。

        (3)以分離的富碳產(chǎn)品為原料,在摻入比達(dá)到50%時(shí)制備的氣化渣基活性焦耐磨強(qiáng)度達(dá)到97%,耐壓強(qiáng)度超過400 N(實(shí)測(cè)值),脫硫值32.63 mg/g,各項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 30201—2013中A型優(yōu)良品性能指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了殘?zhí)扛邠奖葍?yōu)質(zhì)活性焦的利用。

        (4)研究提出一種針對(duì)氣化渣的水介重選方法和針對(duì)分離炭的高值化利用方法。具有生產(chǎn)成本低,利用價(jià)值高的優(yōu)點(diǎn),為煤氣化渣的資源化、減量化、高值化利用提供了一種新思路。

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