文_宋子平 山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司
目前循環(huán)水水處理大部分采用的是化學(xué)加藥處理方法,添加阻垢劑、緩蝕劑、滅藻殺菌劑、濃硫酸等處理循環(huán)冷卻水的平衡問(wèn)題,隨著循環(huán)冷卻水的散熱蒸發(fā),當(dāng)濃縮達(dá)到一定倍數(shù)后必須排污,會(huì)浪費(fèi)大量的水資源,而且造成環(huán)境污染。由于采用化學(xué)加藥處理,系統(tǒng)內(nèi)會(huì)沉積大量的化學(xué)粘泥,系統(tǒng)設(shè)備清洗會(huì)消耗大量的藥劑。添加的各種有機(jī)的、無(wú)機(jī)的添加劑形成的COD、N、P及重金屬高鹽廢水會(huì)隨著排污進(jìn)入自然水體造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。
電化學(xué)技術(shù)在水處理中不需要投加藥劑,通過(guò)電子作用即可實(shí)現(xiàn)阻垢、除垢、緩蝕和殺菌等方面的作用。與化學(xué)處理法比較,采用該技術(shù)對(duì)循環(huán)冷卻水處理進(jìn)行處理,具有易維修管理、運(yùn)行費(fèi)用低、排污量少、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)。
電解水處理主要作用機(jī)理是通過(guò)在正、負(fù)兩極板間加載直流電壓,使循環(huán)水體中的陰、陽(yáng)離子向正、負(fù)極板遷移,并在正負(fù)極板上發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)。
在電流的作用下,陰極板上的反應(yīng)生成OH-,部分OH-與HCO3-反應(yīng)生成CO2-,部分OH-與可溶于水的Ca2+、Mg2+等成垢離子轉(zhuǎn)化為CaCO3。Mg(OH)2等沉淀析出。
在電場(chǎng)的作用下,利用循環(huán)水中的水和氯離子轉(zhuǎn)化成游離氯、次氯酸、臭氧、過(guò)氧化氫等殺菌組分,在模塊的酸性環(huán)境下(pH<6)達(dá)到殺菌、滅藻的目的。這樣的殺菌、滅藻效率很高,有效的控制微生物、減少粘泥產(chǎn)生。具體反應(yīng)化學(xué)式如下:
圖1 循環(huán)冷卻水電解水處理工藝流程
循環(huán)冷卻水通過(guò)潛水泵從冷卻塔水池取水,經(jīng)管路分配到各個(gè)電解水處理模塊。由電解水處理模塊產(chǎn)生的堿性水先自流到沉降池,在沉降池停留1~2h后再溢流回到冷卻塔水池。沉降池中會(huì)有來(lái)自電解水處理模塊排出的垢渣,這些垢渣沉降在池底會(huì)加快堿性水中形成的結(jié)晶體的增長(zhǎng),加速沉降。沉降池中的垢渣也要定期清理。
由電解水處理模塊產(chǎn)生的酸性水分成兩部分,一部分直接自流回到冷卻塔水池;另一部分要經(jīng)過(guò)低溫噴淋裝置后在流回到冷卻塔水池,低溫噴淋裝置來(lái)脫除酸性水中的余氯,降解水中的氯根含量,脫出的氯氣要進(jìn)行壓縮回收。
每一個(gè)電解水處理模塊都有一臺(tái)智能型電源來(lái)控制,智能型電源除了為電解水處理模塊提供直流電壓外,還可控制電解水處理模塊的機(jī)械除垢裝置定時(shí)除掉極板上的水垢,并可定時(shí)打開(kāi)電解水處理模塊的電動(dòng)排污閥排出垢渣。
電解水處理模塊的配套組數(shù)是由循環(huán)水量及補(bǔ)水水質(zhì)決定的,一般分支循環(huán)水量取系統(tǒng)總循環(huán)量的2%~10%。每個(gè)電解水處理模塊的功率為10kW,總耗電量由模塊組數(shù)、取水泵的功率以及低溫噴淋裝置的功率決定。
循環(huán)冷卻水主要面臨結(jié)垢、菌藻滋生、腐蝕三大問(wèn)題,傳統(tǒng)方法通常采取向循環(huán)冷卻水中添加阻垢劑、殺菌滅藻劑、緩蝕劑等化學(xué)藥劑,并通過(guò)控制濃縮倍數(shù)和大量排水等措施解決。電解水處理技術(shù)的脫鹽、軟化可以解決循環(huán)水的硬度及堿度平衡問(wèn)題,同時(shí)通過(guò)酸性水調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值,使循環(huán)水的pH值保持在介穩(wěn)區(qū)內(nèi),最終解決系統(tǒng)結(jié)垢問(wèn)題。
循環(huán)水中的氯離子是造成電化學(xué)點(diǎn)蝕的主要因素,目前火電廠的循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用的材質(zhì)都比較抗化學(xué)腐蝕,但無(wú)論什么材質(zhì)都無(wú)法解決氯離子電化學(xué)點(diǎn)蝕的問(wèn)題,所以采用電解水處理技術(shù)時(shí),應(yīng)控制好水體中的余氯值。
電解水處理技術(shù)可以持續(xù)不斷地將蒸發(fā)濃縮后循環(huán)水體中的鈣、鎂等結(jié)垢離子轉(zhuǎn)化為固態(tài)物去除,這樣不僅可維持循環(huán)水的硬度及堿度平衡,還不需要排污。而陽(yáng)極析出的氯離子轉(zhuǎn)化為氯氣,溶于水后進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為次氯酸,可用于循環(huán)水的殺菌滅藻。在保持好循環(huán)水的余氯值后,少量的排酸性水可維持循環(huán)水氯根的平衡。
電解水處理技術(shù)是循環(huán)水旁系分支處理技術(shù),電解反應(yīng)過(guò)程中,陰極區(qū)域產(chǎn)生大量的HO-,陰極區(qū)域的堿度很高,pH值在10以上,有利于分支循環(huán)水中的鈣、鎂離子在此結(jié)晶析出,解決了循環(huán)水的硬度平衡。而用電解產(chǎn)生的酸性水來(lái)調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值,只要維持循環(huán)水系統(tǒng)的pH值在8~9.5時(shí),循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)基本上不會(huì)結(jié)垢。由于無(wú)化學(xué)加藥,同時(shí)在線持續(xù)產(chǎn)生具有氧化性的次氯酸,具有清洗、殺菌的作用,因此系統(tǒng)內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生化學(xué)粘泥以及細(xì)菌黏液產(chǎn)生的黏泥沉積。
某企業(yè)循環(huán)水保有水量為3000m3,最大循環(huán)水量為7703m3/h,循環(huán)水泵運(yùn)行情況為3開(kāi)1備,實(shí)施前循環(huán)水系統(tǒng)通過(guò)添加化學(xué)藥劑緩蝕阻垢劑(每天加6桶)和殺菌滅藻劑(每周加1次)來(lái)調(diào)節(jié)循環(huán)水質(zhì)。
以旁流形式安裝到循環(huán)水系統(tǒng)中無(wú)需改變?cè)苈废到y(tǒng),在循環(huán)水回水總管上接DN300管道至電解水處理設(shè)備底部,循環(huán)水經(jīng)過(guò)水處理執(zhí)行器箱體處理,然后分為酸性水和堿性水分別進(jìn)入循環(huán)水池。
設(shè)備投入運(yùn)行后,通過(guò)水質(zhì)分析,循環(huán)水的總堿度、總硬度、氯離子、鈣離子、總磷等指標(biāo)明顯下降。分別選取一年4月、5月、7月、9月、10月、11月各5d的循環(huán)水指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,具體情況見(jiàn)表1。
表1 循環(huán)水指標(biāo)
某企業(yè)對(duì)循環(huán)水、原水、中水的水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行分析,3種水樣中的K+分別為8.97mg/L、4.36mg/L、4.72mg/L,濃縮倍數(shù)大概為2倍左右。循環(huán)水管束中除含有部分泥沙,雜質(zhì),結(jié)垢與腐蝕情況并不明顯。項(xiàng)目投入運(yùn)行后,月節(jié)約新鮮水10000t;化學(xué)藥劑、換熱設(shè)備清洗費(fèi)用減少33.3萬(wàn)元,合計(jì)約69.6萬(wàn)元。
電解水技術(shù)的應(yīng)用可取代水處理化學(xué)藥劑,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)水多樣化,不僅解決了整廠的水平衡,還避免了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)(換熱器、冷卻塔等)結(jié)垢、腐蝕、堵塞,有效地提高了系統(tǒng)的工作效率,讓循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。