左安飛
(遵義市匯泓供水有限責(zé)任公司,貴州 遵義 563000)
消毒在自來水生產(chǎn)中是非常關(guān)鍵的一步,常規(guī)自來水處理工藝有絮凝、沉淀、過濾、消毒等,當(dāng)水源水質(zhì)滿足《生活飲用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)水源水時(shí),地表水可僅經(jīng)簡(jiǎn)易處理(如過濾)、消毒即可供飲用[1],可見水源水質(zhì)好的水體作為飲用水源時(shí),消毒也是必不可少的?,F(xiàn)自來水生產(chǎn)常用的消毒劑有Cl2、O3、Cl2O2、NaClO等。從成本及管理上看,臭氧消毒的電耗大,設(shè)備維護(hù)成本高,二氧化氯消毒的原材料鹽酸屬于管制類危險(xiǎn)化學(xué)品,采購(gòu)程序復(fù)雜,儲(chǔ)存環(huán)境所需防護(hù)措施多,生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于氯氣和次氯酸鈉。比較而言,氯氣和次氯酸鈉是比較經(jīng)濟(jì)合理、便于管理的消毒劑。
以南方某自來水廠為例,該水廠設(shè)計(jì)最大生產(chǎn)量3.3萬m3/d,現(xiàn)在每日生產(chǎn)量約1萬m3。源水取自30公里外水庫(kù),經(jīng)管道輸送至該廠,流經(jīng)絮凝池(絮凝、前加氯氧化)→斜管沉淀池(沉淀)→V型砂濾池(過濾)→清水池(消毒)→二泵房→市政管網(wǎng)→用戶。從2018年6月到2019年2月使用復(fù)合二氧化氯發(fā)生器制取以氯氣為主的消毒劑用于生產(chǎn)消毒,該設(shè)備為現(xiàn)場(chǎng)電解飽和食鹽水制取Cl2、Cl2O2、H2O2、O3等復(fù)合型消毒氣體的消毒設(shè)備,設(shè)備制取產(chǎn)品以Cl2為主。從2019年2月開始,該水廠消毒設(shè)備改造,改用次氯酸鈉發(fā)生器為現(xiàn)場(chǎng)電解稀鹽水制取次氯酸鈉進(jìn)行消毒。
氯氣消毒通過與水反應(yīng)生成次氯酸,次氯酸為很小的中性分子,能擴(kuò)散到帶負(fù)電荷的細(xì)菌表面,并通過細(xì)菌的細(xì)胞壁穿透到細(xì)菌內(nèi)部,氧化破壞細(xì)菌酶系統(tǒng)使細(xì)菌代謝停止死亡[2]。次氯酸鈉消毒通過自身水解成次氯酸,同樣以次氯酸進(jìn)行消毒。
主要由直流電源箱(控制面板)、發(fā)生器主機(jī)、溶鹽箱、軟水器組成。發(fā)生器主機(jī)上分陰極室和陽極室,兩室之間用電解隔膜分割開,水不能通過電解隔膜。電解時(shí)將溶鹽箱中飽和食鹽水通過循環(huán)泵輸送至陽極室進(jìn)行電解,在陰極室產(chǎn)生NaOH和H2,在陽極室產(chǎn)生Cl2、Cl2O2、H2O2、O3,Cl2約占所產(chǎn)出氣體的90%,是主要消毒劑。消毒氣體通過水射器溶解在自來水中后投加到水體中。
由電源控制柜(帶PLC)、濃鹽罐、發(fā)生器主機(jī)、次氯酸鈉罐、計(jì)量泵、軟水機(jī)組成。通過直流電源將3%的稀鹽水電解,電解液收集在次氯酸鈉罐體中通過計(jì)量泵投加至水體。該套設(shè)備通過電解稀鹽水產(chǎn)生Cl2和NaOH,后Cl2和NaOH反應(yīng)生成次氯酸鈉溶液,電解過程產(chǎn)生的H2通過風(fēng)機(jī)稀釋后排出。
3.3.1 可操作性
次氯酸鈉發(fā)生器較復(fù)合二氧化氯發(fā)生器自動(dòng)化程度高,需人工手動(dòng)操作少,僅加鹽和調(diào)整計(jì)量泵流量便能維持設(shè)備的正常運(yùn)行,保證自來水消毒的濃度穩(wěn)定。
3.3.2 使用安全性
現(xiàn)場(chǎng)制取氯氣屬于劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品,設(shè)備漏氯氣風(fēng)險(xiǎn)高,亦因自來水壓力不足時(shí)嚴(yán)重漏氯。同時(shí)補(bǔ)鹽時(shí)均有氯氣泄漏,對(duì)設(shè)備及附屬設(shè)施的腐蝕較大,對(duì)生產(chǎn)人員的自身安全帶來了較高的風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)場(chǎng)制取次氯酸鈉溶液有效氯濃度0.5%(<5%),不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,對(duì)設(shè)備及附屬設(shè)施不存在大面積腐蝕;僅產(chǎn)生氫氣,屬于易燃易爆氣體,設(shè)備通過排氫風(fēng)機(jī)稀釋后排放,同時(shí)帶有兩個(gè)氫氣報(bào)警儀,在房間內(nèi)氫氣濃度到達(dá)限值即報(bào)警同時(shí)停發(fā)生器,安全性較高。
3.3.3 設(shè)備維護(hù)
現(xiàn)場(chǎng)制取氯氣發(fā)生器設(shè)備所需零配件采購(gòu)難,可替代性低,更換成本偏高;設(shè)備電解室在更換電解隔膜時(shí)需強(qiáng)拆后再熱熔,更換維修復(fù)雜;電解隔膜易損壞,僅使用一個(gè)月更換了兩次電解隔膜,更換成本高。
現(xiàn)場(chǎng)制取次氯酸鈉設(shè)備所需零配件采購(gòu)容易,更換成本低,且保養(yǎng)維護(hù)方便,使用壽命長(zhǎng)。
鹽采購(gòu)價(jià)750元/噸,兩種設(shè)備均以未加碘鹽作為原料電解制取消毒劑,根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出,復(fù)合二氧化氯發(fā)生器每產(chǎn)生1 kg有效氯耗鹽4.7 kg,鹽成本3.53元/kg·有效氯。次氯酸鈉發(fā)生器生產(chǎn)1 kg有效氯耗鹽11 kg,鹽成本8.25元/kg·有效氯。
復(fù)合二氧化氯發(fā)生器持續(xù)電解,每小時(shí)耗電量約9 kW,按工業(yè)電價(jià)0.64元/kW·h計(jì)算,每小時(shí)電費(fèi)5.76元,產(chǎn)生1 kg有效氯電費(fèi)成本24元。
次氯酸鈉發(fā)生器每天運(yùn)行約6小時(shí),平均每小時(shí)耗電量約4 kW,按工業(yè)電價(jià)0.64元/kW·h計(jì)算,每小時(shí)電費(fèi)2.56元。產(chǎn)生1 kg有效氯電費(fèi)成本7.6元。
綜合用鹽及電費(fèi)成本,復(fù)合二氧化氯發(fā)生器每產(chǎn)生1 kg有效氯成本27.53元,次氯酸鈉發(fā)生器每產(chǎn)生1 kg有效氯15.85元。則次氯酸鈉發(fā)生器每產(chǎn)生1 kg有效氯成本低11.68元。
改造前現(xiàn)場(chǎng)制取氯氣消毒對(duì)pH值的影響如圖1所示,氯氣消毒對(duì)pH值基本無影響,在廠內(nèi)工藝生產(chǎn)線pH值無較為明顯變化。
圖1 氯氣消毒進(jìn)出廠水pH值變化Fig.1 pH value change of inlet and outlet water by Cl2 disinfection
改造后現(xiàn)場(chǎng)制取次氯酸鈉消毒對(duì)pH值的影響如圖2所示,從3個(gè)月進(jìn)出水pH值變化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可看出,出廠水pH值均高于進(jìn)廠水,pH值在廠內(nèi)工藝生產(chǎn)線呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從圖1和圖2對(duì)比可得出,pH值上升是將氯氣消毒改為次氯酸鈉消毒后產(chǎn)生的,可看出次氯酸鈉消毒對(duì)水體pH值有升高作用。從圖3看出進(jìn)出水pH值相差0.05到0.25,在投加次氯酸鈉消毒后水體pH值上升約0.1。
圖2 NaClO消毒進(jìn)出廠水pH值變化Fig.2 pH value change of inlet and outlet water by NaClO disinfection
圖3 NaClO消毒進(jìn)出水pH差值變化Fig.3 Variation of pH value difference between inlet and outlet water by NaClO disinfection
根據(jù)2018年9月和10月氯氣作為消毒劑繪制出濾后水余氯和出水余氯變化情況如圖4,得出需氯量如圖5。從圖4和圖5可以看出,氯氣消毒時(shí)需氯量大,需氯量在0.25 mg/L左右。
圖4 氯氣消毒余氯變化Fig.4 Change of residual chlorine by Cl2 disinfection
圖5 氯氣消毒需氯量變化Fig.5 Change of chlorine requirement by Cl2 disinfection
同時(shí)繪制2019年9月和10月以次氯酸鈉作為消毒劑濾后水余氯和出水余氯變化情況如圖6,得出需氯量如圖7。從圖中變化情況可以得出次氯酸鈉對(duì)水體消毒需氯量小,需氯量在0.06 mg/L左右。
圖6 次氯酸鈉消毒余氯變化Fig.6 Change of residual chlorine by NaClO disinfection
圖7 次氯酸鈉消毒需氯量變化Fig.7 Change of chlorine requirement by NaClO disinfection
該自來水廠全年水質(zhì)較為穩(wěn)定,濁度波動(dòng)基本在3NTU以內(nèi)。結(jié)合氯氣和次氯酸鈉消毒實(shí)際情況,在投加消毒劑時(shí),因氯氣僅部分溶解于水體且不穩(wěn)定,在工藝生產(chǎn)線有部分溢出,所以氯氣的需氯量遠(yuǎn)高于次氯酸鈉。為保證出水余氯濃度達(dá)標(biāo),投加氯氣所需投加量需高于次氯酸鈉投加量,則采用次氯酸鈉消毒減少了消毒劑用量,更為經(jīng)濟(jì)有效。
目前次氯酸鈉消毒工藝已不間斷運(yùn)行快一年了,設(shè)備改造后次氯酸鈉消毒對(duì)消毒劑濃度控制簡(jiǎn)
單便捷,大大提高了對(duì)出水余氯的可控性。整套設(shè)備的故障率低,對(duì)環(huán)境空間無氯氣直接排放,設(shè)備安全系數(shù)高,自動(dòng)化程度高,操作控制簡(jiǎn)單方便,檢修維護(hù)作業(yè)量不大。能有效保證水廠的消毒安全,同時(shí)也能防止水廠的生產(chǎn)安全隱患問題。
綜合用鹽及電耗成本,使用現(xiàn)場(chǎng)電解次氯酸鈉消毒降低了生產(chǎn)成本,每產(chǎn)生1 kg有效氯比復(fù)合二氧化氯發(fā)生器制取消毒劑節(jié)約了11.68元。
次氯酸鈉消毒對(duì)水體pH值有上升作用,源水pH值較高水質(zhì)不適宜用該消毒方法,對(duì)pH值較低、需升高pH值水質(zhì),使用次氯酸鈉消毒能略微調(diào)節(jié)pH值。
次氯酸鈉消毒液投入水體后比氯氣溢出量小,感官刺激性小,氯味較氯氣消毒明顯減弱,口感有所提高。同時(shí)從需氯量對(duì)比可得出,投加次氯酸鈉消毒可減少消毒劑的用量,節(jié)約了消毒劑成本。