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        Ti55531鈦合金消除應力退火工藝研究

        2021-05-17 07:03:24周發(fā)斌
        新技術新工藝 2021年4期
        關鍵詞:富氧鈦合金試件

        李 博,周發(fā)斌

        (中航飛機起落架有限責任公司,陜西 漢中 723200)

        Ti55531鈦合金是一種新型高強高韌β型合金,其名義成分為Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr-1Zr。該合金與Ti-1023合金相比,其冶煉、加工成本低,不會產生明顯的成分偏析,且具有強度優(yōu)異和斷裂強度高等優(yōu)點,擁有良好的淬透性和較寬的加工工藝范圍,特別適合制造必須承受巨大應力的零部件,比較適用于結構件和起落架、機翼、發(fā)動機掛架之間連接裝置等,在航空航天工業(yè)中日益受到青睞[1-3]。

        中航飛機起落架有限責任公司新研制的某型機起落架零件——車架橫梁,采用了Ti55531鈦合金材料作為重要承力件,尚屬國內首次應用,基于零件加工需求及國內對Ti55531鈦合金消除應力退火工藝未見公開報道,本工作重點研究了溫度、時間對Ti55531消除應力程度的影響,并與成熟的TC18鈦合金材料進行了對比,最終確定了Ti55531鈦合金消除應力的最佳工藝參數(shù)。

        1 工藝試驗

        1.1 試件

        試件材料為國產Ti55531鈦合金,其化學成分見表1。試件規(guī)格如圖1所示,表面粗糙度

        1.2 保護涂料

        鈦合金非?;顫姡跓崽幚磉^程中很容易受到氫、氧、氮等元素的污染。鈦與氧作用會生成氧化膜,氧化膜向內擴散形成塑性很差的富氧α相層;吸氫后容易導致氫含量超標,留下氫脆隱患[4-5]。標準規(guī)定熱處理可選用真空爐、可控氣氛爐或涂料(Ti-1#和Ti-3#)保護法3種方式之一,本研究選用涂料保護后進行退火熱處理。

        表1 Ti55531鈦合金化學成分(質量分數(shù)) (%)

        圖1 試件規(guī)格

        1.3 工藝試驗

        按不同工藝參數(shù)分別對試件進行退火處理,在試件長度方向選取不同點用殘余應力測試儀檢測應力;用拉伸試驗機WDW-500測試抗拉強度;用氫含量測試儀ONH836檢測氫含量;用金相顯微鏡BX41M檢測富氧α相,并做好記錄。

        1.3.1 不同溫度下的退火試驗

        1)固定退火時間3 h,采用空冷的冷卻方式。對試件分別在700、680、660、640、620和600 ℃條件下,退火處理并進行相關檢測,數(shù)據(jù)記錄見表2和表3。

        表2 應力檢測結果

        表2和表3結果表明,氫含量、富氧α相均符合標準要求;應力消除程度Δf(Δf=f1-f2)為220.4~238.7 MPa;抗拉強度為1 240~1 320 MPa,其中部分超出標準要求。

        2)固定退火時間3 h,采用空冷的冷卻方式。對試件分別在580、560、540、520、500和480 ℃條件下,退火處理并進行相關檢測,數(shù)據(jù)記錄見表4和表5。

        表3 富氧α相和氫含量測試結果

        表4 應力檢測結果

        表5 富氧α相和氫含量測試結果

        表4和表5結果表明,抗拉強度為1 220~1 250 MPa;氫含量、富氧α相均符合標準要求;應力消除程度Δf(Δf=f1-f2)為178.5~210.4 MPa。

        3)固定退火時間3 h,采用空冷的冷卻方式。對試件分別在440、420、400、380和360 ℃條件下,退火處理并進行相關檢測,數(shù)據(jù)記錄見表6和表7。

        表6 應力檢測結果

        表7 富氧α相和氫含量測試結果

        表6和表7結果表明,抗拉強度為1 220~1 240 MPa;氫含量、富氧α相均符合標準要求;應力消除程度Δf(Δf=f1-f2)為145.1~168.4 MPa,消除應力程度最低。

        4)不同溫度對抗拉強度及應力消除程度的影響分別如圖2和圖3所示。

        圖2 不同溫度對抗拉強度的影響

        由圖2和圖3可知,選擇500~640 ℃消除應力退火時,既能保證Ti55531鈦合金材料退火后的抗拉強度完全合格,又能保證消除應力程度適中。

        圖3 不同溫度對應力消除的影響

        1.3.2 不同退火時間下的工藝試驗

        固定退火溫度為500~640 ℃區(qū)間內任意一點,例如580 ℃,退火時間分別按0.5 h、1 h、2 h、3 h、…、8 h進行試驗,檢測結果見表8。應力消除程度隨著時間的變化曲線如圖4所示。

        表8 應力、富氧α相和氫含量檢測結果

        圖4 不同時間應力消除程度

        表8結果表明,富氧α相、氫含量均符合標準要求。由圖4可知,同種規(guī)格下,應力消除程度隨著時間的增加,程度較明顯,但時間超過3 h后,應力消除量趨于平穩(wěn),故該材料消除應力時間≥3 h。

        1.3.3 Ti55531與TC18 M對比試驗

        用近β型鈦合金中較為成熟的材料TC18 M與Ti55531進行對比,分別在640、620、600、580、540、520和500 ℃條件下退火3 h,空冷。TC18 M退火前f1=920.8 MPa,退火后應力f2檢測結果見表9。

        表9 TC18 M退火后應力測試結果

        2 結語

        通過上述研究可以得出如下結論。

        1)在消除應力時間相同的條件下,相對較高的溫度有利于Ti55531鈦合金應力的消除。

        2)在溫度相同的條件下,延長時間有利于應力的消除,但時間超過某點時,消除程度明顯減緩。

        3)Ti55531鈦合金退火消除應力的最佳溫度為500~640 ℃,時間≥3 h。

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