鄒 威
(深中通道管理中心,廣東 中山 528400)
跨海建橋,工程自然條件差,施工技術難度大。特別是對于海中超長樁基施工[1-3,8],其地質復雜;樁基成孔難度大;樁基嵌巖深度大,基巖強度高,入巖鉆進施工難度大、風險高;砼灌注施工難度大。目前各地為加強地域連接,促進經(jīng)濟發(fā)展,正建立起更加便利的交通網(wǎng)絡。不管是山區(qū)、跨江河以及跨海工程,超大跨徑懸索橋正不斷涌現(xiàn),對超長樁基施工的關鍵技術已有較多研究成果及可供借鑒的施工經(jīng)驗,但在復雜海相環(huán)境下,海中超大跨徑懸索橋超長樁基施工技術仍面臨諸多新的技術挑戰(zhàn)。
伶仃洋大橋為跨徑580m+1666m+580m的H型雙塔三跨連續(xù)漂浮體系的整體鋼箱梁懸索橋,大橋主纜矢跨比為1:9.65,通航凈高76.5m,橋面離水面最高處為92m,是目前世界上橋面最高的海中大跨徑懸索橋,也是世界最大跨度三跨連續(xù)懸索橋。伶仃洋大橋是全離岸結構,兩個錨碇位于海中,國內(nèi)外罕有類似工程案例供參考,因此設計施工經(jīng)驗不足,橋梁建設面臨新的挑戰(zhàn)。
圖1 橋型布置
伶仃洋大橋西索塔基礎采用56根直徑3m的鉆孔灌注樁,并以鋼護筒作為耐久性結構,按照嵌巖樁設計,設計樁長108~136m,平均樁長123m,樁底全面嵌入花崗巖1m。索塔基礎平面如圖2所示。
圖2 索塔基礎平面
西索塔覆蓋層為第四系全新統(tǒng)人工填土層(Q4me)的雜填土、第四系全新統(tǒng)海相沉積層(Q4m)的淤泥(淤泥質粉質黏土)、粉質黏土及砂土和第四系晚更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Q3al)淤泥質土、粉質黏土及砂土,厚度13.4~42.0m。西塔基礎整體位于F4斷層破碎帶中,受裂影響下部角礫巖厚度較大,平均厚度達到80m,巖質較差體破碎泥化現(xiàn)象嚴重,呈不均勻狀態(tài),局部存在泥質膠結為主的軟弱夾層,泡水易化、崩解,強度降低。樁位處的地質情況如圖3所示。
圖3 橋位處的地質情況
本海區(qū)潮流屬于不規(guī)則半日潮類型,潮流呈往復流運動形式,受上游徑流影響,流速多為落潮流速大于漲潮流速,表層流速大于底層流速。橋位區(qū)域流速較大,大潮落潮時表層最大流速超過1.1m/s,同時,垂線平均流速也超過了0.5m/s。漲落潮流向基本受地形控制,落潮流向以S偏E為主,漲潮流向以N偏W為主。平均潮差0.85~1.70m,最大潮差2.30~3.22m,最小潮差0.04~0.13m,平均潮差、最大潮差和最小潮差的變化均自南向北逐漸增大。
施工區(qū)域穿越伶仃洋航道及龍穴南航道,海事安全管理面廣闊,通航水域交通安全較復雜。
基巖巖性主要為角礫巖(泥化)、角礫巖(碎塊狀)、角礫巖、碎塊狀中風化花崗巖、中風化花崗巖,角礫巖層下游平均70.7m,上游平均85.2m,樁底入花崗巖不小于1倍D(≥3.0m)。角礫巖的飽和單軸極限抗壓強度為11.4~11.5MPa,碎塊狀中風化花崗巖的飽和單軸極限抗壓強度為23.7~39.6MPa,中風化花崗巖的飽和單軸極限抗壓強度為25.6~69.8MPa。
單樁基混凝土灌注方量大,依靠海上拌合樓,砂石料、水等原材料質量難以保障,且泵送路徑長,彎管設置數(shù)量較多,易造成堵管等風險。
施工區(qū)域受半日潮、季節(jié)性影響海水咸度以及深厚角礫巖層,導致大面積泥漿與海水交換,泥漿難以穩(wěn)定。
索塔南側與龍穴南水道交界處東邊存在一處吸砂區(qū)域,原有的海底地貌已完全被破壞,最深處河床標高-16.8m。
本工程樁基直徑3m,最大設計樁長136m,成孔深度達150m,鉆孔垂直度控制難度大,特別是地質勘查資料顯示該區(qū)域存在斷層破碎帶,鉆進及清空過程中容易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象。
根據(jù)樁基樁徑大、地質情況復雜等特點,西索塔樁基施工配置KTY-4000 型及中銳-4000型兩種全液壓回轉鉆機進行成孔施工,并配備四翼刮刀鉆頭、重型刮刀鉆頭、筒型重型刮刀鉆頭以及滾刀鉆頭。
第一輪鉆進10根樁基,總方量約1萬m3,平均樁長120m,采用4種類型鉆頭鉆進,進行工藝比選。
5.1.1 鉆進效率
首輪鉆進時間:從2018年11月5日至2018年12月14日,平均成孔時間約37d,有效成孔時間約25.5d,有效鉆進平均進尺4.89m/d,平均進尺3.38m/d。由于角礫巖層較厚,最厚處達到90m,施工過程中通過四種鉆頭分別在角礫巖鉆進速度對比,以指導后輪樁基施工鉆頭選型。首輪鉆進效率及不同類型鉆頭在角礫巖層的鉆進效率對比見表1和表2。
表1 首輪鉆進效率
樁基采用ZJD-4000全液壓反循環(huán)鑿巖機,壓力≥6MPa、扭矩≤2 000N·m、轉速≤10r/min。
根據(jù)首輪樁基鉆進效率分析,輕型刮刀主要用于覆蓋層,重型刮刀及筒鉆鉆頭用于角礫巖層,滾刀鉆頭用于中風化巖層。
表2 不同類型鉆頭在角礫巖層的鉆進效率對比
5.1.2 首輪異常情況
在首輪樁基施工過程中,分別出現(xiàn)N20樁基塌孔埋鉆、N21樁基反復漏漿及N23樁基鉆頭掉落等情況,其余樁基情況正常。
5.1.2.1 N20樁基塌孔埋鉆[5]
N20樁基設計樁長130m,經(jīng)過33.5d鉆進終孔。由于調漿時間的耽擱,在成孔2周后突然發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)水頭降低,經(jīng)測量孔深縮短26.5m,提鉆無果,立即進行回填處理。塌孔后,采用超聲波探孔儀發(fā)現(xiàn)在圓礫層-粗砂層出現(xiàn)塌孔。塌孔原因:
(1)N20樁基出現(xiàn)異常后,對附近的地質進行了補充勘察。補勘地質顯示實際鋼護筒底部位于淤泥質粉質黏土層,距下層粉砂層約5.41m,與前期勘查結果差異較大。
(2)N20樁基成孔過程中,造漿水質含鹽量變化較大,泥漿穩(wěn)定性差,泥漿護壁作用效果不理想。
(3)成孔后泥漿膠體率為82%,成孔2周后仍在進行泥漿調試。
5.1.2.2 N21樁基漏漿
N21樁基設計樁長136m,鉆進46.5m位置時出現(xiàn)泥漿滲流,滲流速度1m/h,漏漿位置在護筒底端(標高-29m),采用淤泥回填。靜置2個月后重新開鉆,在鉆進27.2m位置出現(xiàn)漏漿,漏漿位置的地層為淤泥質粉質黏土(標高-35.2m),采用灌注水泥漿后,繼續(xù)鉆進;在鉆進115.9m位置時再次發(fā)現(xiàn)漏漿,漏漿位置的地層為角礫巖(標高-123.9m),回填黃泥至-39.5m位置,并接長12m鋼護筒。漏漿原因:
(1)鉆機鉆頭摩擦護筒腳,對護筒腳產(chǎn)生擾動。
(2)冬季海水含鹽量大,漏漿位置處地層空隙大,孔壁外側海水中礦物離子與泥漿中的離子交換,對泥漿護壁泥皮的形成產(chǎn)生影響。
5.1.2.3 N23樁基掉鉆
N23樁基設計樁長132m,鉆進42.5m位置時出現(xiàn)掉鉆,鉆頭為重型刮刀,鉆桿第15節(jié)風包鉆桿由于老化疲勞而發(fā)生斷裂;在成孔調漿時,法蘭盤螺栓被剪斷,發(fā)生掉鉆,鉆頭為滾刀鉆。
5.1.3 異常情況處理
5.1.3.1 N20樁基塌孔埋鉆
初步摸查塌孔情況后,及時進行回填?;靥罘謨蓚€步驟:首先采用中粗砂回填至基巖面以上2m,回填高度62m;再采用海泥回填至護筒底標高以上10m,回填高度24.5m。待回填物沉積密實后沿樁周均勻布置4個補勘孔,探明塌孔的具體范圍。根據(jù)補勘情況進行鋼護筒接長跟進16m,下沉至基巖面,實際鋼護筒腳位于基巖面上3m位置的圓礫層。初步處理后,對N20及周邊樁基進行注漿處理。
對N20樁基布置2層注漿孔,第一層沿護筒外0.6m,共19個;第二層沿護筒外1.2m,共24個;單孔旋噴直徑0.8m,孔間距0.75m。對N20周邊樁基布置1層注漿孔,沿護筒外0.3m,共25個。單孔旋噴直徑0.55m,孔間距0.5m,注漿范圍為基巖面以下1m位置往上10m。加固完成后,后續(xù)進行清孔取鉆,最后重新成孔。
5.1.3.2 N21樁基漏漿
根據(jù)補勘地質揭示,實際鋼護筒腳位于粗砂層,且在底部以下4.4m出現(xiàn)3.3m厚的淤泥質粉質黏土層,漏漿位置出現(xiàn)在護筒底部及淤泥質黏土層。出現(xiàn)漏漿情況后,不斷進行泥漿循環(huán),保證水頭差在2m左右,進行黃泥回填及鋼護筒接長處理。
5.1.3.3 N23樁基掉鉆
根據(jù)N23樁基鉆進過程中出現(xiàn)的異常情況,對風包鉆桿進行了更換,同時更換了現(xiàn)場所有的舊螺栓,最大限度避免鉆進過程中鉆桿老化及螺栓剪斷問題的出現(xiàn),確保鉆進過程順利進行。
5.2.1 鉆進計劃調整
由于N20樁基塌孔埋鉆,影響上游側樁基施工,考慮優(yōu)先或滯后施工N20樁基,結合N20周邊尚未施工的樁基,對后續(xù)鉆進計劃進行了動態(tài)調整。
5.2.2 鉆進措施調整
(1)根據(jù)第一輪鉆進效率選定鉆頭類型,避免因鉆頭異常的額外提鉆時間,提高成孔效率。
(2)加強鉆孔過程中泥漿指標的控制,保證泥皮質量,優(yōu)化泥漿調漿施工組織工作,提前2~3d開始調漿,保證工序連續(xù)性。
(3)加強鋼護筒外覆蓋層鉆進速度控制,確保覆蓋層在護筒外采用慢速鉆進工藝,保證護壁質量和成孔安全。樁基鋼護筒采用ICEV360振動錘,采用貫入度及設計標高雙控,貫入度10cm/min左右,穿透淤泥層不小于3m,且鋼護筒底部設置韌腳加強段。
(4)在長角礫巖層的鉆進采用減壓吊鉆工藝,嚴格控制孔底壓力,減少鉆桿斷裂的風險。
5.3.1 成孔質量控制[6]
由于西索塔處于地質斷裂帶上,樁基穿過深厚斷裂地層,首輪鉆進過程中通過對鉆頭型式、鉆壓控制、扶正器設置等措施,主動對鉆進成孔質量進行控制,最終采用桶型截齒形鉆頭+扶正器(設置在距離鉆頭12m左右位置),及采用減壓鉆進工藝,有效控制成孔垂直度。
5.3.2 泥漿調制[4、7]
泥漿質量管理是鉆孔作業(yè)中十分關鍵的一環(huán)。在施工區(qū)內(nèi)設立現(xiàn)場工地試驗室,專人負責,隨時調整泥漿性能并記錄備案,滿足現(xiàn)場要求。泥漿試驗定時檢測1次/2h,根據(jù)鉆進地層的不同作出相應處理。清孔時采取換漿法,泥漿控制指標見表3。
表3 泥漿控制指標
施工區(qū)域受半日潮、季節(jié)性影響海水咸度以及深厚角礫巖層導致大面積泥漿與海水交換,泥漿無法穩(wěn)定。在前兩輪樁基鉆進過程中及成孔后,按照配比添加造漿材料,施工過程中發(fā)現(xiàn)泥漿指標持續(xù)不穩(wěn)定,特別是成孔后減小泥漿循環(huán)時泥漿指標穩(wěn)定性極差,無法滿足清空條件。經(jīng)過多次調配試驗及造漿材料的選取,添加膨潤土、純堿、燒堿、CMC、PAC等造漿材料,特別是采用一種抗鹽類藥品PAC,確保了泥漿性能的穩(wěn)定,滿足樁基清孔條件要求。海水及淡水配制泥漿指標見表4。
表4 海水及淡水配制泥漿指標
5.3.3 成樁灌注
西索塔單根樁基最大灌注方量超過1 000m3,首根N7樁基952m3,采用兩條砼拌合船3條供料線供料,由于設備故障共灌注18h。首樁灌注后采用4條供料線,并增加1條備用,加強設備產(chǎn)前檢查,保證樁基順利灌注,后續(xù)第一、二輪樁基平均灌注時間縮短至8.5h,未出現(xiàn)異常現(xiàn)象。
(1)對首輪樁基在不同地層選用不同鉆頭,通過鉆進效率分析,特別是在角礫及中風化巖層的鉆進進尺,輕型刮刀主要用于覆蓋層,重型刮刀及筒鉆鉆頭用于角礫巖層,滾刀鉆頭用于中風化巖層,并且發(fā)現(xiàn)在角礫巖層筒鉆鉆頭效率速度最快、效率最高,減少換鉆耽誤的時間,提高鉆進效率。
(2)對首輪樁基鉆進異常情況的分析及處理,有效指導了后輪樁基鉆進的過程控制,特別是對漏漿的處理、掉鉆的防控以及塌孔埋鉆的預防,及時采取相應的措施,并對鉆進計劃進行調整。
(3)施工區(qū)域受半日潮、季節(jié)性影響海水咸度以及深厚角礫巖層導致大面積泥漿與海水交換,泥漿性能不穩(wěn)定。通過在泥漿中添加抗鹽劑藥品,并在成孔前2~3d開始調漿,確保終孔時泥漿調漿完成,保證工序的連續(xù)性。
(4)由于單樁砼方量較大,采用砼拌合船配送供料富裕度較小,易出現(xiàn)混凝土配送跟不上現(xiàn)場需求甚至斷供的情況,砼澆筑應做好充分準備,確保砼供應穩(wěn)定。此外,砼泵管線路較長,應減少彎管數(shù)量,管線盡量順直,減小堵管風險。