徐玉美 張 磊
(1.義煤集團新義礦業(yè)公司,河南 新安 471800;2.義煤集團新安縣郁山煤業(yè)公司,河南 新安 471800)
瓦斯抽采目前依然是突出礦井瓦斯治理的重要手段。義煤集團新義礦屬于“三軟”煤層,煤層透氣性低,瓦斯抽采濃度低,衰減速度快。在不具備穿層施工條件的情況下,順層鉆孔依然是重要的消突手段,但以往的順層鉆孔只是按照簡單的抽采半徑進行布孔抽采,無卸壓措施,一般以3 m間距布置,厚煤區(qū)需要施工2~3 排鉆孔,工程量大,且抽采效果較差。在此背景下,研究松軟低透氣性煤層順層鉆孔卸壓增透技術(shù)是一項非常重要的工作[1-3]。
鉆割一體化卸壓增透設(shè)備主要由乳化液泵站、鉆機、專用鉆具以及高壓管路組成[4-6]。設(shè)備利用機械鉆進和高壓射流雙動力,具有較強的打深鉆孔能力,且在到達預(yù)定深度后退鉆過程中進行高壓射流旋轉(zhuǎn)切片間斷式割縫,提高了瓦斯抽采速度。
試驗地點選擇在義煤集團新義礦12030 軌道順槽,布置了常規(guī)鉆孔進行瓦斯抽采效果對比。根據(jù)探煤資料分析,12030 工作面煤層賦存穩(wěn)定,無較大起伏,預(yù)計煤層傾角0°~4°,平均傾角1°,煤層厚度2.6~8 m,平均5.1 m。該采區(qū)原始瓦斯含量8.3 m3/t,原始瓦斯壓力1.6 MPa。試驗鉆孔分兩組,6 個割縫鉆孔為1 組,3 個常規(guī)孔為第2 組,每隔3 m 布置1 個進行對比考察。鉆孔沿煤層走向布置,開孔位置離巷道底板1.5 m,仰角2°~4°,鉆頭直徑為94 mm,鉆孔深為30~40 m。
鉆孔的設(shè)計數(shù)據(jù)分別如表1 所示。根據(jù)試驗要求,在孔口處留有礦車,測試鉆孔過程中的出煤量。
表1 順層孔參數(shù)表
在鉆進過程中,根據(jù)施工需要施加不同壓力的高壓水進行協(xié)同鉆進和擴孔,在退鉆過程中進行高壓水射流割縫,完成鉆割一體。由于煤礦井下地質(zhì)條件復雜,瓦斯的賦存條件千變?nèi)f化,鉆進過程中遇到較復雜的現(xiàn)象。有的煤層煤質(zhì)松軟、地應(yīng)力大,容易出現(xiàn)卡鉆抱鉆及堵孔的現(xiàn)象,此時應(yīng)降低射流壓力,反復將鉆桿后退和前進,直至動力現(xiàn)象消失;有的煤層瓦斯壓力較大,協(xié)同鉆割煤巖過程中有時還會出現(xiàn)頂鉆、噴孔等現(xiàn)象,此時應(yīng)停止鉆進,保持射流壓力不變,直至瓦斯壓力釋放。此外,為更好地實施鉆割一體化技術(shù)并保證試驗作業(yè)的安全,必須制定現(xiàn)場施工的安全技術(shù)措施。
具體操作流程:在鉆孔施工時,前15 m 內(nèi)使用低壓水(8~12 MPa)進行鉆進,利用鉆頭中的噴嘴對煤體進行擴孔,使其孔徑達到200~300 mm,保障鉆孔中煤粉排粉順利,且形成安全的防突屏障;進入煤體15 m 后,將水壓調(diào)節(jié)至16~20 MPa,并進行旋轉(zhuǎn)式鉆進,形成直徑約為500 mm 的鉆孔,人為制造卸壓空間;鉆進結(jié)束后,鉆機停止鉆進,鉆機開始后退,每隔1.5~2 m 的間距進行切片式割縫作業(yè),進而實現(xiàn)煤層鉆割一體化完成。
在試驗過程中,將專用鉆頭安裝在高壓密封鉆桿的最前端,由鉆機控制,在指定位置垂直于煤壁進行鉆進。根據(jù)試驗方案,在12030 軌道順槽巷進行了工業(yè)性試驗,試驗鉆孔參數(shù)見表2。
表2 現(xiàn)場試驗鉆孔參數(shù)表
在現(xiàn)場共進行6 次試驗,成功完成鉆進4 個,失敗2 個。在鉆進過程中,由于煤質(zhì)偏軟(試驗地點f 值為0.2),普遍存在響煤炮、堵孔、噴孔的現(xiàn)象。
在鉆進割縫的過程中,通過觀察鉆孔回水及排粉的情況,可以看出:在前15 m 回水基本暢通,無堵孔噴孔現(xiàn)象,現(xiàn)場排出的煤渣粒徑較大,但出煤量不大;在鉆進15 m 以后,堵孔、噴孔現(xiàn)象時有發(fā)生,現(xiàn)場排出的煤粉呈泡沫狀,粘性很大,并伴隨煤炮響聲,出煤量顯著增大。這是因為前15 m已完成消突,煤質(zhì)較硬,且鉆進壓力太低,故出煤量不大,15 m 之后為未攪動區(qū),煤質(zhì)軟,煤層瓦斯壓力比較大,當以較高水壓進行鉆進和割縫時,煤被高壓水射流割下,使煤層瓦斯瞬間釋放,同時因為煤質(zhì)太軟,容易發(fā)生堵孔噴孔現(xiàn)象。經(jīng)過現(xiàn)場測試,在前15 m 內(nèi)鉆進速度約為1.25 m/min,15 m之后約為0.25 m/min。在鉆進前,現(xiàn)場下風側(cè)瓦檢儀顯示瓦斯?jié)舛葹?.04%左右,在試驗過程中,瓦斯?jié)舛让黠@增大,基本保持在0.4%~0.5%之間,噴孔時可達0.7%多,比未鉆進前瓦斯?jié)舛仍黾恿?0倍多。在4 號孔和6 號孔試驗期間,瓦斯?jié)舛染痈卟幌?,平均濃?.45%左右,噴孔比較頻繁。
選取兩組鉆孔中比較有代表性的4#鉆割一體化鉆孔和7#普通抽采孔為對比孔,平均擾動煤體體積按照V=πr2l計算,平均擾動煤體表面積按照S=πdl計算。鉆割一體化鉆孔與普通抽采孔相比,理論上擾動煤體體積提高24.3 倍,影響煤體表面積提高6倍。因此鉆割一體化技術(shù)具有擴大抽采單孔有效影響范圍、減少工程量、提高瓦斯防治效果等優(yōu)點。具體參數(shù)見表3。
表3 鉆孔參數(shù)表
經(jīng)現(xiàn)場試驗,普通鉆進深度分別為32 m、30 m、35 m,平均深度約32 m;鉆割一體化鉆進深度分別為40 m、42 m、38 m,平均深度約40 m,平均鉆進深度增大26%。對兩組鉆孔的鉆孔深度、割縫長度、出煤量、直接擾動影響半徑、平均半徑進行對比,其對比情況見表4。
從圖表中可以看出,割縫后鉆孔的直接擾動影響半徑平均為0.26 m,而普通鉆孔的直接擾動影響半徑為0.07 m,平均提高了3.7 倍,割縫孔的影響半徑遠大于普通鉆孔。通過施工割縫鉆孔,可以有效地減少工程量,提高瓦斯抽采效果。
表4 直接擾動影響半徑對比考察表
通過考察一個月內(nèi)瓦斯抽采總量來分析其抽采效率對比情況。鉆割一體化鉆孔平均抽采瓦斯量與普通鉆孔平均抽采瓦斯量對比數(shù)據(jù)如圖1。
圖1 兩種鉆進方式瓦斯預(yù)抽量與時間關(guān)系
30 d 內(nèi)鉆割一體化鉆孔瓦斯抽采量為720.1 m3,常規(guī)鉆孔的瓦斯抽采量為235.1 m3,鉆割一體化鉆孔單孔的瓦斯抽采量為常規(guī)鉆孔的3.06 倍,說明增透效果良好,極大地提高了瓦斯抽采效率。
(1)本文研究順層鉆孔鉆割一體化工藝流程,表明鉆割一體化技術(shù)具有較強的打深鉆孔能力,且在到達預(yù)定深度后退鉆過程中進行高壓射流旋轉(zhuǎn)切片間斷式割縫,提高了瓦斯抽采速度。
(2)研究了割縫抽采孔與普通抽采孔鉆孔深度和直接擾動影響半徑的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)鉆割一體化鉆孔擾動煤體體積提高24.3 倍,影響煤體表面積提高6 倍,極大提高了瓦斯抽采效率。
(3)對比了兩類鉆孔的抽采量,發(fā)現(xiàn)30 d 內(nèi)鉆割一體化鉆孔瓦斯抽采總量達720.1 m3,而普通鉆孔的瓦斯抽采量僅為235.1 m3,是常規(guī)鉆孔的3.06倍。