李鵬程
(朔州煤電公司安全管理監(jiān)察分局,山西 懷仁 038300)
隨著礦井采掘深度的增加,回采巷道掘進(jìn)受到復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造及高地應(yīng)力等因素多重影響,特別是巷道在軟巖中掘進(jìn)時(shí),圍巖短期變形及蠕變變形嚴(yán)重[1-2]。眾多學(xué)者結(jié)合軟巖掘進(jìn)時(shí)巷道圍巖變形特征提出采用關(guān)鍵部位耦合支護(hù)、錨網(wǎng)索注聯(lián)合支護(hù)以及架棚支護(hù)等支護(hù)措施,取得顯著應(yīng)用成果[3-6]。小峪礦南翼回風(fēng)大巷在掘進(jìn)過程中圍巖變形量過大,給巷道后續(xù)使用帶來安全威脅。
南翼軌道大巷埋深400 m,沿著22 煤層底板掘進(jìn),22 煤層厚度平均3.36 m,直接頂、直接底均為松軟的泥巖。具體頂?shù)装鍘r性如圖1。
南翼軌道大巷掘進(jìn)斷面為半圓拱型,采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)工藝,支護(hù)設(shè)計(jì)如圖2。
南翼軌道大巷掘進(jìn)完成后出現(xiàn)圍巖變形量過快、錨桿失效、嚴(yán)重底鼓問題,巷道掘進(jìn)完成2 個(gè)月內(nèi)底板底鼓嚴(yán)重,棚腿出現(xiàn)傾斜,拱頂出現(xiàn)顯著下沉,其中尤以底鼓最為明顯。同時(shí),錨桿部分已失效,從巖體內(nèi)整體拔出,未出現(xiàn)剪切、拉伸等破壞形式。
圖1 頂?shù)装鍘r性
圖2 巷道原支護(hù)方案
南翼運(yùn)輸巷圍巖變形過大,主要是由于巷道錨桿在松軟泥巖中出現(xiàn)脫落,錨桿支護(hù)時(shí)初期錨固力雖然達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但在后期應(yīng)力擾動(dòng)、圍巖蠕變變形影響下,錨桿端部錨固材料與巖體間的粘聚力小于巖體塑性流變壓力,從而導(dǎo)致錨固端錨桿與巖體間膠結(jié)面被破壞,使得錨固力快速失效。
取巷道圍巖巖樣進(jìn)行加工、測試以及分析,并采用XRF、XRD 測試巖體成分,其中發(fā)現(xiàn)圍巖中含有較高的黏土成分,見表1。
表1 巖樣主要礦物成分
結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研并與軟巖標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照,確認(rèn)南翼回風(fēng)大巷圍巖為弱膠結(jié)軟巖。
由于22 煤層上覆存在有富水性中等的裂隙水含水層,巷道頂板出現(xiàn)一定程度淋水,加之圍巖測試發(fā)現(xiàn)含有較高的黏土成分,為此,為了掌握圍巖變形特征,提出對(duì)圍巖進(jìn)行崩解性測試。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)巖樣進(jìn)行循環(huán)崩解測試,具體典型巖樣測試過程中形態(tài)如圖3。
圖3 巖樣測試過程中形態(tài)
從圖3 看出,巖樣經(jīng)過第1 次干濕循環(huán)后,整體變得更為粗糙且發(fā)育裂紋,巖樣部分脫落;經(jīng)過第2 次干濕循環(huán)后,巖樣整體遭受明顯破壞,僅存在有一塊體積較大的碎塊且在碎塊表層發(fā)育有網(wǎng)狀裂隙,其余均出現(xiàn)崩解。
根據(jù)以往研究成果并結(jié)合巷道支護(hù)經(jīng)驗(yàn),提出采用矩形鋼管混凝土拱架+注漿+錨桿支護(hù)方式對(duì)圍巖進(jìn)行治理[7]。
3.1.1 支護(hù)設(shè)計(jì)
矩形鋼管混凝土拱架+錨網(wǎng)索支護(hù)時(shí),錨網(wǎng)索參數(shù)仍按照原支護(hù)方案,錨桿采用Ф20 mm×2500 mm 螺紋鋼錨桿,間排距按照800 mm×1000 mm 布置;錨索規(guī)格為Ф17.8 mm×8000 mm 鋼絞線,間排距為2000 mm×1000 mm。將原有的鋼架棚結(jié)構(gòu)改成矩形鋼管混凝土拱架結(jié)構(gòu)。
矩形鋼管混凝土拱架結(jié)構(gòu)主要包括兩側(cè)拱弦及拱腿等,配備有鐵鞋、護(hù)板以及拉桿等結(jié)構(gòu)。矩形鋼管混凝土拱架采用的鋼管壁厚為8 mm、長、寬均為150 mm,每個(gè)拱架上均預(yù)留有注漿孔(拱架底部)及排氣孔(拱架頂部),拱架搭設(shè)后形成的凈寬、凈高分別為5000 mm、4300 mm,拱架搭設(shè)間距為1000 mm。為了提高拱架穩(wěn)定性,在拱腰位置采用錨桿、護(hù)板等固定,拱架與圍巖間空隙采用C20 混凝土充填。
巷道重新修整完畢后,采用錨網(wǎng)索立刻對(duì)圍巖進(jìn)行支護(hù),支護(hù)完成后即對(duì)圍巖進(jìn)行注漿、搭設(shè)矩形鋼管混凝土拱架,拱架搭設(shè)完畢后從注漿孔位置鋼管中注入混凝土,待排氣孔中有混凝土溢出后停止注漿。
3.1.2 注漿加固
由于巷道沿著煤層底板掘進(jìn),考慮到22 煤具有自然發(fā)火危險(xiǎn)性,若采用化學(xué)注漿材料加固圍巖,則材料在膠結(jié)過程中釋放的熱量會(huì)增加煤層自然發(fā)火概率,增加安全風(fēng)險(xiǎn);選用普通水泥單液漿注漿時(shí),漿液中水分與圍巖中高嶺土成分結(jié)合,會(huì)使得圍巖中細(xì)微裂隙被彌合,降低注漿效果,甚至引起圍巖結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等問題。通過綜合分析,提出選用親泥性注漿材料加固圍巖,該材料在膠結(jié)過程中不產(chǎn)生熱量,較普通水泥漿具備更強(qiáng)的抗壓、抗拉強(qiáng)度,擴(kuò)散半徑更大,同時(shí)緩凝性更好,便于注漿。親泥性注漿材料與普通水泥漿性能參數(shù)比對(duì)結(jié)果見表2。
表2 親泥性注漿材料與普通水泥漿性能參數(shù)比對(duì)表
待巷道臨時(shí)支護(hù)完成后,先對(duì)巷道底板進(jìn)行注漿(注漿深度為2 m),然后施工底板錨桿,最后對(duì)巷道全斷面進(jìn)行高壓注漿。底板注漿采用3 m 長注漿管,頂板及巷幫注漿采用中空注漿錨桿,巷道每隔5 m 布置一排注漿孔。為了提高圍巖加固效果,注漿采用間隔復(fù)注方式,具體如圖4,即為先依次對(duì)1-1、3-3、5-5 斷面進(jìn)行注漿,待注漿完成之后再進(jìn)行2-2、4-4、6-6 斷面復(fù)合注漿,注漿壓力均設(shè)計(jì)為2~5 MPa。
圖4 間隔注漿示意圖
待巷道修整后,即對(duì)巷道圍巖變形情況進(jìn)行觀測,具體注漿加固前后圍巖變形情況如圖5。
圖5 注漿加固前后圍巖變形
從圖中看出,對(duì)巷道圍巖注漿加固后,圍巖變形量顯著降低,最終注漿加固完成10 d 后圍巖趨于穩(wěn)定,頂、底板最大變形量為151 mm(其中底鼓量為95 mm)、巷幫收斂量為85 mm。支護(hù)完成后的現(xiàn)場情況如圖6。
圖6 支護(hù)完成后的現(xiàn)場情況
(1)小峪礦南翼回風(fēng)大巷圍巖變形較大主要原因是巷道頂?shù)装鍘r層為松軟泥巖且泥巖中含有大量的高嶺土,巷道頂板裂隙水含水層沿著裂隙從頂板淋出后會(huì)進(jìn)一步降低泥巖強(qiáng)度,甚至造成圍巖支護(hù)結(jié)構(gòu)失穩(wěn)。
(2)采用矩形鋼管混凝土拱架+錨網(wǎng)索+注漿方式對(duì)圍巖變形進(jìn)行控制。為注漿選用親泥性注漿,不僅可封堵導(dǎo)水裂隙而且可提高圍巖強(qiáng)度。
(3)巷道支護(hù)完成后10 d 圍巖變形基本趨于穩(wěn)定,頂、底板變形以底鼓為主,最大變形量為151 mm,巷幫最大收斂量為85 mm,能夠滿足安全生產(chǎn)需要,達(dá)到設(shè)計(jì)圍巖控制效果。