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        儲罐揮發(fā)性有機化合物治理技術的應用

        2021-05-12 09:46:58
        石油化工技術與經(jīng)濟 2021年2期
        關鍵詞:罐區(qū)油罐冷凝

        馮 軍

        (中國石化上海石油化工股份有限公司儲運部,上海 200540)

        揮發(fā)性有機化合物(VOCs)是在常溫下具有較高蒸氣壓、常壓下沸點范圍在50~260 ℃、有較強揮發(fā)性的有機化合物的統(tǒng)稱[1]。VOCs含有各種有毒物質,其中許多是致癌物,如苯、甲苯、二甲苯、甲醛、甲乙酮等,接觸過多會直接、顯著地影響身體健康,而且它在環(huán)境中能夠通過化學反應產生PM2.5、臭氧等二次污染物,它的排放對環(huán)境質量有嚴重的影響[2-4]。隨著人們環(huán)保意識的增強,對VOCs的控制與管理不僅僅為專家、學者所關注,也日漸成為普通民眾所關心的問題,如何做好對VOCs的控制與管理,已經(jīng)不單單是環(huán)保部門的任務,而且應該成為政府經(jīng)濟管理部門的重要責任。不管是國家規(guī)劃還是民生要求,石油化工行業(yè)VOCs的治理都勢在必行。石油化工行業(yè)的VOCs主要來自工藝廢氣排放,儲罐呼吸排放,化工產品裝卸、灌裝排放,各敞口污水池排放,各管線、閥門的跑、冒、滴、漏等[5-6]。

        中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)油品罐區(qū)VOCs主要排放源為儲罐呼吸、油品裝卸、跑冒滴漏、污水池等,這些排放氣體產生了油品罐區(qū)特有的異味,不僅影響廠區(qū)職工的職業(yè)衛(wèi)生健康,同時也對大氣環(huán)境質量有著長遠的影響,而且上海石化處于上海、浙江交界地區(qū),環(huán)境問題更是引起政府部門的重視,VOCs的治理刻不容緩。上海石化儲運部成品油罐區(qū)主要存放汽油及其組分油、柴油、苯、污油等油種,其VOCs來源主要為儲罐的呼吸排放。儲罐分為兩種形式:一種為拱頂罐,VOCs主要通過罐頂呼吸閥排放;另一種為內浮頂罐,VOCs主要從罐壁通氣孔以及罐頂通氣孔或呼吸閥排放,所有油罐除苯罐外都沒有氮封設施。為了改變儲罐廢氣通過呼吸閥、透光孔無組織排放的現(xiàn)狀,需對油罐進行密閉、氮封改造,并將所有油罐的廢氣匯總至油氣處理設施進行處理。由于罐區(qū)油品組成復雜,濃度較高,單一的VOCs處理方法效果不佳,需考慮采用多種處理工藝組合方式進行有效處理,以滿足上海市《大氣污染物綜合排放標準》(DB 31/933—2015)、《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015)、《石油化學工業(yè)污染物排放標準》(GB 31571—2015)等標準的要求。

        1 罐區(qū)VOCs處理技術的應用

        1.1 油罐儲存物料的品種和性質

        上海石化儲運部成品油罐區(qū)主要存放汽油及其組分油、柴油、苯、污油等,均屬于揮發(fā)性有機液體,會向大氣釋放VOCs,需進行治理。其中污油罐氣相組分中含有H2S,必須對氣相進行脫硫處理,才能避免設備硫腐蝕。各油罐儲存物質、形式、運行參數(shù)及油氣質量濃度見表1所示。

        表1 各油罐儲存物質、運行參數(shù)及廢氣質量濃度

        1.2 工藝路線選擇

        1.2.1 油氣處理規(guī)模

        罐區(qū)主要組分為汽油及組分油、柴油、苯等,尾氣處理量按照同一品種2座儲罐同時進料考慮。上海石化儲運部成品油罐區(qū)VOCs治理項目分兩期進行,一期為“冷凝-脫硫-吸附”工藝,處理能力1 000 m3/h;二期為“堿洗-冷凝-蓄熱氧化”工藝,設計蓄熱式氧化系統(tǒng)(RTO),油氣處理規(guī)模為3 600 m3/h。

        1.2.2 廢氣治理技術介紹

        一期油氣回收裝置采用“冷凝-脫硫-吸附”路線,主要處理苯、污油罐廢氣,罐區(qū)廢氣匯總后進入廢氣緩沖罐,然后由增壓風機送入冷凝設施,主要回收碳四及以上組分,然后進入干式脫硫罐,用脫硫活性炭去除廢氣中H2S,最后進入吸附設施,脫硫廢氣經(jīng)吸附后通過煙囪排入大氣。二期油氣處理裝置采用“堿洗-冷凝-蓄熱氧化”路線,主要處理一期油罐預處理(堿洗脫硫-冷凝)后的廢氣和二期汽、柴油罐的廢氣。一期油罐廢氣含有H2S,但干式脫硫效果不好,二期改為堿洗脫硫,一期油罐廢氣先經(jīng)過堿洗脫硫設施脫除H2S,然后進入冷凝設施,回收碳四及以上組分后,最后進入RTO爐燃燒;二期汽油及組分油儲罐、柴油罐廢氣直接進入RTO爐燃燒。

        (1)堿洗脫硫

        廢氣流程:含H2S廢氣經(jīng)風機增壓進入堿洗塔,下進上出,與堿洗液充分接觸,脫硫后的廢氣進入冷凝系統(tǒng)。

        堿洗流程:廢氣自下而上通過堿洗塔填料層,同時由堿液循環(huán)泵將塔釜內的堿液送至塔頂噴淋到填料層。廢氣中的H2S在填料段與堿液發(fā)生化學反應,達到去除H2S的目的。堿液采用10%的氫氧化鈉溶液。堿洗脫硫機理如下。

        初期NaOH過量:H2S+2NaOH=Na2S+2H2O

        末期NaOH少量:H2S+NaOH=NaHS+H2O

        (2)冷凝

        苯罐廢氣、脫硫后廢氣經(jīng)羅茨風機增壓后進入冷凝機組,經(jīng)過三級冷凝,一級降至6~8 ℃,二級降至-25 ℃,三級降至-70 ℃。油氣中部分有機物、水分通過各級冷凝后析出液相送入儲油罐,油氣中90%以上的有機物被分離出來,收集的污油通過泵送到污油罐。

        (3)吸附

        冷凝后的油氣進入吸附罐,油氣經(jīng)過吸附劑床層時,其中的有機物被吸附在特制的活性炭表面,吸附后油氣通過20 m高的排氣筒排入大氣,脫附氣通過真空泵再次送至冷凝前。吸附系統(tǒng)內并聯(lián)設置2臺吸附罐,運行時一臺吸附,另一臺脫附,兩者交替切換,保證系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。

        (4)RTO

        冷凝后的廢氣以及汽油及組分油罐、柴油罐廢氣匯合后進入RTO緩沖罐,通過廢氣風機吸入RTO爐內,在900 ℃高溫下進行燃燒、然后通過煙囪排放。

        1.3 一期治理項目介紹

        一期裝置設計排放標準為《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996),排放氣中非甲烷總烴≤120 mg/m3,苯≤12 mg/m3,甲苯≤40 mg/m3,二甲苯≤70 mg/m3。裝置主要處理來自苯罐、污油罐的廢氣。油氣經(jīng)羅茨風機增壓后先進入冷凝機組,冷凝進出口廢氣質量濃度見表2所示。

        從表2分析數(shù)據(jù)可得出冷凝機組對苯、污油罐混合廢氣的去除率約90%。

        冷凝后的油氣進入脫硫罐,用活性炭進行干式脫硫,脫硫進出口廢氣H2S質量濃度見表3所示。

        表2 冷凝進出口廢氣質量濃度

        表3 脫硫進出口廢氣H2S質量濃度

        比較表3與表1可以發(fā)現(xiàn):實測H2S質量濃度遠高于設計值,其原因為取樣點不同,污油來源不一,成分變化大,且當時采樣油罐未做密閉改造,改造后廢氣積聚,H2S質量濃度升高。

        脫硫活性炭初期活性較高,去除率可達95%以上,隨著時間推移,表面沉積的脫硫產物堵塞活性炭孔隙,脫硫效果逐漸變差。H2S逐漸在后續(xù)吸附系統(tǒng)的吸附劑上沉積,導致吸附效果也變差。吸附系統(tǒng)在運行半年后進行了熱氮處理,處理前吸附罐內廢氣VOCs質量濃度超過了300 mg/m3,用180 ℃的熱氮處理兩天后,質量濃度即降低到10 mg/m3以內。處理期間廢氣煙囪口有黃色硫磺析出,進一步驗證脫硫罐脫硫不徹底。

        脫硫后的油氣進入吸附系統(tǒng),吸附系統(tǒng)有2座吸附罐,1座吸附,1座脫附,兩者交替運行,吸附后廢氣排入煙囪,廢氣排放口質量濃度見表4所示。

        表4 廢氣排放口監(jiān)測質量濃度 mg/m3

        廢氣排放口能夠滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)要求,監(jiān)測質量濃度波動較大一是由于污油罐廢氣組分復雜;二是油罐工況變化大,可能出現(xiàn)所有油罐壓力低均不排放廢氣,或幾個罐同時壓力高排放廢氣,廢氣量不穩(wěn)定。

        1.4 二期項目介紹

        2015年11月發(fā)布的上海市地方標準《大氣污染物綜合排放標準》(DB 31/933—2015)對VOCs排放有了更高的要求,自2017年7月1日起,VOCs排放按照非甲烷總烴≤70 mg/m3,苯≤1 mg/m3,甲苯≤10 mg/m3,二甲苯≤20 mg/m3執(zhí)行,一期裝置的排放指標已不能滿足新標準要求,而且一期裝置只有部分油罐進行了廢氣治理,汽油及組分罐、柴油罐均未進行治理,不符合環(huán)保要求,因此二期項目的建設勢在必行。二期裝置于2018年1月開始建設,2019年4月正式投運,一期含硫廢氣經(jīng)堿洗、冷凝后進RTO爐,其余油罐廢氣直接進RTO爐燃燒。

        RTO爐是目前應用較為廣泛的末端廢氣處理裝置,其原理是利用直接焚燒及高溫熱力氧化,在足夠的停留時間、充分的混合及過量的氧氣環(huán)境下,破壞尾氣中的有機物。RTO適用的工藝廢氣有以下特點:(1)低體積分數(shù)(<爆炸下限的25%)、大風量;(2)廢氣中含有多種有機成分或有機成分經(jīng)常發(fā)生變化;(3)含有容易使催化劑中毒或活性衰退成分的廢氣。RTO的主要特點為:VOCs去除率高;運行成本低,當VOCs質量濃度達到450 mg/m3時,不需要額外的燃料消耗,如VOCs質量濃度更高,還可以進行二次余熱回收,大大降低了運行成本。

        本項目RTO爐包括燃燒器、燃燒室、3個裝有蓄熱體的蓄熱室(A、B、C)。由罐區(qū)送來的廢氣先進入氣液分離罐,將廢氣中的液滴分離出來,分液后廢氣進入蓄熱室底部。在蓄熱室里,通過吸收蓄熱體的熱量,廢氣被預熱到一定溫度。經(jīng)過蓄熱室后,熱廢氣進入燃燒室,燃燒室負責提供一個理想的燃燒環(huán)境,達到設計的VOCs破除率。燃燒室配置一臺燃氣燃燒器,用于將燃燒室的溫度維持在900 ℃。處理過的煙氣流入另一個蓄熱室,并將煙氣中的熱量傳遞給蓄熱體,經(jīng)過放熱后,煙氣被冷卻至合理的低溫。蓄熱爐包括3個蓄熱室(A、B、C),每個蓄熱室有3種運行模式:進氣模式、吹掃模式和出氣模式。RTO爐的運行流程如表5所示。

        表5 RTO爐運行流程

        RTO爐同時處理一期和二期油罐的廢氣,但實際運行過程中,一期油罐廢氣經(jīng)堿洗-冷凝預處理后可至RTO爐焚燒,二期油罐廢氣濃度高,超過RTO爐切斷廢氣進料的聯(lián)鎖值(爆炸下限的25%)。

        一期油罐廢氣經(jīng)RTO處理前后的質量濃度見表6所示。

        表6 一期油罐廢氣RTO處理前后質量濃度 mg/m3

        RTO爐只處理一期油罐預處理后的廢氣,苯、非甲烷總烴NOx、SO2等指標能滿足最新大氣排放標準。

        二期油罐主要儲存汽油、柴油、汽油組分,廢氣濃度高(見表7),無法進入RTO爐。

        表7 二期油罐廢氣濃度

        汽油、汽油組分罐的實際廢氣質量濃度比表1中的設計質量濃度大了一個數(shù)量級,原因是油罐密閉改造后廢氣會在罐內積聚。在油罐沒有改造前,油罐設有罐壁通氣孔及罐頂通氣孔,收發(fā)料時油罐通過通氣孔向環(huán)境呼出油氣和吸入空氣,油罐壓力維持在0 kPa左右;油罐進行廢氣處理改造后,增加了氮封系統(tǒng),整個油罐處于密閉狀態(tài),壓力維持在0.20~1.32 kPa,在油罐收料過程中,不再向環(huán)境排放廢氣,廢氣在油罐的氣相空間不斷積聚,濃度增加。

        2 VOCs處理裝置運行中存在的問題

        2.1 汽油及其組分油的油氣不能直接進RTO爐焚燒

        汽油及其組分油的爆炸下限為1%(體積分數(shù)),其平均相對分子質量約70,折算成廢氣質量濃度約30 g/m3,而RTO爐切斷廢氣進料的聯(lián)鎖條件為廢氣濃度低于其爆炸下限的25%(體積分數(shù)),折算成廢氣質量濃度約7.5 g/m3。而汽油罐的廢氣濃度平均在170 g/m3左右,遠遠高于RTO入口廢氣濃度要求,無法直接進RTO爐焚燒。

        2.2 氮氣供應不足,廢氣氧體積分數(shù)超標,不能進RTO爐焚燒

        內浮頂罐經(jīng)氮封改造后,由于油罐通氣孔封閉,發(fā)料時必須補入氮氣才能避免油罐形成負壓。成品罐區(qū)的汽柴油多為長輸管線輸送,輸送量約為750 m3/h,因此在發(fā)料期間,剔除其他因素影響,油罐必須補入750 m3/h的氮氣,才能滿足工藝要求。本次設計雖然增加了專用的氮封管線,但是受外圍氮氣量影響,氮氣最大供應量小于500 m3/h,因此成品油罐在發(fā)料時存在通過罐頂呼吸閥吸入空氣的情況,油罐的廢氣中不可避免地會存在氧氣,當其體積分數(shù)超過2%時,則無法至RTO爐焚燒。

        2.3 RTO爐蓄熱體底部溫度高,RTO爐聯(lián)鎖停車

        RTO爐運行一段時間后,C倉排煙溫度逐步上升,有時上升至停爐聯(lián)鎖溫度250 ℃,被迫聯(lián)鎖停爐。主要原因為:C倉提升閥密封可能泄露,使進出氣竄氣,同時也造成了廢氣排放口濃度超標。

        3 改進措施及取得的效果

        3.1 汽柴油廢氣流程優(yōu)化

        汽柴油罐廢氣流程改至一期裝置前,使廢氣經(jīng)過冷凝以后進入RTO爐,冷凝后廢氣的濃度下降明顯,但不同油罐廢氣冷凝效果不一樣,汽柴油罐廢氣冷凝前后質量分數(shù)對比見表8所示。

        汽柴油罐廢氣經(jīng)冷凝后VOCs質量濃度均明顯下降,但汽油油罐廢氣質量濃度仍很高,柴油油罐廢氣經(jīng)冷凝后滿足進RTO爆炸下限的要求,而汽油罐廢氣仍不滿足要求,需進一步增加預處理設施。

        汽油罐廢氣組分復雜,各組分的沸點也不同,其中較輕的組分無法冷凝,汽油罐廢氣組成及相應沸點見表9所示。

        表8 汽柴油罐廢氣冷凝前后VOCs數(shù)據(jù)對比

        表9 汽油罐油氣非甲烷總烴主要組成及沸點 %(體積分數(shù))

        冷凝機組對汽油油氣的去除率不高的原因為:其一,冷凝機組原設計處理量只有1 000 m3/h,主要處理苯及污油罐廢氣,現(xiàn)增加處理汽油罐廢氣,氣相組分偏輕,且濃度高、氣量大,冷凝機組負荷存在瓶頸;其二,冷凝機組為三級冷卻,一級冷凝到6~8 ℃,二級溫度下降到-25 ℃左右,三級溫度進一步下降到-70 ℃左右,因此丙烷、丙烯只有在三級冷凝才開始液化,乙烷、乙烯、乙炔無法被冷凝。

        3.2 氧體積分數(shù)聯(lián)鎖值修改

        根據(jù)中國石油化工集團有限公司《安技33(石油化工企業(yè)儲運罐區(qū)罐頂油氣連通安全技術要求)》中進入VOCs處理設施前的要求,VOCs的氧體積分數(shù)應滿足后續(xù)處理設備的安全要求,且不高于VOCs極限氧體積分數(shù)的60%,因此將補氮的聯(lián)鎖氧體積分數(shù)由1%提高至6%,聯(lián)鎖切斷廢氣的氧體積分數(shù)由2%提升至8%,聯(lián)鎖修改后暫未出現(xiàn)因氧體積分數(shù)聯(lián)鎖切斷RTO爐廢氣進料的情況。此外對油罐氮封管道進行整改,新增一路DN150 mm氮氣總管,用于油罐氮封,解決氮氣補入不足的問題。

        3.3 RTO爐提升閥整形及密封墊更換

        對RTO爐進行開爐檢查,發(fā)現(xiàn)C倉提升閥密封墊已有變形,其他兩個倉變形不明顯,但為確保密封使用效果,同時對三個倉的密封進行了更換。此外,由于提升閥閥板過重,對其進行加固及軸更換,確保在運行過程中保持平穩(wěn)。密封更換以后C倉排煙溫度下降明顯,可維持在130 ℃左右。

        4 結論

        (1)油罐密閉改造前后其油氣質量濃度差距大。油罐密閉改造之前,設有罐壁通氣孔及罐頂通氣孔,收發(fā)料時油罐通過通氣孔一直與大氣進行交換,油氣濃度被稀釋,油罐壓力維持在0 kPa左右;油罐進行密閉改造后,增加了氮封系統(tǒng),壓力維持在0.20~1.32 kPa,在油罐收料過程中,不再向環(huán)境排放廢氣,廢氣在油罐的氣相空間不斷積聚。由于儲存條件的變化,油罐的油氣濃度也發(fā)生巨大的變化。

        (2)汽油及其組分油的油氣冷凝后仍不能進RTO爐焚燒。汽油的爆炸下限為1%,折算成廢氣質量濃度約30 g/m3,而RTO爐切斷廢氣進料的聯(lián)鎖條件為廢氣體積分數(shù)低于其爆炸下限的25%,折算成廢氣質量濃度約為7.5 g/m3。由于汽油罐的廢氣質量濃度平均在170 g/m3左右,遠遠高于RTO入口廢氣質量濃度要求,即使經(jīng)過冷凝機組冷凝,冷凝的回收率在90%左右,回收后的廢氣質量濃度也在17 g/m3,無法進RTO爐焚燒。

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